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        某型直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)燃油壓力低故障研究

        2021-09-05 04:17:55董寶君
        航空維修與工程 2021年6期
        關(guān)鍵詞:直升機(jī)故障

        摘要:某型直升機(jī)飛行過程中出現(xiàn)左側(cè)發(fā)動(dòng)機(jī)燃油壓力低故障,通過原理分析及試驗(yàn)驗(yàn)證,對故障進(jìn)行了定位,排除了燃油增壓泵故障、燃油箱通氣管路堵塞、電源系統(tǒng)及相關(guān)線路故障等可能,將故障鎖定在燃油導(dǎo)管受擠壓變形上,進(jìn)一步分析確定了該導(dǎo)管受擠壓變形的原因,并進(jìn)行了技術(shù)處理,從根本上解決了問題。

        關(guān)鍵詞:直升機(jī);燃油壓力;故障

        Keywords:helicopter;fuel pressure;fault

        1 燃油系統(tǒng)

        某型直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)燃油系統(tǒng)主要為發(fā)動(dòng)機(jī)的正常工作提供燃油。燃油貯存在排列成兩個(gè)獨(dú)立油箱組的五個(gè)軟油箱中,每組油箱供應(yīng)一臺發(fā)動(dòng)機(jī)。油箱組中的燃油通過引射泵輸送到消耗油箱中,然后靠增壓泵(每臺發(fā)動(dòng)機(jī)有兩個(gè)增壓泵)輸油,經(jīng)過油濾組件過濾后向發(fā)動(dòng)機(jī)供油。正常情況下,當(dāng)供往發(fā)動(dòng)機(jī)的燃油管路中有燃油時(shí),燃油壓力傳感器測得燃油壓力并在儀表板上顯示。當(dāng)燃油增壓泵故障、性能下降或系統(tǒng)管路中有多余物堵塞造成供油不暢時(shí),將導(dǎo)致燃油壓力下降。當(dāng)燃油壓力低于0.2±0.08bar時(shí),燃油低壓開關(guān)接通,“燃油壓力低”告警燈亮。

        燃油由增壓泵從消耗油箱中吸出,經(jīng)過增壓供給發(fā)動(dòng)機(jī)供油管路和引射泵,引射泵始終維持在消耗油箱的油面。在一個(gè)增壓泵損壞的情況下,第二個(gè)增壓泵能保證發(fā)動(dòng)機(jī)正常工作。燃油系統(tǒng)的主要部件如圖1所示。

        2 故障初步判斷

        某型直升機(jī)在飛行過程中出現(xiàn)“燃油壓力低”告警燈亮現(xiàn)象,隨即返回本場降落、關(guān)車。

        直升機(jī)返場后,對故障原因進(jìn)行分析,初步確定產(chǎn)生故障的可能原因?yàn)椋喝加驮鰤罕霉收?、燃油箱通氣管路堵塞、電源系統(tǒng)及相關(guān)線路故障、燃油導(dǎo)管受到擠壓變形等。隨后對可能的原因開展相關(guān)檢查、驗(yàn)證工作。

        3 故障定位情況

        為徹底排除故障,確保直升機(jī)狀態(tài)良好,對可能的故障原因逐一進(jìn)行檢查驗(yàn)證。

        3.1 燃油增壓泵檢查

        地面通電檢查燃油增壓泵的工作情況,單泵工作時(shí)燃油壓力為0.8bar,雙泵工作時(shí)燃油增壓泵壓力為0.9bar。供油壓力上升時(shí)間為1~2s,泄壓時(shí)間為1~2s,符合技術(shù)指標(biāo)要求。

        3.2 燃油箱通氣管路堵塞

        分析堵塞情況下燃油壓力的變化特征,并將其與該機(jī)的飛參記錄進(jìn)行符合性比對,發(fā)現(xiàn)不存在該故障原因的可能。

        3.3 電源系統(tǒng)及相關(guān)線路故障

        1)直升機(jī)電源系統(tǒng)電壓不足

        通過分析飛參數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)當(dāng)燃油壓力低時(shí)電源系統(tǒng)未發(fā)生電壓異常情況。

        2)燃油增壓泵供電線路接觸不良

        檢查1、3號燃油增壓泵的配電線路,導(dǎo)線無松動(dòng)、干涉、破損、打火拉弧等異常現(xiàn)象,導(dǎo)通和絕緣電阻正常。從燃油增壓泵插頭處引出電壓信號,示波器顯示1、3號燃油增壓泵電源電壓均為27V、波形穩(wěn)定。

        3)燃油增壓泵供電線路短路

        檢查配電板上B3、C3斷路器,沒有斷開復(fù)位情況,表明左發(fā)1、3號燃油增壓泵配電不存在短路保護(hù)情況。

        3.4 燃油導(dǎo)管受到擠壓變形

        1)原位檢查

        原位目視檢查燃油系統(tǒng)供油軟管未見擠壓痕跡,但附近的2根排泄余油波紋管有明顯變形,附近的結(jié)構(gòu)加強(qiáng)筋上有2處明顯擦傷掉漆現(xiàn)象,如圖2所示。

        2)模擬試驗(yàn)

