武 濤
(河鋼宣鋼檢修公司,河北 張家口 075100)
某鋼軋廠型材生產(chǎn)線于2007 年7 月投產(chǎn),由于電控設(shè)計(jì)和安裝調(diào)試廠家對(duì)連軋中型生產(chǎn)線電控系統(tǒng)技術(shù)掌握的不成熟、經(jīng)驗(yàn)不豐富,導(dǎo)致投產(chǎn)后飛剪系統(tǒng)故障率逐漸增高,因此研究人員對(duì)飛剪電控系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。將FM354 模板改為專門飛剪控制模板。專門飛剪控制模板精度高、穩(wěn)定性能好,便于控制,且目前國(guó)內(nèi)相關(guān)冶金自動(dòng)化公司技術(shù)較為成熟。型材生產(chǎn)線的電控設(shè)計(jì)和安裝調(diào)試廠家對(duì)連軋中型生產(chǎn)線電控系統(tǒng)技術(shù)掌握得不成熟、經(jīng)驗(yàn)不豐富,導(dǎo)致投產(chǎn)后隨著型材生產(chǎn)線產(chǎn)能的不斷提高,飛剪系統(tǒng)重復(fù)性故障頻繁發(fā)生,嚴(yán)重影響生產(chǎn)正常進(jìn)行。型材生產(chǎn)線已在線運(yùn)行13 年,主傳動(dòng)6SE70 逆變器出現(xiàn)老化現(xiàn)象,裝置故障率呈上升趨勢(shì),但西門子公司產(chǎn)品更新?lián)Q代,交流變頻調(diào)速產(chǎn)品6SE70 系列變頻器已于2011 年停產(chǎn),6SE70 逆變器及其配件在市場(chǎng)上已很難采購(gòu)到,即使能夠采購(gòu)到價(jià)高且到貨期很長(zhǎng)。權(quán)衡目前公司運(yùn)營(yíng)和型鋼市場(chǎng)情況,公司將1~5 架軋機(jī)及矯直機(jī)共7 臺(tái)6SE70 裝置升級(jí)為目前可以完全替代原裝置的國(guó)產(chǎn)系列變頻器,替下的原型號(hào)變頻裝置作為其他架次軋機(jī)備用,在確保型材正常生產(chǎn)的情況下,進(jìn)行裝置更新升級(jí)。
逆變柜整柜替換,保留原整流柜及逆變器出線柜。HCE880 傳動(dòng)裝置由控制器與功率模塊組成,控制器與功率模塊之間采用光纖連接。由于采用模塊化結(jié)構(gòu),大大減少了備件種類。比之前的6SE70擁有更加優(yōu)化簡(jiǎn)潔的結(jié)構(gòu)。
總體思路如下:1)將飛剪直流傳動(dòng)系統(tǒng)由西門子6RA70 系統(tǒng)升級(jí)改造為西門子6RA80 系統(tǒng)。2)將FM354模板升級(jí)為CERI TCU 飛剪控制模板。3)6SE70 整流裝置與國(guó)產(chǎn)匯川HCE880 逆變裝置配合使用,選擇容量最合適的HCE880 逆變裝置,控制系統(tǒng)ICU 相關(guān)組件模板選型。4)根據(jù)6SE70 和HCE880 整流器和逆變器上電容器組的分布和容量情況,通過(guò)計(jì)算、選型增補(bǔ)直流側(cè)電容柜,并對(duì)電容器組增設(shè)散熱冷卻風(fēng)機(jī)、并增加散熱風(fēng)機(jī)和柜超溫報(bào)警功能等項(xiàng)目。使6SE70 整流裝置與國(guó)產(chǎn)匯川HCE880逆變裝置配合使用,提高產(chǎn)品質(zhì)量,采用模塊化結(jié)構(gòu),大大減少了備件種類。與之前的裝置相比,6SE70 擁有更加優(yōu)化簡(jiǎn)潔的結(jié)構(gòu),專門飛剪控制模板精度高、穩(wěn)定性能好,便于控制。在提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí),降低維修人員勞動(dòng)強(qiáng)度,達(dá)到了提高型材電氣自動(dòng)化水平的目的,可為其他相類似生產(chǎn)線提供技術(shù)借鑒。
