李芯茸 可卜文
玉溪紅塔煙草(集團)有限責任公司 云南玉溪 653101
2020年,隨著煙草行業(yè)“精益管理、精益制造”的發(fā)展路線不斷推進。玉溪卷煙廠卷包一車間為全面貫徹“精益管理、精益制造”的發(fā)展理念,對于市場反饋的質量問題,提出了多項全新的指標,其中車間希望專項小組至少消除80%封條質量缺陷。
專項小組對煙箱封條存在的質量缺陷展開調查,調查結果如下表所示:
表1-1 2020年12月7日-11日5#-9#封箱機封條質量缺陷數量調查表(單位:件)
表1-2 2020年12月7日-11日5#-9#封箱機封條質量缺陷種類頻次調查表(單位:件)
調查結果表明:封條翹邊和封條皺折、歪斜導致的箱封條質量缺陷占比高達84.3%,只需完全消除封條翹邊和封條皺折、歪斜就能完成車間對專項小組提出的目標。
(1)張緊彈簧的拉力作用于支架后轉換成壓輪對煙箱的壓力,壓輪壓力越大箱封條與煙箱粘貼越牢靠,箱封條與煙箱粘緊程度越好?,F用彈簧勁度系數為0.2N/mm。
(2)現使用的煙箱封條壓輪是空心結構,且材質較硬,在封箱的過程中對箱封條的貼合性差,見圖1。
圖1 原用空心壓輪示意圖
(3)在封箱過程中箱封條貼合的時間越充分,箱封條與煙箱貼合越可靠,封箱速度下限需滿足4件/分鐘的生產要求,保證封箱過程互不干涉的最小時間間隔為9s,煙箱封條長度為0.6m。
最小封箱速度V =N·L/(60s-N·9s)=0.1m/s
N:每分鐘封箱數量
L:每個煙箱的封條長度
實測的封箱時間為2.65s。
實際封箱速度V=L/S=0.6m/2.65s≈0.226m/s
L:每個煙箱的封條長度
S:每個煙箱貼封條的時間
封箱速度在≥0.1m/s的情況下可以適當降低,來提高封箱質量。
改進方法:
(1)彈簧改進。根據彈簧勁度系數公式F=k*(b-a),可得增加彈簧的勁度系數可以增加彈簧在工作時的壓力。采用增加彈簧勁度系數的方法來對彈簧進行改進,將彈簧原彈性系數從0.2N/mm增大到0.3N/mm,并進行壓輪壓力的試驗論證[1]。
表2-1 彈簧壓力上機試驗記錄表(單位:N)
增大彈簧勁度系數后,壓輪壓力增大至11.4N。
(2)壓輪改進。對壓輪重新進行設計,保持原封條壓輪尺寸,將空心結構改變?yōu)閷嵭薪Y構,并選用材質較軟的聚氨酯(CPU 40A-30A)制作壓輪的橡膠圈,并進行模擬試驗來檢測壓輪與封條作用時的貼合性。
論證方法:壓輪進行上機試驗,測試壓輪涂白覆蓋率。
表2-2 壓輪覆蓋率上機試驗記錄表(單位:%)
通過降低硬度使壓輪達到了良好涂白覆蓋效果,小組決定采用聚氨酯(CPU 40A-30A)作為壓輪外圈材料。
(3)封箱速度改進。專項小組通過增加被動鏈輪的齒數,從而增大鏈傳動傳動比,實現降速。增加被動鏈輪的齒數需要的周期短、且費用少、結構簡單便于設計,其缺點在于可降低的封箱速度有限。當增大鏈傳動傳動比無法滿足使用時,視情況選擇備選方案更換調速電機或加裝齒輪減速箱。
封箱速度及鏈輪齒數的計算:
現用的被動鏈輪的齒數為16齒,鏈傳動比為:
i= Z2/Z1=16/24=0.67。
Z2:從動鏈輪齒數
Z1:主動鏈輪齒數
根據: D=m*(z+2),(D:鏈輪齒頂圓直徑;m:被動鏈輪模數為6,z:鏈輪齒數),計算出鏈輪尺寸[2]:
表3-1 鏈輪齒數/尺寸對應表
并且,小組考量空間改造的限制因素,根據鏈輪齒頂圓直徑及各機構間距,當齒數增加至18與20齒時,不會對任何機構產生擦碰;當增加至22齒時就與伸縮活動軸發(fā)生擦碰,當增加至24齒時會同時與伸縮活動軸和支撐框架擦碰。
綜上所述,小組最終決定采用齒數為20齒的齒輪作為被動鏈輪,鏈傳動比為:i= Z2/Z1=24/20=0.83,
Z2:從動鏈輪齒數
Z1:主動鏈輪齒數
通過原用16齒被動鏈輪(0.226m/s)的封箱速度可以得出被動鏈輪齒數與封箱速度的對應關系,即可計算出20齒被動鏈輪的封箱:
20齒被動鏈輪封箱速度:V=(16×0.226m/s)/N=0.181m/s
N:鏈輪齒數
V:封箱速度
通過增加被動鏈輪的齒數,增大鏈傳動傳動比的方案將封箱速度降低至0.181m/s大于最小封箱速度0.1m/s。
專項小組對8#、9#兩臺封箱機按照上述方案進行技術改造,并投進行為期4周的對比實驗(每周生產6個工作日,4周合計24個工作日),與其余未進行技術改造的5#、6#、7#三臺封箱機進行對比,進一步來檢驗技術改造效果。
箱封條質量技術改造后,于2020年12月21日至2021年1月16日對5#-9#封箱機封條質量缺陷數量進行分類統(tǒng)計,以檢驗技術改造的實際效果。效果檢驗數據如下表所示:
表3-2 封箱機封條質量缺陷種類頻次調查表(單位:件)
表3-3 技術改造與未改造的平均箱封條缺陷數量統(tǒng)計表(單位:件)
專項小組對封箱機的技術改造完成后,雖然并未完全消除封條翹邊、封條皺折、歪斜這兩類質量缺陷,但封條翹邊、封條皺折、歪斜的缺陷數量大幅降低,其它封條質量缺陷數量也有減少,可以得出:
(1)此次技術改造主要在攻克封條翹邊、封條皺折、歪斜這兩類質量缺陷上有突出成效。
(2)此次技術改造提高了煙箱在封箱過程中的穩(wěn)定性,使得其余封條質量缺陷數量也有一定程度的減少。
對比技術改造后的缺陷數量與未改造的缺陷數量,同比減少了88.8%,完成了車間對專項小組提出的至少消除80%封條質量缺陷的技術改造目標。
此次封箱機技術改造方案在8#、9#封箱機上應用后取得了良好的效果,達到了消除80%封條質量缺陷的目標。由于此次技術改造費用低、周期短、實施難度小,專項小組與車間商議后,決定將此次封箱機的技術改造推廣到余下的10臺套封箱機上,并于2021年2月前完成。
綜上所述,箱封條壓力、封條與紙箱貼合度、封箱速度對封箱效果的影響較為明顯。因此,在封箱過程中只要能夠有效解決上述3個影響因素中存在的問題,就能達到良好的封箱效果。