文/朱文斌、陳輝
如今,我國高速公路里程正在不斷增加,因高速公路實際建設工期相對較短,且路基的填高較大,固結沉降時間不長,若在施工中路基未能得到分層碾壓,則壓實度就無法滿足要求,進而導致工后沉降,特別是橋臺或過路構造物臺背填方部位與縱向填挖交接部位,在施工中很容易產生壓實不足與填料選擇不當等問題,使路基沉降更加嚴重。在高速公路工程路基施工完成后,需盡快進行路面施工,對此,施工人員應及時處理工后沉陷問題,而注漿法就是一種影響最小且效果良好的處理方法。
除路基加固外,注漿法還能在改善地基土、穩(wěn)固邊坡與防滲基礎中使用。在路基加固過程中,一般使用旋噴注漿法,在土層表面鉆出一個注漿孔,然后采用一定壓力在孔內注入水泥漿,以此在孔內形成一個圓柱體;另外,原土和水泥漿結合后會形成固化體,從而實現有效加固地基[1]。
注入土體內的水泥漿會和原土發(fā)生一系列反應,比如物理化學作用,即在水泥作用下,土體顆粒之間發(fā)生聚集、離子交換與團?;?;又比如物理過程,即土體顆粒之間將達到擠密狀態(tài);此外還包括化學反應,即水泥水化和水解,在水泥和原土反應作用下,會產生一種特殊結構,在提高土基整體強度的同時,保證穩(wěn)定性與密實度,進而實現預期的加固目標。研究和實踐均表明,土體和水泥漿之間的固化反應相對較慢,對此,在配制水泥漿的過程中,可摻入一定量的速凝劑,以此達到加快凝結速度的目的,避免漿液沉淀對加固效果造成影響。
采用注漿法加固路基之前,工作人員應先做好現場調查工作,并進行必要的試驗,確定加固區(qū)內施工路基土各項參數,如含水量、塑液限和塑性指數,然后結合工程實際情況,采用適宜的布孔方式、鉆孔間距、水灰比等,包括鉆孔和注漿的設備,確保注漿施工順利完成,達到預期的加固效果。
某高速公路工程K27+628~K27+668 標段范圍內的路基由于在施工過程中沒有進行分層填筑與碾壓,在一段時間之后產生了一定沉降;另外,因路面施工時間正值當地雨季,在路基產生出沉降的部位積水,同時雨水下滲,會使路基土體強度大幅降低,導致軟化、沉陷增大。通過現場調查,沉陷范圍的總面積可以達到800m2左右,沉陷深度可以達到數十厘米。
目前,該標段的基層與下面層均完成了施工,為避免對后續(xù)路面施工進度造成影響,決定采用注漿的方法對該標段路基實施加固,防止其繼續(xù)沉降對路面施工造成影響或使完成施工的路面結構層次被破壞?,F結合該工程實際情況,對其路基加固過程中注漿法的應用做如下分析。
在路基沉陷處理施工開始前,應先結合現場的具體情況,認真做好各項準備工作。施工臨時用電以發(fā)電機為主,施工臨時用水以附近的河水為主。將臨時用水和臨時用電都接通后,先試運行鉆機與注漿設備,保證所有設備都能處于正常運轉狀態(tài)。在施工人員進場前,嚴格審核其資歷,經審核確認滿足施工要求后方可批準進場[2]。
水泥,選擇初凝時間不少于3h,終凝時間相對較長,且強度等級不低于42.5 級的普硅水泥,不可使用已經變質的水泥。因注漿施工對水泥的消耗很多,單個注漿孔的注漿量就可以達到1.6~2m3,根據配合比進行換算,單個注漿孔需要使用水泥1.5t 左右,所以在施工開始前應保證有兩天以上的水泥量,另外在施工中還要制定材料組織計劃,避免停工待料情況發(fā)生。在水泥材料進場后,工作人員應立即報告相關部門核實數量,為后續(xù)的收方結算提供方便。水,人、畜飲用水都可在施工中使用,若對水質有懷疑,應委托相關部門進行檢測,僅檢測確認對泥漿性能無影響后,方可使用;另外,還可根據周圍的環(huán)境情況,通過溝渠取水進行注漿施工。水玻璃,模數在2.4~3.2 范圍內,波美度在42°~46°范圍內,密度在1.40~1.46g/cm2范圍內[3]。
