劉行平
(舟山市污水處理有限公司,浙江舟山 316021)
水產(chǎn)品加工行業(yè)廢水排放量隨著日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求而不斷增加,廢水的主要成分為脂類和蛋白質(zhì),其中懸浮物(SS)、含鹽量、COD、TN和TP濃度較高,水質(zhì)、水量波動(dòng)范圍也較大,成為目前穩(wěn)定達(dá)標(biāo)處理的一大難點(diǎn)。目前,常用的水產(chǎn)品加工廢水處理工藝核心為生物處理法,主要為AAO、SBR類、MBR、生物接觸氧化法等,另外厭氧消化、氣浮、混凝沉淀等組合工藝也有所運(yùn)用。
干覽鎮(zhèn)污水處理廠位于舟山市定海區(qū)東北部,舟山國(guó)家遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地商務(wù)中心南側(cè),占地面積為8 100 m2。原設(shè)計(jì)日污水處理規(guī)模為2 400 m3/d,工藝流程為:調(diào)節(jié)池+氣浮設(shè)備+AO池+化學(xué)除磷+二次沉淀池+終沉池等。處理后尾水達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排入東海。
干覽鎮(zhèn)水產(chǎn)工業(yè)的迅速發(fā)展,導(dǎo)致干覽鎮(zhèn)污水廠收集處理的污水量及水質(zhì)有較大變化,處理規(guī)模及處理效果無法滿足園區(qū)發(fā)展的要求。因此,需對(duì)該污水廠進(jìn)一步改造擴(kuò)建,擴(kuò)建后的污水處理規(guī)模為5 000 m3/d,尾水執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)中新擴(kuò)改二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
干覽鎮(zhèn)污水處理廠處理的主要為水產(chǎn)品加工企業(yè)排放的污水,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研分析,進(jìn)水主要指標(biāo)濃度為一般城鎮(zhèn)污水指標(biāo)值的5倍以上,處理難度很大。傳統(tǒng)針對(duì)一般污水的處理工藝無法解決問題,需要采用針對(duì)性、先進(jìn)可靠的處理工藝。同時(shí),由于該廠的占地面積僅為8 100 m2,本次改擴(kuò)建工程不能增加用地,必須采用集約化的設(shè)計(jì),使得構(gòu)筑物在保證停留時(shí)間的前期下,占地盡量節(jié)約。根據(jù)環(huán)保要求,在改擴(kuò)建工程建設(shè)期間,原有污水處理設(shè)施不能斷水停用。需要在設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)維護(hù)設(shè)計(jì)中,充分考慮新建建、構(gòu)筑物的施工對(duì)現(xiàn)有構(gòu)筑物的影響,以保障在施工期間干覽鎮(zhèn)的污水處理基本正常。
為達(dá)到工程目標(biāo)的要求,本工程需采用合適的組合工藝技術(shù),使得高濃度的水產(chǎn)品加工廢水處理后能達(dá)標(biāo)排放,在構(gòu)筑物的設(shè)計(jì)上要采用集約化的設(shè)計(jì),以節(jié)約用地,同時(shí)提出合理的改造方案,使該污水廠改造擴(kuò)建工程順利推進(jìn)。
目前,干覽鎮(zhèn)污水處理廠設(shè)計(jì)處理規(guī)模為2 400 m3/d,該廠進(jìn)水總管的收集服務(wù)范圍主要為園區(qū)內(nèi)14家水產(chǎn)品加工企業(yè)產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水和少量生活污水,由于企業(yè)生產(chǎn)高峰時(shí)進(jìn)水濃度超出設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì),實(shí)際處理規(guī)模僅約為1 600 m3/d。
現(xiàn)狀與設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)如表1所示,經(jīng)一級(jí)處理和生物處理后,尾水達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排海。
