張浩浩
(晉能控股裝備制造集團有限公司 寺河煤礦,山西 晉城 048000)
晉能控股煤業(yè)集團寺河煤礦二號井97307 工作面位于礦井九七盤區(qū),東為97306 工作面,南為礦界,西為實體煤,北為九七盤區(qū)大巷。工作面走向和傾向長度分別為1 350 m 和180 m,開采9 號煤層,煤層平均厚度1.5 m,平均傾角5°,97307 工作面試驗采用切頂卸壓沿空留巷技術,根據礦井地質資料可知,工作面煤層原始瓦斯含量為6.54 m3/t,瓦斯壓力0.212 MPa,可解析瓦斯量2.65 m3/t,煤層無爆炸性,屬Ⅲ不易自然煤層。工作面采用“Y”型通風方式,具體工作面通風系統(tǒng)如圖1 所示,為分析沿空留巷作業(yè)時合理的瓦斯治理技術,進行工作面瓦斯治理技術的研究。
圖1 97307 工作面沿空留巷通風系統(tǒng)示意Fig.1 Gob-side entry retention ventilation system of 97307 working face
(1) 增壓減漏?;夭蛇^程中對97213 巷、97214 巷風量調平,平衡留巷兩側壓差,減少采空區(qū)漏風。調整前97213 巷配風量1 300 m3/min、97214 巷配風量為600 m3/min;逐步調整為97213巷配風量900 m3/min、97214 巷配風量為1 000 m3/min。調平前,留巷兩側平均壓差40 Pa,漏風率95 m3/min,留巷段最高瓦斯?jié)舛?%。調平后,留巷兩側平均壓差28 Pa,漏風率55 m3/min,留巷最高瓦斯?jié)舛?.6%。
(2) 封堵堵漏。97214 巷采用切頂卸壓沿空留巷后,采空區(qū)封堵采用“木板+風筒布+塑料網加混凝土噴漿”進行堵漏。具有成本低、效果好的優(yōu)點,相較于傳統(tǒng)的囊袋材料,該方法極大地降低了生產成本,同時擋矸墻內瓦斯2%,墻外瓦斯?jié)舛?.6%左右,滿足了瓦斯治理的需要(圖2)。
圖2 采空區(qū)擋矸堵漏示意Fig.2 Stoppage of gangue and leakage in goaf
根據97307 工作面的地質條件,結合煤層瓦斯賦存及沿空留巷的特征,確定工作面采用本煤層+高位鉆孔+埋管抽采相結合的瓦斯治理方案,具體各項抽采措施的具體方案如下。
(1) 順層鉆孔。順層抽采鉆孔布置在97214巷巷道內,從距離切眼10 m 處開始至停采線,孔間距5±0.5 m,傾角2°,孔徑94 mm,方位角133°,本煤層鉆孔246 個,進尺34 440 m,具體本煤層鉆孔布置方式如圖3 所示。
圖3 本煤層抽采鉆孔布置方式示意Fig.3 Layout of coal seam extraction borehole
(2) 頂板傾向高位鉆孔。在97215 巷南幫距離切眼5 m 開始施工傾向頂板傾向高位鉆孔至停采線14 m 為止,鉆孔設計傾角20°,切眼至355 m處開孔間距6 m,從355 開始至停采線孔間距為10 m,設計垂高21 m,設計方位角133°,設計孔徑為113 mm,設計長度65 m,設計鉆孔212 個(圖4)。
圖4 頂板傾向高位鉆孔布置示意Fig.4 Layout of high hole with roof inclination
(3) 頂板走向高位長鉆孔。在97214 巷口千米鉆場向工作面上隅角方向施工頂板走向高位長鉆孔,設計鉆孔4 個,鉆孔直徑120 mm,設計方位角223°,最大長度632 m,層位位于走向頂板高位鉆孔上方的裂隙帶內,頂板走向高位定向鉆孔較普通鉆孔具有抽采濃度高、流量大、工程量小等特點,使用定向鉆孔替代普通鉆孔試驗,可提高鉆孔長度和使用率,減少鉆孔、鉆場數量,降低鉆孔施工成本。走向高位長鉆孔布置在鉆場內,鉆場尺寸為上邊長度×下邊長度×深度×高度=3 m×6 m×3 m×3.2 m,設置鉆場間距為50 m,每個鉆場內布置14 個鉆孔,鉆場內鉆孔分上下2 層布置,上層距巷道底板1.5 m,上層鉆孔與下層鉆孔間的間距為0.5 m,具體鉆場內長鉆孔布置參數見表1,鉆孔采用注漿進行封孔作業(yè),設置封孔長度為6 m,具體走向高位長鉆孔布置方式如圖5 所示。
