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        提高粗AMS直接加氫運(yùn)行可靠性的措施

        2021-09-24 07:11:48趙國(guó)新中沙天津石化有限公司天津300270
        化工管理 2021年25期
        關(guān)鍵詞:異丙苯丙酮表觀

        趙國(guó)新(中沙(天津)石化有限公司,天津 300270)

        0 引言

        α-甲基苯乙烯(通稱AMS)加氫轉(zhuǎn)化為異丙苯,是異丙苯法合成苯酚丙酮工藝中的一個(gè)單元。國(guó)內(nèi)AMS加氫有兩種流程,一種是通過(guò)兩臺(tái)精餾塔先對(duì)粗AMS物料進(jìn)行預(yù)處理提純,然后再送入雙床層的反應(yīng)器中與氫氣加成反應(yīng)生成異丙苯;另一種是采取兩臺(tái)不等徑的單床層反應(yīng)器串聯(lián)使用,粗AMS物料不進(jìn)行預(yù)提純,直接加入反應(yīng)器與氫氣生成異丙苯。

        粗AMS直接加氫,由于不消耗蒸汽,運(yùn)行成本低,經(jīng)濟(jì)性好,但由于粗AMS中有很多影響催化劑活性的雜質(zhì),如使用不慎,會(huì)發(fā)生催化劑提前報(bào)廢,造成苯酚丙酮全裝置意外停車、停產(chǎn),優(yōu)勢(shì)將變?yōu)榱觿?shì)。并且,催化劑是獨(dú)家的,壽命短、價(jià)格高。國(guó)內(nèi)總計(jì)6套粗AMS直接加氫,截至2021年3月,有3套后來(lái)增加了預(yù)處理提純塔。

        1 粗AMS直接加氫的經(jīng)濟(jì)性

        以年產(chǎn)35萬(wàn)噸苯酚丙酮規(guī)模為例,加氫催化劑的用量及壽命按國(guó)內(nèi)實(shí)際平均情況,有預(yù)處理的催化劑用量約為9 m3、壽命10年,直接加氫的催化劑用量約為6 m3、壽命1.5年,直接加氫的催化劑單價(jià)較高,兩者每批總價(jià)格基本一致,約700萬(wàn)元;預(yù)處理的過(guò)程要排除占粗AMS總量4%~5%的含雜質(zhì)污物,直接加氫表面上不排,但它是分散到苯酚丙酮裝置的其他部位將雜質(zhì)排除,物耗視為一致;AMS預(yù)處理凈化系統(tǒng)使用的循環(huán)水、電、折舊、維費(fèi)、人工等,按固定值50萬(wàn)元/年;AMS預(yù)處理凈化塔的蒸汽價(jià)格約240 元/噸。

        1.1 利用ASPEN模擬進(jìn)行經(jīng)濟(jì)測(cè)算

        2014年9月,中沙(天津)石化委托天津天大天久科技股份有限公司進(jìn)行了模擬計(jì)算,采用單塔對(duì)粗AMS進(jìn)行簡(jiǎn)單提純,表1是根據(jù)模擬結(jié)果進(jìn)行的對(duì)比。

        從表1模擬結(jié)果對(duì)比,有了預(yù)處理后,至少要消耗蒸汽3.1 t/h,好處是加氫進(jìn)料中的有害雜質(zhì)含量平均下降了80%。

        表1 ASPEN模擬AMS預(yù)處理提純結(jié)果

        (1)以10年為期對(duì)有預(yù)處理的流程進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算:

        催化劑費(fèi)用:700萬(wàn)元。

        循環(huán)水、電、折舊、維費(fèi)、人工等費(fèi)用:

        50萬(wàn)元/年×10 年=500萬(wàn)元。

        蒸汽費(fèi)用:

        3.1 噸/小時(shí)×8 000 時(shí)/年×10年×240元/噸=5 952萬(wàn)元。

        總計(jì)10年費(fèi)用為700+500+5 952=7 152萬(wàn)元。

        (2)同樣以10年為期對(duì)無(wú)預(yù)處理的流程進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算:

        催化劑費(fèi)用:700萬(wàn)元/批×6.67批=4 667萬(wàn)元。

        循環(huán)水、電、折舊、維費(fèi)、人工等費(fèi)用:0萬(wàn)元。

        蒸汽費(fèi)用:0萬(wàn)元。

        總計(jì)10年費(fèi)用為4 667+0+0=4 667萬(wàn)元。

        根據(jù)模擬進(jìn)行測(cè)算,粗AMS直接加氫如能運(yùn)行得好,35萬(wàn)噸/年苯酚丙酮規(guī)模的裝置,至少可比預(yù)處理后再加氫,每年節(jié)省248萬(wàn)元的費(fèi)用。

