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        某型教練機(jī)燃油系統(tǒng)漏油故障分析

        2021-08-31 02:24:18翟浩宇王軍
        航空維修與工程 2021年4期

        翟浩宇 王軍

        摘要:某型教練機(jī)壓力加油后,從飛機(jī)機(jī)背油箱右側(cè)與機(jī)身結(jié)合縫隙處向外漏油。為查找漏油部位和漏油原因,進(jìn)行了大量檢查、拆裝和試驗(yàn)工作,最終找出了漏油點(diǎn)并排除了故障。該故障現(xiàn)象較特殊,有一定的代表性,排故過(guò)程可為同類(lèi)型故障排除提供經(jīng)驗(yàn)和參考。

        關(guān)鍵詞:燃油系統(tǒng);燃油滲漏;電纜束

        Keywords:fuel system;fuel leakage;cable band

        0 引言

        某型教練機(jī)修理后進(jìn)行壓力加油試驗(yàn),機(jī)背油箱右側(cè)與機(jī)身結(jié)合縫隙處向外漏油(見(jiàn)圖1),觀(guān)察發(fā)現(xiàn)機(jī)背油箱下部與機(jī)身結(jié)構(gòu)之間有一較小空間,內(nèi)部有一束電纜經(jīng)過(guò),燃油是從電纜束中流出的。正常情況下電纜束里不會(huì)有燃油,初步懷疑燃油是從其他部位流到電纜束內(nèi)再?gòu)碾娎|束內(nèi)漏出的。在能觀(guān)察到的部位未發(fā)現(xiàn)有其他漏油痕跡,部分部位因結(jié)構(gòu)限制無(wú)法觀(guān)察到。拆下機(jī)背油箱,密封性檢查合格;在飛機(jī)未安裝機(jī)背油箱條件下單獨(dú)對(duì)機(jī)身油箱加油,密封性檢查也未發(fā)現(xiàn)漏油現(xiàn)象,但機(jī)背油箱與機(jī)身重新安裝后漏油現(xiàn)象依舊。經(jīng)過(guò)3天反復(fù)拆裝、檢查和試驗(yàn),最終查明電纜束內(nèi)燃油來(lái)源,排除了漏油故障。

        1 工作原理

        該型教練機(jī)壓力加油控制原理如圖2所示。機(jī)內(nèi)油箱壓力加油控制組件由安裝在2號(hào)和4號(hào)油箱底部的壓力加油控制活門(mén)和安裝在機(jī)背油箱頂部的油面控制器組成。油面控制器同時(shí)控制2個(gè)壓力加油控制活門(mén)的打開(kāi)和關(guān)閉,實(shí)現(xiàn)機(jī)身油箱壓力加油和滿(mǎn)油停止的控制,油面控制器有兩個(gè)不同液位的浮子。正常控制工作狀態(tài)為:當(dāng)油箱無(wú)油進(jìn)行壓力加油時(shí),油面控制器兩個(gè)浮子在重力作用下處于最下位置,壓力加油控制活門(mén)打開(kāi),燃油經(jīng)壓力加油接頭和2個(gè)壓力加油控制活門(mén)進(jìn)入機(jī)身油箱。當(dāng)油箱滿(mǎn)油、液面達(dá)到油面控制器第一個(gè)浮子位置時(shí),浮子上升,油面控制器發(fā)出電信號(hào)控制2個(gè)壓力加油控制活門(mén)關(guān)閉,壓力加油停止,加油結(jié)束。應(yīng)急控制工作狀態(tài)為:正??刂剖r(shí),液面繼續(xù)上升,當(dāng)液面達(dá)到油面控制器第二個(gè)浮子位置時(shí),浮子上升,關(guān)閉控制管路,控制2個(gè)壓力加油控制活門(mén)關(guān)閉,壓力加油停止,加油結(jié)束。系統(tǒng)具有壓力加油時(shí)滿(mǎn)油的正??刂坪蛻?yīng)急控制功能,以保證飛機(jī)壓力加油工作的可靠性。

        2 故障檢查與排除

        由于機(jī)背油箱橫在整個(gè)機(jī)身油箱上部,所有管路連接均在機(jī)背油箱下部,受結(jié)構(gòu)限制,僅能觀(guān)察到飛機(jī)右側(cè)、機(jī)背油箱與機(jī)身油箱之間縫隙內(nèi)電纜束向外漏油,其他可見(jiàn)部位未發(fā)現(xiàn)漏油痕跡,并且多數(shù)管路觀(guān)察不到。為了找到漏油點(diǎn),將飛機(jī)油箱內(nèi)燃油抽空,拆下機(jī)背油箱,經(jīng)過(guò)仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)僅有電纜束被燃油浸潤(rùn),如圖3所示。