        燃油系統(tǒng)供油軟管原位置收放起落架未發(fā)現(xiàn)擠壓現(xiàn)象,燃油增壓泵供油壓力無變化。

        第1次,在有卡帶的情況下抽出約10mm燃油,收起落架,軟管未見被擠壓現(xiàn)象。

        第2次,在打開燃油濾端卡帶的情況下抽出約3mm燃油,收起落架,軟管未見被擠壓現(xiàn)象。

        去除卡帶,分解拆下消耗油箱出油管接頭,改變軟管走向,收起落架,軟管出現(xiàn)被擠壓現(xiàn)象,被擠壓后軟管厚度約為11mm。

        在燃油濾一端加裝卡帶后,收放起落架,軟管出現(xiàn)被擠壓現(xiàn)象;再次收放,擠壓情況消失。在消耗油箱一端再次加裝卡帶,2次改變軟管位置,連續(xù)8次收起落架,軟管均出現(xiàn)被擠壓現(xiàn)象,擠壓后的厚度為8.3mm到15.3mm不等,其中,在最后1次位置調(diào)整后,連續(xù)3次的擠壓程度呈逐步嚴(yán)重趨勢(15.3mm、13.2mm、11.3mm),如圖3所示。

        測量其中1次被擠壓狀況下的燃油供壓情況,供油壓力上升時(shí)間為4~6s,泄壓時(shí)間為4~6s,比未被擠壓時(shí)間均延長3~4s。

        用大力鉗將燃油供油軟管厚度擠壓變形至約7.5mm(見圖4),模擬收起落架擠壓軟管情況進(jìn)行地面試車,當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速在89%左右時(shí),左發(fā)燃油壓力始終低于右發(fā)約0.05bar。

        在直升機(jī)試車臺上,模擬收落架擠壓軟管情況進(jìn)行地面試車。用大力鉗將燃油供油軟管厚度擠壓變形至約6mm,當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速增加到97.5%時(shí),左發(fā)燃油壓力出現(xiàn)0.05bar的壓降;擠壓變形至約4.8mm,當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速增加到78%時(shí),左發(fā)燃油壓力降到0.2bar,“燃油壓力低”告警燈亮,故障得以復(fù)現(xiàn)。

        3)飛參判讀

        通過判讀飛參,該架直升機(jī)在試飛收放起落架時(shí),左發(fā)燃油壓力均低于右發(fā)燃油壓力,且存在當(dāng)“右、前起落架收起”信號消失時(shí),左發(fā)燃油壓力并沒有恢復(fù),持續(xù)一段時(shí)間后,“左起落架收起”信號消失時(shí)左發(fā)燃油壓力才恢復(fù)的現(xiàn)象。該現(xiàn)象證明了起落架收放對于燃油壓力狀態(tài)會產(chǎn)生影響。

        3.5 故障原因

        根據(jù)上述對故障的定位分析,燃油系統(tǒng)軟管受到擠壓變形為此次故障的原因,主要依據(jù)是飛參數(shù)據(jù)顯示左發(fā)燃油壓力低、恢復(fù)正常與左起落架收放有直接對應(yīng)關(guān)系;該機(jī)左主起落架艙余油波紋管存在擠壓痕跡,結(jié)構(gòu)加強(qiáng)筋上有兩處擦傷掉漆情況;在模擬軟管被擠壓條件下進(jìn)行地面試車檢查,飛參數(shù)據(jù)顯示左發(fā)燃油壓力下降;工廠直升機(jī)試車臺模擬軟管擠壓試驗(yàn)結(jié)果表明,軟管被擠壓到一定程度時(shí),燃油壓力會下降至“燃油壓力低”告警燈亮。

        4 排故及驗(yàn)證情況

        經(jīng)原位檢查、離位檢查、模擬試驗(yàn)、飛參判讀后,得出結(jié)論:導(dǎo)致左發(fā)燃油壓力低的原因是直升機(jī)燃油系統(tǒng)燃油供油軟管在起落架收起時(shí)受到擠壓變形,形成節(jié)流。

        供油軟管被擠壓的原因是:軟管位于管束靠起落架一側(cè),一端連接供油軟管,從中油箱與后油箱之間伸出,經(jīng)過左主起落架艙,向上伸入左側(cè)行李艙,然后固定在主減速器艙地板上,另一端與其他導(dǎo)管相連。左主起落架艙前部安裝有左發(fā)燃油系統(tǒng)供油軟管、余油波紋管、油箱通氣管,由卡帶捆扎成束,從水平壁板縱梁處通孔進(jìn)入起落架艙,跨過垂直壁板,向后上方伸入左側(cè)行李艙,然后固定在主減速器艙地板上。當(dāng)起落架收起后,起落架加強(qiáng)筋與垂直壁板成約70°的夾角,管路位于夾角上部與水平壁板之間構(gòu)成的空間內(nèi),與起落架之間間隙過小,即軟管被夾持在起落架加強(qiáng)筋與垂直壁板之間。

        重新調(diào)整燃油軟管安裝位置,將其安裝在油箱通氣管下部2根余油波紋管內(nèi)側(cè)。起落架收放試驗(yàn)證明,軟管未被擠壓,隨后進(jìn)行試飛驗(yàn)證,該故障得以排除。

        作者簡介

        董寶君,工程師,研究方向?yàn)楹娇针娮有畔⒓夹g(shù)。

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