杜靈亮
關(guān)鍵詞:變壓器;過電流;跳閘
0引言
升壓變壓器是發(fā)電廠電氣設(shè)備中的主設(shè)備之一,主變?nèi)萘枯^大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,運(yùn)行可靠性要求高,所以設(shè)置了不同類別的保護(hù)裝置,以保障其安全運(yùn)行。主變微機(jī)保護(hù)配置有電量保護(hù)和非電量保護(hù)兩類,在某次主變跳閘事故中,工作人員檢查了二次接線回路,未發(fā)現(xiàn)回路灼傷等異?,F(xiàn)象,也沒有出現(xiàn)重瓦斯、壓力釋放之類的非電量信號(hào),僅有差動(dòng)保護(hù)、電流保護(hù)等電量保護(hù)動(dòng)作。因此,本文結(jié)合事件動(dòng)作記錄、保護(hù)定值和保護(hù)動(dòng)作判據(jù),分析此次事故原因,提出處理措施,希望以后可以盡力避免同類事件的發(fā)生。
1變跳閘事故
1.1電廠基本情況
垃圾焚燒電廠設(shè)置1臺(tái)焚燒爐和1臺(tái)發(fā)電機(jī),發(fā)電機(jī)額定電壓10.5kV;升壓站設(shè)置1臺(tái)升壓變壓器,升壓至35kV,經(jīng)371開關(guān)送入電網(wǎng)。10kV側(cè)為單母線結(jié)構(gòu),發(fā)電機(jī)通過發(fā)電機(jī)出口斷路器連接至10kV母線。電氣主接線如圖1所示。
1.2事故經(jīng)過
2020年2月10日,雷雨天氣,電廠內(nèi)主變高壓側(cè)371開關(guān)跳閘,開關(guān)柜內(nèi)過電壓保護(hù)器A相損壞。事發(fā)時(shí)發(fā)電機(jī)組未投入,由電網(wǎng)提供廠用電。
當(dāng)天16:40二值接班,監(jiān)盤過程中,發(fā)現(xiàn)10kV電壓偏低,其中AC相最低時(shí)達(dá)9.45kV,在此期間值班員一直注意10kV電壓的變化情況。16:53集控室照明燈熄滅,后臺(tái)警鈴響、報(bào)警信號(hào)發(fā)出,35kV主變高壓側(cè)371開關(guān)、低壓側(cè)001開關(guān)跳閘,#1鍋爐變073開關(guān)失電未跳閘,400V廠用電失電,廠區(qū)事故照明自動(dòng)切換為蓄電池供電。運(yùn)行人員到高低壓配電室進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)高低壓配電室有異味,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)主變高壓側(cè)371開關(guān)柜內(nèi)過電壓保護(hù)器A相已損壞,值班人員立即將事件經(jīng)過匯報(bào)地調(diào);地調(diào)下令將主變高壓側(cè)371開關(guān)轉(zhuǎn)為冷備用狀態(tài)。
當(dāng)天17:30斷開高低壓配電室所有負(fù)荷開關(guān),做好相關(guān)安全措施后,組織人員開展施工電源臨時(shí)搭接至化水工作電源開關(guān),廠用電恢復(fù)正常供電。
現(xiàn)場檢查照片如圖2~5所示。從圖中可看出,避雷器A相已被擊穿損壞,避雷器底座也已經(jīng)損毀發(fā)黑,后柜門和絕緣子也遭到不同程度的燒傷。
避雷器自身仍存在過電壓防護(hù)問題,如果過電壓進(jìn)入避雷器保護(hù)動(dòng)作區(qū),超出其過電壓承受能力,也會(huì)導(dǎo)致避雷器損壞爆炸。
2跳閘記錄分析
2.1事故前后數(shù)值記錄
該垃圾焚燒電廠在建設(shè)階段沒有安裝電力故障錄波裝置,無法獲知故障發(fā)生前后電量信息曲線和開關(guān)量信息的變化,本次無法通過錄波波形分析判斷開關(guān)跳閘的原因,而后臺(tái)系統(tǒng)采樣周期較長,對事后故障分析并無幫助。
事故發(fā)生前(0:00-16:51)電壓參數(shù)均屬于正常范圍內(nèi),且三相電流平衡(以上參數(shù)的取點(diǎn)時(shí)問問隔為5min),無參考價(jià)值,此處不做贅述。
2.2關(guān)鍵保護(hù)裝置動(dòng)作及報(bào)警信息記錄
根據(jù)事故調(diào)查情況匯報(bào),按時(shí)間先后順序?qū)Ω餮b置動(dòng)作情況做了如下整理。
