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        內(nèi)齒圈氮碳共滲工藝研究

        2021-08-26 06:15:14朱賀
        金屬加工(熱加工) 2021年8期
        關(guān)鍵詞:內(nèi)齒圈滲層氨氣

        朱賀

        徐州圣邦機(jī)械有限公司 江蘇徐州 221000

        1 序言

        某新型工程機(jī)械的行走機(jī)構(gòu)采用行星齒輪減速機(jī),其內(nèi)齒圈與行星齒輪嚙合,承載整個行走機(jī)構(gòu)最終輸出的轉(zhuǎn)矩,因此不僅要求齒面有著足夠高的硬度、耐磨性和抗疲勞性,而且要求心部有一定的強(qiáng)度和韌性。根據(jù)實際工況并結(jié)合設(shè)計要求及加工條件,對內(nèi)齒圈采用調(diào)質(zhì)處理后進(jìn)行氮碳共滲的熱處理工藝。為滿足技術(shù)要求,我公司新購入一臺自動化可控井式滲氮爐對其進(jìn)行處理,但是在氮碳共滲后出現(xiàn)了一些質(zhì)量問題。本文從設(shè)備、工藝參數(shù)、操作等方面進(jìn)行原因分析,針對性優(yōu)化工藝,經(jīng)驗證滿足了設(shè)計技術(shù)要求。

        2 初始工藝

        2.1 工件

        內(nèi)齒圈結(jié)構(gòu)如圖1所示,材料為42CrMo鋼,工件滲氮(安裝面A除外)。技術(shù)要求:齒面硬度620~750HV1,滲層深度0.2~0.3mm。

        圖1 內(nèi)齒圈結(jié)構(gòu)

        2.2 設(shè)備

        采用R N-160-6可控井式滲氮爐,額定溫度650℃,3區(qū)控溫加熱,有效減少爐內(nèi)溫差。配置微控全自動氮勢控制系統(tǒng),按照程序設(shè)定在對溫度、時間、壓力等參數(shù)進(jìn)行控制的同時,通過流量控制系統(tǒng)中的常量電磁閥、脈沖電磁變量閥等,對通入爐內(nèi)的氨氣流量和甲醇滴速進(jìn)行實時精確控制,從而將爐內(nèi)氨氣分解率控制在設(shè)定范圍內(nèi),以保證爐內(nèi)氮勢Np[1]。

        2.3 工藝方案

        零件加工路線為:下料→鍛打毛坯→正火→粗加工→調(diào)質(zhì)→精加工→鉆孔→插齒→氮碳共滲→裝配。采用滴注式氣體氮碳共滲處理工藝,滲劑采用氨氣+甲醇。

        將內(nèi)齒圈A面涂抹防滲劑后,均勻擺放在專用工裝上,每批帶若干隨爐試塊(材料和調(diào)質(zhì)處理與內(nèi)齒圈同批),以便進(jìn)行表面硬度、滲層深度的檢測。初步制定熱處理工藝曲線如圖2所示,具體工藝過程如下。

        圖2 熱處理工藝曲線

        1)采用等溫滲氮法進(jìn)行氮碳共滲。

        2)內(nèi)齒圈入爐加熱后通入氨氣進(jìn)行排氣,加熱到350℃時保溫30min,達(dá)到500℃時進(jìn)氣系統(tǒng)的兩個常量閥全部打開,爐內(nèi)溫度達(dá)到設(shè)定值520℃時保溫330min。

        3)強(qiáng)滲階段2 4 0 m i n,分解率控制在2 0%~2 5%,擴(kuò)散階段9 0 m i n,分解率控制在40%~45%。

        4)利用氮勢控制系統(tǒng)使氨氣流量保持在4.5~5.5m3/h、甲醇滴注速度約60滴/min,從而調(diào)節(jié)爐內(nèi)氨氣分解率在設(shè)定范圍內(nèi)。

        5)為保證爐內(nèi)氮勢,共滲過程中對進(jìn)氣壓力和流量、爐內(nèi)壓力和溫度、甲醇滴注速度等都要進(jìn)行實時監(jiān)控和調(diào)整。

        6)內(nèi)齒圈隨爐冷卻到200℃時出爐空冷。

        3 內(nèi)齒圈氮碳共滲問題及分析

        3.1 出爐后出現(xiàn)質(zhì)量問題

        1)滲層平均硬度約550HV1,滲層平均深度約0.15mm,均未達(dá)到設(shè)計技術(shù)要求。

        2)工件表面顏色不均勻,有斑狀和流掛現(xiàn)象,如圖3所示。

        圖3 表面斑狀和流掛

        3)上面兩層工件表面出現(xiàn)藍(lán)色,如圖4所示。

        圖4 表面藍(lán)色

        4)零件畸變尺寸超差:設(shè)計要求徑向圓跳動控制在0.05mm以內(nèi),多次測量實際值約為0.12mm。

        3.2 原因分析

        調(diào)取熱處理工藝運(yùn)行曲線(見圖5)。結(jié)合設(shè)備、工藝和實際運(yùn)行數(shù)據(jù),對出現(xiàn)的質(zhì)量問題原因進(jìn)行分析。

