白德意,李子龍,李華才,羅寬全,劉軍
(國家能源集團國電長源漢川第一發(fā)電有限公司,湖北漢川,432321)
漢川第一發(fā)電有限公司一期、二期工程分別于1991年和1998年建成投產(chǎn),現(xiàn)裝機容量為4×330MW。一期、二期工程共用一套輸煤系統(tǒng),輸煤棧橋及轉(zhuǎn)運站內(nèi)原設(shè)計安裝除塵設(shè)備有:布袋式除塵器、噴淋水浴式除塵器及靜電除塵器等除塵設(shè)備。這些除塵設(shè)備在一定程度上能緩解輸煤棧橋及轉(zhuǎn)運站的煤粉塵含量,但是在投用中設(shè)備缺陷較多,且除塵效果不佳。皮帶機運行時,整個輸煤棧橋及轉(zhuǎn)運站內(nèi)經(jīng)常是被煤粉塵籠罩,現(xiàn)場粉塵濃度超標,環(huán)境污染嚴重,影響員工的身體健康。煤粉塵落到皮帶機、碎煤機及滾軸篩等設(shè)備的轉(zhuǎn)動部件上,會加速轉(zhuǎn)動部件的磨損。保潔人員清理現(xiàn)場煤粉塵時, 不僅工作勞動強度較大,沖冼煤粉塵時耗水量也大,且容易造成二次污染。
2016年6月,為了改善一期、二期輸煤系統(tǒng)棧橋及轉(zhuǎn)運站的工作環(huán)境,我們決定對一期、二期輸煤系統(tǒng)進行粉塵治理,除塵設(shè)備升級改造,拆除輸煤棧橋及轉(zhuǎn)運站內(nèi)原有除塵設(shè)備,安裝微米級干霧抑塵設(shè)備,來抑制輸煤棧橋及轉(zhuǎn)運站煤粉塵。該抑塵設(shè)備抑塵能力極強,尤其是對10μm 以下可吸入粉塵抑塵率大于96%,耗水量小,后續(xù)無處理費用,一年四季均可穩(wěn)定運行,且自動化運行程度高,操作較方便,設(shè)備檢修維護工作量小。主要是能改善輸煤系統(tǒng)現(xiàn)場的作業(yè)環(huán)境,減輕了保潔人員的工作量,降低設(shè)備隱患,保證了設(shè)備的安全穩(wěn)定運行。
(1)皮帶機運行時,皮帶機各轉(zhuǎn)動部件(滾筒、托輥及皮帶等)運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的氣流帶動撒煤降塵,使得輸煤棧橋及轉(zhuǎn)運站內(nèi)揚塵嚴重,造成輸煤棧橋及轉(zhuǎn)運站地面各處積煤粉。
(2)煤從上游皮帶機頭部落煤斗,經(jīng)過落煤管輸送至下游皮帶機導(dǎo)料槽。由于有落差,煤在下落過程中也會產(chǎn)生氣流,導(dǎo)致煤粉塵四處飄拂。
(3)犁式卸料器在工作時,原煤經(jīng)過犁刀,同犁刀的相互作用,經(jīng)溜煤板滑落到原煤倉時,會產(chǎn)粉塵氣流,使煤粉塵飄拂。
(4)煤經(jīng)過滾軸篩和碎煤機時也會有大量的煤粉塵產(chǎn)生,碎煤機落煤管出口形成的氣流會快速和粉塵一起向四周飄拂。
干霧抑塵設(shè)備通過噴嘴噴出微米或納米級干霧,能夠有效撲捉粉塵。
根據(jù)水霧顆粒與塵埃顆粒大小相近時吸附、過濾、凝結(jié)的機率最大原理,干霧抑塵設(shè)備設(shè)備能夠產(chǎn)生直徑很小的微米級水霧顆粒,對懸浮在空氣中的粉塵,特別是直徑在5μm 以下的可吸入粉塵顆粒進行有效的吸附而聚結(jié)成團,受重力作用而沉降,達到去除粉塵粒子的目的,從而達到抑塵作用。
主要由微米級干霧主機、空壓機、儲氣罐、氣水分配控制箱、噴霧總成及水氣連接管線等組成。
圖1 干霧抑塵原理圖
圖2 干霧抑塵設(shè)備組成
(1)微米級干霧主機:集增壓泵、水過濾及控制柜為一體,水和氣經(jīng)過濾,設(shè)定水壓、氣壓、水流量、氣流量,并按照相關(guān)程序關(guān)閉或打開電磁閥,經(jīng)氣管和水管道送到水氣分配控制箱,從而達到抑塵目的。操作模式分為自動和手動兩種。
(2)氣源部分:主要包括空壓機和儲氣罐等。對噴霧總成部分提供潔凈,穩(wěn)定,適量的氣源。
(3)水氣分配控制箱:當接收到主機或設(shè)備的運行信號,控制電磁閥打開進行噴霧作業(yè)。
(4)噴霧總成:在水和氣的共同作用下,萬向節(jié)組合噴嘴噴射出直徑小于10μm 干霧,在形成的霧池里實現(xiàn)抑塵。
