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        高背壓改造汽輪機組軸系振動異常事件的診斷及處理

        2021-09-14 03:08:08
        節(jié)能技術(shù) 2021年4期
        關(guān)鍵詞:背壓聯(lián)軸器軸系

        趙 凱

        (大唐東北電力試驗研究院有限公司,吉林 長春 130012)

        0 引言

        傳統(tǒng)200 MW供熱機組的節(jié)能減排壓力較大[1]。為提高供熱能力及節(jié)能減排,某廠針對原有的200 MW供熱機組進(jìn)行高背壓供熱改造:在供熱期間使用高背壓工況的低壓轉(zhuǎn)子,非供熱期間使用純凝工況的低壓轉(zhuǎn)子,即使用雙轉(zhuǎn)子的方式。

        然而,由于兩低壓轉(zhuǎn)子與中壓轉(zhuǎn)子的連接部件結(jié)構(gòu)不同,該廠針對此情況改換原有的中壓轉(zhuǎn)子與低壓轉(zhuǎn)子的連接墊片。改造前中壓轉(zhuǎn)子平衡性較好處于合格范圍內(nèi),高背壓轉(zhuǎn)子出廠經(jīng)過動平衡試驗,試驗數(shù)據(jù)于優(yōu)秀值范圍內(nèi),軸系單轉(zhuǎn)子平衡性較好[2],排除軸系單轉(zhuǎn)子不平衡[3-4]造成振動異常情況。中低對輪聯(lián)軸器對中數(shù)據(jù)皆在合理范圍內(nèi),排除軸系對中異常造成的強迫振動[5-6],且4 W瓦振處于10 μm左右,綜上分析認(rèn)為測點存在異常。

        對此,本文介紹了該機組高背壓改造過程中出現(xiàn)振動異常、振動測試、數(shù)據(jù)分析、故障診斷與處理過程。能夠在處理異常的同時降低機組啟動次數(shù),減少機組的燃煤量,提高經(jīng)濟(jì)效益。

        1 雙轉(zhuǎn)子改造簡介

        1.1 汽輪機概況

        該機組整個軸系由高壓轉(zhuǎn)子、中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子、發(fā)電機轉(zhuǎn)子組成。高壓轉(zhuǎn)子與中壓轉(zhuǎn)子、中壓轉(zhuǎn)子與低壓轉(zhuǎn)子,低壓轉(zhuǎn)子與發(fā)電機轉(zhuǎn)子之間均為剛性連接。高中壓轉(zhuǎn)子三支撐結(jié)構(gòu),低壓轉(zhuǎn)子、發(fā)電機轉(zhuǎn)子兩支撐結(jié)構(gòu),整個軸系共計7個軸承,其中2號軸承為綜合推力軸承。其軸系布置如圖1所示。

        圖1 機組軸系結(jié)構(gòu)圖

        1.2 汽輪機改造介紹

        為提高供熱能力與經(jīng)濟(jì)性,機組進(jìn)行了高背壓的改造與升級,本次高背壓供熱改造使用雙低壓轉(zhuǎn)子,保持高中壓缸通流不變,原有低壓通流由2×5壓力級構(gòu)成改為2×4壓力級,同時降低末級葉片長度,改造后技術(shù)路線為供熱期間使用高背壓轉(zhuǎn)子,非供熱期間使用純凝轉(zhuǎn)子,期間均采用原有中壓轉(zhuǎn)子。

        由于兩轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)不同,對原有聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造。原有低壓轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器,連接墊片連接處均為平面,如圖2(a)所示,為適應(yīng)高背壓工況下的新低壓轉(zhuǎn)子,中低壓轉(zhuǎn)子聯(lián)結(jié)處改造后結(jié)構(gòu)如圖2(b)所示。

        圖2 中低壓轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器改造前后示意圖

        2 振動異常分析及診斷

        2.1 振動異常數(shù)據(jù)

        汽輪機在改造前,盤車狀態(tài)下,4X軸振處于10~15 μm范圍,機組啟動及運行過程中,3X、4X、5X軸振動數(shù)據(jù)均處于合格范圍內(nèi)。

