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        關(guān)于PAC投加點(diǎn)重要性的探討

        2021-09-02 10:27:48陳博宇李海濤
        廣州化工 2021年16期
        關(guān)鍵詞:沉池絮凝劑藥量

        陳博宇,李海濤

        (1 四川發(fā)展國(guó)潤(rùn)水務(wù)投資有限公司,四川 成都 610041;2 蕪湖誠(chéng)越環(huán)境技術(shù)有限公司,安徽 蕪湖 241000)

        生物除磷是污水處理中比較經(jīng)濟(jì)的除磷方法,但是隨著環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,一級(jí)A要求出水總磷≤0.5 mg/L,當(dāng)生物除磷無(wú)法保證出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo),需要采用化學(xué)處理。

        化學(xué)除磷根據(jù)投加點(diǎn)位置分為:前置沉淀、同步沉淀和后置沉淀,其中同步沉淀是使用最廣泛的化學(xué)除磷法[1]。最佳藥劑投加位置根據(jù)化學(xué)藥劑的選擇、渠道的水流速度、梯度及污水的水質(zhì)特性等方面去選擇,合適的投加點(diǎn)將對(duì)污水處理化學(xué)除磷效果及藥劑量起到關(guān)鍵作用。

        1 項(xiàng)目背景

        四川某污水處理廠處理規(guī)模為9萬(wàn)m3/d,主體工藝采用A2/O工藝+D型濾池,出水標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一級(jí)A標(biāo)。本項(xiàng)目自2020年8月份后穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行,但是除磷劑PAC加藥量居高不下,化學(xué)除磷效果較低,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)理論計(jì)算藥劑量,因此,非常有必要跟蹤與分析其投藥系統(tǒng)。

        2 項(xiàng)目原來(lái)情況

        2.1 加藥方式

        原PAC投加系統(tǒng)采用固體PAC溶解投加方式。具體:人工投加固體藥劑至溶藥罐攪拌溶解,理論配藥濃度為10%。固體氧化鋁(Al2O3)的質(zhì)量份數(shù)≥29%。加藥計(jì)量泵的額定流量為946 L/h,數(shù)量為3臺(tái)(2用1備)。

        2.2 加藥量

        (1)理論加藥量

        根據(jù)工程手冊(cè)及設(shè)計(jì)規(guī)范計(jì)算化學(xué)除磷公式[2]:

        式中:M為每噸污水需投加的無(wú)機(jī)絮凝劑的量(g/m3);MP為每噸污水需化學(xué)除磷的總磷含量(g/m3);M含量為純鐵或純鋁在無(wú)機(jī)絮凝劑中的含量(%);C1為進(jìn)水口總磷含量,按照0.9 mg/L考慮;C2為出水口總磷含量,按照0.3 mg/L考慮;λ為換算系數(shù),本項(xiàng)目采用鋁鹽,其系數(shù)取1.3;x為絮凝劑分子式中鋁(Al)原子的個(gè)數(shù),則x為2;a為鋁的原子量,鋁為27;b為絮凝劑的分子量,例如PAC是以Al2O3計(jì)量的,其分子量為102(Al為27,O為16,則分子量為2×27+3×16=102);為絮凝劑的純度,根據(jù)廠家資料為29%。

        代入計(jì)算結(jié)果為:

        處理水量按照9萬(wàn)m3/d計(jì),即PAC每天理論投加量為5.08×10-3×9×104=457.20(kg/d)。

        (2)實(shí)際加藥量

        根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的化驗(yàn)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)記錄,發(fā)現(xiàn)PAC投加量一直處于高值,取2020年12月份投加統(tǒng)計(jì)量計(jì)算,2020年12月的平均投加量為2026 kg/天,最高達(dá)到3650 kg/天。具體情況如圖1所示。

        圖1 PAC投加情況Fig.1 PAC dosing situation

        通過(guò)比較理論加藥量和實(shí)際加藥量,我們可以看出實(shí)際平均投加量(2026 kg/d)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于理論計(jì)算投加量(457.20 kg/d)。

        2.3 除磷效率

        化驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示2020年12月的二沉池進(jìn)口TP平均濃度為0.73 mg/L(最高值為0.90 mg/L),二沉池出口TP平均濃度為0.64 mg/L(最低值為0.35 mg/L),未達(dá)標(biāo)的總磷經(jīng)過(guò)后面深度處理進(jìn)一步處理;2020年12月的除磷效率平均值為12%,最高僅僅45%。具體化驗(yàn)數(shù)據(jù)分析見(jiàn)圖2。

        圖2 二沉池TP去除情況Fig.2 TP removal of secondary sedimentation tank

        3 小試情況

        基于現(xiàn)狀配藥情況及化學(xué)除磷不佳,在化驗(yàn)室采用燒杯進(jìn)行小試驗(yàn)證現(xiàn)有系統(tǒng)存在問(wèn)題:

        試驗(yàn)一:取現(xiàn)階段運(yùn)行時(shí),同一批二沉池進(jìn)水水樣,進(jìn)行混凝攪拌實(shí)驗(yàn)[3]。

        通過(guò)表1可以看出,攪拌時(shí)間影響PAC的混合反應(yīng)情況??梢钥闯雠渌M(jìn)水到二沉池進(jìn)水混合時(shí)間過(guò)短,造成混凝攪拌不均勻,去除效果較低,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,管路不足5 m,證明混合反應(yīng)時(shí)間過(guò)短,造成去除率較低。

