王慶飛,齊 健,王洪兵
(國家能源集團新疆能源有限責任公司 烏東洗選廠,新疆 烏魯木齊 830027)
針對選煤行業(yè)發(fā)展,首先需要考慮的就是可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略以及環(huán)保壓力。因為煤炭中存在有害物質(zhì),并且在加工利用以及燃燒環(huán)節(jié)都會存在不清潔利用,最終導(dǎo)致鋼廠、電廠等工業(yè)化生產(chǎn)之中就會有NOx、SO2以及粉塵顆粒等排入大氣之中,進而造成工業(yè)區(qū)霧霾壓力過大?;趯嶋H情況出發(fā),在無法煤改氣的偏遠山村,就選擇使用“清潔煤”燃燒,其主要是通過脫硫、脫銷、除塵之后的煤?;趥鹘y(tǒng)煤炭加工,首先采取選煤的方式,直接將煤中大部分的硫分、燃燒之后的灰塵等去除,這就是采用的選煤去除方法。就相關(guān)學者研究,如匡亞莉在《選煤廠管理》之中提到:中國每年都會產(chǎn)生大量的煤矸石,并且因為無法合理的利用,從而堆積成大量的煤矸石山。最近幾年,部分企業(yè)開始從煤矸石之中提取有用物質(zhì),如硫鐵礦、高嶺土等,這一部分物質(zhì)本身的密度明顯比煤矸石中其余物質(zhì)密度高,可以選擇利用重介分選的方式來實現(xiàn)。所以,這就成為淺槽重介質(zhì)分選機一種全新的利用方式。并且在這一分選過程中,輕產(chǎn)物成為了無用產(chǎn)物,但是其量較小,所以,就會導(dǎo)致溢流堰排走輕產(chǎn)物,進而帶來大量的能量浪費。本文通過了解洗選中心烏東選煤廠重介質(zhì)淺槽分選系統(tǒng)的分選試驗,希望能滿足選煤廠日常生產(chǎn)需求。
重介淺槽分選機主要是通過重介質(zhì)分選原理的使用,實現(xiàn)兩相流體之中不同密度礦物的沉降。密度低于重介質(zhì)的物料會逐漸上浮,并且隨著流動的重介質(zhì)直接流過溢流堰,直接成為精煤;密度高于重介質(zhì)產(chǎn)品,就會逐漸沉降到分選槽底層,然后通過刮板實現(xiàn)淺槽槽體的刮出,進而滿足矸石的排出[1]。為了滿足正常分選的要求,在內(nèi)部需要保持密度相對穩(wěn)定,并且還能夠?qū)崿F(xiàn)重介質(zhì)懸浮液的均勻分布,通過泵分,將其分為2部分,然后分別送入相應(yīng)的淺槽分選機內(nèi)。對應(yīng)的分選過程如圖1所示。
圖1 淺槽重介質(zhì)分選機的分選過程Fig.1 Separation process of shallow tank heavy medium separator
分選淺槽的主要優(yōu)點:①分選上限高,入料粒度級寬,可以使大塊入料破碎率有明顯的降低,同時也可以滿足能耗的降低,實現(xiàn)產(chǎn)品水分的合理控制;②單臺設(shè)備擁有較大的通過能力,對于煤質(zhì)波動的適應(yīng)性較強,能夠?qū)⒋罅宽肥懦?,從而簡化工藝,減少基建投資和對應(yīng)廠房體積;③有效分選時間短,次生煤泥最低,減少輕泥化程度,而且自動化程度較高,可以滿足自動調(diào)節(jié)需求;④結(jié)構(gòu)簡單,方便操作;⑤煤炭運輸?shù)臒o效運輸環(huán)節(jié)減少。
(1)單機調(diào)試。單機調(diào)試囊括高效節(jié)能淺槽、排矸系統(tǒng)、介質(zhì)泵、精煤排料系統(tǒng),在設(shè)備進行1 h空運轉(zhuǎn)之后,針對運轉(zhuǎn)情況進行檢查,尤其要分析槽體供介時候槽體的漏介情況;針對排矸系統(tǒng),則需要了解刮板運行情況,確認機體底部是否發(fā)生剮蹭現(xiàn)象;詳細檢查精煤排料系統(tǒng)排料輪的運轉(zhuǎn)情況,然后對于其本身是否和出料溜槽槽體接觸加以觀察,確保其能夠正常的運轉(zhuǎn)。如果確定設(shè)備能夠正常運轉(zhuǎn),在處理好后就可以進行單機調(diào)試[2]。
