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        基于CFD分析的NOx傳感器監(jiān)測特性研究

        2021-08-25 09:11:22卞增濤王奉雙劉興龍李俊普耿磊李昭陽
        車用發(fā)動機 2021年4期
        關(guān)鍵詞:后處理

        卞增濤,王奉雙,劉興龍,李俊普,耿磊,李昭陽

        (1.內(nèi)燃機可靠性國家重點實驗室,山東 濰坊 261061;2.濰柴動力空氣凈化科技有限公司,山東 濰坊 261061)

        隨著排放法規(guī)逐漸升級,選擇性催化還原(SCR)后處理系統(tǒng)成為處理柴油機污染物的必不可少的裝置[1-3]。SCR后處理系統(tǒng)工作時向排氣管中噴入一定量的尿素水溶液,尿素水溶液經(jīng)過霧化、蒸發(fā)、熱解和水解過程生成氨氣,氨氣有選擇性還原催化劑的作用,能將廢氣中對環(huán)境和人體有害的NOx還原為N2,起到凈化發(fā)動機廢氣的作用。在國六柴油機后處理裝置中,SCR下游NOx傳感器監(jiān)測后處理系統(tǒng)排氣口尾氣中NOx的量,將信號反饋給ECU,修正尿素噴射量,對NOx排放起到閉環(huán)控制的作用。在柴油機臺架試驗中,存在NOx傳感器測量數(shù)據(jù)與臺架氣體分析儀不一致問題,原因在于NOx分布不均勻,NOx傳感器安裝位置附近NOx濃度過高或過低都會使測量數(shù)據(jù)偏離整體平均值,導致監(jiān)測不準。對于NOx分布均勻性的研究,試驗難以獲得整個截面的數(shù)據(jù),而計算機技術(shù)的發(fā)展以及數(shù)值模擬技術(shù)的出現(xiàn),為解決以上問題提供了方法。

        計算流體力學(Computional Fluid Dynamics,CFD)是借助高性能計算機通過求解偏微分方程組來描述流體流動的數(shù)值模擬技術(shù)。通過求解流體的控制方程以及建立相關(guān)數(shù)學模型,流體域內(nèi)的速度場、壓力場、溫度場以及尿素噴霧分布等得到求解,并可以直觀地由云圖、矢量圖和流線圖等表示出來。

        本研究應用商業(yè)CFD仿真軟件Fluent來模擬SCR載體前端面及下游NOx傳感器安裝位置的氨分布均勻性,研究NOx傳感器監(jiān)測準確性問題。針對兩種SCR后處理方案,分析了尿素噴霧的形態(tài)及蒸發(fā)分解過程,對NOx傳感器安裝位置氨質(zhì)量分數(shù)的偏差進行評估,并通過發(fā)動機臺架試驗進行了對比,驗證了分析的可信性。CFD仿真計算不考慮催化還原反應過程,只考慮氨在SCR催化器前后濃度分布情況,來間接反映催化器后端NOx分布不均勻情況。

        1 SCR后處理系統(tǒng)仿真模型建立

        1.1 SCR后處理系統(tǒng)模型及網(wǎng)格劃分

        研究對象為一臺排量為3 L的國六柴油機,圖1示出該柴油機兩種結(jié)構(gòu)后處理系統(tǒng)布置方案,包括DOC、DPF、尿素噴嘴及混合器、SCR等組成部分,下游NOx傳感器布置在SCR載體后錐管上。方案二結(jié)構(gòu)相較方案一而言,唯一不同點是在SCR載體后NOx傳感器前增加了螺旋混合結(jié)構(gòu)。

        圖1 兩種后處理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方案

        采用ICEM軟件進行后處理系統(tǒng)網(wǎng)格劃分,體網(wǎng)格選用四面體網(wǎng)格,全局尺寸設(shè)定為8 mm。為提高尿素噴霧發(fā)展模擬的準確性,對混合器和噴霧發(fā)展區(qū)域進行局部加密,設(shè)置網(wǎng)格尺寸為3 mm。DOC、DPF和SCR載體區(qū)域選擇結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,網(wǎng)格尺寸設(shè)定為6 mm(見圖2)。

