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        華陽集團(tuán)二礦末煤系統(tǒng)工程技術(shù)改造實(shí)踐

        2021-08-26 05:19:38張順杰王貝貝李宇光
        煤炭加工與綜合利用 2021年7期
        關(guān)鍵詞:生產(chǎn)系統(tǒng)

        張順杰,王貝貝,李 鵬,李宇光,徐 徐

        (1.華陽新材料科技集團(tuán)有限公司,山西 陽泉 045000;2.北京國(guó)華科技集團(tuán)有限公司,北京 101300)

        1 技改項(xiàng)目概況

        1.1 簡(jiǎn)介

        二礦是華陽新材料科技集團(tuán)(原陽煤集團(tuán))第一大礦,礦井主采3號(hào)煤層、8+9號(hào)煤層(8、9號(hào)煤層聯(lián)合開采)、15號(hào)煤層無煙煤,各煤層均為變質(zhì)程度低的無煙煤,即年輕的無煙煤,3號(hào)煤層屬低硫、低灰或中等灰分煤;15號(hào)煤層部分屬于高灰分煤,但硫分差異較大,硫分在低硫、低中硫到中硫分變化;8號(hào)煤層屬高灰、中高硫煤。井下布置7個(gè)采煤工作面,年產(chǎn)商品煤8.00 Mt以上。

        二礦選煤廠歷經(jīng)多次改造,形成的生產(chǎn)系統(tǒng)為:大于13 mm粒級(jí)塊煤由重介淺槽分選,產(chǎn)品為選中塊、選小塊;13~6 mm粒級(jí)末原煤由跳汰分選,生產(chǎn)的末精煤既可以作為噴吹精煤銷售,又可與小于6 mm粒級(jí)粉原煤摻混作為電煤(動(dòng)力精煤)銷售;跳汰中煤可摻入電煤,也可就地銷售;煤泥經(jīng)濃縮壓濾脫水后就地銷售。

        1.2 技術(shù)改造的必要性

        1.2.1 原煤煤質(zhì)變差

        煤質(zhì)較好的3號(hào)煤層儲(chǔ)量逐年減少,已近枯竭。8號(hào)和9號(hào)煤層聯(lián)合開采的煤量比例逐年加大,這2個(gè)煤層中含有1 m左右厚的夾矸層,開采過程中大量矸石混入原煤,使各粒級(jí)灰分都顯著提高。

        2018年,二礦3號(hào)煤層原煤產(chǎn)量?jī)H0.08 Mt,8號(hào)、9號(hào)煤層原煤產(chǎn)量2.60 Mt,15號(hào)煤層原煤產(chǎn)量6.10 Mt,合計(jì)8.78 Mt,相比2017年,劣質(zhì)煤增加1.10 Mt。

        1.2.2 洗選能力不足

        未經(jīng)分選的混合末原煤發(fā)熱量約為20.08 MJ/kg,距電煤的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)22.18 MJ/kg、23.01 MJ/kg尚有較大的差距。所以二礦選煤廠跳汰系統(tǒng)生產(chǎn)的13~6 mm粒級(jí)的末精煤,一部分作為噴吹精煤銷售,另大部分摻入小于6 mm粒級(jí)的粉原煤中,以提高其發(fā)熱量。據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年往粉原煤中摻入了約1.60 Mt的跳汰精煤,而直接作為噴吹精煤銷售的跳汰精煤僅約0.50 Mt,也就是將單價(jià)較高的噴吹煤摻入灰分高的粉原煤中,以保證售價(jià)低的電煤質(zhì)量,從技術(shù)經(jīng)濟(jì)角度衡量,這顯然是不合理的。

        集團(tuán)公司要求二礦保證完成電煤生產(chǎn)任務(wù)的同時(shí),銷售噴吹精煤0.9~1.3 Mt/a,原有的跳汰系統(tǒng)最大年生產(chǎn)精煤約2.30 Mt/a,所以目前的末煤分選系統(tǒng)已不能滿足生產(chǎn)要求。