        1.2 國(guó)內(nèi)實(shí)際運(yùn)行情況對(duì)比

        由于粗AMS中的有害雜質(zhì)較難分離,實(shí)際粗AMS預(yù)處理采用的是兩塔分離流程,35萬(wàn)噸/年苯酚丙酮規(guī)模的裝置,粗AMS預(yù)處理消耗蒸汽約4.7 噸/時(shí),按同樣的計(jì)算方法,粗AMS直接加氫比預(yù)處理后在加氫,每年節(jié)省555萬(wàn)元費(fèi)用。

        2 粗AMS直接加氫的影響因素

        2.1 對(duì)失活催化劑的分析

        2012年,中沙(天津)石化委托對(duì)失活的催化劑進(jìn)行了化驗(yàn)分析。首先將催化劑樣品用烘箱在150 ℃下恒溫17 h,以脫除異丙苯、AMS、丙酮、水等殘留的正常的工藝介質(zhì);然后對(duì)樣品進(jìn)行焚燒,測(cè)量燒失量;最后作碳含量分析和元素分析,結(jié)果如表2所示。

        表2 失活催化劑分析報(bào)告

        上述加氫催化劑是使用一年半后,因反應(yīng)器出口的未反應(yīng)AMS含量超高而卸出的。分析結(jié)果中,SO3折算回單質(zhì)硫,表征催化劑吸附了自身重量0.032%的硫,硫會(huì)與二倍或四倍分子數(shù)的鈀化合而使催化劑永久失去活性[1],是這批催化劑失活的一個(gè)重要原因;而焚燒失重表征的是物料聚合導(dǎo)致催化劑結(jié)焦的情況,結(jié)焦物占到了催化劑自重的10%~12%,甚至已經(jīng)形成了2%的積碳,是催化劑失活的另一個(gè)重要原因;其次,Na2O含量略有上升,它在物料中是以酚鈉或氫氧化鈉的形式存在,會(huì)包覆催化劑表面,影響物料與催化劑的擴(kuò)散;最后就是一段加氫催化劑的強(qiáng)度在使用一年半后下降了18%。

        2.2 粗AMS物料中的丙酮及異亞丙基丙酮對(duì)活性有抑制作用

        在2013年末到2014年初,中沙AMS加氫反應(yīng)器出口的AMS含量出現(xiàn)過(guò)兩次異常上升,通過(guò)對(duì)比相關(guān)的分析數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)粗AMS進(jìn)料中的丙酮及異亞丙基丙酮含量上升,暫時(shí)抑制了催化劑的活性,當(dāng)它們的含量恢復(fù)平常一段時(shí)間后,催化劑活性隨之恢復(fù),如圖1所示。

        圖1 加氫入口丙酮及異亞丙基丙酮與出口AMS

        AMS加氫要根據(jù)反應(yīng)器出口的AMS含量高低,相應(yīng)調(diào)節(jié)反應(yīng)的壓力和溫度,丙酮含量高,反應(yīng)條件被迫提高,聚合副反應(yīng)加劇了催化劑的堵塞[2],造成催化劑提早失活。

        2.3 粗AMS物料中游離水的影響

        AMS加氫催化劑以Al2O3為載體并具有微孔結(jié)構(gòu),因此對(duì)水有更高的親和力,如果在反應(yīng)器內(nèi)有游離水,將嚴(yán)重影響催化劑的活性[3];正常情況下,粗AMS物料中的水略微過(guò)飽和,但目視無(wú)渾濁,靜止一天左右,取樣瓶底部能析出一點(diǎn)游離水,但由于要先將溫度提高15 ℃以上再加入反應(yīng)器,所以在反應(yīng)器中水并不會(huì)游離,不會(huì)對(duì)催化劑的活性產(chǎn)生影響。在2014年5月檢修后重新開(kāi)車時(shí),加氫出現(xiàn)了轉(zhuǎn)化率不足、反應(yīng)器出口AMS含量超高的情況,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)粗AMS物料目視略微渾濁,靜止幾小時(shí)就能看到有游離水;將粗AMS進(jìn)料暫停,儲(chǔ)罐靜止、分水后,加氫催化劑活性恢復(fù)。

