溫續(xù)宏 班永生 任延昭
摘要:本文介紹了五礦營(yíng)鋼600m2燒結(jié)機(jī)當(dāng)前燒結(jié)厚料層生產(chǎn)情況及采取的措施,對(duì)燒結(jié)機(jī)厚料層生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了分析,對(duì)燒結(jié)料層對(duì)燃耗、燒結(jié)礦質(zhì)量、產(chǎn)量關(guān)系作出分析。
關(guān)鍵詞:厚料層;燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓;燃耗
前言:
厚料層燒結(jié)是指燒結(jié)生產(chǎn)時(shí)保持較高的料層厚度進(jìn)行燒結(jié)的鐵礦石生產(chǎn)工藝。厚料層生產(chǎn)工藝能夠有效改善燒結(jié)礦的質(zhì)量:提高燒結(jié)礦強(qiáng)度、減少返礦量、降低燒結(jié)礦亞鐵含量、改善燒結(jié)礦還原性能。抽入料層的空氣,經(jīng)過(guò)燒結(jié)礦帶,預(yù)熱到較高的溫度后,參加燒結(jié)帶的燃燒,燃燒后的廢氣攜帶更高的熱量,又將下部的燒結(jié)料預(yù)熱,因而料層越往下,熱量積蓄越多,達(dá)到很高的溫度,燒結(jié)料層這種積蓄熱量的過(guò)程稱(chēng)為燒結(jié)料層的自動(dòng)蓄熱作用,燒結(jié)料層越厚自動(dòng)蓄熱作用越強(qiáng)。
營(yíng)鋼600m2燒結(jié)機(jī)料層由720mm提至880mm,燃耗由68.44kg/t降至56.73kg/t,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)由81.82%提高至82.72%,槽下5-10mm粒級(jí)由22.42%降低至21.35%。其主要措施有:
1、通過(guò)松料器改造,松料棒間距由原500mm改為現(xiàn)間距360mm;增加松料器有效長(zhǎng)度至100mm。疏松混合料,改善透氣性。安裝松料器的組成為:(1)第一層松料器安裝在料層下部,距離篦條100mm,延臺(tái)車(chē)寬度排列為15根,∮25*1m的圓鋼組成的下層松料器。(2)第二層安裝在料面上層,距離篦條600mm,延臺(tái)車(chē)寬度排列為14根,∮25*1m的圓鋼組成的上層松料器。經(jīng)過(guò)多次調(diào)整,使用此松料器,燒結(jié)機(jī)尾斷面整齊,燒結(jié)機(jī)透氣性改善。
2、通過(guò)九輥改造,將原九輥固定間隙、固定角度45度,改為現(xiàn)有間隙可調(diào)、角度可調(diào)的變頻九輥布料器,并調(diào)整九輥角度35度,九輥間隙自上至下為2mm2mm3mm5mm5mm5mm6mm7mm。九輥布料器是安裝在圓輥給料機(jī)下,燒結(jié)機(jī)料時(shí),九輥布料器上的混合料向下移動(dòng)的速度由布料輥的轉(zhuǎn)速控制,布料輥的轉(zhuǎn)速由變頻調(diào)速電機(jī)控制,通過(guò)控制布料輥的轉(zhuǎn)速可控制混合料粒度的偏析,使料層的上下部粒級(jí)趨于均勻;調(diào)整九輥間隙使其具有篩分功能,將大顆粒分布在下層,減少粒級(jí)偏析,有效避免了大粒級(jí)原料上層分布的特點(diǎn)。
3、堅(jiān)持使用蒸汽預(yù)熱混合料及混合料加熱水提高混合料溫度。這一經(jīng)驗(yàn)早在50年代鞍鋼就已經(jīng)采用,營(yíng)鋼自2014年600m2燒結(jié)投產(chǎn)開(kāi)始使用飽和蒸汽預(yù)熱混合料,蒸汽溫度120℃,2020年初通過(guò)改造使用余熱發(fā)電中參蒸汽,蒸汽溫度260℃,保證蒸汽壓力在0.25Mpa以上,有效提高了蒸汽預(yù)熱效果,并在混合機(jī)加熱水,水溫控制90℃-95℃,通過(guò)以上措施混合料溫度可穩(wěn)定在73℃以上。實(shí)驗(yàn)表明,料溫每升高10℃垂燒速度增加2mm/min。
