摘要:對現(xiàn)有EBZ-160/200綜掘機進行改造增加遠程操控使用系統(tǒng)。利用全方位的先進傳感探測技術(shù),從而實現(xiàn)掘進機在井下自動定位導(dǎo)航,掘進機運行軌跡上傳,實現(xiàn)數(shù)字化礦山提供精準數(shù)據(jù)。把操作工位撤離到遠離危險的安全區(qū)域,有利于防范人身事故,有利于提高生產(chǎn)效率。
根據(jù)國家安全監(jiān)督管理局、國家煤礦安監(jiān)局印發(fā)的《煤礦安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃》要求:實現(xiàn)煤礦機械化信息化升級改造,加快煤礦機械化改造,鼓勵無人值守和遠程控制的總體要求,張雙樓煤礦2020年全面推廣使用綜掘機遠程控制系統(tǒng)。對現(xiàn)有EBZ-160/200綜掘機進行改造增加遠程操控使用系統(tǒng)。
1 掘進機改造技術(shù)方案
掘進機遠程控制系統(tǒng),可編程控制器和視頻采集系統(tǒng)與無線收發(fā)裝置交互連接,無線收發(fā)裝置與遠程監(jiān)控系統(tǒng)交互連接,無線遙控裝置與遙控發(fā)射器連接,遙控發(fā)射器與遙控接收器無線連接,遙控接收器與可編程控制器連接,數(shù)據(jù)協(xié)議解析軟件和視頻驅(qū)動設(shè)備,數(shù)據(jù)協(xié)議解析軟件將視頻圖像采集系統(tǒng)的圖像信息和可編程控制器采集的數(shù)據(jù)信息轉(zhuǎn)換為監(jiān)控軟件要求的格式,把圖像信息和數(shù)據(jù)信息集成在一體的遠程控制軟件,完成可視化遠程監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)視和控制功能,可以實現(xiàn)遠程無線采掘控制,避免人員在惡劣環(huán)境下工作的同時,提高井下采掘的工作效率.改善井下工人工作環(huán)境和工作條件。
2總體方案結(jié)構(gòu)圖
本改進方案通過更換掘進機上原有的手動液壓系統(tǒng),升級為可以手動、電動兩用的液壓系統(tǒng),為掘進機的遠程操作和自動控制的實現(xiàn)提供了方便。
3具體實施方案
3.1電液控制系統(tǒng)
液壓控制系統(tǒng)包含控制箱、電動液壓閥??刂葡鋬?nèi)部設(shè)置一套完整的液壓控制系統(tǒng)和一套電氣控制系統(tǒng),該液壓控制系統(tǒng)獨立于掘進機有兩種控制模式(遠程電控/本地電控)通過遠程電控實現(xiàn)異地操控,本地電控用于自檢調(diào)試。將控制箱安裝在EBZ系列掘進機的駕駛員座位下邊的空間內(nèi)。同時將控制箱內(nèi)的開關(guān)量控制信號對應(yīng)接入原掘進機控制電路,實現(xiàn)兩地同步控制通過切換按鍵實現(xiàn)掘進機原本機操控/無線遙控/遠程電控三種模式的操控,三種操縱模式互不干擾。
3.2視頻監(jiān)控系統(tǒng)
為了能在遠程控制時清晰地監(jiān)控到掘進工作面及掘進機的整體狀況,系統(tǒng)設(shè)置若干臺攝像機。其中在掘進機前端設(shè)置 1 臺專業(yè)透塵攝像機(1#)和1臺高清攝像機(2#),用于在粉塵水霧環(huán)境下觀測掘進機切割頭及掘進工作面的狀態(tài)。在掘進機本體部分前端兩側(cè)(回轉(zhuǎn)臺下方)各設(shè)置一個高清攝像機(3#,4#),用于全方位觀察鏟板及鏟板上兩個星輪的運作情況。在掘進機本體上方設(shè)置一個高清攝像機(5#),用于全方位觀察刮板機的運作情況。在掘進機尾部兩側(cè)各設(shè)一個高清攝像機(6#,7#),用于全方位觀察掘進機兩側(cè)周邊的狀況,以便倒車時確認掘進機和巷道壁兩側(cè)的距離,及掘進機和運輸皮帶機之間的距離。在橋式皮帶尾部設(shè)置一個高清攝像機(8#),用于觀察兩側(cè)周邊的狀況,以便倒車時確認橋式皮帶和運輸皮帶機之間的距離。
3.3數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
