郭宗濤
山東濟(jì)礦魯能煤電公司陽(yáng)城電廠
壽力LS25S-300 型螺桿空氣壓縮機(jī)采用噴油雙螺桿、單機(jī)齒輪傳動(dòng)及水冷形式,公稱(chēng)容積流量41.8 m3/min,額定排氣壓力7.0 bar,額定轉(zhuǎn)速1 487 r/min,配套電機(jī)B 級(jí)絕緣、額定工作電壓6 KV、額定工作電流30.1 A。空氣壓縮機(jī)在電廠主要用于儀表控制、氣力輸送、脫硝霧化等,其安全高效地運(yùn)行對(duì)電廠至關(guān)重要。
壽力LS25S-300 型螺桿空氣壓縮機(jī)機(jī)體內(nèi)有一對(duì)經(jīng)精密加工、相互嚙合的轉(zhuǎn)子,其中陽(yáng)轉(zhuǎn)子有四個(gè)齒,陰轉(zhuǎn)子六個(gè)齒。電機(jī)通過(guò)金屬迭片擾性聯(lián)軸器帶動(dòng)陽(yáng)轉(zhuǎn)子,再由陽(yáng)轉(zhuǎn)子帶動(dòng)陰轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn),隨著齒間容積不斷減小,從空氣濾清器中吸入的空氣不斷被壓縮而使壓力升高。當(dāng)齒間容積與壓縮機(jī)排氣口相同時(shí),壓縮空氣便從排氣口排出,進(jìn)入油氣分離器進(jìn)行油氣分離。經(jīng)油氣分離后的氣體依次通過(guò)最小壓力閥、后冷卻器和疏水閥排出機(jī)外,進(jìn)入供氣管道。分離出來(lái)的潤(rùn)滑油沉降到油氣分離器底部,在壓差作用下,經(jīng)冷卻后再回到主機(jī)工作腔循環(huán)使用。此過(guò)程由PLC 自動(dòng)控制完成。
電機(jī)解體后發(fā)現(xiàn)定子繞組整體過(guò)熱且碳化嚴(yán)重。
空氣壓縮機(jī)電機(jī)線圈長(zhǎng)期溫度高會(huì)使電機(jī)定子線圈絕緣降低,易使繞組絕緣擊穿,造成單相接地事故且接地點(diǎn)不易查找,危害機(jī)組整體安全。
2.1.1 空氣壓縮機(jī)電機(jī)線圈溫度高的原因
1)運(yùn)行中電機(jī)線圈溫度高的原因
壽力LS25S-300 型螺桿空氣壓縮機(jī)配套電機(jī)采用B級(jí)絕緣,電機(jī)線圈溫度高報(bào)警、跳閘值分別為110 ℃、120 ℃。但實(shí)際運(yùn)行中空氣壓縮機(jī)P1壓力6.8 bar,運(yùn)行電流29 A,電機(jī)接近滿(mǎn)出力,線圈溫度長(zhǎng)期處于103 ℃左右。
此外,夏季空壓機(jī)房環(huán)境溫度高約40 ℃,由于空氣壓縮機(jī)殼體冷卻風(fēng)道設(shè)計(jì)不合理,未考慮電機(jī)及PLC控制系統(tǒng)的冷卻(殼體排風(fēng)扇安裝于殼體內(nèi)側(cè)上部,而冷卻空氣進(jìn)氣口布置在殼體頂部,位于油氣分離器、電機(jī)冷卻風(fēng)扇上部,造成冷卻風(fēng)在殼體頂部形成短路通道),使電機(jī)冷卻風(fēng)量不足及排出的熱風(fēng)形成內(nèi)循環(huán)。
2)停運(yùn)后電機(jī)線圈溫度高的原因
空氣壓縮機(jī)停運(yùn)后電機(jī)線圈溫度迅速升至110 ℃以上。停運(yùn)后,PLC 控制系統(tǒng)聯(lián)鎖停運(yùn)殼體頂部排風(fēng)扇,使殼體內(nèi)空氣流通性差,造成電機(jī)線圈無(wú)法冷卻是電機(jī)線圈溫度迅速升高的主要原因。此外,空氣壓縮機(jī)電機(jī)惰走時(shí)間極短無(wú)法自行冷卻電機(jī)線圈是溫度高的另一原因。
2.1.2 空氣壓縮機(jī)電機(jī)線圈溫度高的解決方法
1)改造空氣壓縮機(jī)殼體冷卻風(fēng)流場(chǎng):將殼體頂部進(jìn)風(fēng)口全部封堵,在電機(jī)冷卻風(fēng)扇進(jìn)風(fēng)口偏下部安裝50×50 cm進(jìn)口網(wǎng)狀格柵;在PLC控制系統(tǒng)處安裝20×20 cm 網(wǎng)狀格柵,同時(shí)加裝絕熱材料,形成機(jī)殼底部進(jìn)氣、上部排氣的空氣通道。