國(guó)產(chǎn)系列裝置不需要重新配置自動(dòng)化的通信接口,HMI 保持原系統(tǒng)顯示內(nèi)容,其通信變量不需發(fā)生變化。但主要技術(shù)參數(shù)必須滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求。主傳動(dòng)裝置IGBT采用英飛凌品牌,開關(guān)頻率≥1.50 kHz,電流環(huán)掃描周期≤1 ms,轉(zhuǎn)矩上升時(shí)間小于5 ms,控制單元≥8 路DIO,≥6 路DI,≥3 路AI(差分輸入,±10 V 或±20 mA 可設(shè)置),≥2 路AO(±10V),≥2 路增量型編碼器接口。能夠安全可靠的無(wú)擾動(dòng)替代原6SE70 裝置,替下的6SE70裝置能夠作為應(yīng)急備件進(jìn)行使用。升級(jí)后傳動(dòng)裝置滿足現(xiàn)場(chǎng)工藝品中的軋制要求[1]。
原飛剪系統(tǒng)控制精度較差,故障率高,維護(hù)難度大,不能滿足生產(chǎn)需求。因此,將型材1#、2#飛剪直流傳動(dòng)西門子6RA70 系統(tǒng)升級(jí)改造為西門子6RA80 系統(tǒng)。6RA80系列全數(shù)字調(diào)速系統(tǒng)采用2 個(gè)高效的微處理器承擔(dān)電樞和勵(lì)磁回路調(diào)節(jié)和傳動(dòng)控制功能,運(yùn)算精度高,實(shí)時(shí)性好。系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)模塊化,根據(jù)實(shí)際要求靈活組態(tài)??梢詫?duì)電流調(diào)節(jié)器、速度調(diào)節(jié)器、勵(lì)磁電流調(diào)節(jié)器、磁化曲線等進(jìn)行自動(dòng)優(yōu)化,從而實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的最佳控制。裝置本身具有完善的故障診斷、報(bào)警、顯示和保護(hù)功能。同自動(dòng)化系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)通信便捷,可進(jìn)行參數(shù)的設(shè)定和各種信息的交換,具有兩象限和四象限功能可供選擇。
6RA80 改制擴(kuò)容是對(duì)電樞電流、電樞電壓、勵(lì)磁電流回路擴(kuò)容。擴(kuò)容后,控制部分保留西門子6RA80 原有的控制板,增加勵(lì)磁擴(kuò)容單元和監(jiān)測(cè)信號(hào)的改制板;功率部分的擴(kuò)容元件選用國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)可控硅及保護(hù)回路。6RA80 實(shí)現(xiàn)了全部參數(shù)的連續(xù)無(wú)極修改,與原裝裝置參數(shù)及調(diào)試方法完全一致。目前已經(jīng)在多條生產(chǎn)線上使用,運(yùn)行效果良好。
對(duì)飛剪傳動(dòng)6RA70 升級(jí)為6RA80 系統(tǒng),采用以下改造措施:1)1#、2#飛剪傳動(dòng)依然使用原主從控制,原傳動(dòng)功率單元進(jìn)行利舊處理。2)將原6RA70 控制器升級(jí)為6RA80 控制器,提高飛剪整體控制性能。3)更換電流互感器、更換脈沖線及電流檢測(cè)線路。便于系統(tǒng)精準(zhǔn)檢測(cè)剪切電流,提高控制精度。4)升級(jí)脈沖放大版、以提高功率單元可控硅觸發(fā)強(qiáng)度。5)新增隔離變壓器,提高控制電源用電質(zhì)量。6)升級(jí)脈沖分路器,提高飛剪聯(lián)動(dòng)軋制精度。
