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        垃圾焚燒爐余熱鍋爐受熱面改造方案對(duì)比研究與驗(yàn)證

        2021-08-27 07:36:34許紹進(jìn)劉亞成
        機(jī)電工程技術(shù) 2021年7期
        關(guān)鍵詞:煙氣

        許紹進(jìn),劉亞成,高 峰

        (上??岛悱h(huán)境股份有限公司,上海 201703)

        0 引言

        我國(guó)的生活垃圾焚燒處理在最近十年中經(jīng)歷了快速的發(fā)展,處理方式逐漸從以填埋為主改變?yōu)橐苑贌秊橹鳌7贌軌驅(qū)崿F(xiàn)垃圾的減量化、資源化、無害化,并降低了對(duì)環(huán)境的排放影響。焚燒過程的主要流程為儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)、焚燒系統(tǒng)和煙氣凈化系統(tǒng)。在焚燒過程中,垃圾在焚燒爐中燃燒,產(chǎn)生高溫?zé)煔?,并在高溫區(qū)域停留一定時(shí)間,隨后通過余熱鍋爐進(jìn)行換熱,產(chǎn)生過熱蒸汽發(fā)電。目前,焚燒爐分為機(jī)械爐排爐和流化床爐,并以機(jī)械爐排爐為主流技術(shù)。

        近年來,隨著生活質(zhì)量的提高和垃圾分類的逐步開展,垃圾熱值在全國(guó)范圍內(nèi)均有增長(zhǎng)[1],垃圾也更加適宜焚燒處理,但對(duì)已經(jīng)投運(yùn)的焚燒爐運(yùn)行穩(wěn)定性產(chǎn)生了明顯的影響,許多項(xiàng)目出現(xiàn)了超溫結(jié)焦、排煙溫度高的問題。某焚燒廠因垃圾熱值升高超溫明顯,導(dǎo)致了超溫、積灰、腐蝕等問題。因此,該焚燒廠對(duì)焚燒爐進(jìn)行技術(shù)改造,降低過熱器區(qū)域的煙氣溫度,減少積灰、腐蝕的風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。

        1 項(xiàng)目設(shè)計(jì)及運(yùn)行概況

        該項(xiàng)目設(shè)置有3 臺(tái)垃圾焚燒爐,單臺(tái)爐設(shè)計(jì)處理量為750 t/d,設(shè)計(jì)入爐垃圾熱值為1 700 kcal/kg[2],在滿足850 ℃/2 s的爐膛溫度要求下采用了水冷爐膛設(shè)計(jì),即左右側(cè)墻采用重型爐墻結(jié)構(gòu),左右側(cè)墻燃燒段為空冷爐墻,前拱、后拱為水冷壁結(jié)構(gòu)并敷設(shè)耐火澆注料保護(hù),焚燒爐爐膛結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 水冷壁爐膛結(jié)構(gòu)

        余熱鍋爐形式為單鍋筒自然循環(huán)水管鍋爐,結(jié)構(gòu)形式為臥式,分為4 煙道,1、2、3 煙道為膜式水冷壁構(gòu)成的空煙道,4煙道水平布置各對(duì)流受熱面,其中1 煙道整體敷設(shè)了耐火澆注料,汽包布置于1 煙道上方空間。額定蒸發(fā)量為69 t/h;蒸汽參數(shù)為4.0 MPa/450 ℃;過熱器前煙氣設(shè)計(jì)溫度為580 ℃;高過、中過材質(zhì)為12 CrMoVG;低過材質(zhì)為20 G。

        經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行后,垃圾熱值已達(dá)到1 900 kcal/kg,與設(shè)計(jì)熱值1 700 kcal/kg 存在明顯差距,超過了設(shè)計(jì)熱負(fù)荷的110%[3]。由于采用了水冷爐膛和空冷爐墻的設(shè)計(jì),爐膛的容積熱負(fù)荷適應(yīng)性較好,在熱值達(dá)到1 900 kal/kg 后,積灰結(jié)焦較輕,沒有大焦、掉焦等問題,焚燒爐運(yùn)行穩(wěn)定。如圖2 所示。

        圖2 入爐垃圾熱值變化情況

        余熱鍋爐受熱值升高的影響,鍋爐蒸發(fā)量高于設(shè)計(jì)值,并存在如下問題。

        (1)過熱器區(qū)域煙氣溫度高,減溫水量大。過熱器前煙氣溫度平均為602 ℃,最高可達(dá)630 ℃,高于設(shè)計(jì)溫度580 ℃,因此一級(jí)、二級(jí)減溫水量大,兩級(jí)減溫水總計(jì)約8 t/h,超過鍋爐設(shè)計(jì)值,運(yùn)行中控制裕量小。