2)更換空氣壓縮機(jī)殼體排風(fēng)扇:拆除原殼體流量為3 500 m3/h 的排風(fēng)扇,將原Φ60 cm 的排風(fēng)口擴(kuò)大至Φ80 cm,安裝80×80 cm 的方形排氣管至空壓機(jī)室外;在方形排氣管出口處加裝流量為7 000 m3/h、全壓480 Pa 的軸流風(fēng)扇,使空氣壓縮機(jī)運(yùn)行過(guò)程中殼體內(nèi)處于負(fù)壓狀態(tài);新裝軸流風(fēng)扇采用獨(dú)立電源,由PLC 控制啟停,隨空氣壓縮機(jī)啟動(dòng),延時(shí)10 min停運(yùn)以對(duì)電機(jī)線圈進(jìn)行冷卻。
3)改造空壓機(jī)房空氣流場(chǎng)及環(huán)境溫度:空氣壓縮機(jī)殼體排風(fēng)扇改造后,空壓機(jī)房處于微負(fù)壓狀態(tài),保證了流通空氣量;在外部環(huán)境較好的空壓機(jī)房墻體中部增設(shè)2 個(gè)1.5×2 m 帶有過(guò)濾棉的格柵進(jìn)風(fēng)口,拆除原排風(fēng)扇,保證夏季空壓機(jī)房環(huán)境溫度降至35 ℃左右。
空氣壓縮機(jī)冷卻風(fēng)改造示意圖見(jiàn)圖1。
圖1 空氣壓縮機(jī)冷卻風(fēng)改造示意圖
2.2.1 空氣壓縮機(jī)排氣溫度高的原因
1)啟動(dòng)初期主要是溫控閥開(kāi)啟緩慢造成。溫控閥主要是調(diào)整噴油溫度,防止空氣壓縮機(jī)啟動(dòng)初期低溫油中的水分析出來(lái)而破壞油質(zhì)。
2)油氣分離器油位低,油過(guò)濾器堵塞。由于系統(tǒng)缺油致使回到空氣壓縮機(jī)的密封油不足,空氣壓縮機(jī)得不到足夠的冷卻,從而使機(jī)頭排氣溫度高。
3)油冷卻器冷卻能力不足,冷卻水質(zhì)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn),使進(jìn)入空氣壓縮機(jī)的油溫過(guò)高。試驗(yàn)表明,油冷卻器后T3油溫控制在60 ℃以?xún)?nèi)可提高空氣壓縮機(jī)效率,且避免油析出冷凝水污染油質(zhì)。
2.2.2 空氣壓縮機(jī)排氣溫度高的解決方法
1)將溫控閥更換為高精度閥,使用前通過(guò)熱介質(zhì)試驗(yàn),檢查其開(kāi)啟速度。
2)根據(jù)油氣分離器油位鏡及油過(guò)濾網(wǎng)報(bào)警情況及時(shí)補(bǔ)油或更換濾芯,嚴(yán)格按照保養(yǎng)周期進(jìn)行保養(yǎng),防止壓縮空氣含油。
3)冷卻水路改造及冷卻器清洗:由于原設(shè)計(jì)冷卻器使用開(kāi)式冷卻水,水質(zhì)無(wú)法進(jìn)行化學(xué)處理。改造將冷卻水更換為閉式循環(huán)水,且在循環(huán)水管道加裝變頻循環(huán)泵,根據(jù)水溫調(diào)整冷卻水壓在0.2~0.5 MPa 之間,同時(shí)將原冷卻水串聯(lián)布置的油冷卻器與空氣冷卻器改造為并聯(lián)布置;進(jìn)行化學(xué)水處理及定期添加阻垢劑、剝離劑等,實(shí)現(xiàn)在線冷卻器清洗。
如果冷卻器換熱效果差引起排氣溫度高,可采用福世泰克F2 型無(wú)毒生物降解清洗劑進(jìn)行油冷卻器清洗。根據(jù)臟污程度,藥劑可同時(shí)清洗2~3臺(tái)油冷卻器,單臺(tái)成本約200元。
根據(jù)試驗(yàn),進(jìn)氣口阻力每增加100 Pa,空壓機(jī)功率需增加9 kW;進(jìn)氣口溫度每升高1 ℃,空壓機(jī)功率需增加18 kW[1]。在對(duì)空氣壓縮機(jī)機(jī)殼冷卻風(fēng)流場(chǎng)改造后,機(jī)殼內(nèi)處于負(fù)壓運(yùn)行狀態(tài),但進(jìn)氣口濾網(wǎng)前吸氣阻力約280 Pa。為此,將空氣壓縮機(jī)空氣濾網(wǎng)進(jìn)氣口位置通過(guò)50 cm直導(dǎo)管引至機(jī)殼外,綜合計(jì)算進(jìn)氣延長(zhǎng)管增加的阻力、機(jī)殼內(nèi)部負(fù)壓、大氣壓力,改造后進(jìn)氣口阻力降低到250 Pa。