(1)線路保護(hù)測控裝置
16:53:19.068000000ms保護(hù)啟動(dòng)[動(dòng)作],最大相電流1.091A;4050ms保護(hù)啟動(dòng)[返回]。
(2)主變保護(hù)測控屏高后備保護(hù)裝置
16:53:19.075000000ms保護(hù)啟動(dòng)[動(dòng)作],最大相電流1.748A;990ms過流I段動(dòng)作[動(dòng)作],最大相電流3.232A,故障相別:AN;1040ms過流I段動(dòng)作[返回]。
(3)主變保護(hù)測控屏差動(dòng)保護(hù)裝置
16:53:19.076000000ms保護(hù)啟動(dòng)[動(dòng)作],10 ms差動(dòng)動(dòng)作[動(dòng)作],A相差流1.894 A,B相差流0.001A,C相差流1.894A;A相制動(dòng)電流0.947A,B相制動(dòng)電流0.004A,C相制動(dòng)電流0.949A;1050ms差動(dòng)動(dòng)作[返回]。
(4)主變保護(hù)測控屏低后備保護(hù)裝置
16:53:20.118 0000ms保護(hù)啟動(dòng)[動(dòng)作],008005 I母PT斷線告警[動(dòng)作],010000ms I母低壓I段動(dòng)作[動(dòng)作],010000 msI母低壓Ⅱ段動(dòng)作[動(dòng)作]。
(5)對側(cè)變電站保護(hù)動(dòng)作情況
對側(cè)變電站過流Ⅱ段動(dòng)作,重合閘動(dòng)作并合閘成功。
2.3繼電保護(hù)分析
2.3.1有關(guān)裝置保護(hù)整定值統(tǒng)計(jì)表
(1)基本參數(shù)如表1所示。
(2)35kV線路保護(hù)測控裝置有關(guān)整定值如表2所示。
(3)主變差動(dòng)保護(hù)裝置有關(guān)整定值如表3所示。
(4)主變高后備保護(hù)裝置有關(guān)整定值如表4所示。
2.3.2有關(guān)保護(hù)裝置動(dòng)作過程分析
(1)依據(jù)動(dòng)作過程記錄情況,首先35kV線路保護(hù)啟動(dòng)[動(dòng)作],根據(jù)保護(hù)定值單,所有過電流保護(hù)投入方向均為線路方向,根據(jù)方向電流保護(hù)的動(dòng)作原理,此時(shí)短路功率從母線流向線路,判斷故障最初出現(xiàn)在35kV線路側(cè)。
(2)在35kV線路保護(hù)啟動(dòng)[動(dòng)作]間隔8ms后,主變差動(dòng)保護(hù)啟動(dòng)[動(dòng)作];幾乎同時(shí),主變高側(cè)過流I段{0.71 A,1 s,跳兩側(cè)}保護(hù)啟動(dòng)[動(dòng)作],主變高側(cè)過流I段投入方向指向變壓器;判斷此時(shí)電廠內(nèi)部也出現(xiàn)了故障點(diǎn),極可能主變高壓側(cè)371開關(guān)柜內(nèi)過電壓保護(hù)器A相被擊穿。
(3)主變差動(dòng)保護(hù)啟動(dòng)后10 ms差動(dòng)動(dòng)作[動(dòng)作],此時(shí)應(yīng)該跳主變兩側(cè)斷路器,但是并未成功。主變高側(cè)過流I段經(jīng)跳閘延時(shí)后動(dòng)作跳閘,斷開主變35kV高側(cè)斷路器。經(jīng)了解現(xiàn)場保護(hù)投入情況,差動(dòng)保護(hù)出口硬壓板由于現(xiàn)場調(diào)試原因并未投入,導(dǎo)致差動(dòng)保護(hù)未能在第一時(shí)間切除主變兩側(cè)斷路器,而是通過后備保護(hù)切除的故障點(diǎn)。
(4)35 kV線路保護(hù)有保護(hù)啟動(dòng)但沒有動(dòng)作跳閘輸出,可判斷故障雖然最初出現(xiàn)在線路側(cè),但在達(dá)到35 kV線路保護(hù)跳閘定值和跳閘延時(shí)之前,故障點(diǎn)已轉(zhuǎn)移到電廠內(nèi)部,不符合35 kV線路保護(hù)方向性條件,所以35 kV線路保護(hù)最終沒有跳開斷路器。
(5)主變35 kV側(cè)開關(guān)跳開后廠用電失電,主變低壓側(cè)保護(hù)裝置低電壓保護(hù)動(dòng)作。
