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        核電用特大型鋼錠澆注過程夾雜物的控制

        2021-09-14 09:29:32閆抒宇朱偉偉楊海石
        大型鑄鍛件 2021年5期
        關(guān)鍵詞:浮渣耐火磚結(jié)瘤

        閆抒宇 朱偉偉 楊海石

        (上海電氣上重鑄鍛有限公司,上海200245)

        隨著第三代核電技術(shù)的發(fā)展,要求核電大鍛件向大型化、一體化發(fā)展[1],對冶煉、鍛造、熱處理等關(guān)鍵工序提出了更高的要求,鍛造用鋼錠噸位越來越大。特大型鋼錠需要多包鋼水拼澆,噸位在300 t以上,制造難度極大,并且國內(nèi)外主要鍛件供應(yīng)商對技術(shù)嚴(yán)格保密。國內(nèi)外主要鍛件供應(yīng)商的最大鋼錠制造能力見表1[2],其中以日本JSW技術(shù)最為先進(jìn),在20世紀(jì)70年代即可制造出600 t級鋼錠,依靠先進(jìn)的夾雜物控制技術(shù),省去粗加工后的UT檢測,直接進(jìn)行精加工,鍛件的最終UT檢測即可滿足要求。

        表1 國內(nèi)外主要供應(yīng)商鋼錠制造能力對比Table 1 Comparison of ingot manufacturing capacityof main suppliers at home and abroad

        1 原因分析

        針對我公司某項(xiàng)目460 t特大型鋼錠因UT檢測發(fā)現(xiàn)大量當(dāng)量大于?1.6 mm的單個缺陷及密集缺陷,最大單個缺陷當(dāng)量達(dá)到?8.4 mm,造成鍛件粗加工UT檢測不合格,并且超標(biāo)缺陷分布在鍛件內(nèi)外圓面內(nèi),無法通過加工借調(diào),導(dǎo)致鍛件最終報廢,造成了重大經(jīng)濟(jì)損失和工期延誤。因此,鋼錠中夾雜物尺寸超標(biāo)是導(dǎo)致UT檢測不合的直接原因,一旦鍛件加工余量不足,即造成鍛件報廢。

        我公司現(xiàn)有一臺100 t電爐,配套120 t精煉加熱工位2個,脫氣工位一個,兩臺40 t電爐,配套80 t精煉加熱工位1個,脫氣工位一個,具備最大500 t特大型鋼錠的冶煉能力,其中460 t鋼錠的工藝路線見圖1。

        圖1 460 t特大型鋼錠工藝路線Figure 1 Process route of 460 t super large ingot

        我公司通過優(yōu)選廢鋼、生鐵等原材料,對P、S、Sn、As、Sb等有害元素含量控制極低,鋼水精煉時間長,脫氧產(chǎn)物能充分上浮,鋼水純凈度達(dá)到較高水平[3],因此,內(nèi)生夾雜物不是超標(biāo)缺陷的主要來源。

        460 t的特大型鋼錠需要5包鋼水拼澆,通過80 t中間包澆注,澆注溫度控制在1570~1590℃,中間包水口采用純鋯水口,直徑?55 mm,速度在6.5~7.0 t/min,鋼水在中間包內(nèi)停留時間大于60 min。澆注過程中鋼水與中間包、限流器、冒口等耐火材料接觸時間長,容易發(fā)生侵蝕反應(yīng)、損壞剝落[4],形成大尺寸的外來夾雜物。

        綜上所述,本文認(rèn)為特大型鋼錠的超標(biāo)缺陷主要來源是澆注過程中中間包、限流器、冒口等部位的侵蝕反應(yīng)、剝落卷入鋼錠中的耐火材料,形成大尺寸的超標(biāo)夾雜物。

        2 夾雜物的控制措施

        2.1 中間包包齡控制

        中間包是澆注特大型鋼錠必不可少的環(huán)節(jié),主要起到調(diào)節(jié)鋼流澆注速度,防止真空澆注斷流,調(diào)節(jié)澆注溫度的作用。對于特大型鋼錠,鋼水在中間包內(nèi)停留時間一般在60 min以上,鋼水溫度在1570~1590℃之間,對中間包耐火材料的侵蝕、沖刷比較嚴(yán)重,是鋼錠外來夾雜物的主要來源之一,中間包耐火材料的性能對鋼錠純凈度影響最大。

        我公司中間包磚材質(zhì)選用鋯莫來石,成分要求Al2O3≥44%,SiO2≤43%,ZrO2≥12%,對一個包齡為8爐次的中間包拆包后,選取包壁中部的耐火磚進(jìn)行成分檢測,含量前10種的化學(xué)成分檢測結(jié)果見表2。