表1 干覽鎮(zhèn)污水廠現(xiàn)狀與設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)Tab.1 Present Situation and Design Water Quality of Ganlan WWTP
對(duì)比污水廠原設(shè)計(jì)水質(zhì)和現(xiàn)狀運(yùn)行實(shí)測(cè)水質(zhì),主要有以下區(qū)別:COD比原設(shè)計(jì)水質(zhì)高,而BOD相比原設(shè)計(jì)水質(zhì)較低,說明廢水的可生化性比原設(shè)計(jì)水質(zhì)差;SS、TP比原設(shè)計(jì)值略高;氨氮高于原設(shè)計(jì)值,與實(shí)際情況有較大偏差。
現(xiàn)狀實(shí)際處理能力僅能達(dá)到1 600 m3/d,無法達(dá)到目前現(xiàn)狀污水量處理要求,同時(shí),系統(tǒng)整體除磷效果不佳,終沉池?zé)o法發(fā)揮作用,出水TP指標(biāo)超標(biāo)嚴(yán)重;無深度處理設(shè)施,出水SS指標(biāo)無法保證;剩余污泥量很大,污泥儲(chǔ)存和處理能力不夠;無除臭設(shè)施,廠內(nèi)異味嚴(yán)重。
近期干覽鎮(zhèn)實(shí)際需要處理的污水規(guī)模約為5 000 m3/d。主要成分是高濃度水產(chǎn)工業(yè)廢水和部分生活污水。水產(chǎn)品加工廢水進(jìn)水水質(zhì)存在較大的季節(jié)性差異,加工產(chǎn)品種類不同也存在較大的水質(zhì)差異[1]。建造年代較早的幾家大型水產(chǎn)企業(yè)由于生產(chǎn)工藝,所產(chǎn)生廢水污染物濃度較高,且這些企業(yè)廠內(nèi)無預(yù)處理設(shè)施(或僅有沉淀池),生產(chǎn)廢水具有有機(jī)污染物、SS濃度高、氮磷高、蛋白質(zhì)和油脂等大分子有機(jī)物濃度高,污水排放季節(jié)性強(qiáng),水質(zhì)水量變化大的特點(diǎn)[2]。
本次改擴(kuò)建工程按照現(xiàn)狀進(jìn)水95%保證率的水質(zhì)進(jìn)行設(shè)計(jì),改造后出水水質(zhì)執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中新擴(kuò)改二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),如表2所示。
表2 改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)Tab.2 Design Water Quality of Influent and Effluent of Reconstruction and Expansion Project
根據(jù)水產(chǎn)品加工廢水的處理工藝流程設(shè)計(jì)要點(diǎn),強(qiáng)調(diào)進(jìn)水預(yù)處理是關(guān)鍵、生化處理系統(tǒng)是核心、深度處理是保障、污泥排放處理是重點(diǎn)的設(shè)計(jì)原則。
1)對(duì)整個(gè)污水處理廠的進(jìn)水加強(qiáng)預(yù)處理設(shè)計(jì)(考慮二級(jí)預(yù)處理,減少水產(chǎn)品加工廢棄有機(jī)物質(zhì)在調(diào)節(jié)池的停留時(shí)間)。
2)優(yōu)化方案的工藝流程,生化處理系統(tǒng)采用改進(jìn)型(AO-SBR)工藝流程及加強(qiáng)回流比,提高生物除磷和生物脫氮效果。與傳統(tǒng)的活性污泥法和SBR工藝相比,AO-SBR工藝具有以下幾個(gè)方面的特征和優(yōu)點(diǎn)。
(1)工藝流程簡(jiǎn)單,土建和投資低,無初沉池、二沉池,自動(dòng)化程度高,同時(shí)采用組合式模塊結(jié)構(gòu),布置緊湊,占地少,建設(shè)方便。
(2)對(duì)于單格SBR池為間斷進(jìn)水,但對(duì)于整座SBR池而言,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)進(jìn)水、出水,使得整個(gè)工藝出水連續(xù)均勻,操作管理方便。
