張家秋
(河南能源化工集團鶴壁煤化工公司,河南鶴壁 458000)
殼牌煤氣化屬于較典型的氣流床氣化技術(shù),該裝置具有碳轉(zhuǎn)化效率高、適用煤種廣、單套產(chǎn)能大、熱效率高、環(huán)境效益好等特點,自2006年國內(nèi)第一套裝置投產(chǎn)以來,在業(yè)內(nèi)被廣泛認知。
殼牌煤氣化采用粉煤加壓進料,以氧氣和水蒸氣為氣化劑,在爐膛內(nèi)高溫、高壓環(huán)境下發(fā)生一系列反應(yīng),生成有效氣(H2+CO)體積分數(shù)大于90%的合成氣。與其他煤氣化技術(shù)不同的是,殼牌氣化爐采用合成氣激冷。爐膛上行的1 600 ℃高溫合成氣夾帶大量熔融態(tài)飛灰,在氣化爐激冷段與激冷氣壓縮機送來溫度為200 ℃的合成氣充分混合,使之溫度驟降至900 ℃。經(jīng)過激冷后,熔融態(tài)飛灰迅速固化、黏度降低,避免因為飛灰黏度過高引起后系統(tǒng)換熱器積灰從而導(dǎo)致停車。
據(jù)了解,行業(yè)內(nèi)有好幾套裝置曾因激冷氣壓縮機不能正常啟動導(dǎo)致裝置長時間停車的案例。因激冷氣壓縮機在殼牌氣化裝置中的核心作用,壓縮機的保養(yǎng)維護成為各廠家關(guān)注的重中之重[1]。但是由于激冷氣的特性以及壓縮機的工作環(huán)境等因素,經(jīng)過長時間運行后,激冷氣壓縮機或多或少會存在一些問題,影響設(shè)備及整個裝置的穩(wěn)定運行。
以本裝置為例,自2017年1月新機組投入使用后,設(shè)備運行狀況優(yōu)良。但是隨著運行時間的推移,問題逐漸暴露。對此,公司組織技術(shù)人員不斷總結(jié)摸索,并與同類型廠家積極交流,致力為行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展總結(jié)經(jīng)驗。
以本裝置為例,激冷氣壓縮機作為一種結(jié)構(gòu)比較簡單的單級離心型壓縮機組,主要由定子、轉(zhuǎn)子、大齒輪、齒輪箱、支撐軸承、支推軸承、干氣密封構(gòu)成。臨界轉(zhuǎn)速為5 280 r/min,正常工況轉(zhuǎn)速為7 792 r/min。在投入使用初期,設(shè)備運行工況良好。連續(xù)運行20個月后,問題逐漸顯現(xiàn)。當(dāng)壓縮機正常工況運行時,設(shè)備運行無異常且參數(shù)穩(wěn)定。但當(dāng)遇到裝置跳車等突發(fā)狀況時,壓縮機重新啟動,經(jīng)過臨界轉(zhuǎn)速時,高速軸振值升高,甚至達到聯(lián)鎖跳車值,影響機組的正常啟動。針對此類問題,與國內(nèi)同類型裝置廠家交流,發(fā)現(xiàn)壓縮機運行時間超過2 a以上,普遍存在壓縮機啟動時高速軸振值較高的問題。有些廠家為了避免壓縮機因為高速軸振值高影響設(shè)備正常啟動,在裝置跳車、短停時保持壓縮機不停車運行。此種操作會對除塵單元的金屬濾芯(也有廠家采用陶瓷濾芯)造成較大損傷,但委實也是無奈之舉。
通過不斷探索,找數(shù)據(jù)、查流程、分析總結(jié),最終確定導(dǎo)致該問題頻繁出現(xiàn)的原因。
(1)激冷氣壓縮機的輸送介質(zhì)是經(jīng)過除塵單元與濕洗單元的合成氣,根據(jù)質(zhì)量比大約為1∶4混合而成,工藝要求溫度為200 ℃。通過壓縮機增壓,合成氣經(jīng)激冷盒進入急冷管(見圖1),激冷氣中含有大量的水蒸氣、H2S以及少量的NH3、HCN、HCl、HF。當(dāng)介質(zhì)溫度達不到要求時,裝置會出現(xiàn)露點腐蝕現(xiàn)象,尤其是對葉輪的腐蝕,打破了原有的設(shè)備動平衡,影響設(shè)備啟動。