        1.2.3 原煤硫分差異大

        二礦選煤廠各煤層不同采煤工作面硫分差異比較大,尤其是15號(hào)煤層,分選噴吹煤時(shí),若是兼顧電煤質(zhì)量,勢(shì)必導(dǎo)致噴吹精煤損失。為保證正常的噴吹煤分選量,在井下高、低硫分原煤分采分運(yùn)的基礎(chǔ)上,2016年新增1套地面原煤篩分系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)高、低硫分原煤在原煤準(zhǔn)備環(huán)節(jié)即分開儲(chǔ)存,但現(xiàn)有末煤分選系統(tǒng)不能同時(shí)分選電煤和噴吹精煤,分時(shí)段入選分選能力又不足,無法兼顧電煤質(zhì)量和噴吹煤產(chǎn)量。

        基于以上存在的問題,末煤洗選系統(tǒng)技術(shù)改造已刻不容緩,而技改的本意在于實(shí)現(xiàn)高、低硫分末原煤的分別分選。

        2 技改方案

        2.1 技改原則

        在現(xiàn)有原煤煤質(zhì)條件下,可以通過分選高硫末煤生產(chǎn)電煤,摻配小于6 mm粒級(jí)粉原煤銷售,滿足電煤發(fā)熱量指標(biāo)要求。同時(shí)所有的低硫末原煤能夠通過單獨(dú)分選,生產(chǎn)噴吹精煤,以達(dá)到充分利用資源、實(shí)現(xiàn)效益最大化的目標(biāo)。

        二礦選煤廠原有的跳汰洗選車間目前存在兩方面比較突出的問題:一方面生產(chǎn)系統(tǒng)處理量提高受限;另一方面,不能同時(shí)分選電煤和噴吹精煤,因此新建末煤洗選系統(tǒng),是解決當(dāng)下問題的比較好的選擇。

        2.2 工藝選擇

        2.2.1 脫粉和不脫粉的選擇

        近年來,隨著細(xì)粒篩分技術(shù)研發(fā)的深入,篩分效率有了顯著提升;動(dòng)力煤洗選領(lǐng)域提出“煤泥減量化”的原則,其核心是:減少煤粉入選量,減緩煤泥水處理負(fù)荷。從而降低投資、降低運(yùn)行成本、在保證商品煤發(fā)熱量的基礎(chǔ)上,減少煤泥產(chǎn)出量,提高企業(yè)效益,該理念已在諸多選煤廠得到實(shí)施。基于此,本技改項(xiàng)目中,對(duì)于原有的跳汰分選系統(tǒng),增加弛張篩用于跳汰系統(tǒng)的脫粉;對(duì)于新增末煤重介分選噴吹精煤系統(tǒng),利用原有篩分車間的弛張篩進(jìn)行脫粉,同時(shí)通過更換不同篩縫的篩板靈活調(diào)節(jié)入選粒度下限,增加系統(tǒng)的靈活性。

        2.2.2 重介和跳汰的選擇

        分選工藝的選擇上,首先有兩個(gè)先決條件,一是已有跳汰洗選系統(tǒng)要保留,二是要分選優(yōu)質(zhì)噴吹精煤。基于這兩個(gè)條件,新建末煤分選系統(tǒng)采用重介工藝,理由是:產(chǎn)品既要求出電煤,又要求出噴吹精煤,生產(chǎn)電煤時(shí),采用現(xiàn)有跳汰工藝進(jìn)行分選,可滿足電煤指標(biāo)要求,且生產(chǎn)成本低,投資少;但生產(chǎn)噴吹精煤時(shí),由于煤質(zhì)整體粒度偏細(xì),采用跳汰工藝很難保證末精煤的指標(biāo),基于此,新增末煤系統(tǒng)考慮采用重介旋流器分選工藝,該工藝分選下限低、分選精度高,既能保證噴吹精煤質(zhì)量,又能提高噴吹精煤產(chǎn)率,減少矸石帶煤損失。

