張新昇,遠繼福
(中國石油大連石化公司,遼寧大連116000)
原油中的硫、氯、氮等腐蝕元素超過60%存在于渣油組分中,近些年來重質油2次加工設備的腐蝕成為煉油行業(yè)不可忽視的問題。某石化公司300×104t/a渣油裝置由于進料油品中的硫、氯等多種雜質的存在,導致汽提塔頂系統(tǒng)含鹽,隨著運行時間的增長,含鹽量不斷增加,汽提塔內壁與塔盤采用inconel625材質,汽提塔頂溫控制在露點溫度以下,但塔頂餾出物管線任然持續(xù)腐蝕,必須換管線1次/3 a[1~3]。
雖然塔頂酸性水中的鐵離子分析成績始終在3 mg/L以下,以之前運行幾個周期的經驗來看,塔頂腐蝕始終存在。汽提塔頂餾出管線采用碳鋼材質,在有氯化銨及硫氫化銨的情況下,都有比較嚴重的腐蝕。目前大連石化渣油加氫裝置塔頂餾出物中氯離子含量為2~3 mg/L,會形成氯離子累積后造成低溫H2S-HCl-NH3-H2O型腐蝕。因此要采取一定的工藝防腐策略來除去頂循環(huán)油中的氯離子,抑制腐蝕的產生[4]。
針對汽提塔/分餾塔頂部循環(huán)系統(tǒng)結鹽和腐蝕嚴重問題,目前國內采取的主要措施有6種[5]。
(1)涂料防腐、升級材質和提高焊縫質量,提高抗腐蝕能力;
(2)改善工藝條件,降低頂部循環(huán)系統(tǒng)的冷凝水量;
(3)提升原料油品質,加強上游電脫鹽效果;
(4)對分餾塔塔盤、管線進行反沖洗;
(5)加入緩蝕劑;
(6)加強在線監(jiān)測。
以上6種措施在不同程度上有一些效果的,通過實施幾種對策,能減少設備的腐蝕程度,延長裝置的運行周期。但是對于改變工藝操作條件來講,是通過提升循環(huán)油品的抽出溫度來實現的,渣油加氫汽提塔設計為冷回流,不可能實現。對于后面幾種措施,更換塔盤、更換管線材質、設備局部加強等,由于塔頂存在氯離子,普通的奧氏體不銹鋼無法在此部位使用。另一方面,更換塔盤、選用更高級別材質的管線,在很大程度上提高了設備投入費用,一段時間后設備還是會腐蝕穿孔,再停工更換設備,只是是暫時的緩和辦法,不是解決問題的根本手段。而低溫部位的防腐策略主要還是以工藝防腐為主[6]。
分析上述幾種解決腐蝕的對策,經過研究調研,發(fā)現華東理工大學的塔類頂部循環(huán)系統(tǒng)除鹽防腐專利技術在解決塔頂腐蝕問題上效果明顯。渣油加氫裝置塔頂回流罐中油為石腦油餾分,返塔溫度約為40℃,較適合采用微萃取耦合NCT油水分離新型工藝技術來進行汽提塔的頂循除鹽。
在線除鹽防腐成套設備主要有湍旋混合器、微萃取分離器和油水分離器3部分組成。首先通過湍旋混合器將水均勻分散到循環(huán)油中,油中的鹽部分溶解到水中,其次經微萃取分離器深度捕獲鹽類離子并將油水進行初步的預分離,油水分離器利用粗?;安y強化沉降,快速并高效的實現油水分離,溶水性鹽溶于水中被帶出,達到塔頂石腦油在線脫鹽的目的。工作原理見圖1。
圖1 在線除鹽防腐成套設備工作原理
某渣油加氫汽提塔頂回流石腦油5~15 t/h與0.3~0.7 t/h的除氧水首先深度混合,該過程水滴分散粒徑控制為10~30μm;之后在微旋流萃取器中凈化水快速深度溶解循環(huán)油中的鹽,完成深度萃?。蛔詈笸ㄟ^NCT深度油水分離器進行油水分離,脫鹽后的循環(huán)油與返回塔頂回流罐,含鹽污水進入裝置酸性水系統(tǒng)去下游污水汽提裝置處理,該過程油相出口夾帶總水含量不大于700×10-6,水相出口帶油不超過200×10-6。2017年該設備投用后,除鹽系統(tǒng)入口流量7.2 t/h,注水量0.87 t/h,對石腦油以及酸性水進行采樣分析,結果見表1。
表1 汽提塔頂粗石腦油腐蝕性質對比
從表1可見,油中氯離子很少,化驗室分析不出來,而注水采用除氧水,氯離子含量可忽略,可以通過污水中的氯離子來判斷脫除效果。注水比例為10%條件下,除鹽系統(tǒng)酸性水的性質見表2。
表2 除鹽系統(tǒng)酸性水性質
從表2可以看出,污水中出現氯離子,說明油中少量的氯離子可以被脫除下來。從注水比例與污水中氯離子含量,可以估算出油中脫除下來的氯離子量。
10月10日,對油中脫除的氯離子計算得值為0.24 mg/kg;10月11日,油中被脫除的氯離子為0.45 mg/kg,與石腦油中實測氯離子小于0.5 mg/kg相符,說明油中大部分氯離子在1次通過就可以被脫除。