(2)系統(tǒng)功能調(diào)試。首先,將一定量的清水直接注入到合介桶中,并將介質(zhì)泵打開,實現(xiàn)自循環(huán);然后添加磁鐵礦粉,實現(xiàn)對懸浮液密度的調(diào)節(jié),要求達到1.6 g/cm3。在最初階段重介質(zhì)懸浮液密度的調(diào)節(jié)中因為沒有添加煤泥,所以密度并不穩(wěn)定,當一定量的煤泥添加進入之后,就可以讓密度本身區(qū)域穩(wěn)定。然后將淺槽排矸系統(tǒng)電機開啟,并且與煤料排料系統(tǒng)電機相互對應(yīng),然后將介質(zhì)泵的自循環(huán)閥門直接關(guān)閉,將重介質(zhì)懸浮液直接注入到槽內(nèi),等待其液面上升到與精煤料裝置排料輪高度相互持平的高度,然后通過音叉密度級示數(shù)對應(yīng)進行調(diào)節(jié)處理,之后再上升到介質(zhì)管道的閘板閥,從而實現(xiàn)槽體之中上下密度的相對穩(wěn)定,實現(xiàn)上升介質(zhì)流速度的降低。在調(diào)節(jié)水平介質(zhì)管閘板閥之后,就能夠?qū)⑵渌俣戎苯诱{(diào)整到生產(chǎn)需求的速度。
(3)系統(tǒng)帶煤調(diào)試。對于淺槽給料,主要是利用人工的方式,直接將質(zhì)量288 kg、粒度>6 mm的原煤添加到入槽體之中。
目前,針對流量計而言,其本身對于重介質(zhì)懸浮液實際的流量檢測準確度還無法達標,其主要是采取計時、定量的統(tǒng)計法。針對介質(zhì)循環(huán)系統(tǒng),泵的功率大小主要是選擇使用變頻器來加以調(diào)節(jié),這樣會直接影響重介質(zhì)懸浮液的實際流量。因此,直接改變頻率大小,對不同頻率下介質(zhì)從底部直接上升到出料口的高度(達到770 mm)時所需時間加以記錄,就能夠?qū)崿F(xiàn)對具體流量大小的計算處理[3]。
試驗過程中主要是考慮到單因素三水平試驗方法的利用,不同頻率下其對應(yīng)的上升時間記錄詳細結(jié)果見表1。
表1 不同頻率下重介質(zhì)懸浮液流量大小Tab.1 Flow rate of suspension of heavy media at different frequencies
頻率和流量的關(guān)系如圖2所示。
圖2 頻率和流量的關(guān)系Fig.2 Relationship between frequency and flow
基于圖2的分析,變頻器頻率大小直接關(guān)聯(lián)到重介質(zhì)懸浮液的流量,能夠滿足y=0.002x-0.044 3的線性關(guān)系。所以,在后續(xù)試驗中,基于不同排料方式下精煤介質(zhì)泵工作頻率大小進行流量的計算。
在進行淺槽重介質(zhì)分選機分選中,通過水平流決定介質(zhì)循環(huán)量,當分選機直接強制性地添加精煤排料輪,理論上,能夠降低水平流,應(yīng)考察實驗探究水平流是否會對分選的效果帶來影響[4-10]。一般主要是通過2種試驗進行分析:①不添加原煤,當上升流達到一定情況之后,了解在不同水平流流速情況下槽體兩部密度計密度差的大小。②添加原煤,實現(xiàn)不同水平流速下針對分選的有效處理,然后再了解理論結(jié)果和實際結(jié)果之間是否有差異性的存在。
(1)不加煤樣。不添加原煤,當上升流一定,分析不同水平流流速情況下槽體中密度計的密度差。針對單因素四水平技術(shù),其所使用的差壓波密度計如圖3所示,水平流閥門如圖4所示。
圖3 差壓密度計Fig.3 Differential densitometer
圖4 水平流閥門Fig.4 Horizontal flow valve
通過單因素四水平的分析[11-15],利用水平流閥門來降低水平流,并且調(diào)節(jié)上升流合介泵頻率,確保流速達到0.20 m/s的穩(wěn)定狀態(tài),同時觀察2臺密度計的實際差值(表2)。
表2 不同水平流速下放射源密度計差值Tab.2 Difference of radioactive source densitometer at different horizontal flow rates
通過表2分析,在改變合介泵頻率之后,當水平流流速降低,基于放射源密度計差值的合理分析,最終就能夠明確重介質(zhì)懸浮液本身是否能夠處于穩(wěn)定的狀態(tài)?;跀?shù)據(jù)分析來看,如果密度計差值在0.001 g/cm3之內(nèi),基本不會影響懸浮液的穩(wěn)定性,也就說明改變了水平流大小,對于槽體之中的重介質(zhì)懸浮液的穩(wěn)定性不會產(chǎn)生太大影響。