        表2 中間包磚使用前后的主要成分對比(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)Table 2 Comparison of main components of tundish brick before and after use(mass fraction, %)

        由表2中成分可見,使用前的成分符合采購技術(shù)規(guī)范,在中間包使用后,Al2O3的成分降低8.98%,SiO2含量基本不變,但ZrO2含量增加1.76%,由于鋼水、鋼渣中均不含有ZrO2成分,可知ZrO2升高是由于耐火磚表面侵蝕導(dǎo)致Al2O3骨料大量流失造成,耐火磚表面呈密集蜂窩狀(見圖2),與實(shí)際情況類似。耐火磚使用后增加的MgO、CaO、CaF2是精煉渣卷入中間包的殘留物,MnO、Fe2O3是鋼水二次氧化產(chǎn)物,P2O5、Cr2O3為耐火磚本身殘余成分,變化不大。

        圖2 中間包包壁照片F(xiàn)igure 2 Photos of tundish wall

        由中間包耐火磚使用前后的成分變化對比可以看出,中間包在使用過程中會被不斷的侵蝕,作為主要骨料成分的Al2O3侵蝕嚴(yán)重,導(dǎo)致中間包包壁表面出現(xiàn)蜂窩狀的侵蝕小坑,造成表面容易剝落,污染鋼水。在澆注過程中精煉渣會被卷入中間包內(nèi),鋼水二次氧化產(chǎn)物附著在耐火磚表面,形成一層黑色氧化物,在澆注過程中極易被卷入鋼錠內(nèi)。中間包包況隨使用爐次增加,耐火磚骨料成分流失越嚴(yán)重,包內(nèi)殘?jiān)诫y控制、清理。

        在改進(jìn)前未進(jìn)行中間包包齡控制,特大鋼錠的中間包包齡平均在5~8爐次,此時的中間包內(nèi)部掛渣較大,且難以清理,中間包耐火材料沖刷帶入鋼錠內(nèi)部,未能完全上浮,在鋼錠內(nèi)部形成超標(biāo)缺陷,導(dǎo)致鋼錠合格率偏低。

        因此,控制中間包的包齡是降低耐火材料夾雜物進(jìn)入鋼錠內(nèi)的有效措施,對特大型鋼錠,要求中間包的包齡控制在2~3爐內(nèi),保證中間包的包況處于最佳狀態(tài),無冷鋼、掛渣,不易被侵蝕、剝落,降低外來夾雜物總數(shù)量。

        我公司中間包水口采用一體壓鑄成型的純鋯水口,ZrO2含量不低于94%,具有高強(qiáng)度、抗沖刷性能,在使用后基本不會發(fā)生侵蝕擴(kuò)徑和結(jié)瘤。

        2.2 限流器材質(zhì)改進(jìn)

        我公司使用的限流器是由七節(jié)高鋁磚拼接而成,總高度為1100 mm,內(nèi)徑460 mm,可以把鋼液散流限制在冒口內(nèi),起到束縛散流液滴的作用。鋼水澆注過程中會沖刷到限流器內(nèi)壁,遇冷易凝結(jié),易形成內(nèi)部結(jié)瘤,冷凝的鋼液沿內(nèi)壁不斷結(jié)瘤延長,在限流器底部形成胡須狀的結(jié)瘤,隨結(jié)瘤不斷長大,極易掉入鋼錠模中。限流器結(jié)瘤對鋼錠純凈度影響極大,由于結(jié)瘤成分與鋼水成分不同,造成異形金屬夾雜物,此類夾雜物上浮困難,一旦發(fā)生結(jié)瘤掉落,鋼錠即存在報廢風(fēng)險。

        針對限流器結(jié)瘤問題,公司開發(fā)了一種石墨材質(zhì)的限流器磚,內(nèi)壁表面光滑,鋼水不易凝結(jié)在石墨材質(zhì)上[5],可以有效減少限流器內(nèi)部、底部的結(jié)瘤情況。

        在試驗(yàn)過程中,發(fā)現(xiàn)石墨材質(zhì)的受熱膨脹較高鋁磚大,使用6、7節(jié)石墨材質(zhì)磚,在烘烤后限流器頂部的兩節(jié)之間容易形成較大的縫隙,因此在試驗(yàn)中采用上半部分高鋁材質(zhì),下半部分石墨材質(zhì),并安排4組對比試驗(yàn),石墨材質(zhì)分別安裝2、3、4、5塊,使用后結(jié)瘤情況見表3。

        由表3可知,由2節(jié)高鋁和5節(jié)石墨組成的限流器在不發(fā)生膨脹縫隙下,結(jié)瘤最少,內(nèi)部少量結(jié)瘤在每節(jié)之間的縫隙處,底部結(jié)瘤小于50 mm,內(nèi)部結(jié)瘤、底部結(jié)瘤情況明顯改善,減少夾雜物凝結(jié)內(nèi)核數(shù)量。

