張健,宋學(xué)志
(大港油田第五采油廠,天津 300280)
隨著油氣藏開發(fā)的不斷深入,常規(guī)油氣藏經(jīng)過長時(shí)間的衰竭式開發(fā),地層壓力下降,產(chǎn)量遞減控制難度加大,產(chǎn)量穩(wěn)產(chǎn)面臨很大挑戰(zhàn)。后期開發(fā)工作以補(bǔ)充地層能量、控制產(chǎn)量遞減為主要目標(biāo),注水開發(fā)是控遞減的主要技術(shù)手段之一。但是受到儲(chǔ)層物性的影響,導(dǎo)致油田注水開發(fā)存在著注水壓力高的問題。為近一步實(shí)現(xiàn)油田注水的高效開發(fā),提高注水效率和油井生產(chǎn)能力,降低油田開發(fā)成本,往往會(huì)使用工程工藝手段加強(qiáng)注水。
H油田儲(chǔ)層物性均屬于中低孔、中低滲儲(chǔ)層,其儲(chǔ)層孔隙度從特低孔到中孔均有發(fā)育,滲透率從超低滲到高滲都有,孔隙類型以粒間溶孔為主,占到92%以上,其次為粒內(nèi)溶孔(3.83%),其他類型孔隙所占比例很少或鏡下觀察未發(fā)現(xiàn),孔隙度從特低孔到中孔均有,主要發(fā)育特低孔-超低滲、低孔-特低滲、低孔-低滲、中孔低滲和中孔中滲型儲(chǔ)層,孔滲相關(guān)性較好。儲(chǔ)層的孔喉半徑平均值較小,大多為微細(xì)喉、細(xì)喉和少量較細(xì)喉,這也是儲(chǔ)層物性差的主要原因之一,其主要的7個(gè)斷塊儲(chǔ)層中微米級(jí)喉道占總喉道的比值分別為44.38%、42.15%、26.38%、29.86%、38.76%、40.41%、49.91%。雖然其中有某一個(gè)斷塊儲(chǔ)層中微米級(jí)喉道占49.91%,但其喉道直徑主要集中于1~4 μm。砂巖孔喉的分選性較差,從不均勻型到均勻型均有,但主要為不均勻型。通過對該油田巖心和薄片觀察表明,巖石碎屑顆粒的粒級(jí)變化較大,從細(xì)砂到礫石均有發(fā)育,以中、細(xì)砂巖為主。巖石成分以灰、灰褐色長石質(zhì)巖屑砂巖和巖屑砂巖為主,含少量巖屑質(zhì)長石砂巖。X衍射分析表明,該地區(qū)的黏土礦物包括高嶺石、伊/蒙混層、伊利石和綠泥石;主要孔隙類型為溶蝕粒間孔、溶蝕粒內(nèi)孔、剩余粒間孔、填隙物內(nèi)溶孔和微孔隙。儲(chǔ)層物性差,敏感性強(qiáng),注水過程中容易堵塞。
H油田因儲(chǔ)層物性差,該油田平均注水壓力在21.02 MPa,其中40%以上的注水井壓力在28 MPa以上,有超過30%的井注水啟動(dòng)壓力超過23 MPa。
H油田巖石以石英、變質(zhì)巖巖屑為主,填隙物以黏土礦物為主,包括高嶺石、伊/蒙混層、伊利石和少量的綠泥石,敏感性極強(qiáng),在后期注水的過程中受到水敏和速敏等的影響,近井地帶滲透率降低導(dǎo)致注水后注入壓力逐步升高。
對H油田現(xiàn)場水樣進(jìn)行分析,結(jié)果表明水樣除硫酸鹽還原菌及腐生菌指標(biāo)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)最低要求外,其余各項(xiàng)均遠(yuǎn)高于行標(biāo)要求,易導(dǎo)致注水管柱結(jié)垢及儲(chǔ)層堵塞。 根據(jù)水樣離子含量測定結(jié)果,注入水和地層水中所含的成垢陽離子為Ca2+、Mg2+,陰離子為HCO3-、CO32-、SO42-,由于Mg2+濃度明顯小于Ca2+濃度,MgSO4溶于水,因此分析成垢的類型為CaCO3、CaSO4以及少量MgCO3。
注入水水質(zhì)差,易結(jié)垢,導(dǎo)致注水管柱堵塞,同時(shí)與儲(chǔ)層特征匹配度較低,儲(chǔ)層易被注入水中機(jī)械雜質(zhì)堵塞,造成儲(chǔ)層污染[1]。
通過對H油田注水壓力高的原因進(jìn)行分析,采取不同的增注手段,提升注水效率。
地面增壓注水工藝技術(shù)是針對低滲透油藏注水開發(fā)中部分井難注、欠注的問題而采取的增注技術(shù),主要通過提高單井注水壓力實(shí)現(xiàn)增壓注水,改善難注井、層的注水狀況。
