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        核電站棒電源機組振動高處理及改進

        2021-10-09 07:27:02吳文軒林紹斌王一凡賴澤彬張水龍
        設備管理與維修 2021年16期
        關(guān)鍵詞:套件聯(lián)軸器飛輪

        吳文軒,林紹斌,王一凡,賴澤彬,張水龍

        (中核國電漳州能源有限公司,福建漳州 363000)

        0 引言

        棒電源機組對控制棒驅(qū)動機構(gòu)的線圈連續(xù)供電,如果兩套棒電源機組同時故障,將使控制棒驅(qū)動機構(gòu)磁力線圈失去電源,導致驅(qū)動桿和控制棒依靠自身的重力落入堆芯,使反應堆緊急停堆。

        對于電機設備而言,其振動值大小對于電機的穩(wěn)定運行具有非常重要的影響。電機長時間高振動值運行,容易使軸承發(fā)生位移,造成電機運轉(zhuǎn)卡澀,電機內(nèi)部溫度升高,最終導致電機跳機,影響機組正常運行。因此,在機組日常運行時應對重要電機的振動值加以監(jiān)測。某核電站棒電源機組電機長時間以接近規(guī)定的振動標準值運行,存在設備故障的風險。為保證設備和機組正常運行,有必要采取有效措施降低該電機的振動值。

        1 某核電站棒電源機組設備運行狀態(tài)

        某核電站一套棒電源機組自2018 年12 月開始出現(xiàn)電機振動高的問題,至2020 年6 月,一直處于接近振動標準值的狀態(tài)運行。

        2 棒電源機組電機振動分析

        2.1 頻譜分析

        2018 年12 月,維修人員現(xiàn)場巡檢時發(fā)現(xiàn)棒電源機組電機非驅(qū)動端軸向振動達到5.0 mm/s(標準值≤5.6 mm/s),隨后持續(xù)監(jiān)測,電機和發(fā)電機聲音、溫度均正常,無升高趨勢,振動值保持在4.9~5.2 mm/s 波動,性能測振人員在線測量電機振動和頻譜,棒電源機組測點如圖1 所示,振動測量記錄數(shù)據(jù)見表1。

        表1 振動測量記錄

        圖1 棒電源機組測點布置

        電機額定轉(zhuǎn)速1480 r/min,轉(zhuǎn)速頻率為25 Hz,通過頻譜分析主要為1×頻率,少量2×頻率,振動貢獻頻率主要為25 Hz和50 Hz,大量低頻產(chǎn)生的振動可能是不對中或電機不平衡引起的[1]。

        2.2 可能性分析

        根 據(jù)RAM 機組結(jié)構(gòu)以及性能頻譜分析,判斷電機非驅(qū)動端軸向振動高可能原因如下:

        (1)電動發(fā)電機耦合套件中的緩沖塊磨損或受擠壓變形,造成電機轉(zhuǎn)子受力不均勻,導致軸向振動高。

        (2)耦合套件中的魚尾板長時間受擠壓拉扯變形,造成電機轉(zhuǎn)子中心偏移,導致軸向振動高。

        (3)如電機空載振動超標,電機非驅(qū)動端內(nèi)部軸承壓緊彈簧可能損壞,使非驅(qū)動端軸承在軸承室內(nèi)發(fā)生軸竄,造成非驅(qū)動端軸向振動高。

        (4)電動發(fā)電機在日常運行中對中跑偏,使電動發(fā)電機同軸度與平行度不滿足要求,導致軸向振動增大。

        (5)電機軸承與軸承室、軸頸的公差配合不合格,導致運行中振動高。

        3 振動高改進措施及效果驗證

        3.1 對可能性原因進行排查

        (1)更換魚尾板和耦合套件緩沖塊,新的魚尾板厚度為9.5 mm,比原魚尾板厚度小0.5 mm。

        (2)解體時檢查非驅(qū)動端軸承壓緊彈簧,發(fā)現(xiàn)無異常。

        (3)脫開聯(lián)軸器,重新復查對中,同軸度與平行度均合格,對中不是振動高的根本原因。

        (4)電機驅(qū)動端和非驅(qū)動端均采用6322/C3 軸承,解體檢修后測量公差數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)均合格。