為了解決飛剪系統(tǒng)固有缺陷,頻發(fā)故障問(wèn)題,將FM354模板升級(jí)為CERI TCU 飛剪控制模板。CERI TCU 為專門飛剪控制模板,其精度高、穩(wěn)定性能好,便于控制,故障率低。且該模板的參數(shù)少,易掌握、維護(hù)較為簡(jiǎn)單。飛剪系統(tǒng)采用北京京誠(chéng)瑞達(dá)公司CERI-TCU-S7 起停式飛剪電氣控制系統(tǒng),核心硬件由CERI TCU 控制器、SIEMENS S7PLC 和SIEMENS 6RA80 傳動(dòng)控制器、現(xiàn)場(chǎng)操作站、檢測(cè)和執(zhí)行設(shè)備3 個(gè)部分組成,CERI TCU 控制器為該系統(tǒng)的核心元器件。
新的飛剪系統(tǒng)有原位標(biāo)定、原位投入、輥徑優(yōu)先、速度強(qiáng)制、手動(dòng)單剪切、模擬剪切、自動(dòng)切頭、自動(dòng)切尾、自動(dòng)分段、診斷功能的作用[2]。系統(tǒng)提供參數(shù)設(shè)定:可設(shè)定飛剪剪切超前系數(shù)、測(cè)量輥前滑系數(shù)、剪切長(zhǎng)度等參數(shù)。監(jiān)控操作:顯示飛剪剪刃位置、軋件線速度、飛剪線速度、電機(jī)轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩、電流和傳動(dòng)故障碼;上游軋機(jī)機(jī)架號(hào)及上游軋機(jī)軋輥工作輥徑。診斷功能:提供熱檢診斷、測(cè)長(zhǎng)記錄、模擬剪切、報(bào)警顯示等功能。飛剪系統(tǒng)在飛剪原位開關(guān)位置改變后或者飛剪電機(jī)編碼器更換后需要進(jìn)行飛剪原位標(biāo)定操作。CERI TCU 控制器為飛剪系統(tǒng)的核心元件,該控制器具備自診斷功能,診斷功能包括TCU 控制器I/O 模板的運(yùn)行狀況,DP 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀況,TCU運(yùn)行溫度和TCU 工作中的實(shí)時(shí)運(yùn)行情況。出現(xiàn)故障時(shí),可直觀地通過(guò)TCU 診斷結(jié)果來(lái)判斷故障,便于系統(tǒng)故障的處理[3]。
針對(duì)升級(jí)改造過(guò)程中須解決的問(wèn)題,具體措施如下。
匯川HCE880 逆變功率模塊采用模塊化或手車式結(jié)構(gòu),體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊,便于拆卸和安裝,大大縮短更換時(shí)間;多單元并機(jī)產(chǎn)品在故障單元退出后,系統(tǒng)可以在降額工況下繼續(xù)工作,最大程度降低系統(tǒng)故障停機(jī)可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。
系統(tǒng)安裝:整體安裝要求快捷、省時(shí),整機(jī)更換或者備板固定螺絲眼距一致,不需要重新打眼調(diào)整。直流母排維持不變。
根據(jù)原有1~5 架主軋機(jī)和矯直機(jī)裝置參數(shù)和其主電機(jī)參數(shù)選型:1~3 架原逆變器均是使用1 臺(tái)800kW 逆變裝置帶1 臺(tái)600kW 電機(jī),該次改造使用國(guó)產(chǎn)匯川逆變器,型號(hào)為HCE880-50M-1710-4(輸出功率為500kW),由2 臺(tái)該型號(hào)逆變器并聯(lián)(輸出功率為1 000 kW),如圖1 所示。4、5 架原逆變器均是使用1 臺(tái)1 200 kW 逆變裝置帶1 臺(tái)900 kW 電機(jī),該次改造使用國(guó)產(chǎn)匯川逆變器,型號(hào)為HCE880-50M-1710-4(輸出功率為500 kW),由3 臺(tái)該型號(hào)逆變器并聯(lián)(輸出功率為1 500 kW)。矯直機(jī)原逆變器是使用2 臺(tái)800 kW 逆變裝置帶1 臺(tái)雙繞組750kW 電機(jī),該次改造改為國(guó)產(chǎn)匯川逆變器,型號(hào)為-HCE880-50M-1710-4(輸出功率為500 kW),每臺(tái)逆變器使用2 臺(tái)該型號(hào)逆變器并聯(lián)(輸出功率為,總輸出功率2×1000kW=2000 kW)。
