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        氣化爐爐壁超溫現(xiàn)象影響因素及優(yōu)化措施

        2021-09-10 07:22:44趙學(xué)圣楊曉丹
        工程管理與技術(shù)探討 2021年1期

        趙學(xué)圣 楊曉丹

        *通訊作者:趙學(xué)圣,1990年1月,男,漢族,內(nèi)蒙古烏蘭察布人,就職于內(nèi)蒙古伊東九鼎化工有限責(zé)任公司工藝工程師,助理工程師,大專。研究方向:煤氣化和氣體凈化。

        摘要:氣化爐爐壁超溫現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生,對(duì)氣化生產(chǎn)極為不利,甚至可能導(dǎo)致緊急停車并檢修。通過(guò)對(duì)氣化爐加減負(fù)荷頻率、煤質(zhì)與配比、氣化工藝控制、耐火材料和筑爐質(zhì)量以及安全儀表系統(tǒng)的改進(jìn)等方面進(jìn)行分析,總結(jié)了多噴嘴氣化爐使用過(guò)程中爐壁存在的一些問(wèn)題,并對(duì)其進(jìn)行提出了幾項(xiàng)措施。

        關(guān)鍵詞:氣化爐;超溫現(xiàn)象;工藝控制;筑爐質(zhì)量;管控措施

        一、引言

        多噴嘴水煤漿氣化技術(shù)是一種以水煤漿和氧氣為原料的加壓氣流床氣化工藝,屬于濕法加料、液態(tài)排渣的加壓氣化技術(shù)[1-2]。恒力石化(大連)煉化有限公司2000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目制氫裝置多噴嘴對(duì)置式水煤漿氣化裝置工藝技術(shù)采用華東理工大學(xué)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的多噴嘴對(duì)置式水煤漿加壓氣化技術(shù),裝置建設(shè)六套多噴嘴水煤漿加壓氣化爐,氣化爐直徑3.88m,運(yùn)行模式為5開(kāi)1備。

        該氣化爐設(shè)計(jì)壓力7.15MPa,操作壓力6.5MPa,設(shè)計(jì)溫度≤1350℃,操作溫度≤1300℃,氣化爐單爐投煤量3000t/d(ad),單爐具備20萬(wàn)Nm3/h有效氣的生產(chǎn)能力。氣化爐爐壁超溫現(xiàn)象時(shí)常發(fā)生,尤其夏季更為突出,因此需要對(duì)氣化爐爐壁超溫現(xiàn)象進(jìn)行分析,查明原因以期降低爐壁超溫對(duì)氣化生產(chǎn)的影響[3]。

        二、氣化爐加減負(fù)荷頻率對(duì)爐壁的影響

        目前由于配合后續(xù)系統(tǒng)氫氣的需要量,需要經(jīng)常調(diào)整氣化爐負(fù)荷,導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)溫度變化頻繁。首先,在加減負(fù)荷過(guò)程中爐溫波動(dòng)大,造成爐壁溫度超溫;其次,爐溫的劇烈變化也會(huì)加重對(duì)爐磚的損害,且爐內(nèi)的壓力也會(huì)隨之變化,導(dǎo)致?tīng)t磚產(chǎn)生裂縫,進(jìn)而造成氣化爐爐磚串氣。

        所以,在無(wú)法改變氣化爐負(fù)荷加減頻率的前提下,對(duì)加減負(fù)荷操作提出了少量多次的要求。增加負(fù)荷時(shí),先增加煤漿流量后加氧氣流量;減少負(fù)荷時(shí),先減少氧氣流量后減少煤漿流量。在加減負(fù)荷時(shí),氣化爐溫度作為主要控制指標(biāo),合成氣成分作為參考。

        三、質(zhì)變化對(duì)爐壁的影響

        在氣化生產(chǎn)過(guò)程中,原料煤配比經(jīng)常進(jìn)行調(diào)整,由于受原料運(yùn)輸和場(chǎng)地等因素,三種原煤會(huì)經(jīng)常調(diào)整配比。配比變化導(dǎo)致灰熔點(diǎn)改變,氣化爐溫度控制也需要隨之改變。如果操作人員對(duì)氣化參數(shù)不能及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,在原料煤灰熔點(diǎn)變低的情況下,會(huì)造成爐溫過(guò)高而引起爐壁超溫。同樣,原料煤中的灰分變化及煤灰黏溫特性的改變,也會(huì)對(duì)爐溫和爐壁的掛渣情況產(chǎn)生影響。所以在原料煤配比發(fā)生變化時(shí),要及時(shí)了解煤質(zhì)分析結(jié)果和系統(tǒng)運(yùn)行情況,查看爐溫、渣口壓差及合成氣成分等指標(biāo),作出合理調(diào)整[4]。