        在更換高背壓轉(zhuǎn)子后,盤車狀態(tài)下,4X軸振在30~70 μm范圍內(nèi)周期性擺動,機組啟動后,在高中壓轉(zhuǎn)子軸段臨界轉(zhuǎn)速1 880 r/min時,4X振動達(dá)到250 μm,觸發(fā)報警跳機,調(diào)取未改造前機組啟動至1 880 r/min過程中4X軸振趨勢圖,對比發(fā)現(xiàn),改造后4X軸振值較改造前有明顯的升高,改造前后啟動過程中4X軸振趨勢對比如圖3所示,改造后啟動至1 880 r/min時4號軸承及相鄰軸承振動數(shù)據(jù)如下表1所示。

        圖3 4X軸振改造前后啟動至1 880 r/min 4X軸振對比圖

        表1 汽輪機1 880 r/min相關(guān)測點振動數(shù)據(jù)(峰-峰值μm)

        2.2 異常診斷

        檢查發(fā)現(xiàn)4號軸承X方向軸振動測點安裝存在偏差,如圖4所示,位移傳感器安裝在軸邊緣,無法進(jìn)行準(zhǔn)確的測量,且軸邊緣表面粗糙,存在潰縮凹點,導(dǎo)致在盤車狀態(tài)下,傳感器探測凹點位置也表現(xiàn)出周期性[7-8],對應(yīng)了盤車狀態(tài)下4X軸振在30~70 μm范圍內(nèi)周期性擺動的異?,F(xiàn)象[9]。

        在調(diào)整傳感器安裝位置后,如圖5所示,機組再次啟動盤車,4X軸振恢復(fù)至10~15 μm范圍,與使用純凝轉(zhuǎn)子時的晃擺幅值相接近。

        圖5 4X軸振測點傳感器位置更正示意圖

        3 振動異常處理

        在校整4號軸承X方向振動傳感器位置后,機組再次啟動,在機組過高中壓軸段臨界轉(zhuǎn)速及定速3 000 r/min過程中,4X軸振動依然較高,4X軸振動最高達(dá)到200 μm,定速3 000 r/min后,4X軸振動基本處于160 μm左右,表明激振力依然較高[10],4X軸振伯德圖如圖6所示,4Y軸振伯德圖如圖7所示,4W軸振伯德圖如圖8所示。

        圖6 機組啟動4X振動伯德圖

        圖7 機組啟動4Y振動伯德圖

        圖8 機組啟動4W振動伯德圖

        在中壓轉(zhuǎn)子過臨界以及定速過程中,4X振動較大,振動以基頻振動為主,呈現(xiàn)普通強迫振動的振動特征[11],分析認(rèn)為是由于新更換連接墊片存在質(zhì)量不平衡所致,遂決定現(xiàn)場在聯(lián)軸器位置進(jìn)行高速動平衡,加重500 g,加重前后3X、4X、4W軸振數(shù)據(jù)如表2所示,汽輪機進(jìn)行平衡后,機組定速3 000 r/min時,4X通頻振動值由161 μm降至113 μm,通頻振動值降低47 μm,成功將振動值降至125 μm報警值以下,保障機組安全平穩(wěn)運行。

        表2 機組轉(zhuǎn)速3 000 r/min動平衡前后振動數(shù)據(jù)

        4 結(jié)論

        由于雙轉(zhuǎn)子改造聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)時,可能會出現(xiàn)因聯(lián)軸器中間墊片的質(zhì)量偏差而影響軸系平衡性的現(xiàn)象。另一方面,一旦軸位移傳感器安裝位置出現(xiàn)偏差時,將無法獲取準(zhǔn)確的振動數(shù)據(jù)。對此,本文進(jìn)行振動異常的分析診斷與處理工作,通過一次加重改善振動狀況,以解決臨近軸承振動異常問題,同時避免二次加重導(dǎo)致機組的啟動成本增加。減少燃煤用量,提高經(jīng)濟(jì)效益。

        本文所述方法能夠在處理異常的同時降低機組啟動次數(shù),減少機組的燃煤量,提高經(jīng)濟(jì)效益。按照200 MW機組的單次啟動條件主蒸汽壓力1.5~2.0 MPa,主蒸汽溫度260~280 ℃估算,平均節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)燃煤量80 t,節(jié)約鍋爐燃油2 t,節(jié)約成本8萬元。

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