(3)池內(nèi)水位基本恒定,好氧區(qū)處于常曝氣狀態(tài),增加了池子容積利用率,提高了設(shè)備的利用率;鼓風(fēng)機(jī)壓力穩(wěn)定、效率高。
(4)良好的污泥沉降性能。AO-SBR工藝進(jìn)水期間相當(dāng)于一個(gè)完全混合式反應(yīng)器,具有強(qiáng)大的稀釋功能,因而具有較強(qiáng)的耐沖擊負(fù)荷和耐毒物能力,沉淀期間屬于靜止沉淀,沉淀?xiàng)l件好,反應(yīng)器內(nèi)可以積累較高的污泥濃度,從而可以不設(shè)二沉池。
(5)良好的脫氮性能。AO-SBR工藝通過專門的缺氧反應(yīng)區(qū)加強(qiáng)了反硝化過程,另外,SBR池非曝氣階段沉淀污泥床也有一定反硝化作用,從而使系統(tǒng)具有良好的脫氮效果。
(6)根據(jù)生物反應(yīng)動(dòng)力學(xué)原理,采用多池串聯(lián)運(yùn)行,使污水在反應(yīng)器的流動(dòng)呈現(xiàn)出整體推流,而在不同區(qū)域內(nèi)為完全混合的復(fù)雜流態(tài),不僅保證了穩(wěn)定的處理效果,而且提高了容積利用率。
3)強(qiáng)化后續(xù)化學(xué)除磷系統(tǒng)的設(shè)計(jì),確保出水主要污染物指標(biāo)達(dá)標(biāo)排放。
4)根據(jù)污水水質(zhì)和處理工藝流程的變化,復(fù)核生物污泥和化學(xué)污泥的產(chǎn)生量,配置足夠容量的污泥處理設(shè)施,確保脫水污泥含水率小于80%,以利后續(xù)污泥處置。
根據(jù)前述確定的設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì),可以確定本工程污水處理程度如表3所示。
表3 主要污染物處理要求Tab.3 Treatment Requirements of Main Pollutants
由表3可知,要求本工程所選擇的污水處理工藝具有去除COD、BOD、SS、氨氮、TP及植物油的功能。
2.1.1 預(yù)處理工藝選擇
本工程處理的是園區(qū)內(nèi)各水產(chǎn)品加工企業(yè)的廢水,進(jìn)水中魚屑、魚皮等大顆粒的污染物很多,因此,設(shè)置粗/細(xì)2組格柵,粗格柵設(shè)置在進(jìn)水井中(現(xiàn)有設(shè)施保留利用),細(xì)格柵設(shè)置在調(diào)節(jié)池進(jìn)水口。
根據(jù)進(jìn)水水質(zhì),進(jìn)水中的磷很高,且生化處理段對(duì)磷的去除效果較小,因此,在預(yù)處理、深度處理均設(shè)置化學(xué)除磷。同時(shí),進(jìn)水中還含有120 mg/L左右的油脂(以動(dòng)物油脂為主),因此,預(yù)處理階段采用混凝氣浮工藝,實(shí)現(xiàn)除磷、預(yù)沉淀、除油的功能。
進(jìn)水中的有機(jī)污染物生化性尚可,但是油脂、蛋白質(zhì)等大分子的有機(jī)污染物較多,因此,選擇水解酸化再經(jīng)混凝氣浮工藝后對(duì)污水進(jìn)一步預(yù)處理,提高污水的可生化性,可使污水的可生化性指標(biāo)提高約20%。
2.1.2 二級(jí)生物處理工藝選擇
本工程進(jìn)水主要為水產(chǎn)品工業(yè)廢水,混合少量城鎮(zhèn)居民生活污水,其進(jìn)水BOD/COD=0.29,表明可以采用生化處理工藝,且可生化性尚可。本工程預(yù)處理段設(shè)水解酸化池,進(jìn)一步提高了污水可生化性,因此,污水處理工藝可以采用技術(shù)經(jīng)濟(jì)性好、運(yùn)行穩(wěn)定可靠的生物處理方法[3-4]。
污水廠現(xiàn)狀特點(diǎn)是用地面積小,綜合比選后采用緊湊型、運(yùn)行調(diào)度靈活、可耐較大沖擊負(fù)荷、適合分期建設(shè)、運(yùn)行費(fèi)用相對(duì)較低的改進(jìn)型AO+SBR工藝[5],流程如圖1所示。
圖1 改進(jìn)型A/O+SBR工藝流程示意圖Fig.1 Process Flow Diagram of Improved A/O+SBR