圖1 1~3 架逆變裝置改造前后示意圖
逆變裝置控制系統(tǒng)選用中冶京城ICU 相關(guān)組件模板,該組件系統(tǒng)實(shí)時(shí)多任務(wù)內(nèi)核可以保證嚴(yán)格的實(shí)時(shí)響應(yīng)。能夠與舊系統(tǒng)無(wú)縫對(duì)接。
由于原系統(tǒng)采用整流加逆變的方式,直流回路中沒有電容組,電容僅安裝于逆變裝置內(nèi),進(jìn)線整流單元沒有直流回路電容。而改造后的逆變裝置屬于與原有西門子整流裝置混合運(yùn)行,電容就成了一個(gè)需要著重考慮的關(guān)鍵因素。根據(jù)6SE70 和改造的整流器和逆變器上電容器組的分布和容量情況,來(lái)計(jì)算、設(shè)計(jì)、選型增補(bǔ)直流側(cè)電容柜,以該方法來(lái)解決電容問(wèn)題。電容柜的容量必須適合改造的整個(gè)系統(tǒng),需要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增補(bǔ)電容器,保證設(shè)備的平穩(wěn)運(yùn)行。
改造前,1~3 架每臺(tái)逆變器共有3 件套電容組件,共有3 臺(tái)逆變器,每臺(tái)電容組件為10mF,則1~3 架直流側(cè)電容為10×3×3=90 mF。
4、5 架每臺(tái)逆變器共有3 套電容組件,共有2 臺(tái)逆變器,每臺(tái)電容組配件為15mF,則4、5 架直流側(cè)電容為15×3×2=90mF。
矯直機(jī)每臺(tái)逆變器共有3 件套電容組件,共有2 臺(tái)逆變器,每臺(tái)電容組件為10 mF,則矯直機(jī)直流側(cè)電容為10×3×2=60 mF。
改造后,逆變器型號(hào)均為HCE880-50M-1710-4,每臺(tái)逆變器電容組為10 mF,則:1~3 架共使用6 臺(tái)逆變器(每架為2 臺(tái)新逆變器并聯(lián)),因此電容容量為10×6=60 mF;4、5 架共使用6 臺(tái)逆變器(每架為3 臺(tái)新逆變器并聯(lián)),因此電容容量為10×6=60 mF;矯直機(jī)共使用4 臺(tái)逆變器(主從為2 臺(tái)新逆變器并聯(lián)),因此電容容量為10×4=40 mF。因此,1~3 架需增加電容組容量須≥30 mF;4、5 架須增加電容組容量須≥60 mF;矯直機(jī)須增加電容組容量須≥20 mF。
選擇每個(gè)電容為 7500μF 的電容組件,電容串聯(lián)后再進(jìn)行并聯(lián),如圖2 所示。根據(jù)圖2 可計(jì)算電容組件為7500/3×8=20000μF=20 mF。
圖2 電容組件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖
1~3 架和矯直機(jī)可選擇2 組上述電容組件并聯(lián),即為20×2=40 mF。
4、5 架可選擇3 組上述電容組件并聯(lián),即
20×3=60mF。
電容柜增設(shè)了冷卻風(fēng)機(jī)和超溫檢測(cè)報(bào)警以及相應(yīng)的自動(dòng)控制,如圖3 所示。
圖3 電容柜冷卻風(fēng)機(jī)控制及風(fēng)機(jī)運(yùn)行和超溫檢測(cè)報(bào)警示控制意圖
該生產(chǎn)線是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的解決了6SE 70 整流器與國(guó)產(chǎn)匯川HCE 880 逆變裝置配合使用問(wèn)題的軋鋼生產(chǎn)線,達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。該項(xiàng)目可以為類似使用西門子6SE 70 產(chǎn)品并需要與國(guó)產(chǎn)HCE 880 逆變裝置配合使用的生產(chǎn)線提供技術(shù)借鑒。