        表1 混凝攪拌反應(yīng)試驗(yàn)Table 1 Coagulation mixing reaction test

        試驗(yàn)二:

        通過(guò)表2可以看出,PAC投加量在5 mg/L基本實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo),在后面深度處理進(jìn)一步處理,將保障出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

        表2 PAC投加量試驗(yàn)Table 2 PAC dosage test

        4 原因分析

        (1)PAC投加點(diǎn)不合理。配制好的PAC溶液通過(guò)計(jì)量泵直接投加至二沉池配水井,配水井水流速度較慢,PAC混合不均勻,未完全反應(yīng)就進(jìn)行二沉池,且PAC配水不均勻地進(jìn)入二沉池,導(dǎo)致二沉池化學(xué)除磷不佳[4]。

        (2)人工存在溶藥不均,部分藥劑未完全溶解。人工操作藥劑投加的均勻度不足,配套自來(lái)水水量進(jìn)入也參差不齊,配出的藥劑也存在較大質(zhì)量差異,濃度高低不同,最大濃度達(dá)到15%。

        5 整改措施

        根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)存在問(wèn)題,結(jié)合小試情況,對(duì)應(yīng)進(jìn)行完善工作:

        (1)改動(dòng)PAC投藥點(diǎn),將二沉池配水井PAC投加點(diǎn)移至生化池出水口,有足夠水流速度,且經(jīng)過(guò)100多米管道混合,達(dá)到30 s,保證足夠混合反應(yīng)時(shí)間,且保證進(jìn)入各二沉池的PAC配水較為均勻。

        (2)改變?cè)瓉?lái)邊溶藥邊投加的溶藥方式,嚴(yán)格按照要求進(jìn)行溶藥,經(jīng)過(guò)溶藥混合均勻后再投加。為保證溶藥充分均勻,一般控制溶藥濃度為3%~5%[5]。

        6 完成效果

        6.1 藥劑降量情況

        通過(guò)調(diào)整溶藥配藥和加藥點(diǎn)等措施后,PAC的藥劑用量迅速下調(diào),節(jié)省大量生產(chǎn)成本,其生產(chǎn)數(shù)據(jù)見(jiàn)圖3。

        圖3 處理水量及PAC投加量Fig.3 Treatment water quantity and PAC dosage

        目前生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行,水量超負(fù)荷運(yùn)行(日均最高超過(guò)16%),出水依然達(dá)標(biāo),根據(jù)近一個(gè)月生產(chǎn)數(shù)據(jù),技改前,每天平均投加PAC的量約為2026 kg/d,整改后每天平均投加PAC的量約為733 kg/d,下降率高達(dá)70%。并且還有下降趨勢(shì),低于500 kg/d。

        6.2 處理效果

        整改完成后,總磷去除效率有所提高,并不因藥劑量的減少而降低,整個(gè)工藝系統(tǒng)的處理效果見(jiàn)圖4。

        圖4 二沉池TP去除情況Fig.4 TP removal of secondary sedimentation tank

        通過(guò)上面表格看出,平均出水總磷從0.59 mg/L降至0.40 mg/L。前期除磷效率不高(平均去除率為15%)且不穩(wěn)定(在5%~45%),后期整改后,除磷效率提高(平均去除率為41%)同時(shí)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)(在29%~48%)。

        6.3 藥劑成本情況

        圖5 PAC投加費(fèi)用情況Fig.5 PAC dosing cost

        根據(jù)近一個(gè)月生產(chǎn)數(shù)據(jù),技改前,PAC的噸水藥劑成本約為0.069元/噸;整改后PAC的投加量約為0.019元/噸,下降率達(dá)72%,并且還有下降趨勢(shì),最低約0.010元/噸。

        6.4 節(jié)省成本測(cè)算

        根據(jù)PAC價(jià)格(2500元/噸)測(cè)算經(jīng)濟(jì)情況如下:

        平均每天節(jié)省費(fèi)用為2500×(2.026-0.733)=3232.50(元),按365天/年計(jì)算,即每年節(jié)省PAC費(fèi)用為3232.50×365=1179862.50(元)≈118(萬(wàn)元)。

        7 結(jié) 語(yǔ)

        PAC溶藥系統(tǒng)除磷效果的影響因素很多,其中PAC的投加位置、溶藥效果等都影響其反應(yīng)情況。通過(guò)上面試驗(yàn)及實(shí)踐證明,找到合適的混合時(shí)間和投加量,將會(huì)大大減少投藥量,提高除磷效率。比如本項(xiàng)目將PAC的投加點(diǎn)由二沉池配水井位置調(diào)整到生化池出水口,增加足夠的混合反應(yīng)時(shí)間,大大提高除磷效率;同時(shí)結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)水總磷情況,試驗(yàn)出合理的PAC投加量,取得最大經(jīng)濟(jì)效益比。PAC加藥量只是影響除磷效果的一個(gè)因素,下一步要深入研究影響其它因素,分析厭氧區(qū)的釋磷和好氧區(qū)的吸磷情況,進(jìn)水氮磷比,污泥回流情況,排泥控制,聚磷菌的控制等多方面分析與調(diào)試,通過(guò)生物除磷和化學(xué)除磷進(jìn)一步減少PAC的藥劑用量。

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