        2.2.3 有壓和無壓給料的選擇

        相對(duì)于有壓給料,無壓給料方式的原煤不經(jīng)泵打,矸石泥化現(xiàn)象和次生煤泥量大為減少。在淮南礦業(yè)集團(tuán)顧橋、淮北礦業(yè)集團(tuán)臨渙等選煤廠的應(yīng)用證明,次生煤泥量至少分別減少了5~7個(gè)百分點(diǎn),所以本技改工程采用無壓給料方式。

        2.3 主選設(shè)備選型

        21世紀(jì)以來,我國(guó)的三產(chǎn)品重介旋流器得到了廣泛應(yīng)用。近年來,國(guó)華科技通過技術(shù)攻關(guān),在原有的基礎(chǔ)上研發(fā)了新一代超大處理能力、超強(qiáng)排矸能力的超級(jí)重介旋流器(圖1),在淮北臨煥、汾西南關(guān)等多個(gè)選煤廠已經(jīng)得到成功應(yīng)用。

        1—重介質(zhì)入口;2—一段旋流器;3—原料煤入口;4—一段旋流器精煤排出口;5—一、二段旋流器連接口;6—二段旋流器中煤排出口;7—二段旋流器;8—二段旋流器矸石排出口圖1 S-3GHMC超級(jí)旋流器結(jié)構(gòu)

        超級(jí)重介旋流器具有幾個(gè)特點(diǎn):一是處理能力大,可達(dá)到同直徑傳統(tǒng)三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的1.5~2倍;二是排矸能力強(qiáng),與同直徑傳統(tǒng)重介質(zhì)旋流器的排矸能力相比提高了30%;三是分選能耗低,電耗比同直徑傳統(tǒng)三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器降低20%~40%。

        本技改工程選用1臺(tái)S-GHMC870/410/295型超級(jí)無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器,其一段旋流器直徑1 300 mm,二段旋流器直徑850 mm。

        3 實(shí)施情況

        入選能力3.00 Mt/a的二礦末煤分選系統(tǒng)技改工程于2018年6月開工建設(shè),2019年9月投入運(yùn)行,其原則工藝流程見圖2。

        圖2 末煤重介系統(tǒng)原則流程

        3.1 脫粉環(huán)節(jié)

        低硫末煤利用原有篩分車間弛張篩3 mm脫粉后,篩上物進(jìn)入重介旋流器系統(tǒng)分選,必要時(shí)也可以進(jìn)入跳汰分選;高硫末煤可通過新增的弛張篩6 mm脫粉后,進(jìn)入跳汰分選系統(tǒng),也可經(jīng)弛張篩3 mm脫粉后進(jìn)入重介旋流器系統(tǒng)分選。

        3.2 末煤重介分選環(huán)節(jié)

        脫粉后低硫末煤給入新建末煤重介系統(tǒng)三產(chǎn)品重介旋流器進(jìn)行分選,精煤產(chǎn)品脫水后轉(zhuǎn)載進(jìn)入精煤倉,中煤產(chǎn)品脫水后轉(zhuǎn)載進(jìn)入中煤倉存儲(chǔ),矸石產(chǎn)品脫水后轉(zhuǎn)載進(jìn)入矸石倉。脫粉后的高硫末煤進(jìn)入跳汰系統(tǒng)分選,分選的精煤脫水后轉(zhuǎn)載進(jìn)入末煤倉,中煤脫水后轉(zhuǎn)載進(jìn)入中煤倉存儲(chǔ),矸石脫水后轉(zhuǎn)載送到矸石倉。

        3.3 煤泥重介分選環(huán)節(jié)