增壓泵在H油田試驗(yàn)和應(yīng)用8井次,注水泵壓大幅度提高,增壓前井組配注165 m3·d-1,注水93 m3·d-1,完成率56.4%;增壓后井組配注260 m3·d-1,注水255 m3·d-1,配注完成率98.08%。3年累計(jì)增壓泵投產(chǎn)后井組累計(jì)增注6.7×104m3。
工藝原理:通過向地層中注入酸液,清除孔隙和裂縫中的堵塞物質(zhì),解除堵塞從而恢復(fù)或增加注水井注入量。酸液體系:預(yù)處理液為鹽酸體系,主體酸為土酸體系:HCl+HF+緩蝕劑+破乳助排劑+鐵離子穩(wěn)定劑+長效黏土穩(wěn)定劑+沉淀抑制劑;通常砂巖儲(chǔ)層一般采用HCl和HF。
實(shí)施效果:2017—2019年常規(guī)酸化井共實(shí)施15井次,酸化前配注350 m3·d-1,實(shí)注120 m3·d-1,完成率 34.28%;酸化后配注 350 m3·d-1,注水328 m3·d-1,配注完成率93.7%。日增注208 m3·d-1,累計(jì)增注9.6×104m3,取得較好的效果。
目前常規(guī)酸化技術(shù)是各個(gè)油田采取的針對儲(chǔ)層物性差、注水壓力高的主要手段,但是在目前使用常規(guī)酸化技術(shù)施工過程中,特別是針對儲(chǔ)層物性差的地層施工過程中,使用后往往存在效果不及預(yù)期的影響。以H223為例,其滲透率基本為特低滲(小于10 mD),酸化過程中由于滲透率低導(dǎo)致酸化施工過程中施工壓力高(>30 MPa),排量?。ㄐ∮?.3 m3·min-1),施工過程中壓力無明顯變化,酸化施工后仍然無法注入。通過對常規(guī)酸化井效果進(jìn)行對比分析,針對H油田,其為砂巖儲(chǔ)層,目前使用的方法為基質(zhì)酸化,一般是至施工壓力小于儲(chǔ)層巖石破裂壓力的條件下將酸液注入地層,解除近井地帶的污染,恢復(fù)和提高近井地帶滲透率的一種增產(chǎn)技術(shù)。而目前使用的基質(zhì)酸化只是能解決近井地帶污染,即當(dāng)?shù)貙邮且驗(yàn)槭艿轿廴镜仍驅(qū)е伦⑺畨毫ι呋蛘邿o法注水的情況下,通過使用酸化解除近井地帶污染從而增加滲透率提高注水強(qiáng)度,改工藝無法改變地層原有的儲(chǔ)層結(jié)構(gòu),因此對儲(chǔ)層物性較差或者非儲(chǔ)層污染導(dǎo)致注水壓力升高的井況效果較差,甚至無法起到作用[2]。
因此在進(jìn)行常規(guī)酸化措施前,針對注水井,要充分分析注水壓力高的原因,判斷是否為堵塞或者地層污染,如果是因?yàn)槲廴緦?dǎo)致的注水壓力高,則可通過常規(guī)酸化作用解除地層污染從而提高注水量;但是針對地層儲(chǔ)層物性差導(dǎo)致的注水壓力高,通過常規(guī)酸化無法解決其注水壓力高的問題;而針對低滲井,可以通過采取酸壓技術(shù)來改造地層,提高注水效率,即在壓開動(dòng)態(tài)裂縫后,控制施工排量,使注液速度與酸液的濾失速度相當(dāng),當(dāng)注液速度與濾失速度達(dá)到平衡時(shí),縫中壓力等于裂縫延伸壓力,這時(shí)裂縫將繼續(xù)保持張開狀態(tài),但卻不明顯地繼續(xù)擴(kuò)展,延長酸液在已壓開裂縫壁面上的反應(yīng)時(shí)間,從而獲得最佳的酸蝕裂縫導(dǎo)流能力。
在線酸化技術(shù)是采用螯合酸液體系代替常規(guī)酸化的三段液體系,具有緩速、緩蝕、低傷害等特性,同時(shí)能夠有效抑制二、三次沉淀,主要用于解除儲(chǔ)層堵塞。其具有施工工藝簡便、作業(yè)周期短、綠色環(huán)保的優(yōu)點(diǎn),可帶壓作業(yè),使用原管柱施工,可邊施工邊注水,施工簡單。在線酸化井實(shí)施后,2口井取得一定效果,如表1所示。
表1 在線酸化技術(shù)實(shí)施效果
通過對比在線酸化技術(shù)實(shí)施效果可以看出,在線酸化技術(shù)對地層污染堵塞后解堵有一定效果,但是對物性較差的井無效果。
等離子脈沖技術(shù)是通過彈性沖擊地層,形成彈性擠壓,產(chǎn)生拉伸應(yīng)力,在變應(yīng)力下,堵塞物與儲(chǔ)層基質(zhì)存在應(yīng)變,存在彈性形變差異,容易被剝離,形成解堵效果。等離子脈沖技術(shù)目前在H油田實(shí)施2井次,取得一定效果。
