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        堆取料機(jī)堆料工作時防溜車研究

        2021-09-10 02:58:06王玉恒
        中國設(shè)備工程 2021年16期
        關(guān)鍵詞:推動力皮帶秤堆料

        王玉恒

        (首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司,河北 唐山 063000)

        1 堆取料機(jī)使用現(xiàn)狀

        鋼鐵廠內(nèi)使用的堆取料機(jī)(俗稱大機(jī))根據(jù)其堆、取功能可以細(xì)分成堆料機(jī)、取料機(jī)和堆取料機(jī),其中堆料機(jī)和堆取料機(jī)都能承擔(dān)堆料的功能。普遍來說,堆料時的能力要大于取料時的能力。例如,某沿海鋼廠,物料直接從港口由抓船機(jī)從貨船上抓出,再由碼頭的皮帶直送鋼鐵廠的原料場,鋼鐵廠的堆取料機(jī)(及堆料機(jī))堆料能力為7500t/h,取料能力則為2000t/h。

        堆取料機(jī)(及堆料機(jī))在堆料時,物料在地面皮帶上由堆取料機(jī)(及堆料機(jī))尾車上到中心溜槽再由懸臂皮帶堆積到料堆上。在此過程中,地面皮帶機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)帶動及物料在尾車上的壓迫,都給了堆取料機(jī)(及堆料機(jī))一個向前的推動力,如果制動力不足,就會造成溜車故障。

        2 案例簡介

        2020年6月13日4:13某鋼鐵廠礦料場內(nèi)一臺堆料機(jī)在卸船堆料過程中,發(fā)生溜車故障。維護(hù)人員檢查4、5、6、7、8號走行制動器抱閘片損壞(見圖1)。事后分析時,有人提出制動器抱閘片調(diào)整間隙有問題或者線圈阻值發(fā)生變化導(dǎo)致磁力變小,這兩種原因最終導(dǎo)致制動力不足。

        圖1 過磨損的抱閘片

        經(jīng)過翻查維護(hù)記錄,該堆料機(jī)抱閘片于2019年12月19日進(jìn)行更換;2020年2月16日、4月7日進(jìn)行過間隙調(diào)整,間隙標(biāo)準(zhǔn)0.35mm,使用塞尺測量,經(jīng)檢查各項(xiàng)記錄;此故障之前一個月以內(nèi)沒有司機(jī)反饋過設(shè)備有制動失靈的情況。綜上就可以排除掉制動器維護(hù)問題,必須研究堆料機(jī)工作過程中的受力情況找到問題原因才能對癥下藥。查看上游皮帶機(jī)皮帶秤料量記錄,溜車時瞬間料量已超過7500t/h的額定能力,達(dá)到了8329t/h(碼頭抓船機(jī)及皮帶能力最高可達(dá)9000t/h)。翻查歷年故障及詢問司機(jī),在超料量堆積的情況下,堆取料機(jī)未發(fā)生過類似問題,但該堆料機(jī)則發(fā)生過不止一次。

        3 受力分析

        上文中的堆料機(jī)為大連重工起重集團(tuán)生產(chǎn),型號為DBK7500.45型,堆取料機(jī)為同廠生產(chǎn)的DQLK2000/7500.55型。但相對于堆取料機(jī)(979t),堆料機(jī)本身自重小(561.7t),制動器也少近一半(堆取料機(jī)24個,堆料機(jī)14個)。

        因礦料場內(nèi)使用的堆取料機(jī)及堆料機(jī)對應(yīng)的地面皮帶長度、型號、驅(qū)動等基本條件相同,在同等料量的情況下,地面皮帶對于兩種機(jī)型的推動力近似可以看成是相等的。

        從維護(hù)經(jīng)驗(yàn)及直觀感受上講,堆料機(jī)的抗推動能力小于堆取料機(jī),尤其是松開抱閘走行時,即制動器產(chǎn)生的摩擦力不介入時,堆料機(jī)相對于軌道的最大靜摩擦力(外力超過最大靜摩擦力時物體才會產(chǎn)生加速度)小于皮帶的推動力時,就會出現(xiàn)被皮帶推走的情況,且推動力比摩擦力超出越多,堆料機(jī)被推動的速度就越快。下面從受力分析的角度進(jìn)行定性分析。

        設(shè)皮帶的推動力為F,堆料機(jī)自重質(zhì)量為m,堆取料機(jī)自重質(zhì)量為M,堆料機(jī)最大靜摩擦力f1=μmg,堆取料機(jī)最大摩擦力f2=μMg,μ代表車輪與鋼軌的摩擦系數(shù),g代表重力加速度,μ,g為常數(shù)。