        2.4 粗AMS物料流速的影響

        在催化劑床層的不同高度,設(shè)置有溫度計(jì),觀察這些溫度數(shù)據(jù),靠近反應(yīng)器出口側(cè)的三層溫升很小,這種情況從催化劑初期,一直延續(xù)到末期,說(shuō)明靠近反應(yīng)器出口的三層催化劑上發(fā)生的反應(yīng)非常少,催化劑利用效率差。

        對(duì)比直接加氫的一段反應(yīng)器與預(yù)處理后再加氫的反應(yīng)器的前床層,它們的空速相差不多,但直接加氫的液相表觀速率要大一倍。AMS加氫反應(yīng)為AMS強(qiáng)吸附的表面反應(yīng)控速機(jī)理[4],液相物料的表觀流速對(duì)轉(zhuǎn)化率影響較大[2],如此高的液相物料的表觀流速加強(qiáng)了對(duì)丙酮等不利雜質(zhì)脫吸的同時(shí),也造成了下部催化劑的浪費(fèi)。

        3 提高可靠性的措施

        3.1 不同解決方案的選擇

        通過(guò)外部委托分析,內(nèi)部異常識(shí)別,找到了影響粗AMS直接加氫運(yùn)行穩(wěn)定的一些因素,并制定了多種解決方案,通過(guò)矩陣,評(píng)估影響程度及措施的效果,做到最優(yōu)決策,如表3所示。

        表3 矩陣決策

        3.2 加強(qiáng)協(xié)調(diào)避免超高H2S的氫氣影響

        中沙苯酚丙酮裝置的氫氣,來(lái)自于上游乙烯裝置,經(jīng)取樣分析,氫氣中H2S含量約為0.5 mg/L,滿足不大于1 mg/L的要求,只是在乙烯裝置發(fā)生大幅波動(dòng)期間,H2S才會(huì)超高;通過(guò)展開(kāi)上下游聯(lián)動(dòng),當(dāng)上游發(fā)生有可能波及氫氣質(zhì)量時(shí),將加氫負(fù)荷降到最低或暫停氫氣打循環(huán)。

        3.3 增加聚結(jié)分離器加強(qiáng)脫水除鈉

        粗AMS物料來(lái)自于堿洗脫酚工序,這個(gè)工序含有較多的酚鈉鹽,對(duì)機(jī)、電、儀的影響比較嚴(yán)重,運(yùn)行波動(dòng)比較多,使得粗AMS物料經(jīng)常夾帶鈉鹽和水,國(guó)內(nèi)多套裝置都發(fā)生過(guò)酚鈉鹽進(jìn)到反應(yīng)器中,覆蓋了催化劑床層,被迫短停水洗的工藝事故。這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)靠加強(qiáng)管理和操作難以降低,本著以人為本的理念,增加了一臺(tái)聚結(jié)分離器D-513后,這個(gè)問(wèn)題再?zèng)]有發(fā)生;另一個(gè)好處是,有了聚結(jié)分離器后,前面的水洗罐D(zhuǎn)-501可以控制在較高的水位,提高了水洗除鈉效果,如圖2所示。

        圖2 增加聚結(jié)分離前后PH值

        3.4 優(yōu)化精丙酮塔控制降低丙酮含量

        粗AMS的來(lái)源之一是精丙酮塔釜液,該塔輕組分是丙酮,重組分是AMS、異丙苯和水,加大回流比可以降低塔釜丙酮的含量,但同時(shí)也會(huì)使塔中部反應(yīng)區(qū)缺水而使丙酮中醛含量升高,不可兼得。為了實(shí)現(xiàn)塔釜能有一定的控制自由度,先是將CHP閃蒸工序的蒸汽噴射真空泵的凝液,加入到丙酮提餾段;而后對(duì)塔釜再沸器的凝液控制進(jìn)行了優(yōu)化組態(tài),增加了一個(gè)熱量自動(dòng)計(jì)算控制模塊,如圖3所示,引入精丙酮塔氣相進(jìn)料FY02408、提餾段頂部溫度TRC02417、有換熱關(guān)系的粗苯酚塔回流FY02442等變量,在不增加全塔回流量的情況下,塔釜料中的丙酮含量從900 mg/L下降到了600 mg/L。

        圖3 熱量自動(dòng)計(jì)算控制模塊組態(tài)