        (5)電機軸向間隙測量及動平衡校驗,測量間隙和轉(zhuǎn)子動平衡,均符合標準。

        3.2 深入分析

        通過分析可以排除電機驅(qū)動端端蓋軸向間隙配合過大和非驅(qū)動端軸承壓緊彈簧損壞等故障,并根據(jù)檢修廠家提出的意見,針對聯(lián)軸套件進行排查(圖2)。

        圖2 聯(lián)軸器組件及實物

        3.2.1 第一次啟機試驗

        使用新的聯(lián)軸器套件(魚尾板和緩沖塊),調(diào)整魚尾板與飛輪之間的間隙(表2),將電機和發(fā)電機飛輪連接后啟機試驗,試驗數(shù)據(jù)見表3。

        表2 第一次啟機試驗聯(lián)軸器端面間隙記錄

        表3 第一次啟機試驗數(shù)據(jù)記錄 mm/s

        本次使用新聯(lián)軸器后,電機非驅(qū)動端軸向振動仍然為5.3 mm/s,無明顯下降趨勢,且對比電機停運之前的振動值,均偏高,說明新的緩沖墊塊與魚尾板、彈性螺栓和飛輪之間未形成一定的磨合,聯(lián)軸器套件與飛輪之間未形成漲力平衡。

        3.2.2 第二次啟機試驗

        重新更換舊聯(lián)軸器套件(魚尾板及緩沖墊塊),測量10 個緩沖墊塊的長度,再次調(diào)整聯(lián)軸器間隙,根據(jù)舊魚尾板的形變量(0.6 mm),通過與停機前和廠家檢修時的聯(lián)軸器間隙數(shù)據(jù)對比,調(diào)整緩沖墊塊位置,重新測量魚尾板外端面到飛輪之間的間距(表4)。

        表4 第二次啟機試驗聯(lián)軸器端面間隙記錄 mm

        更換緩沖墊塊位置后,聯(lián)軸器的端面最大間隙差由停機前的1.20 mm 下降到0.50 mm,這與廠家檢修試驗時的間隙完全一致,聯(lián)軸器間隙達到相對均勻狀態(tài),啟機試驗,數(shù)據(jù)記錄見表5。

        表5 第二次啟機試驗數(shù)據(jù)記錄 mm/s

        第二次啟機試驗,電機非驅(qū)動端軸向振動由最大5.0 mm/s 下降到2.8 mm/s,說明電機在運行過程中,受到來自發(fā)電機方向的反向拉力或壓力變小,魚尾板與飛輪之間達到相對平衡的狀態(tài)。

        4 結(jié)束語

        根據(jù)試驗數(shù)據(jù),判斷棒電源機組電機非驅(qū)動端軸向振動高的主要原因為聯(lián)軸器魚尾板與飛輪之間間隙不均勻[2],使10 塊聯(lián)軸器在運行過程中受不同程度擠壓,造成電機轉(zhuǎn)子受力不平衡。同時得出如下結(jié)論:

        (1)更換新聯(lián)軸器套件后,機組的振動不降反升,說明新的聯(lián)軸器套件與飛輪之間的磨合度較低,機組無法達到平衡狀態(tài)。

        (2)魚尾板端面與飛輪之間的間隙,會影響電機運行過程中的轉(zhuǎn)子受力,因此間隙的距離和均勻度都要保持適當。

        (3)魚尾板通過螺栓固定在靠背輪上,并通過10 個緩沖墊塊與飛輪連接,因魚尾板已有0.6 mm 的彈性形變,以靠背輪的端面和外圈為基準面對中不夠準確,會影響到魚尾板與飛輪間間隙的均勻性,因此對中時應以魚尾板的端面和外圈與飛輪進行對中。

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