污水進(jìn)入改進(jìn)型SBR反應(yīng)池的缺氧池,并與好氧池的回流混合液混合,由好氧池至缺氧池的回流系統(tǒng)提供硝態(tài)氮,進(jìn)行反硝化反應(yīng)。缺氧池出水進(jìn)入好氧池經(jīng)曝氣進(jìn)行硝化反應(yīng),并去除有機(jī)物后再進(jìn)入SBR1池或SBR2池。如果SBR1池作為沉淀池出水,則SBR2池處于曝氣好氧或攪拌缺氧狀態(tài),SBR池的污泥通過污泥泵回流到缺氧池,剩余污泥從SBR池排出。AO+SBR不用潷水器,恒水位運(yùn)行,反應(yīng)池容積得到充分利用,較其他SBR工藝節(jié)能。各單元合建為一體化構(gòu)筑物,節(jié)省用地且減少了聯(lián)絡(luò)管道,既便于平面布置,又減小了整個(gè)處理流程的水頭損失,降低了工程造價(jià)。
因進(jìn)水含磷量較大,主要靠前端混凝氣浮及后端混凝沉淀進(jìn)行物理、化學(xué)方法除磷;不考慮生物除磷,AO+SBR處理工藝中不設(shè)厭氧段。
2.1.3 深度處理工藝選擇
由于污水二級(jí)生物處理過程已使氨氮達(dá)到二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),后續(xù)的深度處理工藝主要以去除剩余的COD、BOD、SS以及TP為目標(biāo)。污水深度處理的主要核心處理目標(biāo)是降解SS,通過對(duì)SS的去除,可以附帶去除BOD、COD和TP。
本工程深度處理采用整體處理效果較好、占地面積較小、最經(jīng)濟(jì)有效的混凝、沉淀、過濾工藝,選取高效沉淀池和纖維轉(zhuǎn)盤濾池組合系統(tǒng)。
本工程處理工藝為:粗格柵+細(xì)格柵+調(diào)節(jié)池+混凝氣浮池+水解酸化池+AO+SBR生物池+高效沉淀池+纖維轉(zhuǎn)盤濾池,工藝流程如圖2所示。
圖2 干覽鎮(zhèn)污水廠處理工藝流程圖Fig.2 Treatment Process Flow Chart of Ganlan WWTP
2.2.1 預(yù)處理系統(tǒng)
污水自流進(jìn)入進(jìn)水粗格柵井,粗格柵后污水自流入新建調(diào)節(jié)池,池中進(jìn)水處設(shè)置格細(xì)格柵井,調(diào)節(jié)池中設(shè)置穿孔曝氣裝置進(jìn)行攪拌,防止沉砂和腐敗產(chǎn)生惡臭。
調(diào)節(jié)池出水用泵提升至混凝氣浮裝置,通過投加石灰、PAC、PAM,廢水經(jīng)與藥劑充分反應(yīng)后產(chǎn)生絮體,在氣浮區(qū)與大量微氣泡接觸后,比重較輕的絮體和廢水中的油脂上浮為浮渣被撇除,大的絮體沉淀至泥斗后用排泥泵排至污泥池。
氣浮出水自流進(jìn)入水解酸化池(與AO+SBR池合建),為保證每一根配水管流量相等,采用特制配水器通過配水堰將水均勻分配到配水管內(nèi)。
(1)進(jìn)水格柵井
污水廠現(xiàn)狀進(jìn)水格柵運(yùn)行情況良好,本次工程保留利用,不作改動(dòng)。
(2)細(xì)格柵及調(diào)節(jié)池
新建細(xì)格柵與調(diào)節(jié)池1座,采用合建形式,調(diào)節(jié)池有效水深為3.5 m,設(shè)計(jì)停留時(shí)間為5.1 h。
(3)混凝氣浮裝置
新建混凝氣浮裝置2座,設(shè)計(jì)規(guī)模為8 000 m3/d(按高峰流量),為節(jié)省用地,裝置設(shè)置在調(diào)節(jié)池頂,采用鋼結(jié)構(gòu)平臺(tái)。
(4)水解酸化池
新建水解酸化池1座,分為2格,與AO+SBR生反池一體化布置。設(shè)計(jì)停留時(shí)間為6.5 h,池內(nèi)填料層高度為1.5 m,出水層高度為0.6 m。
2.2.2 二級(jí)生物處理系統(tǒng)
新建AO+SBR生物池1座,分2組建設(shè),有效水深為6.5 m,總有效容積為9 546 m3。SBR池兼有泥水分離的作用,出水采用空氣潷水堰。
結(jié)合水產(chǎn)品加工廢水的特點(diǎn)(水溫偏低,高COD、高氮、高磷但生化速率較小等),生物池總體生化停留時(shí)間設(shè)計(jì)為45.4 h(平均流量),其中好氧段停留時(shí)間為26.9 h,缺氧段停留時(shí)間為8.5 h;好氧區(qū)有機(jī)物污泥負(fù)荷為0.16 kg BOD5/(kg MLSS·d),好氧區(qū)氨氮污泥負(fù)荷為0.026 kg NH3-N/(kg MLSS·d);供氣量設(shè)計(jì)為5 930 m3/h(氣水比為28.5∶1)。經(jīng)過生化處理后,自流進(jìn)入后續(xù)深度處理。
2.2.3 深度處理系統(tǒng)