H321井施工前,日平均注水量15 m3,施工后平均日注水量25 m3,施工前泵壓為21.3 MPa,油壓19.4 MPa,施工后泵壓為21.8 MPa,油壓20 MPa,泵壓上升0.5 MPa,油壓上升0.6 MPa,未取得預(yù)期效果。H324實(shí)施等離子脈沖解堵,改善吸水剖面,施工前,日平均注水量32 m3,施工后日平均注水量37 m3,施工前泵壓為18~22 MPa,平均泵壓19.6 MPa。施工后泵壓為18~22 MPa,平均泵壓20.35 MPa,上升1.25 MPa,吸水剖面層測試顯示,下部吸水得到增強(qiáng)。
H321井等離子脈沖施工后注水壓力升高,未取得預(yù)期效果,H324井施工后雖然一定程度上改善了吸水剖面,但是注水壓力升高,未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。分析認(rèn)為,等離子脈沖工藝應(yīng)用效果主要受到如下幾方面因素影響:堵塞物與儲(chǔ)層基質(zhì)膠接的強(qiáng)度,如果膠結(jié)強(qiáng)度高,等離子脈沖工藝有可能未完全剝離;堵塞物剝離后產(chǎn)生的細(xì)小顆粒無法進(jìn)行完全返排,易再次堵塞滲流通道;剝離的細(xì)小顆粒物隨著注入水產(chǎn)生運(yùn)移,容易再次在地層深部產(chǎn)生堆積,從而導(dǎo)致注入壓力升高。
工藝原理:水力深穿透技術(shù)是以高壓水射流理論為基礎(chǔ),采用先進(jìn)的液壓控制技術(shù),以高壓水為動(dòng)力,利用沖頭對套管開窗,以高壓水通過高壓軟管對地層射流切割成孔,使該軟管深入,切割出徑向距離長(2~5 m)、孔徑大、無污染的通道,解決堵塞問題??稍诮橘|(zhì)中添加保護(hù)地層的添加劑,具有施工簡單、成本低、適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
工藝特點(diǎn):孔道規(guī)則、清潔、不易閉合,有效期長;孔道長達(dá)4 m,可大大穿越油層污染帶;消除常規(guī)射孔對套管和水泥環(huán)破壞的危險(xiǎn);以柔和的方式實(shí)現(xiàn)油層的深穿透射孔,減少地層油流阻力和壓降;在目標(biāo)層內(nèi)易準(zhǔn)確定位(尤其對1~2 m的薄層);采用加防膨劑的清水作介質(zhì),對地層傷害??;排放物無化學(xué)劑,無毒、無害。
通過對比水力深穿透實(shí)施效果,H326井實(shí)施后其吸水剖面得到有效改善,但是未有效起到增注的效果,通過分析認(rèn)為,水力深穿透技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)降壓增注及改善吸水剖面的作用,但是該技術(shù)在H油田注水井具有一定的工藝局限性,對地層滲透率較低的井解堵無法達(dá)到預(yù)期效果;施工過程中所產(chǎn)生的切割屑因未進(jìn)行返排也存在近一步堵塞地層的可能性[3]。
H油田通過實(shí)施不同增注工藝,取得的效果和適應(yīng)性也有所不同,不同的工藝有不同的適應(yīng)條件,例如增壓泵增壓注水工藝主要是針對區(qū)塊注水壓力高,目前地面注水泵無法滿足注入壓力的井進(jìn)行實(shí)施,而常規(guī)酸化工藝主要是針對儲(chǔ)層受到污染或者因井口水質(zhì)不合格等因素導(dǎo)致注水壓力升高的井實(shí)施,因此要針對不同情況選擇不同的增注工藝。增壓注水主要通過提高單井注水壓力實(shí)施增壓注水,改善難注井、難注層的注水狀況,主要針對區(qū)塊注水壓力高,地面注水泵無法滿足注入壓力的井進(jìn)行實(shí)施。常規(guī)酸化主要是利用土酸酸液解決生產(chǎn)過程中的儲(chǔ)層污染問題,溝通滲流通道,提高注水壓力,主要針對儲(chǔ)層受到污染或其他因素導(dǎo)致注水壓力升高的井實(shí)施;等離子脈沖和水力深傳透在實(shí)施后應(yīng)使用酸液清洗以此提高實(shí)施效果。