        四、氣化工藝控制對(duì)爐壁的影響

        由于多噴嘴對(duì)置式水煤漿加壓氣化爐采用兩對(duì)燒嘴對(duì)噴,所以要保證每個(gè)燒嘴中進(jìn)入氣化爐內(nèi)的氧流量、煤漿流量及中心氧比例保持一致,保證氣化對(duì)撞區(qū)域在爐內(nèi)中心。若單個(gè)燒嘴的氧流量及煤漿流量發(fā)生變化,勢(shì)必造成反應(yīng)區(qū)域發(fā)生改變,從而造成氣化爐爐壁局部超溫。

        氣化爐燒嘴壓差不一致或波動(dòng)頻繁,會(huì)導(dǎo)致霧化角度發(fā)生改變。燒嘴持續(xù)低壓差運(yùn)行,則會(huì)進(jìn)一步損壞燒嘴周圍的耐火磚。反之則會(huì)導(dǎo)致煤漿流量變快,火焰會(huì)向低壓差一側(cè)的燒嘴偏移。燒嘴壓差頻繁波動(dòng)導(dǎo)致系統(tǒng)壓力和氧煤比波動(dòng)較大,造成爐溫變化較大,也使?fàn)t內(nèi)反應(yīng)區(qū)發(fā)生改變,導(dǎo)致局部爐壁溫度超溫。在運(yùn)行中,要嚴(yán)格監(jiān)控?zé)靿翰詈蜔熘苓叡跍豙5]。

        高度關(guān)注氣化運(yùn)行參數(shù)及數(shù)據(jù)分析結(jié)果并及時(shí)作出調(diào)整是氣化裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。隨著工藝控制要求的提高,對(duì)操作人員的專業(yè)技能要求也在提高,在指標(biāo)稍微變化的同時(shí)能夠立即發(fā)現(xiàn)并及時(shí)將相關(guān)操作參數(shù)調(diào)整到最佳狀態(tài),保證氣化爐的穩(wěn)定運(yùn)行。

        五、耐火磚材料及筑爐質(zhì)量對(duì)氣化爐爐壁的影響

        (一)對(duì)耐火材料質(zhì)量要求

        耐火磚的選型應(yīng)滿足強(qiáng)度高、化學(xué)指標(biāo)合格以及材質(zhì)均勻的要求,當(dāng)耐火材料不合格時(shí),會(huì)導(dǎo)致以下情況發(fā)生。

        1. 耐火磚強(qiáng)度小、抗沖刷性差,會(huì)導(dǎo)致在高溫高壓下發(fā)生破碎,在高強(qiáng)度的沖刷下?tīng)t壁變薄。

        2. 耐火磚化學(xué)指標(biāo)不合格,雜質(zhì)含量高,導(dǎo)致使用壽命低。如耐火磚中SiO2含量高,在氣化過(guò)程中會(huì)與爐內(nèi)氫氣和水蒸氣發(fā)生反應(yīng),生成氣態(tài)產(chǎn)物從磚中溢出,進(jìn)而破壞了耐火磚的原始結(jié)構(gòu),加速了耐火磚損毀。

        3. 耐火磚材質(zhì)不均勻,表面裂紋較多、較大,在氣化過(guò)程中,爐渣對(duì)耐火磚侵蝕滲透較為嚴(yán)重,易造成耐火磚剝落。

        綜上所述,氣化爐爐磚的選型尤為重要。選用抗侵蝕性能強(qiáng)、熱震穩(wěn)定性好以及塑性好的耐火磚,可經(jīng)受高溫下腐蝕性氣體侵蝕且不因形變而坍塌,能有效降低耐火磚對(duì)氣化爐爐壁的不利影響[6]。

        (二)筑爐質(zhì)量要求

        氣化爐砌筑時(shí),應(yīng)嚴(yán)把砌筑質(zhì)量關(guān),避免出現(xiàn)以下情況。

        1. 避免灰縫過(guò)大、過(guò)小或重縫現(xiàn)象出現(xiàn),保證氣化爐襯體的環(huán)向水平度、縱向垂直度等符合要求。砌筑過(guò)程中,灰縫控制不當(dāng),在烘爐乃至使用過(guò)程中,會(huì)導(dǎo)致耐火磚局部應(yīng)力集中,表面產(chǎn)生裂紋,造成竄氣等情況發(fā)生,引起爐殼超溫。

        2. 砌筑過(guò)程中,若環(huán)向水平度不達(dá)標(biāo),也會(huì)造成局部應(yīng)力集中,產(chǎn)生裂紋;若爐體垂直度不合格,如有凸起等,會(huì)造成爐磚沖刷嚴(yán)重。

        3. 若砌筑的耐火磚中心線與爐體中心線不重合,會(huì)導(dǎo)致燒嘴偏噴,造成筒體底部耐火磚沖刷嚴(yán)重。

        4. 錐底砌筑有重縫情況下,易造成灰縫沖刷嚴(yán)重,爐磚損壞加速;若砌筑中使用破損的高鉻磚,如工作面掉腳,也易造成耐火磚損壞加速。

        烘爐過(guò)程中,應(yīng)嚴(yán)格按照供貨廠家提供的烘爐控溫曲線進(jìn)行烘爐。氣化爐開(kāi)停車時(shí)應(yīng)按照投料曲線及降溫曲線進(jìn)行操作[7]。