        堆料機(jī)溜車加速度

        堆取料機(jī)溜車加速度

        假設(shè)F與μ確定,M大于m,綜合式(1)和(2),定性比較來看,a1要大于a2。

        假設(shè)料量產(chǎn)生的推動力使得堆取料機(jī)處于與臨界平衡狀態(tài),a2=0,車輪與鋼軌摩擦系數(shù)套用鐵路上計(jì)算使用的黏著系數(shù)取0.3,代入兩種機(jī)型的自重(忽略堆料時機(jī)上物料重量)計(jì)算可得,a1=2.2m/s2。此計(jì)算可以證明,在打開抱閘的情況下堆料機(jī)比堆取料機(jī)的抗推動能力是差很多的。

        4 驗(yàn)證分析

        詢問當(dāng)天司機(jī)作業(yè)過程,堆料給定位置為料條280~400m處,采用鱗狀堆積方式進(jìn)行堆料。鱗狀堆積不同于定點(diǎn)堆積方式,雖然它能使物料堆積的粒度更均勻,但需要在堆料點(diǎn)附近頻繁前后移動,因此會頻繁開閉制動器。

        料場內(nèi)有一處監(jiān)控?cái)z像頭,查看監(jiān)控視頻錄像,可以看出視頻錄像顯示時間4:12:40開始,堆料機(jī)向東出現(xiàn)明顯走行跡象(司機(jī)說當(dāng)時要向東走行堆料,皮帶運(yùn)行方向也是自西向東),4:12:45開始車輪及其走行電機(jī)處出現(xiàn)明顯冒煙跡象,堆料機(jī)開始制動,4:12:58懸臂皮帶卸料停止,4:13:03堆料機(jī)停止走行。

        結(jié)合司機(jī)事后描述,推斷整個過程為堆料要進(jìn)行鱗狀堆積,司機(jī)準(zhǔn)備動車向東走,抱閘打開瞬間,堆料機(jī)失去制動力,僅有自重產(chǎn)生的靜摩擦力,正好趕上碼頭放過來的超額大料量,瞬間將堆料機(jī)向東推走。堆料機(jī)正常走行最高速度0.5m/s,皮帶堆料速度4m/s,推測堆料機(jī)當(dāng)時被皮帶帶動,至少有2~3m/s的速度,司機(jī)見車被推走,先是將走行停止,推桿回零位自動抱緊抱閘,但此時走行速度已超過設(shè)計(jì)速度,抱閘抱緊后超速制動仍有向前的慣性,并且視頻可以看出車輪位置已經(jīng)冒出白煙,與抱閘片超量磨損相吻合。司機(jī)拍了急停,堆料機(jī)整體斷電,最終按視頻上大機(jī)對料堆的相對位置變化推斷大機(jī)被推走約40m。

        5 防溜車措施

        為了防止堆取料機(jī)溜車,除了常規(guī)的進(jìn)行制動器的維護(hù)保養(yǎng),還需要考慮堆取料機(jī)因原始設(shè)計(jì)不足及生產(chǎn)工況條件變化帶來的不利因素影響。

        現(xiàn)在使用的堆取料機(jī)基本上都沒有速度反饋控制,只能由變頻器給定輸出,一旦出現(xiàn)上文案例中的溜車情況只能靠司機(jī)進(jìn)行判斷及時停機(jī),若溜車嚴(yán)重的情況下司機(jī)來不及停車,就可能會出現(xiàn)懸臂撞料堆等惡性事件。因此制造廠在設(shè)計(jì)制造時應(yīng)對這種情況進(jìn)行考慮,引入速度反饋進(jìn)行閉環(huán)控制。而對于現(xiàn)有設(shè)備,主要考慮偶爾出現(xiàn)的超料量如何進(jìn)行防范。

        對于超料量,可以結(jié)合皮帶秤信號與整個料場的作業(yè)控制系統(tǒng),做出超料量報(bào)警,在上游皮帶有超過額定值的大料量出現(xiàn)時,向中控室操作員和堆料機(jī)司機(jī)發(fā)出信號,如圖2,提醒注意提前防范。因報(bào)警信號到達(dá)會比大料量到達(dá)堆取料機(jī)提前幾十秒(由皮帶秤和堆取料機(jī)之間距離決定),防范措施可以有臨時停止作業(yè),臨時改鱗狀堆積為定點(diǎn)堆積等。

        圖2 中控室操作電腦報(bào)警

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