        精煤脫介弧形篩下的合格介質(zhì)全部進(jìn)入煤泥合格介質(zhì)桶,用泵打至煤泥重介旋流器進(jìn)行分選,選出精礦和尾礦,精礦進(jìn)入精煤磁選機(jī),尾礦進(jìn)入中煤磁選機(jī)。

        3.4 煤泥水處理環(huán)節(jié)

        末煤重介洗選系統(tǒng)新增1臺(tái)φ30 m耙式濃縮機(jī)、循環(huán)水池及泵房,跳汰系統(tǒng)煤泥水處理利用1臺(tái)原有的φ30 m濃縮機(jī),另1臺(tái)φ30 m濃縮機(jī)做為末煤重介系統(tǒng)、跳汰系統(tǒng)共用的事故濃縮機(jī),重介、跳汰系統(tǒng)各自獨(dú)立,互不影響,技改過程也不影響現(xiàn)有生產(chǎn)。壓濾系統(tǒng)因?yàn)槟┰喝脒x量的增加需要增加壓濾機(jī)面積,技改將原有5臺(tái)ZKG300/2000壓濾機(jī)更換型號(hào)為KXGZ700/2000-U型,并保留原有KXGZ400/2000-U型壓濾機(jī)2臺(tái),壓濾總面積達(dá)到4 300 m2,滿足選煤廠重介、跳汰2個(gè)系統(tǒng)煤泥處理的要求。

        4 效果分析

        末煤重介系統(tǒng)2019年9月投入試運(yùn)行,生產(chǎn)系統(tǒng)總體運(yùn)行穩(wěn)定、順暢,選煤工藝未出現(xiàn)明顯問題。

        4.1 處理能力及重選設(shè)備單位電耗

        生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)處理能力為586 t/h?,F(xiàn)場(chǎng)皮帶秤稱量顯示,系統(tǒng)正常運(yùn)行情況下,重介質(zhì)旋流器入選能力穩(wěn)定在600 t/h左右,最大入選能力達(dá)到800 t/h,完全滿足設(shè)計(jì)的末煤洗選系統(tǒng)3.00 Mt/a的處理能力要求。

        三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器本身沒有機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件,其分選過程所需的能耗,來自于合格介質(zhì)泵的主電機(jī)。

        電動(dòng)機(jī)軸功率可按下式計(jì)算:

        式中:V——電壓,實(shí)測(cè)V=6 kV;

        A——電流,實(shí)測(cè)A=95 A;

        cosφ——功率因數(shù),電機(jī)銘牌cosφ=0.79,則得:P=779.92 kW,則重力選煤設(shè)備電耗小于1.3 kW·h/t。若按入選能力800 t/h計(jì)算,則重力選煤設(shè)備電耗約為0.97 kW·h/t。

        4.2 排矸能力

        采集2019年9—12月末原煤,檢測(cè)其中矸石含量,見表1。由表1可以看出,二礦由于井下煤質(zhì)變化較大,末原煤矸石產(chǎn)率變化幅度較大,在13.74%~32.33%之間波動(dòng),按照入選600 t/h計(jì)算,其對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)矸石排量最大可達(dá)到約194 t/h,最小約為82 t/h。數(shù)據(jù)表明,該生產(chǎn)系統(tǒng)對(duì)入洗原煤矸石含量波動(dòng)適應(yīng)性強(qiáng)。

        表1 末原煤中矸石含量統(tǒng)計(jì)

        4.3 分選精度

        在正常生產(chǎn)過程中對(duì)超級(jí)重介旋流器的入料、精煤、中煤、矸石采集煤樣,進(jìn)行了浮沉試驗(yàn),結(jié)果見表2。

        表2 超級(jí)旋流器原煤及各產(chǎn)物密度組成

        由表2可以看出:

        (1)精煤中大于1.8 kg/L密度級(jí)產(chǎn)率為0,即精煤不帶矸。

        (2)矸石灰分高達(dá)81.90%,純度極高,其中小于1.8 kg/L密度級(jí)比例為0.70%,該密度級(jí)灰分為39.94%,而原煤中小于1.8 kg/L密度級(jí)灰分為18.56%,兩者在灰分上差別甚大,不能等而視之,而應(yīng)該以等可燃體的原則加以修正。修正公式如下:

        矸石中小于1.8 kg/L密度級(jí)修正產(chǎn)率:

        A原<1.8——原煤中小于1.8 kg/L密度級(jí)灰分,%;

        A矸<1.8——矸石中小于1.8 kg/L密度級(jí)灰分,%。

        以上是非常良好的兩項(xiàng)指標(biāo),這佐證原煤以大于600 t/h的給料量進(jìn)入相對(duì)窄小的分選空間里,瞬間就生產(chǎn)出質(zhì)量合格的產(chǎn)品,這乃是出于世界領(lǐng)先水平的超級(jí)重介質(zhì)旋流器的魅力所在。

        5 效 益

        在原有條件下,跳汰系統(tǒng)除擔(dān)負(fù)生產(chǎn)噴吹精煤任務(wù)外,還要生產(chǎn)部分電煤來保證電煤發(fā)熱量達(dá)標(biāo),尤其是煤質(zhì)較差時(shí),需要摻配部分噴吹精煤來保證電煤發(fā)熱量。由于精煤量的限制,不能生產(chǎn)發(fā)熱量大于23.01 MJ/kg的電煤,即使這樣,2019年仍沒有完成集團(tuán)公司90萬t噴吹精煤的目標(biāo)。通過新建末煤重介洗選系統(tǒng)分選低硫煤,跳汰系統(tǒng)分選高硫末煤時(shí)只生產(chǎn)電煤即可滿足配電煤需要,低硫煤全部通過新建末煤重介系統(tǒng)生產(chǎn)噴吹精煤,不僅超額完成了集團(tuán)公司2020年生產(chǎn)100萬t噴吹精煤的任務(wù),還可以根據(jù)需要生產(chǎn)發(fā)熱量23.01 MJ/kg、22.18 MJ/kg的電煤。因此,其主要經(jīng)濟(jì)效益體現(xiàn)在兩方面:一是原有跳汰分選后的部分噴吹精煤摻配電煤銷售,改造后作為噴吹精煤銷售增加的經(jīng)濟(jì)效益;二是重介分選較跳汰分選增加精煤產(chǎn)率產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。

        二礦選煤廠2020年噴吹精煤產(chǎn)量同比改造前增加了17.74萬t,銷售收入增加超過1.08億元,取得了年增收2 847萬元的經(jīng)濟(jì)效益。

        6 結(jié) 語

        華陽集團(tuán)二礦末煤系統(tǒng)技改工程是成功的,其表現(xiàn)在三個(gè)方面:

        (1)生產(chǎn)系統(tǒng)靈活、適應(yīng)性強(qiáng)。一是原有的跳汰系統(tǒng)和新建的末煤重介系統(tǒng)可以根據(jù)需要分別對(duì)高、低硫分原煤進(jìn)行分選,還可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)的互換;二是可以通過對(duì)弛張篩不同篩孔的篩面更換及弛張篩開啟臺(tái)數(shù)的調(diào)整,實(shí)現(xiàn)入選粒度下限和入選量的變換。

        (2)精煤產(chǎn)率高,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。采用超級(jí)重介質(zhì)旋流器分選精度高,充分保證了噴吹精煤的質(zhì)量,排出了高純度的矸石;增設(shè)的煤泥重介質(zhì)旋流器分選回收環(huán)節(jié),使原煤的粒度分選下限降低,提高了精煤產(chǎn)率。

        (3)經(jīng)濟(jì)效益顯著。技改完成后,2020年實(shí)現(xiàn)了同比增收2 847萬元的經(jīng)濟(jì)效益。

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