閆修峰
(華電國際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273522)
汽輪發(fā)電機組振動影響其安全穩(wěn)定運行,當機組振動值超過一定限度時,會損傷或損壞機組部件,嚴重時引發(fā)事故。汽輪發(fā)電機組的振動原因查找較為復雜,目前國內(nèi)外機組正常運行中的振動處理一般通過檢修軸瓦、檢查油擋間隙、檢查聯(lián)軸器、軸系平衡(前提是相位角穩(wěn)定)等方式處理,對汽輪機內(nèi)部原因產(chǎn)生的振動,如果不揭缸則較難處理。本文分析某635 MW機組汽輪機軸振與瓦溫高的重大缺陷,查找原因并提出了汽輪機揭缸大修采取的解決措施,從源頭上防范機組振動大的缺陷發(fā)生,保證機組長周期安全穩(wěn)定運行。
某635 MW機組汽輪機為亞臨界、一次中間再熱、沖動式、單軸、三缸四排汽、凝汽式汽輪機,機組大修前存在1號Y向、2號Y向軸振偏高且1號軸瓦溫高的重大缺陷(最高值約110.6℃),影響了機組的安全穩(wěn)定運行。機組運行中Y向最大軸振值一般控制在85 μm以下,故障時本機組負荷與最大軸振值對照情況如表1所示。
表1 機組負荷與Y向最大軸振值對照表
汽輪發(fā)電機組振動分為十一大類,即普通強迫振動、電磁激振、高次諧波共振、分諧波共振、拍振、撞擊振動、隨機振動、軸瓦自激振動、參數(shù)振動、汽流激振、摩擦渦動。每一類振動故障發(fā)生離不開激振力和支撐動剛度兩個原因[1]。軸系產(chǎn)生突發(fā)性低頻振動的原因主要有油膜振蕩和汽流激振,二者均屬于不穩(wěn)定自激振動[2]。由于轉(zhuǎn)子熱彎曲而產(chǎn)生新的不平衡力,振動信號的主頻仍為基頻,但受到?jīng)_擊和一些非線性因素的影響,可能會出現(xiàn)少量分頻、倍頻和高頻分量,有時波形存在“削頂”現(xiàn)象[3]。摩擦振動產(chǎn)生的主要原因是由于動靜摩擦時各點所受摩擦程度不同,不同程度摩擦處的溫度也會有所不同,轉(zhuǎn)子截面上呈現(xiàn)不均勻的溫度分布,局部溫度較高時,導致轉(zhuǎn)子熱彎曲,產(chǎn)生新的不平衡力作用在轉(zhuǎn)子上,從而引發(fā)振動[4]。由振動測試儀器采集數(shù)據(jù)并進行頻譜圖分析,發(fā)現(xiàn)1號、2號軸振升高均是一倍頻振動,增量部分是工頻信號。
該汽輪機高壓調(diào)節(jié)汽門是復合閥配汽方式,1號、2號高壓調(diào)節(jié)汽門同時開啟,開度相同,3號高壓調(diào)節(jié)汽門開度略大,4號高壓調(diào)節(jié)汽門在機組快速帶負荷或前3個高壓調(diào)節(jié)汽門接近全開時開始開啟,高負荷時3號高壓調(diào)節(jié)汽門全開,負荷、參數(shù)調(diào)整時開啟4號高壓調(diào)節(jié)汽門從下部進汽。
機組上次大修后低壓A轉(zhuǎn)子比高中壓轉(zhuǎn)子圓周高約1.3 mm,聯(lián)軸器螺栓連接后,2號軸瓦負載減輕、1號軸瓦負載加重,高壓調(diào)節(jié)汽門的配汽方式進一步增加了1號軸承的負載,導致1號軸瓦溫度升高。因1號、2號軸瓦軸振大,未能對調(diào)3號、4號高壓調(diào)節(jié)汽門配汽曲線。
利用大修機會對該汽輪機本體進行通流改造,為保證大修后整個軸系的振動優(yōu)良、瓦溫正常,大修中采取了相應措施。
大修中對機組軸系中心進行了優(yōu)化。大修前后全實缸中心數(shù)據(jù)如圖1所示,圖中數(shù)字單位為mm。大修后的中心調(diào)整驗收標準:中低對輪圓距,低壓A轉(zhuǎn)子高為0.79±0.025 mm,左右為0±0.025 mm;中低對輪面距,下張口為0.02±0.025 mm,左右為0±0.025 mm。
圖1 大修前后全實缸中心數(shù)據(jù)
大修后低壓A轉(zhuǎn)子較高中壓轉(zhuǎn)子圓周高度下降約0.39 mm,有效減輕了1號軸承負載。
本次大修更換1號、2號可傾瓦新瓦塊,對可傾瓦進行了檢查。
3.2.1 軸瓦頂隙調(diào)整
壓鉛絲測量大修前軸瓦頂隙數(shù)據(jù)如圖2所示,圖中數(shù)字單位為mm。調(diào)整標準:1號軸瓦頂部間隙為0.50~0.60 mm,2號軸瓦頂部間隙為0.56~0.66 mm。