        3.5 二段反應(yīng)器流速調(diào)節(jié)措施

        對(duì)于一段加氫反應(yīng)器,設(shè)計(jì)上有外循環(huán),可以根據(jù)進(jìn)料負(fù)荷的高低,調(diào)整外循環(huán)量,使反應(yīng)器內(nèi)液相表觀流速保持在合理范圍;但二段加氫反應(yīng)器是單進(jìn)、單出的流程,液相表觀流速隨進(jìn)料負(fù)荷同樣變化,設(shè)計(jì)上是按60%進(jìn)料負(fù)荷時(shí)表觀流速足夠考慮的,兼顧不了裝置長(zhǎng)期的高負(fù)荷運(yùn)行。

        采取的解決辦法是,對(duì)二段加氫反應(yīng)器進(jìn)行擴(kuò)徑更換,將直徑從600 mm加大到800 mm,同時(shí)在二段反應(yīng)器入口增加了補(bǔ)充異丙苯,讓100%進(jìn)料負(fù)荷時(shí)表觀流速足夠,低負(fù)荷時(shí),通過(guò)將本來(lái)去氧化工序的一部分異丙苯加入到二段加氫反應(yīng)器,將表觀流速調(diào)上來(lái),然后同加氫后物料一起去氧化工序。

        以前為了維持加氫出口的AMS含量不超過(guò)600 mg/L,需要不斷提高反應(yīng)溫度,到2016年9月,以上措施陸續(xù)完成后,加氫出口的AMS含量很容易就維持在200 mg/L左右,特別是反應(yīng)器內(nèi)部溫度,只需要保持在90 ℃左右即可,可靠性提高了,如圖4所示。

        圖4 可靠性措施前后反應(yīng)器內(nèi)部溫度先后變化

        4 催化劑的替代

        中沙(天津)石化股東方一直關(guān)注著AMS加氫,在粗AMS直接加氫運(yùn)行的可靠性得到大幅提升的同時(shí),股東方研發(fā)的AMS加氫催化劑也在燕化成功地進(jìn)行了商業(yè)應(yīng)用,經(jīng)過(guò)磋商,中沙石化開(kāi)始試用這一新開(kāi)發(fā)的催化劑。催化劑投用后反應(yīng)效果很好,反應(yīng)器出口的AMS含量在100 mg/L左右;投用3個(gè)月后,反應(yīng)器的壓差開(kāi)始逐漸上升;使用一年后,因反應(yīng)器壓差超高而停止使用;反應(yīng)器打開(kāi)后,檢查催化劑有破碎。

        總結(jié)首次使用替代催化劑的經(jīng)驗(yàn),結(jié)合原裝催化劑分析數(shù)據(jù)中強(qiáng)度也有明顯下降的情況,判斷出粗AMS物料會(huì)使催化劑強(qiáng)度下降。為此,我們又在國(guó)內(nèi)同行中廣泛使用的幾種AMS加氫催化劑中,按照結(jié)構(gòu)、活性相近、強(qiáng)度最高的原則,選擇了莊信萬(wàn)豐的PRICAT PD 309/7型加氫催化劑,進(jìn)行了試用,目前已經(jīng)運(yùn)行一年半,已經(jīng)超出了原裝催化劑的使用時(shí)間。

        5 結(jié)語(yǔ)

        粗AMS物料中含有的丙酮、鈉鹽、水等,都會(huì)抑制加氫催化劑的活性,氫氣中含有的H2S更是永久性毒物,精丙酮塔的控制、粗AMS堿洗的高故障率、加氫反應(yīng)器的液相表觀流速等,會(huì)放大這些因素對(duì)催化劑的影響,甚至?xí)勾呋瘎┨嵩缡Щ睢?/p>

        在精丙酮塔提餾段加入廢水,并采用多變量的熱量計(jì)算控制模塊,可使塔釜丙酮含量降低到600 mg/L;通過(guò)增加聚結(jié)分離器、提高水洗液位,鈉鹽含量的降低,使粗AMS物料的PH值平均下降1.4;二段加氫反應(yīng)器按滿足高負(fù)荷的液相表觀流速來(lái)設(shè)計(jì),在低負(fù)荷時(shí),用加入新鮮異丙苯來(lái)將流速提高到適合值。

        以上措施,可消除粗AMS加氫運(yùn)行的影響因素,粗AMS加氫單周期可達(dá)一年半以上,折合每年比預(yù)處理后再加氫約節(jié)省250萬(wàn)元到550萬(wàn)元的費(fèi)用。

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