通過分析發(fā)現,脫前脫后石腦油中均含有微量水,而此部分微量水實際是油中溶解的飽和水,僅靠靜置的分離方法無法分離,其性質與汽提塔頂酸性水一致,其中溶解有氯與氨氮。
進入除鹽系統(tǒng)中石腦油流量為7.2 t/h,平均水含量337 mg/kg,水中氯離子18 mg/L,通過上述分析結果計算出進入除鹽系統(tǒng)中僅微量水攜帶的氯離子為4.3×10-5kg/h。
除鹽系統(tǒng)注水量0.87 t/h,污水中氯離子含量2.9 mg/kg,計算出脫除的氯離子為2.5×10-3kg/h,大量的氯離子是溶解在油中的。
根據同樣計算方法,計算出入口石腦油中微量水攜帶的氨氮約為4.4×10-3kg/h,脫除的氨氮4×10-2kg/h,只有大約10%的氨氮來自石腦油攜帶的微量水。
脫后石腦油中水含量平均343 mg/kg,符合協(xié)議不大于700×10-6的要求;污水中油含量平均16.1 mg/L,遠低于協(xié)議值的不大于200×10-6。從目前運行來看油水分離效果達到預期要求。
目前煉油系統(tǒng)工藝防腐主要集中在低溫部分,難點在于結鹽的防控。
進行腐蝕元素的跟蹤尤其必要,尤其是氯和氮2種元素。
采用2019年平均值作為分析數據進行氯平衡的計算,分析冷高分酸性水性質,結果見表3。
表3 冷高分酸性水性質
從表3可見,原料中絕大部分氯被溶解在酸性水中,酸性水中氯離子流量0.782 kg/h,遠大于原料中氯含量與汽提凈化水中氯含量之和(0.36 kg/h)。
由于渣油加氫新氫完全來自制氫裝置,氫氣中的氯分析不出,可忽略。
由于冷高分酸性水中含有大量硫化物,會對滴定分析造成影響,所以冷高分酸性水中的氯離子偏差較大。
雖然攜帶至分餾部分的氯較少,但裝置主要腐蝕部位為汽提塔頂餾出線。以汽提塔為界做氯平衡分析,結果見表4。
表4 汽提塔前后氯平衡表
從表4中可以看出,汽提塔來料與后續(xù)產品之間氯的含量還是有差別的,主要受分析誤差影響。外送石腦油與柴油攜帶的氯很低,并且收率較低可以忽略,加氫常渣中的氯含量也比較低,也可以忽略,大部分的氯還是在塔頂酸性水中。
熱低分油與冷低分油進入汽提塔與分餾塔后,經過減壓仍然有氯分解出來。而分餾塔頂的氯總量甚至要高于汽提塔,2者濃度差別并不大。雖然2者塔頂均是濕塔工況,餾出線材質均為碳鋼,但是餾出線的腐蝕情況完全不同。說明造成汽提塔頂餾出線腐蝕的主要原因不僅僅是氯離子的存在。
從汽提塔前后的氮平衡來看,前后基本吻合,并且絕大部分氮沒有被脫除,以有機態(tài)存在于重組分中。
在分餾部分,加氫反應生成的氨氮主要經由汽提塔頂餾出,所以汽提塔頂是腐蝕發(fā)生的主要部位。
從汽提塔頂酸性水與分餾塔頂酸性水的分析結果來看,2者氨氮含量差別很大,說明汽提塔頂餾出線腐蝕主要原因為銨鹽結晶形成的垢下腐蝕為主,氯離子存在還會造成H2S-HCl-NH3-H2O型腐蝕。
汽提塔頂除鹽系統(tǒng)可以有效將塔頂回流石腦油中的氨氮脫除,減少塔內鹽含量的累積。汽提塔前后氮平衡見表5。
表5 汽提塔前后氮平衡
2014年渣油加氫汽提塔頂餾出線,由于管線內結鹽,使用4 a后出現焊口砂眼泄露,同時管線內大量腐蝕產物堆積,嚴重堵塞空冷入口管線。
為徹底解決管線腐蝕問題,于2016年11月增上汽提塔頂循環(huán)除鹽系統(tǒng)。2020年6月,裝置停工檢修期間打開后,管線內壁光滑平整、焊縫完整無缺陷,汽提塔頂線腐蝕情況以得到大幅度改善。
在目視檢查的同時,對管線進行測厚檢查。測厚部位選取空冷入口DN150 SCH40彎頭以及DN400直管段。測厚結果顯示:DN150彎頭厚度在7.6~7.8 mm之間(原始厚度8.2 mm),DN400直管段厚度在8.9~9.2 mm之間(原始厚度9.5 mm),以此結果估算管線腐蝕速率在0.2~0.15 mm/a之間,比較符合0.2 mm/a的防腐指標要求,但需關注運行。
根本解決塔頂腐蝕問題,材質升級是唯一的有效解決辦法,但是由于有氯離子的存在,必須使用高鎳合金鋼,成本太高。對于塔外氣相線腐蝕問題,雖然油溶緩蝕劑有一定效果,但是保證不了長周期運行。
通過元素示蹤分析結果來看,汽提塔頂餾出線腐蝕主要原因是銨鹽形成的垢下腐蝕,氯離子的存在會加劇腐蝕。
新增的塔頂除鹽系統(tǒng)能夠將塔頂回流油中的鹽脫除,減少鹽類在塔內的累計,緩解塔頂腐蝕。并且該系統(tǒng)油水分離效果良好,注水混合后能夠有效地將油水分離。