為了能夠遠程操作時了解掘進機壓力參數(shù),在多路閥上的加裝兩個壓力傳感器,和原壓力表并聯(lián)安裝。
3.4數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)
遠程操作端和掘進機控制箱之間通過光端機以及光纜傳輸數(shù)據(jù)和操控信號,光纜順沿掘進機的主電纜方向布線,實際長度可根據(jù)現(xiàn)場情況決定,最遠傳輸距離不小于 10Km 。
3.5無線遙控系統(tǒng)
系統(tǒng)的無線遙控端采用 2.4G 無線信號,具有傳輸穩(wěn)定、抗干擾能力強的特點。同時遙控器裝置內(nèi)部采用MCU,結(jié)合軟件算法,對控制信號進行實時編解碼和故障分析。軟件系統(tǒng)通過分析掘進機操縱流程,對相關(guān)動作進行優(yōu)化,對操作動作的優(yōu)先級進行排隊,屏蔽錯誤操作動作,防止誤操作。
無線遙控裝置小巧,結(jié)構(gòu)緊湊,內(nèi)部采用本質(zhì)安全型可充電電池供電,能夠滿足20小時左右正常供電。
3.6遠程操作系統(tǒng)
遠程操作端為本安裝置。該操作端設(shè)置一套和掘進機操作手柄完全一致的操縱桿,用于在遠端直接操作;遠程操作端同時設(shè)置了距離顯示裝置,直觀顯示掘進機在運行過程中的距離方位。同時掘進機液壓壓力表也通過電傳數(shù)顯在遠端操作端上顯示。為了直觀顯示掘進機運行過程中的全方位視頻圖像,設(shè)置兩臺防爆液晶顯示器。操作人員可以在遠端直接觀察現(xiàn)場全方位圖像。
3.7聲音采集傳輸
掘進機上按裝有無線話筒,遠控臺安裝有播放器,實時可以在1000米外聽到工作面的聲音,以此可容易判斷設(shè)備工作狀態(tài)。
3.8系統(tǒng)具備急停、信號中斷停機功能。即遙控系統(tǒng)具備軟件急停按鈕,當遙控器和掘進機的無線信號處于斷開狀態(tài)時,設(shè)備會停機并鎖定故障。當信號自動恢復(fù)時,無操作指令不得開機。
3.9語音對講系統(tǒng)
主要用于掘進面面沿線上,具有通話和就地急停閉鎖功能,實現(xiàn)設(shè)備啟停預(yù)警,更高效傳輸系統(tǒng)信息,故障停機等。
3.10自動截割限位導(dǎo)向系統(tǒng)。(類似于汽車倒車影像)。在該系統(tǒng)升級后,可實現(xiàn)掘進機自動定位截割。
3.11 掘進機后方設(shè)置儲存電纜裝置。滿足掘進機掘進15米,無需拖拽電纜。
3.12增加防止人員闖入傳感器,一旦人員闖入即停機。
4經(jīng)濟效益分析
4.1在降本增效方面主要體現(xiàn)在:
每班減少煤流運輸崗位工3人,掘進一線單位職工基礎(chǔ)工資按210元/工計算,每年可減少崗位基礎(chǔ)工資約3工、3班、30天、210元/天、12月;節(jié)省總額:210×3×3×30×12=68.04萬元。
4.2社會效益
4.2.1保護人員安全,降低傷亡概率。
4.2.2減少截割粉塵對身體的傷害。
5結(jié)語:
綜掘機可視化遠程控制系統(tǒng)不僅能在井下超視距控制掘進機,下一步要實現(xiàn)地面對掘進機所有動作的實時控制,將數(shù)據(jù)通過光纖傳輸至井上調(diào)度中心,還可通過手機APP觀察工作面情況。實現(xiàn)井下井上實時調(diào)度。實現(xiàn)遠程控制與迎頭能夠雙向清晰語音對講,且視頻、音頻和控制均無延時??删幊炭刂破骱鸵曨l采集系統(tǒng)與無線收發(fā)裝置交互連接,無線收發(fā)裝置與遠程監(jiān)控系統(tǒng)交互連接等關(guān)鍵技術(shù)的應(yīng)用,便利綜掘機遠程可視化控制系統(tǒng)做到了真正落地,實現(xiàn)了具體的工程應(yīng)用。
作者簡介:
陳慶光(1980.6---)男,山東濟寧人,2012年畢業(yè)于中國礦業(yè)大學(xué)采礦工程專業(yè),江蘇徐礦能源股份有限公司生產(chǎn)調(diào)度指揮中心副主任,工程師,主要從事井下支架拆除、安裝準備工作。