(6)對側(cè)變電站過流Ⅱ段動(dòng)作,且重合閘成功,過流Ⅱ段并不能保護(hù)線路全長,根據(jù)保護(hù)分級(jí)配合原則,推斷故障出現(xiàn)在線路上并且是瞬時(shí)故障。
綜合以上各臺(tái)保護(hù)裝置整定值以及保護(hù)裝置動(dòng)作過程,判斷當(dāng)天35kV線路遭遇雷擊導(dǎo)致線路過電壓,且擊穿了電廠371開關(guān)柜內(nèi)過電壓保護(hù)器A相,由于主變差動(dòng)保護(hù)出口回路硬壓板退出,最終促使主變高后備保護(hù)裝置跳開主變兩側(cè)斷路器。
3跳閘事故處理
電廠內(nèi)371開關(guān)柜內(nèi)過電壓保護(hù)器A相已被擊穿,出線絕緣子已損壞,需要及時(shí)進(jìn)行更換,以免造成運(yùn)行停滯。開關(guān)柜后柜門被電弧燒傷,節(jié)省成本考慮,可不更換,但應(yīng)用酒精擦拭干凈。
檢查371開關(guān)柜內(nèi)斷路器動(dòng)作特性是否完好,斷路器絕緣能力有無受到影響;檢查主變壓器低壓側(cè)斷路器及附件是否完好,斷路器性能有無受到影響;檢查主變高壓側(cè)至371斷路器連接電纜相問絕緣是否完好,有沒有發(fā)生短路情況;檢查35kV線路側(cè)安裝的避雷器絕緣性能是否完好,有沒有受到影響;對同批次、同型號(hào)的避雷器開展?fàn)顟B(tài)評價(jià)工作。
當(dāng)過電壓保護(hù)器在運(yùn)行環(huán)境有濕度偏大時(shí),要保持廠房通風(fēng)系統(tǒng)有效投入,對設(shè)備運(yùn)行情況及時(shí)跟蹤。檢修運(yùn)行管理部門組織進(jìn)行繼電保護(hù)動(dòng)作試驗(yàn),及時(shí)投入主變差動(dòng)保護(hù)壓板,必要時(shí)可通知繼電保護(hù)廠家到現(xiàn)場配合進(jìn)行功能試驗(yàn)。主變高壓側(cè)高后備保護(hù)以快速切除保護(hù)范圍內(nèi)故障為原則,盡量縮短高后備保護(hù)動(dòng)作時(shí)間,防止主變故障持續(xù)時(shí)間長,擴(kuò)大事故范圍。
電廠運(yùn)行過程中,需要管理部門嚴(yán)格落實(shí)管理規(guī)定。機(jī)組正常運(yùn)行情況下,所有保護(hù)及自動(dòng)裝置必須按照規(guī)程規(guī)定全部投入,運(yùn)行人員投切繼電保護(hù)壓板必須由兩人進(jìn)行。機(jī)組投入使用前,運(yùn)行人員應(yīng)進(jìn)行全面核查。
4結(jié)束語
此次事故雖然是由于自然環(huán)境原因引起的,但是故障發(fā)生后,由于主變差動(dòng)保護(hù)硬壓板退出導(dǎo)致主變兩側(cè)開關(guān)未能在第一時(shí)間斷開,也存在一定的現(xiàn)場管理原因。通過該次事件,本文提出以下幾點(diǎn)建議。
(1)編制一次設(shè)備啟動(dòng)時(shí)保護(hù)裝置的投退及保護(hù)定值的調(diào)整方案時(shí),應(yīng)綜合整定計(jì)算、保護(hù)運(yùn)行、方式安排等各專業(yè)方面的實(shí)際情況,并以能最快速、最可靠切除故障為原則。
(2)對于保護(hù)定值異常投退及處理情況應(yīng)做好記錄,發(fā)生異常的保護(hù)或自動(dòng)裝置經(jīng)檢修處理后,確認(rèn)可以投入運(yùn)行的應(yīng)將信息告知值長,運(yùn)行責(zé)任人及時(shí)填寫保護(hù)投入申請單,逐級(jí)批準(zhǔn)后投入運(yùn)行。
(3)已運(yùn)行的開關(guān)柜結(jié)合停電時(shí)檢查,觀察開關(guān)柜底部孔洞是否封堵嚴(yán)密,要杜絕小動(dòng)物進(jìn)入的可能,防止相間短路或接地短路故障。
(4)在廠內(nèi)設(shè)置1臺(tái)故障錄波裝置,接入發(fā)電機(jī)、升壓變壓器、上網(wǎng)線路等主要回路的電量信息和開關(guān)量信息。在電網(wǎng)中發(fā)生故障時(shí),故障錄波裝置對于確定故障性質(zhì)、故障部位和系統(tǒng)振蕩情況,對于分析繼電保護(hù)裝置動(dòng)作情況,提高系統(tǒng)安全運(yùn)行水平有著重要意義,已經(jīng)是目前電廠運(yùn)行中必不可少的設(shè)備之一。