基于技術總工程師的指導,根據工程特點收集各類資料,制定合理可行的施工方案,并提出有效的技術管理方法;分項工程施工開始前,組織相關人員熟悉招標文件,以掌握設計方案和施工要求;組織施工人員認真學習相關技術標準,確保施工始終按照規(guī)范的要求進行;對現場全體操作人員做安全和技術交底[4]。
根據相關試驗記錄可以看出,該段路基土的最大干密度和最佳含水量分別為1.96g/cm3、18.7%,塑、液限分別為22.5%和32.5%,塑性指數11%?;诖?,完成地質鉆探與標貫試驗,明確路基松散程度以及其具體位置和分布范圍,并通過現場取樣試驗確定壓實度,其結果為:與表面相距1.6~1.8m 部分的壓實度為96.3%,與表面相距2.6~2.8m 部分的壓實度為98.6%,與表面相距3.6~3.8m 部分的壓實度為80.5%,與表面相距4.6~4.8m 部分的壓實度為87.9%。根據以上試驗結果可知,與表面相距3.6~4.8m 部分的壓實度比規(guī)范要求的值低很多,說明這一部分的路基較為松散,有產生沉陷的可能,應進行有效加固[5]。
在沉降發(fā)生位置按照梅花狀布置鉆孔,確保加固范圍內的土體能夠形成一個整體。在有沉降裂縫的部位,鉆孔布設范圍應達到1~2m;在沉陷較為嚴重的部位,鉆孔之間的距離應控制在2m 以內。根據現場實際情況,結合路基土的實際密實程度,本次共設置了200 個鉆孔。
鉆孔采用油壓鉆機進行,成孔方法為沖擊干鉆,孔徑按照75~91mm 的范圍控制,孔深控制在6~7m 范圍內,以地質鉆探結果為依據,鉆孔應達到原狀土層內0.5m。另外,在施工過程中,應采用間隔成孔的方法,在鉆設完成的孔結束注漿之后,將鉆孔加密至設計要求的密度。
注漿管為高壓膠管,管徑20mm,在管的下部應按照0.5m 的間隔距離開出小孔,同時還要用透明膠帶對小口與下端開口進行封閉,避免鄰孔注漿過程中漿液進入管口或孔眼處對注漿造成影響。注漿管應一次性到達鉆孔底部;另外,鉆孔外應露出0.5m 的長度,用于和輸漿管相連。
漿液采用425 普硅水泥,水灰比采用0.85,配制時摻入適量速凝劑,以達到速凝和早強的效果。水泥漿的拌制主要使用臥式攪拌機進行,注漿采用高壓注漿泵進行。在注漿過程中,按照從外到內的順序實施間隔注漿。以沉降處外圍為起點,形成一個完整的包圍圈,避免漿液從路基范圍內流出,然后從沉陷處中部開始先間隔注漿再加密注漿。注漿剛開始時,采用0.5~1.5MPa 的注漿壓力,使?jié){液填充并滲透即可;然后將注漿壓力升高至0.8~2.5MPa,必要時可采用4~6MPa 的注漿壓力。在注漿壓力作用下,漿液從土層中的孔隙內下滲,將路基中的孔隙完全填滿,并對松散部分予以壓實與擠密,確保沉陷處的路基形成一個固化體,進而實現對路基的有效加固。
施工時,在注漿之前與完成后都要實施地質鉆探、現場取樣與標貫試驗,試驗結果如表1所示。
表1 試驗結果
由表1 可知,注漿之前松散處錘擊次數的平均值是4.36,注漿之后松散處錘擊次數的平均值是12.4,密實度提高了近三倍,處于中密狀態(tài),強度可以達到要求。
根據地質鉆探取芯結果可知,在完成注漿以后,路基內空隙將被漿液完全填滿;受到壓力后,松散路基被擠密與壓實,得到完整固化體。另外,施工中還開展了沉降觀測,未發(fā)現沉降。由此可見,該段路基注漿加固效果良好,實現了預期的加固目標。
綜上所述,應用注漿法能夠有效解決路基沉陷問題,而且操作簡單,效果顯著,值得大規(guī)模推廣應用。該工程標段范圍內路基通過應用以上的注漿技術順利完成了加固,且加固效果良好,所用施工技術合理可行,能夠為類似高速公路路基注漿加固施工提供技術參考,并發(fā)揮出注漿技術應用應有的效果。