吳宏斌
(華陽新材料科技集團有限公司,山西 陽泉 045000)
寺家莊選煤廠隸屬于華陽新材料科技集團有限公司,是一座大型礦井型選煤廠,入選煤種為無煙煤,選煤廠建設規(guī)模與礦井相同,為 7.00 Mt/a。礦井井田含煤共 18 層,其中 4 層是具有經濟價值的可采或局部可采煤層,即:81、84、9、15號煤層。選煤工藝:300~50 mm 粒級動篩排矸,90~7 mm 粒級跳汰分選。主要產品有精煤、電煤、塊炭。
隨著寺家莊礦開采煤層變化,混煤的發(fā)熱量偶爾會出現(xiàn)不滿足用戶需求,需要配入精煤提高發(fā)熱量。目前混煤通過化驗后,發(fā)熱量不達標時,需通過人工核算混煤裝車節(jié)數(shù)和精煤裝車節(jié)數(shù),先裝滿混煤后,再更換為精煤快速裝車站單獨裝精煤,裝車流程復雜,并且無法混勻。
寺家莊選煤廠產品可以實現(xiàn)配煤,但僅能實現(xiàn)粗配,主要存在的問題如下。
(1)無法實現(xiàn)混煤和精煤均勻摻配,且摻配流程復雜,影響裝車速度,對混煤銷售影響較大。
(2)主洗車間跳汰精煤篩下末精煤可以通過刮板反轉摻入中煤膠帶,經篩分摻入混煤,末精煤量比較少且無法調控,其中還有中煤摻入反而可能會降低發(fā)熱量,因此主洗車間生產過程無法實現(xiàn)精煤摻配。
(3)選煤廠現(xiàn)有混煤倉(容量1.5萬t)和儲煤場(容量8萬t),全部位于鐵路裝車線南側,分別進入2個不同的快速裝車站,精煤和混煤無通道實現(xiàn)互摻。
(4)缺少灰分、數(shù)量在線檢測設備,均需要人工化驗,化驗周期長,滯后性嚴重。
(5)現(xiàn)有混煤和末精煤倉下給煤機均無法調量,無法實現(xiàn)配煤。
基于現(xiàn)有情況,結合用戶需求,精準配煤改造主要實施內容為:通過增加1套精準配煤系統(tǒng)。針對性解決現(xiàn)場問題,主要實現(xiàn)以下目標。
(1)實現(xiàn)產品倉下均質化精準配煤。
(2)實現(xiàn)配煤系統(tǒng)各環(huán)節(jié)信息參數(shù)的實時監(jiān)控。
(3)實現(xiàn)膠帶給煤量和不同質量配比的自動控制。
(4)建立應急預案。
(5)配比自動優(yōu)化。通過化驗點灰的數(shù)據(jù),實現(xiàn)精準配煤系統(tǒng)的結果對比,隨著數(shù)據(jù)的不斷積累,不斷的自學習、自矯正,系統(tǒng)會不斷成長,變得更智能、更精準。
通過精準配煤系統(tǒng),達到商品煤合格的目的,最終實現(xiàn)產銷量、質的平衡、時間的平衡、倉儲的平衡。
主要內容如下。
(1)儲煤場下10臺Q=500 t/h 的給煤機,其中5臺增加變頻器。
(2)3個混煤倉下12臺Q=900 t/h 的給煤機,每個倉下4臺,其中2 臺給煤機增加變頻器,共計6臺。
(3)末精煤倉下10臺Q=500 t/h的給煤機,其中5臺增加變頻器。
(4)在產品至快速裝車站膠帶新增皮帶秤1臺。
(5)汽車裝車站膠帶,更換電機為變頻電機,并配置變頻器,新增犁式卸料器、X光灰分儀各1臺。
(6)在741至3號轉載點膠帶上新增皮帶秤2臺,灰分儀1臺。
(7)將現(xiàn)有混煤倉下、儲煤場下以及精煤倉下給煤機接入系統(tǒng)。
(8)增設3 臺精準配煤算法服務器,配置為:4核4線程,3.0 GHz以上,16 G內存,500 G×3硬盤,raid5。
如圖1所示,針對目前混煤和精煤無法實現(xiàn)摻混,需延長645至汽車裝車站膠帶10.5 m,新建6m×6m的六號轉載點,新建六號轉載點至741至3號轉載點膠帶現(xiàn)有轉載點棧橋56 m和膠帶輸送機62 m,在741至3號轉載點膠帶現(xiàn)有轉載點加層,實現(xiàn)在裝車過程中精煤均勻摻入混煤裝車系統(tǒng)中。
圖1 新增棧橋示意
針對寺家莊選煤廠改造后的配煤系統(tǒng),開發(fā)1套精準配煤軟件系統(tǒng),配合煤質在線監(jiān)測等硬件設施,實現(xiàn)選煤廠配煤系統(tǒng)的智能控制,達到精準配煤的目的,主要包含以下功能。
(1)煤量配比計算模型。配煤開始前,根據(jù)各煤倉的煤質信息、生產運行情況及當前裝車的質量要求,自動推送配煤方案。建立配比、目標熱值、給煤量之間的調節(jié)模型,使配煤過程按照預設參數(shù)進行。
(2)倉下精準配煤。由于儲煤場、混煤倉下以及精煤倉下給煤機均無法調節(jié)給煤量,方案設計所有倉下給煤機接入系統(tǒng),實現(xiàn)系統(tǒng)遠程啟停,通過設置給煤機開啟臺數(shù)粗調給煤量,再通過新增皮帶秤反饋數(shù)據(jù)微調帶變頻給煤機的給煤量,實現(xiàn)精準給煤。
