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        新型高效濾筒在某鋼廠軋鋼工序除塵系統(tǒng)中的應(yīng)用

        2021-08-31 00:53:02李桂林楊志宇尹浩彬張玉寶萬(wàn)力凝
        冶金動(dòng)力 2021年4期
        關(guān)鍵詞:濾筒軋鋼濾袋

        李桂林,程 華,哈 蕊,楊志宇,王 東,尹浩彬,張玉寶,萬(wàn)力凝

        (首鋼股份公司遷安鋼鐵公司,河北遷安 064400)

        引言

        鋼鐵行業(yè),作為大氣污染物主要排放源,對(duì)京津冀地區(qū)大氣環(huán)境影響巨大,遠(yuǎn)超環(huán)境承載力的污染排放強(qiáng)度,是京津冀及周邊地區(qū)大氣重污染形成的主因。河北省在2018年9月19日發(fā)布了《河北省鋼鐵工業(yè)大氣污染物超低排放標(biāo)準(zhǔn)》,自2019 年1月1 日起實(shí)施,軋鋼工序粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)由15 mg/m3修改為10 mg/m3。

        面對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)要求,某鋼鐵公司冷軋酸洗工序除塵系統(tǒng)不能穩(wěn)定滿足超低排放要求,必然要進(jìn)行升級(jí)改造,如果對(duì)除塵器整體進(jìn)行改造,以提高處理效率的方式,將會(huì)造成時(shí)間、空間和資金的緊張和浪費(fèi),為了解決該問(wèn)題,該鋼鐵公司利用現(xiàn)有除塵器,將覆膜布袋更換為百褶式高效濾筒,未對(duì)主體進(jìn)行其他改造。更換為高效濾筒后增加了過(guò)濾面積、降低了過(guò)濾風(fēng)速、提高了過(guò)濾能力。通過(guò)1年多的實(shí)踐和數(shù)據(jù)跟蹤分析,該軋鋼工序粉塵排放濃度非常穩(wěn)定,且完全達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,同時(shí),減少了布袋更換頻率,降低了檢修費(fèi)用和能耗費(fèi)用,產(chǎn)生了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

        1 該軋鋼工序的工藝流程

        1.1 軋鋼車間工藝流程

        該軋鋼車間生產(chǎn)鋼種為寬度為800 mm~1 300 mm 的冷軋帶鋼,原料為熱軋板卷,軋鋼工序分為入口段、酸洗段、軋機(jī)段。熱軋板卷在熱軋工序完成后的冷卻過(guò)程中會(huì)在帶鋼表面產(chǎn)生并附著大量的氧化鐵皮,冷軋帶鋼在進(jìn)入軋機(jī)軋制前需對(duì)熱軋板卷表面的氧化鐵皮進(jìn)行酸洗,為確保良好的酸洗效果,減少鹽酸消耗,冷軋機(jī)組在工藝段常采用直頭機(jī)及拉矯機(jī)對(duì)帶鋼表面的氧化鐵皮進(jìn)行破除,在此過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量漂浮的氧化鐵粉,如果不采取措施收集,空間內(nèi)的粉塵濃度能夠達(dá)到1 g/m3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了國(guó)家的規(guī)定限值。為了保證帶鋼的表面質(zhì)量、設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行和防止環(huán)境污染,需要將此過(guò)程中產(chǎn)生的鐵粉進(jìn)行收集,一般在此工藝階段,均設(shè)置布袋除塵器。軋鋼車間酸洗段工藝流程圖如圖1所示。