圖1 殼牌煤氣化激冷氣裝置簡圖
(2) 來自氣化爐冷卻器的合成氣經(jīng)過除塵單元后,幾乎將所有的飛灰除去(過濾后質(zhì)量濃度小于20 mg/m3),但是還有少量的飛灰進入后系統(tǒng)。部分飛灰附著于葉輪,形成均勻致密的垢層。當(dāng)系統(tǒng)突發(fā)停車時,由于工況變化,導(dǎo)致葉輪上部分垢層脫落,再次啟動過程中,會出現(xiàn)高速軸振值升高的情況[2]。
(3) 殼牌氣化裝置濕洗單元主要是脫除合成氣中NH3、HCN、HCl、HF以及少量固體顆粒。為提高合成氣中酸性氣體的脫除效率,根據(jù)設(shè)計要求,濕洗單元需要加入少量質(zhì)量分數(shù)為20% 的氫氧化鈉溶液,洗滌液的pH值控制在7~8。飛灰中的鈣、鎂離子在堿性溶液中會形成沉淀,造成局部結(jié)垢,影響整體濕洗效果。一部分酸性氣體及飛灰顆粒進入后系統(tǒng),導(dǎo)致激冷氣壓縮機工作環(huán)境更為惡劣。
(4) 激冷氣管線上設(shè)有3處止回閥,分別位于除塵單元去壓縮機支管、濕洗單元去壓縮機支管以及壓縮機出口總管。當(dāng)壓縮機故障跳車時,止回閥的主要作用是防止氣化爐內(nèi)高溫合成氣倒流,損壞設(shè)備。如果止回閥因密封面腐蝕而不能起到有效的止回作用時,可能會發(fā)生以下情形:
當(dāng)氣化爐跳車,系統(tǒng)需要立即泄壓時,主工藝流程中除塵單元的濾棒與濕洗單元的填料存在阻力,而由于激冷氣管線阻力較小,會有部分合成氣通過激冷氣管線倒流至后系統(tǒng)。倒流的合成氣會夾帶大量飛灰,附著于壓縮機葉輪和進出口管線上。
除渣單元的渣收集罐(渣池)液位發(fā)生飄移,真實液位比實際液位略高,與爐內(nèi)高溫區(qū)較為接近。受爐內(nèi)高溫影響,部分水蒸氣蒸發(fā)至氣化爐爐膛。氣化爐開車準(zhǔn)備階段需要對系統(tǒng)進行抽負壓操作,部分水蒸氣經(jīng)過激冷氣管線倒流,在保溫薄弱處(如壓縮機缸體、激冷氣管線距氣化爐最遠端等處)冷凝,冷凝的水汽造成設(shè)備及管線內(nèi)附著的均勻飛灰受潮、脫落,破壞壓縮機動平衡。管線內(nèi)脫落的灰渣在運行過程中,有堵塞壓縮機進口濾網(wǎng)及激冷盒的可能,進而影響壓縮機工作效率。
(5) 前系統(tǒng)突發(fā)跳車事故,壓縮機干氣密封氣源得不到有效保證,特別是潤滑油的低壓隔離氮氣,導(dǎo)致壓縮機倉促停車,對干氣密封造成損傷。再次啟動時,影響設(shè)備高速軸振值。
(1) 嚴格控制激冷氣溫度在200~205 ℃,防止露點腐蝕的發(fā)生。
(2) 優(yōu)化改良除塵單元濾芯材質(zhì)及固定方式:將原設(shè)計長度為1.5 m的陶瓷濾芯更換為2 m的鐵鋁復(fù)合金屬濾芯;濾芯管板密封方式由墊片改為焊接密封;嚴格控制除灰單元出口合成氣塵含量指標(biāo),從而保證后系統(tǒng)管線及設(shè)備的清潔程度;定期用高壓水槍對壓縮機葉輪進行離線清理,保證葉輪清潔[3-4]。
(3) 與設(shè)計廠家溝通,適當(dāng)調(diào)整濕洗單元洗滌液的pH值,將原設(shè)計值7~8優(yōu)化為6~7,防止?jié)裣磫卧Y(jié)垢。在保護設(shè)備的前提下,實現(xiàn)預(yù)期的濕洗效果,以達到裝置安全穩(wěn)定運行目的。
(4) 定期檢查更換激冷氣系統(tǒng)3處止回閥,防止出現(xiàn)非正常工況下合成氣和水蒸氣倒流。
實施改進措施后,設(shè)備運行時間超過3 a,雖然運行參數(shù)與投用初期有所差異,但壓縮機啟動過程中超過臨界轉(zhuǎn)速、 高速軸振值高的問題基本解決,設(shè)備運行的瓶頸問題得到了有效改善,保證了裝置正常開車。