(3)配煤系統(tǒng)監(jiān)控??梢酝ㄟ^終端遠程實時監(jiān)控配煤系統(tǒng)內各煤倉產品質量數(shù)據(jù)、膠帶狀態(tài)、皮帶秤數(shù)據(jù)、灰分儀數(shù)據(jù)、當前配比等配煤系統(tǒng)的狀態(tài)信號,為生產系統(tǒng)調節(jié)入倉煤量、入倉分配等提供判斷依據(jù),確保無冒倉、空倉情況出現(xiàn)。
(4)自動控制帶煤量及配比。設定帶煤量選擇調節(jié)邏輯投用后,系統(tǒng)按照設定總帶煤量和配比自動開啟給煤機,以開啟給煤機數(shù)量粗調、變頻微調的方式,使產品帶煤量保持在設定區(qū)間內,從而達到配比穩(wěn)定的目的。
(5)應急預案管理。建立應急預案。當混煤倉倉儲不足時,及時發(fā)送信息給工作人員,并協(xié)調開啟儲煤倉下給煤機以及收集膠帶輸送機進行配煤,末精煤倉通過設定閾值,提前提醒生產人員轉換生產方式,減少車等煤情況的出現(xiàn)。
(6)配比自動優(yōu)化。通過灰分儀的數(shù)據(jù)、料位計的數(shù)據(jù)、精準配煤系統(tǒng)的結果對比,實現(xiàn)系統(tǒng)的自學習及相互矯正,通過數(shù)據(jù)分析,結合機器學習深度學習方法不斷地調優(yōu)模型,隨著數(shù)據(jù)的不斷積累,不斷地自學習、自矯正,系統(tǒng)會不斷地成長,變得更智能,更精準,實現(xiàn)配比的精準調節(jié)。
通過精準配煤系統(tǒng),實現(xiàn)產品配煤,最終實現(xiàn)產銷量、質的平衡以及時間的平衡、倉儲的平衡。
圖2 精準配煤簡要業(yè)務示意
配煤系統(tǒng)由控制系統(tǒng)、定量給煤機、電子皮帶稱、灰分儀及配有變頻調速器的給煤機組成。這樣可以通過控制儲煤場和混煤倉中產品的混入量,混配出所需要的產品。通過控制主機分析計算后,給出反饋信號,通過控制倉下配有變頻調速器的給煤機頻率,調節(jié)2種煤的摻入比例,實現(xiàn)在線自動配煤。
(1)在原料煤管理方面,系統(tǒng)具有優(yōu)化煤場的使用,跟蹤單種煤,自動記錄落煤、回煤的功能,從而減少了儲存不同煤質的原煤時混合造成的品質波動。
(2)在配煤方面,系統(tǒng)根據(jù)儲煤狀態(tài)計算和優(yōu)化配煤方案,根據(jù)煤質數(shù)據(jù),按照理想組合優(yōu)化配煤。采集在線檢測數(shù)據(jù),發(fā)出執(zhí)行指令,實現(xiàn)配煤。
(3)在生產管理方面,除了在線顯示設備狀態(tài)外,還具有形成各個儲煤區(qū)儲煤報表、耗煤情況報表、產品質量報表等功能。
(1)根據(jù)倉內存儲信息,裝車膠帶上煤質的在線監(jiān)測值以及銷售的目標熱值,精準配煤管理系統(tǒng)科學選擇料倉、給煤機以及配煤比例等,從而實現(xiàn)科學精準配煤,實現(xiàn)配煤量、熱值以及倉儲的平衡,杜絕了因商品煤熱值不合格被罰款的情況發(fā)生,同時降低人工配煤時過量摻混配電精煤而導致的精煤損失,提高了選煤廠的經濟效益。
(2)通過精準配煤管理系統(tǒng),對整個配煤裝車環(huán)節(jié)的管理提供信息參考,為其他環(huán)節(jié)的管理操作提供判別依據(jù),減少車等煤、煤等車等情況的發(fā)生,提高選煤廠整體管理水平。
(3)實施精準配煤系統(tǒng)建設后,現(xiàn)場不再需要生產人員開啟給煤機,只需巡視配煤環(huán)節(jié)整體運行情況即可,降低了人員勞動強度,同時提高了員工的安全系數(shù),減少事故發(fā)生的概率,降低了安全風險。
(4)精準配煤系統(tǒng)讓寺家莊選煤廠配煤系統(tǒng)的生產和管理都由傳統(tǒng)方式向現(xiàn)代方式轉變,提高了管理水平,降低了人員強度,并能帶來一定的經濟效益,開創(chuàng)安全、高效、綠色和諧可持續(xù)發(fā)展的新模式。改變了之前需要崗位工現(xiàn)場調節(jié)操作倉下閘板或給煤機粗略調節(jié)配比,配煤過程判斷高度依賴人工經驗,精準度差且勞動強度高的缺陷。
寺家莊選煤廠通過精準配煤的實施,在提高產品合格率的同時,通過配煤,使產品發(fā)熱量以更小的偏差控制在目標值以上,使產品質量持續(xù)穩(wěn)定,減少了產品價值損失。該系統(tǒng)滿足選煤廠靈活的生產組織要求,當煤質好,進行部分入洗時,可實現(xiàn)入洗比例的精準控制,使產品質量達標并穩(wěn)定,達到電煤質量可控,提高產品合格率和穩(wěn)定率的目的。
精準配煤系統(tǒng)實施后,增強了產品市場的競爭力,符合集團整體戰(zhàn)略布局,提高了企業(yè)的經濟效益和行業(yè)競爭力。