4、從圖1可以看出料溫與垂直燒結(jié)速度是以線(xiàn)性速度上升的,值得注意的是
按照燒結(jié)廢氣的含水計(jì)算其露點(diǎn)一般在55-60度左右,料溫超過(guò)了露點(diǎn)垂燒速度仍在增加,這是因?yàn)榱蠝剌^高時(shí),燒結(jié)開(kāi)始后不僅過(guò)濕層消失,原始混合料中的水分也迅速蒸發(fā),這樣的料溫較原始水分的透氣性更好。
5、精細(xì)化配料。燒結(jié)二次料庫(kù)造料垛量由原10萬(wàn)噸,增加至15萬(wàn)噸左右,料垛層數(shù)不低于450層,穩(wěn)定造料垛料批及控制造料停機(jī)時(shí)間,并在料垛對(duì)混勻料提前打水潤(rùn)濕,進(jìn)行悶垛,增強(qiáng)制粒效果。
6、平料器改造。由原固定鋼板式改造成為可旋轉(zhuǎn)折頁(yè)式。燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火器前布置8塊折頁(yè)式鋼板,此鋼板可根據(jù)料層厚度自行上下移動(dòng)。避免了原平料器因刮料不均,混合料在刮料板前堆積,造成對(duì)燒結(jié)原始透氣性的影響。
7、燒結(jié)低負(fù)壓點(diǎn)火。通過(guò)技術(shù)改造1#、2#、3#風(fēng)箱的結(jié)構(gòu)形式,縮小抽風(fēng)面積50%,并在3#風(fēng)箱與4#風(fēng)箱增加磁力密封,調(diào)節(jié)1#、2#、3#風(fēng)箱翻板開(kāi)度,控制點(diǎn)火負(fù)壓為總管負(fù)壓的50-70%。改造后有效降低了物料在點(diǎn)火區(qū)域收縮壓實(shí)及物料表面結(jié)殼,提高物料的透氣性,有利于燒結(jié)提高料層,降低燃料消耗。
8、漏風(fēng)治理。2020年初營(yíng)鋼600m2燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率高達(dá)50%,目前漏風(fēng)率已降至38%。主要措施如下:1)通過(guò)對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)引進(jìn)行業(yè)超前的漏風(fēng)治理理念,對(duì)風(fēng)箱內(nèi)襯及重點(diǎn)漏風(fēng)部位澆注新型耐磨材料。2)除燒結(jié)機(jī)頭尾密封蓋板外增加燒結(jié)機(jī)頭尾磁力密封裝置,增強(qiáng)密封效果。3)更換燒結(jié)機(jī)臺(tái)車(chē)邊部耐磨板,臺(tái)車(chē)插銷(xiāo)漏風(fēng)采取增加墊片和棉繩密封措施。
9、對(duì)營(yíng)鋼厚料層燒結(jié)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
營(yíng)鋼采用厚料層燒結(jié),獲得燃耗下降,強(qiáng)度提高,粉末減少的優(yōu)良成績(jī),現(xiàn)僅對(duì)厚料層對(duì)燃耗、質(zhì)量及產(chǎn)量的影響進(jìn)行分析。
1)厚料層與燃耗
厚料層能夠降低燃耗,已為國(guó)內(nèi)外燒結(jié)生產(chǎn)實(shí)踐所證明,也已成為我國(guó)燒結(jié)生產(chǎn)實(shí)踐降低燃耗的重要措施。根據(jù)首鋼、武鋼經(jīng)驗(yàn)料層每提高10mm燃耗降低0.5-1.0kg/t。營(yíng)鋼料層提高160mm,燃耗下降11.71kg/t,料層每提高10mm燃耗下降0.73kg/t,厚料層燒結(jié)能夠降低燃耗,主要是由于充分利用了燒結(jié)過(guò)程的自動(dòng)蓄熱作用。
2)厚料層與燒結(jié)礦質(zhì)量
①厚料層燒結(jié)對(duì)燒結(jié)礦質(zhì)量的影響主要表現(xiàn)在減少燒結(jié)礦粉末率,增加燒結(jié)礦粒級(jí)的均勻性。②降低亞鐵含量③提高還原性。
