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        X-A型限壓閥夾心閥開膠故障分析與建議

        2021-08-30 02:55:36陳志平
        鐵道車輛 2021年4期
        關(guān)鍵詞:重車夾心銅板

        陳志平

        (中國鐵路太原局集團有限公司 車輛部,山西 太原 030013)

        隨著鐵路運輸“貨運增量”的不斷攀升,列車牽引質(zhì)量及開行密度越來越大,對鐵路貨車制動系統(tǒng)性能穩(wěn)定的要求也越來越高。貨物列車一旦在途中發(fā)生制動抱閘等故障,將直接影響到列車運輸秩序及貨運任務(wù)的完成。KZW-A型空重車自動調(diào)整裝置是我國鐵路貨車裝用量最大的空重車調(diào)整裝置,本文主要對KZW-A型空重車自動調(diào)整裝置的X-A型限壓閥夾心閥故障進行分析,并從制造源頭提出相應(yīng)防范措施。

        1 故障情況及影響

        1.1 故障情況

        2019年7月24日,大秦線74688次列車運行至后營站至盧龍北站間發(fā)生車輛走行部冒煙故障,車輛喊停于區(qū)間,經(jīng)現(xiàn)場檢查及查閱THDS數(shù)據(jù),機后190位C80B4382939車輛閘瓦磨耗嚴重且THDS預(yù)報疑似抱閘波形,對該車裝用的X-A型限壓閥分解發(fā)現(xiàn),限壓閥活塞組成的夾心閥開膠,橡膠與銅板完全分離。故障圖片見圖1。

        圖1 故障夾心閥

        2019年10月15日某車輛段站修作業(yè)場檢修C701563002車輛時,發(fā)現(xiàn)車輛無法產(chǎn)生制動作用。對該車安裝的X-A型限壓閥分解發(fā)現(xiàn),夾心閥開膠后脫落。

        1.2 故障影響

        圖2為KZW-A型空重車自動調(diào)整裝置初制動位示意圖。當列車管減壓制動時,120型空氣控制閥(120閥)發(fā)生動作,副風缸的壓力空氣經(jīng)120閥、連接KZW-A型空重車自動調(diào)整裝置的制動缸管進入X-A型限壓閥。在通過開啟的限壓閥夾心閥與閥口間隙通路時,由于夾心閥開膠,其下部掉落在開啟的閥口上,阻擋壓力空氣經(jīng)閥口進入制動缸,制動缸得不到足夠的壓力空氣,使得車輛不發(fā)生制動作用。

        圖2 KZW-A型空重車自動調(diào)整裝置制動位示意圖

        圖3為KZW-A型空重車自動調(diào)整裝置初緩解位示意圖。當列車管充氣緩解時,制動缸壓力空氣應(yīng)頂開限壓閥夾心閥并通過120閥排向大氣,實現(xiàn)制動機緩解。但夾心閥開膠脫落后,限壓閥活塞頂在脫開的橡膠上,增大了限壓閥制動缸通路排氣阻力,傳感閥無法排空降壓風缸的壓力空氣,導(dǎo)致制動缸不緩解。

        圖3 KZW-A型空重車自動調(diào)整裝置緩解位示意圖

        2 故障分析

        2.1 夾心閥內(nèi)部結(jié)構(gòu)對比分析

        為了查找夾心閥開膠脫落的原因,分別拆解故障夾心閥和良好夾心閥,發(fā)現(xiàn)故障夾心閥存在銅板彎曲變形、橡膠粘結(jié)不均勻2個顯著特點。

        2.1.1 銅板彎曲變形情況

        故障夾心閥銅板表面呈現(xiàn)明顯內(nèi)凹彎曲變形,使用刀口尺對夾心閥銅板進行檢測,如圖4所示,故障夾心閥銅板中部間隙最大約2 mm,而良好夾心閥銅板表面平整,銅板平面與刀口尺全部接觸。

        圖4 使用刀口尺進行檢測情況

        2.1.2 橡膠粘結(jié)情況

        圖5為夾心閥銅板表面粘結(jié)情況。通過外觀檢查,發(fā)現(xiàn)故障夾心閥銅板表面只有中間部位有少量的橡膠粘連痕跡,且銅板表面光滑。而良好夾心閥銅板表面粗糙,橡膠與銅板表面完全粘結(jié)。

        圖5 夾心閥銅板表面橡膠粘結(jié)情況對比

        2.2 夾心閥開膠原因分析

        通過上述分析發(fā)現(xiàn),造成夾心閥開膠脫落的主要原因有2個:一是銅板與橡膠粘接失效脫開,二是銅板在生產(chǎn)過程中發(fā)生變形,造成在使用時受力不均,影響密封和動作。

        2.2.1 銅板與橡膠粘接失效脫開

        按照夾心閥制造工藝要求,銅板與橡膠粘接主要經(jīng)過表面處理和硫化2個工序,造成粘接失效的原因有如下幾項:

        (1) 銅板未經(jīng)噴砂或拋丸處理,表面氧化層未去除,后期橡膠與氧化層不能發(fā)生化學(xué)反應(yīng),造成粘接失效;

        (2) 銅板表面清潔效果不良,未脫脂除油或接觸灰塵等雜質(zhì),影響粘接效果,造成粘接失效;

        (3) 硫化工序的硫化溫度、時間、壓力等控制不良,也會造成粘接失效。

        2.2.2 銅板變形

        銅板變形的主要原因是銅板下料、橡膠硫化等制造工藝控制不當,造成銅板原料變形或硫化時銅板受力過大產(chǎn)生變形,如圖6所示。

        圖6 銅板受力變形示意圖

        3 防范措施

        3.1 夾心閥銅板彎曲情況控制

        (1) 增加夾心閥銅板強度,防止夾心閥在使用過程中受到擠壓導(dǎo)致銅板變形,造成底部橡膠部分脫落,出現(xiàn)開膠。

        (2) 加強制造工藝控制。制造過程中,如剪裁工序發(fā)生銅板變形,嚴禁使用該銅板。

        (3) 加強硫化作業(yè)過程控制。硫化過程中確保銅板上下兩部位都放有膠料,防止硫化加壓導(dǎo)致的銅板變形,如圖7所示。

        圖7 正常硫化作業(yè)示意圖

        3.2 夾心閥表面光潔度處理

        提高夾心閥銅板與橡膠間粘合度。將夾心閥銅板表面采用噴砂或拋丸等處理方式,增加銅板表面的粗糙度,使橡膠件與銅板粘著更加緊密。

        4 結(jié)束語

        隨著KZW-A型空重車自動調(diào)整裝置投入使用的時間推移,其使用過程中出現(xiàn)的各類問題也必然會隨之增加。如何做好KZW-A型空重車自動調(diào)整裝置檢修工作及相關(guān)配套配件的制造質(zhì)量控制,仍是今后需要努力的方向。

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