        表3 限流器使用后結(jié)瘤情況Table 3 Nodulation situations of current limiterafter use

        2.3 冒口砌筑方式改進(jìn)

        由于公司煉鋼車間內(nèi)只有一臺250 t行車和一臺350 t行車,對于特大型鋼錠來說,單臺行車起重能力不夠,必須在冒口位置設(shè)置兩個吊耳,脫模時用500 t抬吊通過鋼絲繩起吊。

        特大型冒口是鋼水最后一處接觸耐火材料的位置,冒口在起到保溫補(bǔ)縮的同時,冒口兩側(cè)的吊耳是特大鋼錠脫模起吊的位置,由于兩個吊耳空腔,造成冒口內(nèi)部耐火材料砌筑困難。原有設(shè)計時,由剛玉澆注料對兩個吊耳整體澆注,在鋼錠澆注結(jié)束后,鋼水翻騰、沖刷導(dǎo)致澆注料剝落、侵蝕較多,冒口內(nèi)鋼液面浮渣較多,卷入鋼錠內(nèi)部的夾雜物未能充分上浮,隨溫度下降,凝固在鋼錠內(nèi)部,聚集而形成單個或密集夾雜缺陷。

        對冒口的砌筑方式進(jìn)行改進(jìn),由整體澆注改為用高鋁磚砌筑,縫隙部位用切割的高鋁磚薄片填充。新舊冒口砌筑方式對比見圖3,澆注結(jié)束后冒口表面浮渣對比見圖4。由此可知,改進(jìn)后的冒口浮渣大大減少,減少澆注過程中鋼水卷入鋼錠內(nèi)部浮渣的總量,提高鋼錠內(nèi)部質(zhì)量。

        圖3 冒口砌筑方式Figure 3 Riser masonry method

        圖4 冒口表面浮渣Figure 4 Scum on riser surface

        3 投料結(jié)果

        在核電用特大型鋼錠澆注過程中夾雜物控制措施實(shí)施后,共計投料10支特大型鋼錠,投料信息見表4。

        表4 特大型鋼錠投料信息Table 4 Feeding information of super large ingot

        核電鍛件要求UT檢測的單個缺陷當(dāng)量小于?5 mm,密集缺陷當(dāng)量小于?3 mm,本次UT檢測方法為參考試塊法,掃查靈敏度均為?6.4 mm DAC、提高30dB,UT檢測合格率見表5。

        表5 特大型鋼錠UT檢測合格率Table 5 UT qualified rate of large steel ingot

        由表4可知,特大型鋼錠的爐前活度氧控制在5×10-6以下,鍛件取樣全氧含量基本控制在15×10-6以下,說明鍛件內(nèi)部非金屬夾雜物總量較低,鋼水純凈度較高,目前的冶煉工藝和操作水平可以滿足需要。

        由表5可知,在夾雜物的控制措施實(shí)施后,特大型鋼錠的UT檢測合格率由63.6%提高到了100%,取得了連續(xù)10支特大型鋼錠UT檢測一次合格的成績,說明澆注過程中夾雜物的控制措施行之有效。

        4 結(jié)論

        (1)特大型鋼錠的冶煉工藝能滿足需要,爐前活度氧控制在5×10-6以下,鋼水純凈度較高,鍛件取樣全氧含量基本控制在15×10-6以下。

        (2)特大型鋼錠大尺寸夾雜物主要來源是澆注過程中中間包、限流器、冒口等部位的侵蝕反應(yīng)、剝落卷入鋼錠中的耐火材料,形成的大尺寸超標(biāo)夾雜物。

        (3)中間包耐火磚在使用過程中與鋼水發(fā)生反應(yīng),表面產(chǎn)生蜂窩狀侵蝕孔,易造成夾雜物卷入。中間包包齡控制在2~3爐內(nèi),選用的中間包包況處于最佳狀態(tài),無冷鋼、掛渣,不易被侵蝕、剝落。

        (4)限流器選用2節(jié)高鋁磚與5節(jié)石墨磚組合,澆注過程中產(chǎn)生的內(nèi)部結(jié)瘤與外部結(jié)瘤最少。

        (5)對冒口吊耳位置的砌筑方式改進(jìn),把澆注料改為高鋁磚砌筑,減少鋼水翻騰、沖刷導(dǎo)致澆注料剝落、侵蝕,澆注結(jié)束后冒口內(nèi)鋼液面浮渣明顯減少。

        (6)在夾雜物控制措施實(shí)施后,特大型鋼錠的UT檢測合格率由63.6%提高到了100%,取得了連續(xù)10支特大型鋼錠UT檢測一次合格的成績,說明夾雜物的控制措施行之有效。

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