        圖1 軋鋼車間酸洗段工藝流程

        1.2 除塵車間除塵系統(tǒng)原理

        該軋鋼車間拉矯及焊機(jī)工序密封在100 m×30 m×5 m 的密閉空間中,全室空間體積共15 000 m3,按照每小時(shí)換風(fēng)6~8 次計(jì)算,風(fēng)量最高達(dá)到120 000 m3/h,該空間設(shè)計(jì)了3個(gè)吸風(fēng)口,一臺(tái)120 000 m3/h的離心風(fēng)機(jī),所吸入的含塵空氣送入一座低壓脈沖布袋除塵器中,該除塵器共分為四個(gè)單元,每個(gè)單元182 條濾袋,共計(jì)728 條濾袋,濾袋規(guī)格為0.16 m×6 m,利用籠骨固定安裝在除塵倉(cāng)中,過(guò)濾面積達(dá)到2 180 m2,過(guò)濾風(fēng)速0.92 m/min。生產(chǎn)過(guò)程所產(chǎn)生的含塵空氣,經(jīng)布袋除塵器過(guò)濾后,排放到大氣中,排放的污染物濃度能夠達(dá)到當(dāng)時(shí)布袋除塵器出口設(shè)計(jì)值20 mg/m3,基本在7~15 mg/m3波動(dòng)。吸附在濾袋表面的氧化鐵粉,經(jīng)過(guò)壓力為0.6 MPa 的壓風(fēng)脈沖式吹掃,落至鐵粉倉(cāng)內(nèi),打包收集。該除塵器的四個(gè)除塵倉(cāng),采用三在線一離線的模式運(yùn)行,每次循環(huán)周期為180 s。

        2 改造要求及改造思路

        根據(jù)《河北省鋼鐵工業(yè)大氣污染物超低排放標(biāo)準(zhǔn)》,顆粒物排放標(biāo)準(zhǔn)改為10 mg/m3。同時(shí),根據(jù)當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)文件要求,過(guò)濾風(fēng)速要求低于0.8 m/min。針對(duì)過(guò)濾風(fēng)速的要求,在總風(fēng)量不變的情況下,只有增加總過(guò)濾面積才能夠?qū)崿F(xiàn),而現(xiàn)有除塵器的主體空間有限,已經(jīng)不能夠再增加布袋數(shù)量。如果增加除塵箱體,所需要投入的資金較高,改造時(shí)間較長(zhǎng),難以在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到要求。

        經(jīng)過(guò)多次論證,確定將現(xiàn)使用的布袋更換為折疊式高效濾筒,以增加過(guò)濾面積,達(dá)到降低過(guò)濾風(fēng)速的要求,且該高效濾筒過(guò)濾效率較高,在除塵器入口廢氣工況不變的情況下,能夠確保出口污染物濃度低于10 mg/m3。

        3 濾筒的規(guī)格及特性分析

        3.1 濾筒規(guī)格

        該軋鋼車間布袋除塵器所采用的濾筒型號(hào)為S160 型百褶式高效濾筒,除塵器原有四個(gè)單元不變,每個(gè)單元182 條濾筒,共計(jì)728 條濾筒,單條濾筒的規(guī)格為0.16 m×2 m,褶深采用常規(guī)的25 mm,褶數(shù)采用了46褶,總過(guò)濾面積達(dá)到3 349 m2,遠(yuǎn)大于原濾袋過(guò)濾面積2 180 m2,過(guò)濾風(fēng)速小于0.6 m/min,該濾筒安裝不需要使用籠骨,采用金屬封蓋、用環(huán)氧粘接劑封口,封蓋外表面設(shè)有高彈性環(huán)形密封墊圈,安裝方便,密封性好。

        3.2 濾筒特性分析

        (1)通過(guò)對(duì)該濾筒實(shí)際樣品進(jìn)行解體展開測(cè)量,該百褶式高效濾筒與現(xiàn)裝濾袋,在同樣尺寸的情況下,可以提高3倍的過(guò)濾面積,降低過(guò)濾風(fēng)速明顯。高效濾筒褶皺詳圖見圖2。

        圖2 百褶式高效濾筒褶皺圖

        (2)該濾筒占用空間小,可以增加顆粒物的沉降空間,在降低過(guò)濾風(fēng)速的同時(shí),減少濾筒磨損,降低濾筒更換頻次。百褶式濾筒與覆膜濾袋安裝布置對(duì)比情況,詳見圖3。

        圖3 百褶式濾筒與普通濾袋安裝布置對(duì)比圖

        (3)該高效濾筒材質(zhì)選用的紡黏聚酯濾料,為表面過(guò)濾機(jī)理,過(guò)濾效率高,防止粉塵對(duì)濾料內(nèi)部的堵塞,針對(duì)該濾料,進(jìn)行了解剖,并在電鏡下同普通覆膜濾袋濾料進(jìn)行了對(duì)比觀察,其表面材質(zhì)密度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于普通覆膜布袋濾料。濾料解剖后電鏡觀察對(duì)比如圖4。