深度處理采用高效沉淀池和纖維轉(zhuǎn)盤濾池組合工藝,尾水通過出水計(jì)量井計(jì)量后,經(jīng)過外排專用管輸送至海邊達(dá)標(biāo)排放。
新建高效沉淀池1座,分2格,有效水深為6.5 m,混合時(shí)間約為7.3 min,反應(yīng)時(shí)間約為37.4 min,表面水力負(fù)荷為3.16 m3/(m2·h);新建纖維轉(zhuǎn)盤濾池1座,設(shè)計(jì)規(guī)模均按高峰規(guī)模為8 000 m3/d。
干覽鎮(zhèn)污水廠總平面布置如圖3所示。
圖3 干覽鎮(zhèn)污水廠總平面布置圖Fig.3 General Layout of Ganlan WWTP
本工程的剩余污泥量為8.17 t DS/d,體積約為817 m3/d(含水率以99.0%計(jì));其中,混凝氣浮泥量為4.77 t DS/d,水解酸化池污泥量為0.76 t DS/d,生物池剩余污泥量為1.39 t DS/d,高效沉淀池化學(xué)除磷產(chǎn)泥量為1.25 t DS/d。
剩余污泥進(jìn)入儲(chǔ)泥池,通過污泥泵輸送至濃縮脫水一體機(jī),同步投加藥劑調(diào)理,經(jīng)過疊螺濃縮脫水一體機(jī)處理后出泥含水率達(dá)到80%,最終外運(yùn)處置。
本工程利用現(xiàn)狀1座儲(chǔ)泥池,容積為80 m3,新建儲(chǔ)泥池1座,有效容積為200 m3,儲(chǔ)泥池總停留時(shí)間為8.5 h;現(xiàn)狀污泥脫水機(jī)房改造利用為辦公室,新建1座污泥脫水機(jī)房,配置2臺(tái)疊螺式濃縮脫水一體機(jī),每臺(tái)處理能力為270~450 kg DS/h。
為了減輕臭味對(duì)環(huán)境和居民生活的影響,對(duì)污水廠的格柵井及集水池、水解酸化池、生物池缺氧段、儲(chǔ)泥池、污泥脫水機(jī)房等進(jìn)行除臭處理。
根據(jù)國(guó)家《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 14554—1993)惡臭污染物廠界標(biāo)準(zhǔn)值二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)要求,本工程采用的除臭工藝為微波光氧(霧化)除臭系統(tǒng)(含植物液洗滌、微波光催化氧化活化、植物液氣相吸收、氣霧分離系統(tǒng))。
設(shè)置1套生物除臭設(shè)備,除臭設(shè)施集中布置在污泥接及收預(yù)處理設(shè)施的西側(cè),設(shè)計(jì)總除臭風(fēng)量為18 000 m3/h。
本次改擴(kuò)建工程總投資為6 992萬元,其中建安工程投資為5 418萬元;本工程于2019年7月正式實(shí)施完成,投產(chǎn)運(yùn)行至今,平均處理成本為7.8元/m3。對(duì)改擴(kuò)建后的出水水質(zhì)(水量滿負(fù)荷運(yùn)行)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析(2019年10月—2020年12月),如表4所示。
由表4可知,改擴(kuò)建工程實(shí)施后,污水處理廠運(yùn)行的出水水質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)可以穩(wěn)定達(dá)到設(shè)計(jì)排放標(biāo)準(zhǔn)。
表4 改擴(kuò)建工程運(yùn)行出水水質(zhì)Tab.4 Operation Water Quality of Effluent after Reconstruction and Expansion Project
為使干覽鎮(zhèn)污水處理廠改造擴(kuò)建后,處理所服務(wù)國(guó)際水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園區(qū)排放廢水的規(guī)模和效果達(dá)到設(shè)計(jì)要求,本文對(duì)該污水處理廠的現(xiàn)狀問題進(jìn)行詳細(xì)深入的分析,針對(duì)高濃度水產(chǎn)品加工廢水的水質(zhì)特性,提出以氣浮+水解酸化+AO-SBR為主體的集約化組合工藝,建成后運(yùn)行情況表明,該組合工藝對(duì)水產(chǎn)品加工廢水有很好的處理效果,出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。