        圖5 熱處理工藝運(yùn)行曲線

        (1)滲層深度不夠,硬度偏低 主要原因為共滲溫度520℃偏低,保溫時間330min偏短,通入氨氣過早。強(qiáng)滲階段分解率偏低,造成爐內(nèi)氮勢過高,另外分解率不穩(wěn)定,在運(yùn)行過程中多次出現(xiàn)波動。

        (2)工件表面顏色不均勻,有斑狀和流掛現(xiàn)象主要原因為工件沒有清洗干凈,表面存在油污和殘留清洗劑。另外A面涂抹的KS-2局部防滲劑較多,導(dǎo)致受熱后流淌到工件表面。

        (3)工件表面出現(xiàn)藍(lán)色 從熱處理工藝運(yùn)行曲線可以看出,在共滲過程中氨氣進(jìn)氣壓力有兩次突然降低,在冷卻階段更是降低到零線,可以反映出運(yùn)行過程中氨氣出現(xiàn)過中斷,導(dǎo)致爐內(nèi)出現(xiàn)負(fù)壓,有空氣進(jìn)入爐內(nèi),造成上層工件表面氧化出現(xiàn)藍(lán)色。

        (4)零件畸變尺寸超差 升溫過程中保溫階段只有一段太少且保溫時間太短,出爐溫度200℃偏高,導(dǎo)致工件受熱不均產(chǎn)生畸變。

        4 改進(jìn)工藝

        根據(jù)以上分析,再次制定的熱處理工藝曲線如圖6所示。

        1)采用二段滲氮法,將氮碳共滲分兩個溫度階梯保溫。初期采用高氮勢,增加表面氮含量,中后期降低氮勢,使表面高氮向心部擴(kuò)散,減少表面高氮白亮層的厚度,避免形成網(wǎng)狀氮化物[2]。

        2)采用階梯升溫,加熱到250℃、350℃、450℃時分別保溫30min,當(dāng)達(dá)到360℃時進(jìn)氣系統(tǒng)的常量閥1打開通入氨氣進(jìn)行排氣。這樣可以使工件表面充分氧化以增加齒面觸媒效應(yīng),達(dá)到500℃時進(jìn)氣系統(tǒng)的常量閥2打開,共滲過程中通過脈沖電磁變量閥對流量進(jìn)行實時控制。

        3)根據(jù)裝爐量延長保溫時間,強(qiáng)滲階段360m i n,分解率控制在40%~45%;擴(kuò)散階段120m i n,分解率控制在50%~55%;退氮階段60min,分解率控制在>80%。

        4)利用氮勢控制系統(tǒng)使氨氣流量保持在5~6m3/h、甲醇滴注速度約90滴/min,調(diào)節(jié)爐內(nèi)氨氣分解率在設(shè)定范圍內(nèi),以保證爐內(nèi)氮勢。

        5)由原來單瓶供氣改為雙瓶并聯(lián)供氣,保證進(jìn)氣壓力連續(xù)穩(wěn)定。共滲過程中對進(jìn)氣壓力和流量、爐內(nèi)壓力和溫度、甲醇滴注速度等進(jìn)行實時監(jiān)控和及時調(diào)整。

        6)內(nèi)齒圈隨爐冷卻到150℃時出爐空冷。

        改進(jìn)后熱處理工藝運(yùn)行曲線如圖7所示,從中可以看出,爐內(nèi)溫度和壓力,以及氨氣進(jìn)氣壓力和流量均平穩(wěn)正常,分解率保持平穩(wěn),主要參數(shù)均在工藝要求范圍內(nèi)。

        圖7 改進(jìn)后熱處理工藝運(yùn)行曲線

        改進(jìn)后熱處理工藝執(zhí)行完畢后的出爐效果如圖8所示,內(nèi)齒圈表面呈銀灰色且較均勻,外觀質(zhì)量較好。隨爐試塊的表面硬度、滲層深度、內(nèi)齒圈關(guān)鍵尺寸均在技術(shù)要求范圍內(nèi)。后續(xù)經(jīng)多爐試驗均取得了良好的效果,驗證了此工藝方案的合理性和可執(zhí)行性。

        圖8 改進(jìn)后熱處理工藝的出爐效果

        5 結(jié)束語

        氮碳共滲在化學(xué)熱處理方式中有著很多優(yōu)勢,本文從氮碳共滲工藝的制定和執(zhí)行細(xì)節(jié)入手,通過對設(shè)備和全過程參數(shù)的細(xì)致分析,找到了造成質(zhì)量問題的原因,并有針對性地改進(jìn)工藝方案及相關(guān)參數(shù)。經(jīng)驗證取得了良好的效果,為今后類似零件進(jìn)行氮碳共滲起到了示范作用。

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