一、二期輸煤系統(tǒng)煤粉塵治理共分4 個區(qū)域,分別配置4套干霧抑塵設(shè)備,覆蓋整個輸煤棧橋及轉(zhuǎn)運站。分別為8P 干霧抑塵設(shè)備、16P 干霧抑塵設(shè)備、#2 轉(zhuǎn)運站干霧抑塵設(shè)備和碎煤樓干霧抑塵設(shè)備等。
(1)8P 干霧抑塵設(shè)備(8PAB、9PAB、15PAB、7PAB 皮帶機)
8PAB、9PAB 和15PAB 皮帶機尾部和頭部、7PAB 皮帶機頭部和44 臺單側(cè)犁煤器的干霧抑塵改造。拆除8PAB、9PAB、15PAB 皮帶機尾部原導(dǎo)料槽, 更換為無動力除塵導(dǎo)料槽,原有布袋除塵器及噴淋水浴式除塵器的拆除。
(2)16P 干霧抑塵設(shè)備(16P、17P、18P、5PAB、6PAB 皮帶機)
16P、18P 皮帶機尾部和頭部、17P 皮帶機中部、5PAB皮帶機頭部和5PA 犁煤器、6PAB 皮帶機尾部干霧抑塵改造,拆除16P、18P、6PAB 皮帶機尾部原導(dǎo)料槽和17P 中部原導(dǎo)料槽,更換為無動力除塵導(dǎo)料槽,原噴淋水浴式除塵器的拆除。
(3)#2 轉(zhuǎn)運站干霧抑塵設(shè)備(1PAB、2PAB、3P、4P、10P 和5PAB 皮帶機)
1PAB、2PAB 皮帶機尾部和頭部、4P 皮帶機頭部、5PAB皮帶機尾部、10P 頭部、#1 皮帶給煤機、#2 皮帶給煤機、#3 皮帶給煤機和#4 皮帶給煤機干霧抑塵改造。拆除1PAB、2PAB、5PAB、3P、10P 皮帶機原有導(dǎo)料槽,更換為無動力除塵導(dǎo)料槽,原噴淋水浴式除塵器的拆除。
(4)碎煤樓干霧抑塵設(shè)備(6PAB、7PAB)
6PAB 皮帶機頭部、7PAB 皮帶機尾部、A 側(cè)滾軸篩和B側(cè)滾軸篩的干霧抑塵改造。拆除7PAB 皮帶機尾部原導(dǎo)料槽,更換為無動力除塵導(dǎo)料槽,原噴淋水浴式除塵器的拆除。
(5)每條皮帶機每個落煤管前后加裝2 組噴咀,導(dǎo)料槽出口及頭、尾滾筒各設(shè)有1 組噴嘴。
圖3
(6)9PAB、15PAB 皮帶機上每個犁煤器倉口(44 個)各設(shè)置1 組噴嘴,接入8P 干霧抑塵設(shè)備總成。
圖4
(7)當帶式輸送機啟動時,干霧主機同時啟動。按設(shè)定的程序依次開啟電磁閥,氣、水通過連接管路進入相應(yīng)的調(diào)節(jié)系統(tǒng),氣和水的壓力和流量達到設(shè)定值后,送至噴噴霧總成。噴霧總成在水和氣的共同作用下,噴出微米級霧滴,在形成的霧池里實現(xiàn)抑塵。
圖5
輸煤系統(tǒng)干霧抑塵設(shè)備安裝后,通過抑塵設(shè)備試運,抑塵效果顯著, 現(xiàn)場環(huán)境得到明顯改善。主要抑塵效果體現(xiàn)如下幾方面:
(1)在污染的源頭---皮帶機落煤管、導(dǎo)料槽出口、頭尾改向滾筒及犁煤器倉口等關(guān)鍵起塵點進行粉塵治理,無二次轉(zhuǎn)運污染。改造后輸煤棧橋及轉(zhuǎn)運站粉塵得到極好的控制,經(jīng)過測算,粉塵濃度基本上控制在8mg/m3 以內(nèi),完全達到國家規(guī)定的環(huán)保標準10mg/m3 以內(nèi)。
(2)耗水量小,物料濕度增加重量比0.02-0.05%,物料(煤)無熱值損失,對皮帶機運行無影響。
(3)干霧抑塵設(shè)備運行時噪聲低于60db,設(shè)備的自動化投用率高達100%。
(4)干霧抑塵設(shè)備投入少,運行、維護費用低。
(5)抑塵覆蓋面積廣,有利于現(xiàn)場運行及檢修人員的身心健康。
國電長源漢川第一發(fā)電有限公司一、二期輸煤系統(tǒng)安裝干霧抑塵設(shè)備后,輸煤棧橋及轉(zhuǎn)運站作業(yè)環(huán)境得到明顯改善,消除現(xiàn)場積粉造成的火災(zāi)隱患,改善了員工的作業(yè)環(huán)境,減少了設(shè)備維護和保潔人員的工作量,提高了設(shè)備安全可靠性和輸煤系統(tǒng)的文明生產(chǎn)水平。