        機(jī)背上其他燃油管路未發(fā)現(xiàn)漏油痕跡。對(duì)機(jī)背油箱進(jìn)行密封性檢查,未發(fā)現(xiàn)漏油點(diǎn);對(duì)拆掉機(jī)背油箱后的機(jī)身油箱加油后再進(jìn)行密封性檢查,未發(fā)現(xiàn)漏油點(diǎn);拆下重點(diǎn)懷疑的管路進(jìn)行氣密性檢查,氣密性檢查合格。重新安裝機(jī)背油箱,壓力加油后檢查,漏油現(xiàn)象未改變。為保持漏油現(xiàn)象不消失,決定不再分解機(jī)背油箱進(jìn)行漏油點(diǎn)的查找,而是使用內(nèi)窺鏡從機(jī)背油箱后部空隙處向前探查,伸入約1m時(shí)發(fā)現(xiàn)4號(hào)油箱上部、壓力加油控制活門(mén)穿電纜的導(dǎo)管接嘴處有油跡,但未向外流淌。

        此接頭內(nèi)穿過(guò)的電纜是壓力加油控制活門(mén)的控制電纜,再次分解機(jī)背油箱進(jìn)行排故。將4號(hào)油箱壓力加油控制活門(mén)拆下檢查,密封性合格。對(duì)4號(hào)油箱內(nèi)的電纜管進(jìn)行裝配可靠性檢查,發(fā)現(xiàn)穿電纜的導(dǎo)管在4號(hào)油箱內(nèi)頂部連接處有輕微松動(dòng)。重新擰緊導(dǎo)管與接頭的連接,恢復(fù)飛機(jī)所有安裝后進(jìn)行壓力加油檢查,漏油現(xiàn)象消失,故障排除。

        3 故障原因分析

        4號(hào)油箱上部、穿電纜的導(dǎo)管接嘴處有油跡,說(shuō)明壓力加油控制活門(mén)或電纜管連接處不密封。壓力加油控制活門(mén)經(jīng)過(guò)內(nèi)廠(chǎng)檢查密封性合格,可排除附件漏油。壓力加油控制活門(mén)安裝在4號(hào)油箱底部,其上連接的兩根導(dǎo)管從4號(hào)油箱上部穿出,一根是控制管路(油路),最終通向機(jī)背油箱內(nèi)的油面控制器;一根是內(nèi)穿電纜(控制線(xiàn)路)的金屬導(dǎo)管,電纜從導(dǎo)管穿出后并入飛機(jī)右側(cè)電纜束內(nèi),如圖4所示。內(nèi)穿電纜的金屬導(dǎo)管下部與壓力加油控制活門(mén)連接,上部與油箱過(guò)框接頭連接,導(dǎo)管與上部管接頭(油箱內(nèi)部)未擰緊,從而引起漏油現(xiàn)象的發(fā)生。當(dāng)飛機(jī)加滿(mǎn)油時(shí),由于機(jī)背油箱在飛機(jī)所有油箱的上部,4號(hào)油箱內(nèi)部的電纜管全部浸在燃油里,增壓時(shí)能夠觀(guān)察到漏油現(xiàn)象;當(dāng)飛機(jī)機(jī)背油箱拆下后,機(jī)身油箱加滿(mǎn)油進(jìn)行密封性試驗(yàn)時(shí),由于機(jī)身內(nèi)部油箱全部為橡膠軟油箱,在設(shè)計(jì)上橡膠軟油箱比油箱槽大(為了防止橡膠軟油箱長(zhǎng)時(shí)間受力損壞),橡膠軟油箱安裝后有一定的褶皺,在增壓的作用下褶皺被壓縮,引起油箱內(nèi)油面下降,電纜管接頭處于機(jī)身油箱最高處,油面不能淹過(guò)接頭處,因此機(jī)身密封性試驗(yàn)時(shí)無(wú)法觀(guān)察到漏油現(xiàn)象。

        壓力加油時(shí),機(jī)身油箱滿(mǎn)油后,燃油從4號(hào)油箱頂部電纜導(dǎo)管接頭處進(jìn)入電纜導(dǎo)管內(nèi)部,當(dāng)導(dǎo)管被燃油填滿(mǎn)后,燃油從電纜護(hù)套內(nèi)部向上流入飛機(jī)右側(cè)電纜束內(nèi),電纜的插頭被包裹在電纜束內(nèi),燃油從電纜插頭流出,浸潤(rùn)電纜束,再?gòu)碾娎|束里向外流出。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        造成故障的主要原因是操作者在裝配過(guò)程中未擰緊4號(hào)油箱內(nèi)部導(dǎo)管與上部管接頭所致,該問(wèn)題可在安裝電纜護(hù)套之前通過(guò)氣密試驗(yàn)檢查發(fā)現(xiàn)。正確、完善、可行的檢查是減少人為差錯(cuò)的重要保證。不同故障現(xiàn)象對(duì)應(yīng)完全不同的排故思路和方向,應(yīng)根據(jù)實(shí)際故障現(xiàn)象制定合理的排故方案,避免盲目拆裝部件。

        作者簡(jiǎn)介

        翟浩宇,工程師,主要從事飛機(jī)燃油系統(tǒng)修理技術(shù)工作。

        王軍,高級(jí)工程師,主要從事飛機(jī)燃油系統(tǒng)修理技術(shù)工作。

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