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        提高轉(zhuǎn)爐吹煉氧氣濃度的試驗(yàn)研究

        2021-10-06 02:36:44陳展展程亞武
        湖南有色金屬 2021年4期
        關(guān)鍵詞:冰銅爐襯處理量

        陳展展,程亞武,徐 琦

        (1.大冶有色金屬有限責(zé)任公司,湖北 黃石 435002;2.有色金屬冶金與循環(huán)利用湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖北 黃石 435002)

        大冶有色金屬有限責(zé)任公司冶煉工藝由奧斯麥特爐、轉(zhuǎn)爐及陽(yáng)極爐組成的火法煉銅工序和電解陰極銅組成的濕法煉銅工序組成。轉(zhuǎn)爐車(chē)間現(xiàn)有5臺(tái)120T轉(zhuǎn)爐,負(fù)責(zé)將冰銅吹煉為礦產(chǎn)粗銅(含銅98.5%~99.5%)[1]。120T轉(zhuǎn)爐規(guī)格為L(zhǎng)11.7×Φ4 m,每臺(tái)爐子54根風(fēng)眼。轉(zhuǎn)爐采用富氧吹煉技術(shù),工業(yè)氧氣(濃度99.99%)在高壓風(fēng)管內(nèi)與一定比例的高壓風(fēng)(壓縮空氣:氧氣濃度21%)[2]混合稀釋為一定的氧氣濃度的富氧空氣[3],稀釋后富氧空氣的氧氣濃度即為轉(zhuǎn)爐正常生產(chǎn)時(shí)的氧濃。2019年之前該公司轉(zhuǎn)爐氧濃控制在21.5%~22%,工業(yè)氧氣流量(以下簡(jiǎn)稱氧量)控制在500~1 000 m3/h。

        1 試驗(yàn)背景

        該公司2019全年礦產(chǎn)粗銅目標(biāo)增長(zhǎng)為32.7萬(wàn)t,原工藝條件下,最高22%的氧濃會(huì)限制轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能提高,吹煉過(guò)程反應(yīng)受限,反應(yīng)速率較低。為滿足轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能,決定進(jìn)行轉(zhuǎn)爐高富氧的吹煉研究,并在1#轉(zhuǎn)爐進(jìn)行了試驗(yàn),收到了較好的效果。

        2 試驗(yàn)方法

        2.1 氧量預(yù)測(cè)

        吹煉S期開(kāi)始至篩爐30 min之前,氧量約是1 500 m3/h[4],篩爐30min之前至出銅30 min之前,氧量約是1 150 m3/h,出銅前30 min以內(nèi),氧量約是500 m3/h。

        2.2 物料組織

        由于試驗(yàn)過(guò)程氧化反應(yīng)加劇,為把溫度控制在1 150~1 260℃[5],石英熔劑、冷料的加入需及時(shí)、充足。實(shí)際吹煉過(guò)程按照單爐180~200 t冰銅(品位54%~57%),30~45 t包冷料,45~90 t冷銅組織生產(chǎn)。

        3 研究過(guò)程

        1#轉(zhuǎn)爐于8月11日-8月15日(16爐次-23爐次)進(jìn)行提高氧濃試驗(yàn),試驗(yàn)期間對(duì)1#轉(zhuǎn)爐吹煉時(shí)間、冰銅及冷銅冷料處理量[6]、用風(fēng)量、每爐次爐襯損耗等生產(chǎn)工藝指標(biāo)進(jìn)行了研究,具體情況如下。

        3.1 氧濃控制

        吹煉S期開(kāi)始至篩爐30 min之前控制23.9%~24.4%氧濃,氧量約是1 350~1 600m3/h,篩爐30 min之前至出銅30 min之前控制22.8%~23.6%氧濃,氧量約是800~1 300 m3/h,出銅前30 min以內(nèi)控制22%氧濃[7],氧量約是500 m3/h,如圖1所示。

        圖1 吹煉過(guò)程氧濃控制標(biāo)準(zhǔn)

        3.2 生產(chǎn)工藝指標(biāo)

        提氧濃試驗(yàn)期間,對(duì)1#轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)工藝指標(biāo)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),并與試驗(yàn)前1#轉(zhuǎn)爐指標(biāo)對(duì)比,見(jiàn)表1。針對(duì)1#轉(zhuǎn)爐單包冰銅(重量約21 t)吹煉時(shí)間和吹煉用風(fēng)量,將試驗(yàn)期間數(shù)據(jù)與試驗(yàn)前正常生產(chǎn)期間的數(shù)據(jù)進(jìn)行了對(duì)比,如圖2、圖3所示。

        表1 試驗(yàn)前與試驗(yàn)期間生產(chǎn)指標(biāo)

        圖2 1#轉(zhuǎn)爐相同爐次吹煉時(shí)間對(duì)比

        圖3 1#轉(zhuǎn)爐相同爐次吹煉用風(fēng)量對(duì)比

        可以看出,提氧濃試驗(yàn)期間1#轉(zhuǎn)爐處理量及工藝指標(biāo)提升明顯,每爐次冰銅處理量提高8%;每爐次冷料處理量提高8.3%;每爐次冷銅處理量提高8.3%;單包冰銅吹煉時(shí)間降低5.4%;單包冷料處理時(shí)間降低1.4%;單包冷銅處理時(shí)間降低13%;單包冰銅吹煉用風(fēng)量降低5.2%。

        另外,提氧濃吹煉爐溫上升快,爐子熱強(qiáng)度高[8],對(duì)轉(zhuǎn)爐爐襯消耗量和爐壽命會(huì)有影響,每爐次風(fēng)眼區(qū)爐襯消耗量由試驗(yàn)前的2.43 mm提高為5.3 mm,降低富氧吹煉對(duì)爐襯的影響有待探索。

        3.3 作業(yè)制度完善

        該公司制定了單臺(tái)轉(zhuǎn)爐22%~25%氧濃作業(yè)制度。

        1.S期:吹煉0~70 min,按照25%氧濃、1 800 m3/h氧量配氧;吹煉70~180 min,按照24%氧濃、1 300~1 400 m3/h氧量配氧。

        2.B期:吹煉180~270 min,按照24%氧濃、1 300~1 400 m3/h氧量配氧;吹煉270~290 min,按照22%氧濃、500 m3/h氧量配氧;吹煉290~300 min,停止配氧。

        4 結(jié) 論

        通過(guò)將氧濃從21.5%~22%提高至22%~25%,轉(zhuǎn)爐吹煉反應(yīng)速率相比有了明顯提升,生產(chǎn)效率提高,對(duì)于公司完成提高產(chǎn)能、達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)的生產(chǎn)任務(wù)起到了很大作用。

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