        圖4 百褶式濾筒與普通濾袋材質(zhì)電鏡觀察對(duì)比圖

        (4)該濾筒采用了一體式設(shè)計(jì),濾筒內(nèi)部有不銹鋼網(wǎng)、外部利用綁帶固定,不需要籠骨,安裝方便。濾筒本體及安裝情況見圖5。

        圖5 百褶式濾筒本體與入口密封

        4 改造完成后使用效果

        (1)初期除塵效果:濾筒安裝完成后,對(duì)濾筒除塵裝置進(jìn)出口氣體污染物濃度進(jìn)行監(jiān)測(cè),除塵效果達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn),除塵效率達(dá)到99.9%,進(jìn)口氣體污染物濃度>10 g/m3,出口氣體中粉塵含量<10 mg/m3,基本維持在2~4 mg/m3,除塵器出口污染物排放濃度詳見圖6。

        圖6 改造后除塵器出口污染物排放濃度在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

        (2)24 個(gè)月后除塵效果:經(jīng)過(guò)24 個(gè)月的穩(wěn)定運(yùn)行,出口氣體中粉塵含量仍然維持在2~4 mg/m3,完全達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)要求。24 個(gè)月后除塵器出口污染物排放濃度數(shù)據(jù)詳見圖7。

        圖7 除塵器出口污染物排放濃度在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

        (3)濾筒安裝后,對(duì)除塵系統(tǒng)壓差進(jìn)行了跟蹤,該系統(tǒng)運(yùn)行壓差下降了18%,由使用布袋時(shí)的3 300 Pa,下降為使用濾筒的2 700 Pa,利用壓差節(jié)電公式進(jìn)行計(jì)算,年可節(jié)電20 萬(wàn)kWh,降低電費(fèi)10萬(wàn)元。濾筒更換前后,系統(tǒng)壓差變化情況詳見圖8。

        圖8 濾筒安裝前后該除塵系統(tǒng)壓差變化趨勢(shì)圖

        (4)經(jīng)過(guò)24個(gè)月的運(yùn)行,檢查該濾筒,內(nèi)表面無(wú)污染,無(wú)泄漏;外表面有浮塵,輕彈濾材表面,塵灰即可脫落。

        (5)在24 個(gè)月的運(yùn)行期間,未進(jìn)行過(guò)更換檢修并通過(guò)對(duì)濾筒內(nèi)外表面觀察及各類檢測(cè)數(shù)據(jù)論證,推測(cè)該濾筒使用壽命在3年以上。

        (6)原濾袋采購(gòu)費(fèi)用為178 元/條,每年更換一次,委托檢修費(fèi)用3.5 萬(wàn)元,年投入費(fèi)用為164 584元。更換為濾筒后,采購(gòu)費(fèi)用為625 元/條,截止目前未進(jìn)行過(guò)更換,根據(jù)技術(shù)協(xié)議要求,最多可以使用5 年,按照最低3 年使用壽命進(jìn)行計(jì)算,每3 年投入費(fèi)用為490 000 元,年投入費(fèi)用為163 333 元,如果按照5年使用壽命計(jì)算,年投入費(fèi)用為98 000元。結(jié)合年節(jié)約電費(fèi)10 萬(wàn)元計(jì)算,改造完成后,年最少降低運(yùn)行成本10 萬(wàn)元,最多能夠達(dá)到16.6 萬(wàn)元,具有一定的經(jīng)濟(jì)效益。

        5 結(jié)語(yǔ)

        該軋鋼車間布袋除塵器改造中使用的百褶式高效濾筒效果明顯,除塵器出口的污染物濃度能夠達(dá)到《河北省鋼鐵工業(yè)大氣污染物超低排放標(biāo)準(zhǔn)》要求,除塵器運(yùn)行效果良好,濾筒使用壽命長(zhǎng)、運(yùn)行穩(wěn)定。同時(shí),在達(dá)到了環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的情況下,減少了濾筒的更換和檢修費(fèi)用,降低了系統(tǒng)運(yùn)行壓差,節(jié)約電能,與使用濾袋相比,總體降低成本費(fèi)用可觀。

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