圖5 頂板走向高位長鉆孔布置示意Fig.5 Arrangement of high and long borehole in roof strike
表1 頂板走向高位長鉆孔布置參數Table 1 Layout parameters of high and long boreholes in roof strike
(4) 采空區(qū)埋管抽采。在97215 巷道內通過橫川向97214 巷道擋矸墻內埋設D457 管路,埋設間距250 m,其次在擋矸堵漏墻上每10 m 埋設一趟D100PE 管。在回采過程中,用于高位鉆孔抽放的D355 管路在鉆場停抽放后要及時拆斷,D355管路每50 m 安裝1 個D355/110 五通與D110 管路連接抽采采空區(qū)瓦斯,具體采空區(qū)埋管抽采方式示意如圖6 所示。
圖6 采空區(qū)埋管抽采方式示意Fig.6 Drainage mode of buried pipe in goaf
為有效分析97307 工作面采用“Y”型通風和各項抽采措施作用下的瓦斯治理效果,在工作面回采期間分別進行風排瓦斯量和抽采量數據的分析,并將其與鄰近工作面97306 工作面采用“U”型通風同樣抽采方式下的風排瓦斯和抽采量的分析,具體對比曲線如圖7 所示。
圖7 最大風排瓦斯和瓦斯抽采量對比曲線Fig.7 Comparison curve of gas drainage volume and gas exhaust volume
根據圖7 中的數據曲線,結合工作面回采期間的觀測數據可知,97307 工作面采用“Y”型通風和現有抽采方案下,回采期間回風瓦斯?jié)舛?.5%(最高值),其中順層鉆孔抽放量為2.05 m3/min,濃度10%;頂板傾向高位鉆孔抽放量5 m3/min,濃度4%;頂板高位鉆孔抽放量3.55 m3/min,濃度10%;頂板走向高位長鉆孔抽放量4.2 m3/min,濃度27%,工作面絕對瓦斯涌出量,抽采率為53.66%,實現了工作面瓦斯的高效抽采。
此外在97307 工作面回采期間,對工作面上隅角及回風流中的瓦斯進行實時監(jiān)測,同樣將其與鄰近97306 工作面采用“U”型通風方式下的瓦斯?jié)舛冗M行對比,具體對比曲線如圖8 所示。
圖8 回采期間上隅角及回風流中瓦斯?jié)舛惹€Fig.8 Gas concentration curves in upper corner and air return during mining
分析圖8 可知,97307 工作面采用“Y”型通風和現有抽采措施下,工作面回采期間,上隅角的瓦斯?jié)舛仁冀K小于0.4%,相較于97306“U”型通風,97307“Y”型通風上隅角瓦斯?jié)舛容^同期降低0.2%~0.3%;從圖8(b) 中能夠看出,“Y”型通風方式下,工作面回采期間回風流中的瓦斯?jié)舛认噍^于“U”型通風方式下瓦斯?jié)舛容^同期均有不同幅度的降低。
綜合上述分析可知,97307 采煤工作面采用“Y”型通風,改變了采空區(qū)瓦斯運移規(guī)律,徹底解決了高瓦斯采煤工作面上隅角瓦斯積聚問題,緩解了通風系統(tǒng)壓力,同時改善了人員作業(yè)環(huán)境,保證了工作面安全高效回采;工作面采用切頂卸壓沿空留巷技術,真正實現了無煤柱開采,少送巷道,有效緩解了礦井抽掘采銜接緊張局面,采用瓦斯綜合抽采技術,有效的解決了本煤層、采空區(qū)、臨近層的瓦斯問題。
根據97307 工作面采用切頂卸壓沿空留巷的具體條件,通過分析“Y”型通風方式下的特征,設計采用“木板+ 風筒布+ 塑料網加混凝土噴漿”進行采空區(qū)漏風治理,工作面采用本煤層鉆孔、頂板高位傾向鉆孔、頂板高位走向長鉆孔、采空區(qū)埋管等方法進行瓦斯抽采,根據工作面瓦斯抽采方案實施后的效果分析可知,瓦斯抽采方案有效解決了工作面瓦斯含量高的問題,保障了工作面的安全回采。