原進(jìn)氣口處于電機(jī)冷卻排風(fēng)口上方,當(dāng)空氣壓縮機(jī)滿(mǎn)載運(yùn)行時(shí),進(jìn)氣口溫度在35~40 ℃之間?,F(xiàn)進(jìn)氣口處于空氣壓縮機(jī)機(jī)房環(huán)境溫度下,進(jìn)氣溫度降低了3~5 ℃。改造后,空氣壓縮機(jī)功率可節(jié)省50 kW,產(chǎn)氣量提高約3%。
將空氣壓縮機(jī)出口氣水分離器更換為圖2所示的WS25高效旋風(fēng)分離器。WS25高效旋風(fēng)分離器可除去99%的液態(tài)水,提高壓縮空氣后部過(guò)濾器效率。將壓縮空氣無(wú)熱干燥器自動(dòng)切換時(shí)間延長(zhǎng)1倍,停運(yùn)管道及儲(chǔ)氣罐其他疏水點(diǎn),有效減少壓縮空氣損失。改造后,壓縮空氣母管壓力降低1 bar,節(jié)省空氣壓縮機(jī)功率8 kW。
圖2 WS25型高效旋風(fēng)分離器
該廠6 臺(tái)壽力LS25S-300 型螺桿空氣壓縮機(jī)采用并聯(lián)運(yùn)行方式。運(yùn)行中空氣壓縮機(jī)采用P1 壓力階梯設(shè)置方法調(diào)整對(duì)外供氣壓力。由于壓縮空氣壓力波動(dòng)大,壓縮機(jī)頻繁加卸載,不利于電機(jī)的節(jié)能及安全運(yùn)行。
為此,對(duì)其中兩臺(tái)空氣壓縮機(jī)進(jìn)行了變頻改造。變頻控制柜安裝在冷卻條件較好的配電室內(nèi),變頻器柜內(nèi)設(shè)置旁通開(kāi)關(guān),實(shí)現(xiàn)變頻器故障切換[2]。變頻器串接入星形-三角形啟動(dòng)回路中,原啟動(dòng)方式不變,即當(dāng)星形接觸器接線狀態(tài)時(shí),三角形交流接觸器常開(kāi)觸點(diǎn)斷開(kāi),變頻器不啟動(dòng);轉(zhuǎn)換為三角形接線狀態(tài)時(shí),變頻器空載啟動(dòng)。壓縮空氣母管壓力信號(hào)送入自動(dòng)恒壓PID 控制系統(tǒng),PID 根據(jù)設(shè)定的壓力將調(diào)節(jié)信號(hào)送達(dá)變頻器,通過(guò)電機(jī)轉(zhuǎn)速的改變實(shí)現(xiàn)產(chǎn)氣量的調(diào)整[3]。為防止油氣分離器分離效率低及機(jī)頭潤(rùn)滑油不足,設(shè)定油氣分離壓力不低于3.4 bar,因此改造后的變頻器最低出力為30 Hz。
運(yùn)行控制方式改為一臺(tái)變頻空氣壓縮機(jī)控制壓縮空氣恒壓,即P1 壓力穩(wěn)定運(yùn)行,另一臺(tái)變頻空氣壓縮機(jī)作為備用,以減少設(shè)備頻繁啟動(dòng)帶來(lái)的電機(jī)損壞,延長(zhǎng)電機(jī)使用壽命。
根據(jù)空氣壓縮機(jī)自身特性及保護(hù)完整性,對(duì)PLC控制系統(tǒng)中部分參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整:
1)星形-三角形啟動(dòng)切換時(shí)間由6 s改為1 s。
2)加載壓力設(shè)定為低于1 bar,卸載壓力高于1 bar。
經(jīng)測(cè)算,變頻空氣壓縮機(jī)運(yùn)行電流較工頻空氣壓縮機(jī)降低了7 A,年節(jié)省電量7×0.6×1.732×0.85×24×360=53 423.2 kW,節(jié)能效果顯著且電機(jī)使用壽命及安全性得到了提高。
通過(guò)對(duì)LS25S-300 型螺桿空氣壓縮機(jī)的改造,空氣壓縮機(jī)電機(jī)使用壽命得到顯著提高,產(chǎn)氣量大幅上升,運(yùn)行設(shè)備數(shù)量下降,節(jié)能效果顯著,值得借鑒。