        本公司以安全生產(chǎn)為企業(yè)的第一要素,必須保證安全生產(chǎn),實(shí)行綜合砌爐,實(shí)現(xiàn)爐襯壽命的最大化,降低耐火材料消耗。在節(jié)約生產(chǎn)成本的前提下進(jìn)行擴(kuò)容,提高氣化爐生產(chǎn)能力。同時(shí),對(duì)爐磚厚度進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整厚度后的爐磚,隔熱效果也發(fā)生相應(yīng)的變化,所以要保證煤質(zhì)、灰熔點(diǎn)及灰渣流動(dòng)性的穩(wěn)定,營(yíng)造良好的掛渣效果。

        另外,失控的激冷室液位或燒嘴冷卻水泄漏造成的激冷、停爐后降溫過(guò)快或投料不當(dāng)引起的降溫過(guò)快,都會(huì)使耐火磚內(nèi)部應(yīng)力集中而產(chǎn)生裂紋,甚至損毀。尤其是在停車時(shí),要控制好氣化爐液位。

        六、安全儀表系統(tǒng)(SIS)改進(jìn)及對(duì)爐壁溫度進(jìn)行有效管控措施

        為避免爐壁溫度突然升高,操作人員不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)或操作現(xiàn)象發(fā)生,需要在SIS中選取爐壁幾個(gè)重要測(cè)量點(diǎn)作為停車聯(lián)鎖的條件之一,保證設(shè)備和人員的安全。

        當(dāng)巡檢人員發(fā)現(xiàn)爐壁溫度超過(guò)280℃,操作人員應(yīng)立即用兩個(gè)測(cè)溫儀進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),處理時(shí)各崗位操作人員要嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作,值班班長(zhǎng)要立即匯報(bào)車間值班領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)調(diào)度,并密切關(guān)注事態(tài)的發(fā)展情況,并根據(jù)具體情況采取如下措施。

        1. 局部溫度超過(guò)300℃,班組每半小時(shí)對(duì)超溫部位測(cè)溫一次,并做好記錄,如有溫度上升須及時(shí)匯報(bào)車間及調(diào)度,測(cè)量溫度并與中控對(duì)比,達(dá)到350℃時(shí)緊急停車。

        2. 大面積溫度超過(guò)300℃,向車間及調(diào)度匯報(bào),適當(dāng)降低氣化爐負(fù)荷及爐溫。耐火磚變薄引起氣化爐爐壁超溫,氣化爐停車更換耐火磚。耐火磚磚縫竄氣或耐火磚局部脫落引起氣化爐爐壁超溫,需停車處理。工藝燒嘴偏噴,氣化爐內(nèi)偏燒引起爐壁超溫,需停車處理。

        3. 爐壁溫度操作350℃,班組采取緊急停車,停車處理步驟按操作規(guī)程執(zhí)行。

        七、結(jié)語(yǔ)

        氣化爐爐壁超溫現(xiàn)象原因多種多樣,在氣化爐運(yùn)行過(guò)程中需要注意盡量避免頻繁開(kāi)停車,保證操作壓力、溫度、負(fù)荷等參數(shù)穩(wěn)定;盡量避免氣化爐超負(fù)荷運(yùn)行;氣化爐維修時(shí)應(yīng)選擇合理的施工方法,以盡量降低維修過(guò)程對(duì)耐火磚的損壞;烘爐時(shí)嚴(yán)格按照廠家提供的控溫曲線進(jìn)行操作;選用合適的原料煤及配比,保證入爐原料質(zhì)量穩(wěn)定,并選擇氣化爐最佳操作溫度。優(yōu)化氣化爐運(yùn)行系統(tǒng),降低氣化爐爐壁超溫造成的不利影響,才能夠?qū)崿F(xiàn)氣化爐裝置的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 蔣甲金,宋羽,路文學(xué),李磊.多噴嘴對(duì)置式水煤漿氣化技術(shù)及其優(yōu)越性[J].化學(xué)工程與裝備, 2011(2):108-109.

        [2]孔德升,馮國(guó)印,張穎.多噴嘴水煤漿氣化工藝技改小結(jié)[J].化肥設(shè)計(jì), 2015(02):41-43.

        [3]杜永法.德士古氣化爐爐壁超溫的對(duì)策[J].大氮肥, 2006,29(004):227-230.

        [4]王瑞龍.煤質(zhì)變化對(duì)魯奇爐平穩(wěn)運(yùn)行的影響及對(duì)策[J].化工管理, 2015,000(015):39-39.

        [5] 孔德升,宋兆龍,李露,杜泉.水煤漿氣化爐工藝燒嘴霧化性能的影響因素分析[J].化肥工業(yè), 2016(43):34-36.

        [6] 孔德升,孫化祥,李福文.延長(zhǎng)耐火磚壽命的探索與研究[J].小氮肥,2013,v.41;No.551(11):3-4.

        [7] 徐延梅.水煤漿氣化爐關(guān)鍵部件的改進(jìn)研究[D].山東大學(xué).

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