        (2)水平煙道蒸發(fā)器、過熱器積灰結(jié)焦明顯,腐蝕嚴(yán)重。由于蒸發(fā)器前煙氣溫度近700 ℃,煙氣中的灰結(jié)渣性強(qiáng),因此蒸發(fā)器區(qū)域的積灰明顯,部分區(qū)域存在積灰的架橋現(xiàn)象。高溫過熱器區(qū)域則因?yàn)闊煔鉁囟瓤蛇_(dá)630 ℃,管壁溫度較高,在12 CrMoVG的管材上出現(xiàn)了凹坑等情況[4-5]。

        (3)排煙溫度高,吹灰頻繁。余熱鍋爐出口的煙氣溫度升高,可達(dá)220 ℃,鍋爐熱效率降低。為提高蒸發(fā)量,降低排煙溫度,運(yùn)行中提高了吹灰器使用頻率。

        針對(duì)上述問題,決定改造原有焚燒爐,通過提高原受熱面換熱效果或增加爐內(nèi)受熱面等方式降低水平煙道煙氣溫度,降低高溫腐蝕風(fēng)險(xiǎn),提高鍋爐效率。

        2 改造方案研究

        根據(jù)余熱鍋爐受熱面改造的部位不同,國(guó)內(nèi)主要有如下幾種改造方案:(1)爐膛絕熱爐墻改造;(2)取消一煙道上部澆注料;(3)輻射煙道內(nèi)增加受熱面;(4)調(diào)整對(duì)流受熱面布置。以下將針對(duì)上述方案進(jìn)行對(duì)比分析,選擇合理的改造方案。

        2.1 方案1:爐膛絕熱爐墻改造

        絕熱爐墻改造為國(guó)內(nèi)普遍應(yīng)用的方法之一,有效地解決了爐膛溫度高,高溫結(jié)焦嚴(yán)重、掉焦等問題。國(guó)內(nèi)主要采用的方案為對(duì)主燃區(qū)和爐膛前、后拱進(jìn)行改造,由空冷或絕熱拱改造為水冷拱[6-7]。珠海某項(xiàng)目爐膛設(shè)計(jì)為水冷爐膛,在熱值較低時(shí)因爐膛下部水冷度過高,無法滿足爐膛溫度要求而技改為絕熱爐墻,但在熱值升高后則采用了膜式水冷壁輕型爐墻的結(jié)構(gòu)[8]。改造實(shí)例如圖3 所示。

        圖3 國(guó)內(nèi)焚燒廠絕熱爐墻改造實(shí)例

        本項(xiàng)目前、后拱為水冷拱,且不存在嚴(yán)重的結(jié)焦問題。如將左右側(cè)墻改造為水冷爐墻,改造面積小,換熱效果差,煙氣溫度變化在10 ℃以內(nèi)。如采用堆焊鎳基合金措施代替耐火材料,則存在因?yàn)闋t膛下部水冷度過高而不能滿足850 ℃/2 s 的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。因此,本項(xiàng)目不對(duì)焚燒爐爐膛進(jìn)行改造。

        2.2 方案2:取消一煙道上部澆注料

        為保持850 ℃/2 s的運(yùn)行溫度要求,1 煙道內(nèi)敷設(shè)了耐火澆注料至頂棚向下0.3 m處。澆注料的換熱效果差,因此1 煙道溫降小,若取消1 煙道內(nèi)澆筑料,可以有效換熱,降低煙溫[9]。深圳某項(xiàng)目為絕熱爐膛,取消1 煙道內(nèi)部分區(qū)域的澆筑料,并采用堆焊保護(hù),爐膛出口溫度降低132 ℃[10]。針對(duì)該項(xiàng)目,計(jì)算結(jié)果表明,如果將1 煙道上部澆注料全部取消,如圖4 所示。爐膛上部金屬導(dǎo)熱效果優(yōu)于耐火材料,吸熱加強(qiáng),則1 煙道出口溫度可下降80 ℃,降溫效果明顯。但爐膛下部為水冷結(jié)構(gòu),1 煙道取消澆注料后,爐膛水冷度過大,爐溫容易波動(dòng),不能滿足850 ℃/2 s要求,且運(yùn)行中難以調(diào)整控制[11]。同時(shí),需考慮高溫區(qū)域的防腐措施,因此成本較高??紤]運(yùn)行和成本因素,本項(xiàng)目不采用該種技術(shù)方案。

        圖4 取消1 煙道上部澆注料

        2.3 方案3:輻射煙道內(nèi)增設(shè)對(duì)流受熱面

        在空煙道內(nèi)增設(shè)受熱面,可直接增大換熱面積,降低煙氣溫度,但面臨著高溫腐蝕和積灰的影響。深圳某焚燒廠在1 煙道出口后增設(shè)了過熱器,盡管蒸汽溫度只有350 ℃,但管束壽命僅不到2 年,需頻繁更換過熱器[12]??梢?,1 煙道及2 煙道上部由于煙氣溫度過高,高溫腐蝕嚴(yán)重,不適于增設(shè)受熱面,應(yīng)在較低煙氣溫度的區(qū)域布置增設(shè)受熱面。2 煙道下部為前后隔墻水冷壁,可用空間較小,3 煙道下部后墻有足夠空間布置,因此選擇3 煙道增設(shè)受熱面。