圖2 1號與2號軸瓦大修前頂隙
壓鉛絲測量大修后軸瓦頂隙數(shù)據(jù)如圖3所示,圖中數(shù)字單位為mm。大修前1號、2號軸瓦頂隙超標約0.20 mm,大修更換新瓦塊后頂隙合格。
圖3 1號與2號軸瓦大修后頂隙
3.2.2 新瓦塊背弧接觸情況檢查
用紅丹粉涂抹在瓦體內(nèi)部槽道上,旋入瓦塊到位后進行擺動,然后旋出瓦塊檢查背弧接觸情況,數(shù)據(jù)如表2所示。標準參考值小于D85 mm。
表2 可傾瓦新瓦塊背弧接觸直徑
3.2.3 軸頸接觸情況檢查
1號、2號可傾瓦下部3個瓦塊涂抹紅丹粉,落上高中壓轉(zhuǎn)子起吊后檢查軸頸與軸瓦接觸情況良好。
3.2.4 瓦塊擺動情況檢查
用百分表檢查1號、2號可傾瓦瓦塊安裝后的擺動量滿足圖紙要求(軸向單邊大于1.1 mm,周向單邊大于1.8 mm),如表3所示。
表3 可傾瓦擺動量測量數(shù)據(jù)
3.2.5 1號和2號軸瓦懸掛銷檢查
檢查懸掛銷伸出瓦套內(nèi)孔的長度L,同時測量瓦塊上墊塊孔的深度H,H-L>3 mm時滿足要求。可傾瓦銷孔測量數(shù)據(jù)如表4所示。
表4 可傾瓦銷孔測量數(shù)據(jù)
3.2.6 軸瓦墊鐵接觸情況檢查
轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器找中結束后,用紅丹粉檢查軸瓦墊鐵與軸承座的接觸情況,滿足接觸面積大于75%的要求。
3.2.7 內(nèi)外油擋間隙測調(diào)
2號軸瓦內(nèi)油擋頂部間隙大修前偏小,為0.25 mm,通過修刮油擋齒調(diào)整至0.40 mm。其他軸瓦內(nèi)油擋、軸承座外油擋間隙均測量調(diào)整至標準范圍內(nèi)。
高壓2~6級隔板汽封采用防旋汽封,過橋汽封第1列進汽側(cè)設置防旋齒。本次大修隔板洼窩按照左小右大原則調(diào)整(汽輪機轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動方向自機頭看為逆時針旋轉(zhuǎn)),汽封間隙調(diào)整以壓鉛絲的方法進行數(shù)據(jù)測量,并通過測量全實缸與半實缸狀態(tài)下內(nèi)缸的下沉量數(shù)據(jù)作為上下汽封間隙調(diào)整補償量參考數(shù)值(表架轉(zhuǎn)子葉片指內(nèi)缸)。對高、中、低壓缸隔板汽封和軸封間隙進行調(diào)整,按照間隙下限過安全膠布進行驗證,所有汽封間隙均調(diào)整至標準范圍內(nèi)。
膨脹不暢使軸承座與臺板的結合面出現(xiàn)間隙、軸承座剛度降低,引起振動的增大[5]。通過滑銷系統(tǒng)檢修可保證汽缸與轉(zhuǎn)子自然膨脹,不承受額外的作用力,有利于改善機組振動。為解決滑銷系統(tǒng)膨脹不暢引起機組振動增大的問題,本次大修中用專用工具取出高中壓缸與前、后軸承座之間的立鍵進行檢查清理、調(diào)整間隙,并拆開前箱兩側(cè)角銷,對滑道進行清理、調(diào)整間隙,保證了滑銷系統(tǒng)自然膨脹。
大修后該機組帶負荷302 MW運行時,1號Y向、2號Y向軸振分別為30 μm、19 μm,最大值為7號Y向軸振53 μm,1號、2號軸瓦溫度分別為86.5℃、90.1℃;機組首次帶至635 MW滿負荷運行,1號Y向、2號Y向軸振分別為33 μm、26 μm,最大值為7號Y向軸振54 μm,1號、2號軸瓦溫度分別為86.6℃、88.3℃。汽門活動試驗以及機組變負荷運行過程中,汽輪機軸振與瓦溫變化均不明顯。通過機組大修,汽輪機軸振達優(yōu)秀值,軸瓦溫度正常,負載分配合理,保證了機組運行的安全穩(wěn)定性、靈活性及深度調(diào)峰能力。
機組大修中通過軸系中心優(yōu)化保證軸瓦負荷分配合理,通過軸瓦檢修保證其工作狀態(tài)正常、油膜剛度良好,通過汽封間隙調(diào)整特別是過安全膠布確保動靜間隙合格且不碰磨,通過滑銷系統(tǒng)測調(diào)確保汽缸與轉(zhuǎn)子自然膨脹,大修后機組振動優(yōu)秀、軸瓦溫度正常。通過優(yōu)化汽輪機本體檢修工藝避免引起機組振動值、軸瓦溫度超標,保證了機組安全運行。