營(yíng)鋼生產(chǎn)實(shí)踐表明,當(dāng)料層由720mm提高到880mm,燃耗降低11.71kg/t,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)提高0.9%,槽下5-10mm粒級(jí)降低1.07%。其原因是①料層提高后機(jī)速由3.5m/min降低至2.5m/min,點(diǎn)火時(shí)間增加0.25min,上部供熱增多,有利于中上部燒結(jié)礦質(zhì)量,從而提高燒結(jié)礦強(qiáng)度,減少粉末量。
②料層提高后充分利用蓄熱作用,在保持同樣燒結(jié)礦的強(qiáng)度下,采用低碳操作,為燒結(jié)過(guò)程提供了氧化氣氛,有利于亞鐵的降低,同時(shí)有利于鐵酸鈣的形成,因而增加燒結(jié)礦的還原性,且燒結(jié)平均粒級(jí)降低明顯,見(jiàn)表2。
3)厚料層與產(chǎn)量
厚料層是否降低產(chǎn)量,各廠家說(shuō)法不一。其原因可借助于以下公式計(jì)算:P=Q/A*(H/△p)0.6 (1)
式中P-----透氣性指數(shù)。
Q--------抽風(fēng)量,m3/min
A--------抽風(fēng)面積m2
H--------料層高度,m
△p------抽風(fēng)負(fù)壓,t/m2.
由于垂直燒結(jié)速度v1與抽風(fēng)量成正比,上式可改寫(xiě)為
根據(jù)式2可討論如下:
(1)若料層厚度H上升,透氣性沒(méi)有改變,抽風(fēng)負(fù)壓△p未變,此時(shí)垂直燒結(jié)速度v1必下降,因而產(chǎn)量也要下降,如果提高料層后,成品率的提升不能補(bǔ)償它,則燒結(jié)機(jī)的產(chǎn)量下降。
(2)若料層厚度H上升,透氣性沒(méi)有改變,但風(fēng)機(jī)抽風(fēng)負(fù)壓提高,使抽風(fēng)負(fù)壓提升,垂直燒結(jié)速度下降就比條件1少一些,如此下降的產(chǎn)量與成品率的增加相當(dāng),那么燒結(jié)機(jī)不減產(chǎn)或稍減產(chǎn)。
(3)若料層厚度H上升,抽風(fēng)負(fù)壓不變,而料層透氣性系數(shù)P改善,燒結(jié)垂直速度v1比條件1的下降要少一些,如果v1的下降引起的產(chǎn)量損失與成品率的增加相當(dāng),那么不僅不減產(chǎn)或少減產(chǎn)可能還會(huì)提高產(chǎn)量。
因而各廠的主抽風(fēng)機(jī)能力沒(méi)有富余的條件下,要使料層提高后產(chǎn)量不受損失,唯一的辦法就是改善料層的透氣性,使透氣性系數(shù)改善,跟據(jù)營(yíng)鋼不同料層的生產(chǎn)數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算透氣性指數(shù),觀察料層提高后是否透氣性改善了,如表3所示,由表3看出,料層由700mm提高到了800mm產(chǎn)量未減少,主要是由于采取松料器改造、九輥布料器改造、蒸汽及熱水預(yù)熱混合料、精細(xì)化配料等措施提高了料層透氣性的結(jié)果。
總之,厚料層不減產(chǎn)的途徑是
(1)提高料層的透氣性。
(2)提高風(fēng)機(jī)的抽風(fēng)能力,降低料層阻力,堵漏風(fēng)。
10、對(duì)營(yíng)鋼厚料層燒結(jié)的展望
雖然營(yíng)鋼燒結(jié)漏風(fēng)治理取得了階段性的成效,但燒結(jié)漏風(fēng)問(wèn)題仍是燒結(jié)提產(chǎn)降耗的主要瓶頸。通過(guò)對(duì)營(yíng)鋼厚料層燒結(jié)的分析,營(yíng)鋼需繼續(xù)堅(jiān)持燒結(jié)漏風(fēng)治理,漏風(fēng)率降低至35%以下。
參考文獻(xiàn):
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