        針對(duì)立式煙道增設(shè)受熱面,國(guó)內(nèi)有如下改造方式:(1)利用原水冷壁,將部分水冷壁直管改為旗形管,利用旗形管的彎曲部分增加受熱面積[13-14];(2)利用懸吊式的S型蒸發(fā)屏增加受熱面積[11],利用直管改造的方案增加的面積較小,但結(jié)構(gòu)布置復(fù)雜,施工較為困難,因此決定在三煙道增設(shè)懸吊S蒸發(fā)屏,以降低水平煙道煙氣溫度。余熱鍋爐受熱面改造如圖5 所示。

        圖5 余熱鍋爐受熱面改造

        2.4 方案4:調(diào)整對(duì)流受熱面布置

        高溫過熱器前增設(shè)1 組蒸發(fā)器,節(jié)距為220 mm×120 mm,蒸發(fā)器前設(shè)置3 層激波清灰設(shè)備。水平煙道可通過調(diào)整蒸發(fā)器和過熱器的面積分配,使原有高溫過熱器調(diào)整為蒸發(fā)受熱面,原有2 級(jí)蒸發(fā)器變?yōu)榈蜏剡^熱器,降低過熱器煙氣溫度和蒸汽溫度。某余熱鍋爐將低溫過熱器改造成高溫省煤器,以降低蒸汽溫度[14]。但水平煙道入口溫度較高,積灰情況較重,調(diào)整受熱面需考慮受熱面間距。通過計(jì)算,發(fā)現(xiàn)對(duì)流受熱面調(diào)整后減溫水量顯著降低,但受熱面改造空間有限,施工復(fù)雜,且減少了受熱面面積,不能達(dá)到提高鍋爐負(fù)荷的效果,因此不采用該種方案?,F(xiàn)有激波清灰器清灰效果較差,可在水平煙道蒸發(fā)器前增設(shè)蒸汽吹灰器提高清灰效果,降低積灰情況。

        2.5 各方案性能對(duì)比

        匯總上述各方案對(duì)比性能參數(shù),得到如表1 所示的各改造方案性能對(duì)比。

        表1 各改造方案性能對(duì)比

        通過對(duì)上述各種方案的論證對(duì)比,選擇了在3 煙道布置S型蒸發(fā)受熱面,主要傳熱方式為對(duì)流換熱。考慮到熱負(fù)荷、結(jié)構(gòu)布置、改造難易等因素,受熱面管采用φ51 mm×5 mm,截距270 mm,為“雙S”型結(jié)構(gòu),材質(zhì)為20G,并在上下S 型區(qū)域開孔設(shè)置蒸汽吹灰器,以提高換熱效果。

        改造后的鍋爐設(shè)計(jì)參數(shù)如表2 所示。

        表2 余熱鍋爐改造設(shè)計(jì)參數(shù)

        3 運(yùn)行效果

        改造后,過熱器區(qū)域降溫明顯,過熱器區(qū)域煙氣溫度穩(wěn)定運(yùn)行在540~550 ℃,在負(fù)荷較高時(shí),煙氣溫度約560 ℃,較改造前有明顯下降。兩級(jí)減溫水量總計(jì)約3.37 t/h,較技改前8 t/h 有明顯下降,鍋爐超負(fù)荷能力顯著提高,主蒸汽流量在75 t/h 左右。改造后,對(duì)流受熱面積灰顯著減少,無明顯積灰架橋現(xiàn)象。表3 所示為改造前后運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比。

        表3 改造前后鍋爐運(yùn)行數(shù)據(jù)

        4 結(jié)束語(yǔ)

        近年來,隨著人民生活水平的不斷提高和垃圾分類的有序開展,垃圾的熱值不斷提升。部分項(xiàng)目的垃圾熱值超過設(shè)計(jì)值,導(dǎo)致焚燒爐內(nèi)和余熱鍋爐出現(xiàn)了積灰結(jié)焦、煙氣超溫和高溫腐蝕等問題。針對(duì)某焚燒項(xiàng)目過熱器前超溫和積灰問題,進(jìn)行了余熱鍋爐受熱面改造方案的研究,通過對(duì)比不同的改造方案,選擇以3 煙道增設(shè)S 型受熱面措施。改造后,過熱器前煙溫降低明顯,積灰問題也得到了減輕,減少了高溫腐蝕的風(fēng)險(xiǎn),提高了鍋爐運(yùn)行的穩(wěn)定性,對(duì)類似項(xiàng)目改造也有良好的借鑒意義。

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