(2)加入煤樣。首先,進行溢流堰排料方式的試驗,直接將介質(zhì)泵后調(diào)節(jié)水平流與上升流閥門打開,確保上升流速度滿足分選所需,并且在保持不變的前提下逐漸提升水平介質(zhì)的流速。同時注意對流速的控制,添加經(jīng)過篩選的原煤,讓出料端溢流堰直接滿足分選的高度要求,這時大粒度輕產(chǎn)物就可以直接作為精煤產(chǎn)品,經(jīng)過重介質(zhì)懸浮液沖出槽體,直接在脫介篩中收集選擇后的精煤與矸石。并且要進行浮沉試驗,做好對應(yīng)分配曲線的繪制,計算實際分選密度,得出可能偏差Ep值。針對不同頻率下合介泵的試驗結(jié)果,見表3。
表3 40 Hz頻率下的分配率計算結(jié)果Tab.3 Calculation of distribution rate at 40 Hz frequency
40 Hz頻率下分配率曲線如圖5所示。
圖5 40 Hz頻率下分配率曲線Fig.5 Distribution rate curve at 40 Hz
基于圖5分析可以看出,當分配率為50%時,實際分選密度達到1.645 g/cm3,和設(shè)定的分選密度沒有太大差異。并且通過公式實現(xiàn)Ep值的計算,其對應(yīng)為0.045 g/cm3,基于分選評定,針對重介質(zhì)分選,Ep值在0.02~0.06,能夠滿足標準要求。針對不同頻率下的分配率如下:①40 Hz時,選擇0.35%、1.88%、5.08%、11.91%、84.86%、99.72%;②35 Hz時,選擇0.30%、1.50%、3.17%、8.05%、90.18%、99.80%;③30 Hz時,選擇0.20%、1.12%、4.56%、13.56%、87.09%、99.96%;④25 Hz時,選擇0.15%、1.76%、4.83%、15.03%、80.26%、99.72%。
不同頻率下分配率曲線如圖6所示。
圖6 不同頻率下分配率曲線Fig.6 Distribution curves at different frequencies
基于對應(yīng)的試驗結(jié)果分析,單因素水平流的流速并不是影響到分選的實際結(jié)果,并且所分配的曲線也可以滿足重疊的要求,Ep值在0.02~0.04,能夠滿足重介質(zhì)選煤的要求。所以,當處于低流速狀態(tài)下,6 mm的顆粒也能滿足分選需求。
確保精煤排料系統(tǒng)得以正常的運行,可以滿足變頻器頻率的合理降低,促使浮選液密度達到穩(wěn)定的狀態(tài)。上升介質(zhì)的速度相同,讓水平方向的精煤產(chǎn)品可以正常排出;將水平介質(zhì)的速度降至最低,實際的處理量要保持一致。精煤的2種排料方式主要包含了溢流堰式與排料輪式[16-20],然后做好頻率的記錄,具體見表5。
表5 頻率與流量大小的關(guān)系Tab.5 Relationship between frequency and flow rate
基于表5分析,考慮到烏東選煤廠為溢流堰式,所以,能夠很好地節(jié)約成本,滿足本廠的基本效益要求。得到結(jié)論:①在水平流流速達到0.20 m/s,并且降低水平流流速達到0.142 m/s,淺槽重介質(zhì)分選機之中的重介質(zhì)循環(huán)介質(zhì)能夠保持相對穩(wěn)定,不會受到任何影響;②在上述的流速標準下,淺槽重介質(zhì)分選機擁有良好的分選效果,并且不同流速下的分選效果良好;③因為分選效果進一步提升,對于最后的實際生產(chǎn)有了極大的幫助,各個方面的質(zhì)量也得以提高,其排出的矸石可以用作于磚石加工等第三產(chǎn)品使用,實現(xiàn)了經(jīng)濟效益的擴充,提高了烏東選煤廠市場競爭力。
隨著時代的不斷發(fā)展,選煤廠對于煤炭行業(yè)的重要性得以凸顯。對于選煤廠來說,各個系統(tǒng)設(shè)備的正常運行關(guān)系到日常的運營,基于本文就洗選中心烏東選煤廠重介質(zhì)淺槽分選系統(tǒng)分選試驗的分析,得到正確的結(jié)論,以此推動選煤廠的實際運行。
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