        圖2 兩種方案網(wǎng)格劃分

        1.2 CFD物理模型的設(shè)置

        整個計算域中,通過有限體積法求解守恒方程,后處理系統(tǒng)大包入口流速在50 m/s以上,入口雷諾數(shù)為49 000以上,內(nèi)部氣流為湍流運動,將5%進口平均速度的平方設(shè)定為湍動能值,特征長度值設(shè)定為進口直徑的10%[4]。數(shù)值仿真模型見表1。

        表1 數(shù)值仿真模型

        催化劑載體為蜂窩狀結(jié)構(gòu),CFD仿真將其簡化為多孔介質(zhì)模型,多孔介質(zhì)模型是在標準的動量方程后加上動量源項,包括黏性損失項和慣性損失項[5]。

        (1)

        式中:Si為第i個動量方程中的源項;μ為流體黏度;ρ為流體密度;|v|為速度大小;vj為x,y或z方向上的速度分量,j=1,2,3;D和C是給定矩陣。該源項是多孔介質(zhì)中壓力梯度產(chǎn)生的原因。

        SCR后處理系統(tǒng)采用博世非氣助尿素噴射系統(tǒng),表2示出尿素噴嘴的相關(guān)參數(shù)。CFD仿真采用離散相模型(DPM)模擬噴霧運動[6],該模型根據(jù)歐拉-拉格朗日方法建立,將流體作為連續(xù)介質(zhì),求解N-S方程;將噴霧液滴顆粒作為離散介質(zhì),可以與流體交換質(zhì)量、動量和能量,通過追蹤大量顆粒的運動軌跡來求解。

        表2 尿素噴嘴和噴霧參數(shù)

        選取3 L柴油機SCR下游NOx傳感器處3種典型工況進行分析(見表3)。仿真過程為先計算穩(wěn)態(tài)內(nèi)部流場,至流場完全收斂,然后加入尿素噴射,以瞬態(tài)求解方式計算尿素噴霧的發(fā)展和氨分布。

        表3 計算工況

        2 仿真結(jié)果及分析

        2.1 尿素噴霧軌跡

        尿素噴霧軌跡指尿素液滴顆粒從噴嘴噴射出來后的運動軌跡,其受發(fā)動機廢氣氣流、混合器結(jié)構(gòu)和尿素噴嘴自身性能影響,可以反映出尿素液滴顆粒受熱蒸發(fā)的情況,從而進一步反映出氨氣的濃度分布。圖3示出兩種后處理方案在計算工況點1的尿素噴霧軌跡??梢钥吹酱蠖鄶?shù)尿素液滴以一定錐角向下發(fā)展,直到打到混合器多孔板及底部殼體上,并且分解為粒徑更小的尿素液滴(見圖3下部深色顆粒)。其原因是尿素噴嘴3個噴孔向斜下方,混合器中氣流流動方向也向下。同樣受這兩個因素影響,工況點2和工況點3下的噴霧軌跡類似于圖3。

        圖3 尿素噴霧軌跡

        2.2 混合器附近氨氣分布

        從以上尿素噴霧軌跡可知,絕大多數(shù)尿素液滴與混合器的接觸位置在底部殼體上,受熱分解為更小粒徑的液滴。液滴進一步吸收傳導自殼體的熱量,則會蒸發(fā)氣化,尿素發(fā)生熱解,產(chǎn)生氣態(tài)的氨氣,所以尿素落點位置的氨氣量應該最多。圖4示出方案一和方案二在工況點1下混合器附近的氨氣分布??梢钥吹桨睔赓|(zhì)量分數(shù)最高的位置位于尿素噴霧在混合器的落點附近,這一結(jié)果與以上分析一致。同樣地,工況點2和工況點3下的混合器氨氣分布類似于圖4。

        圖4 混合器附近氨氣分布

        2.3 SCR下游流場軌跡

        方案一和方案二的差異在于SCR載體后有無安裝螺旋混合結(jié)構(gòu),SCR下游流場的形態(tài)必然受該差異影響發(fā)生改變,包括氨氣在內(nèi)的氣體組分間的混合會受到流場對流擴散影響,而流場形態(tài)的改變則會影響到氨分布的均勻性。圖5示出兩種方案在工況點1下的SCR下游流場軌跡。從圖中可以看到,方案一的流速軌跡基本沿著后處理系統(tǒng)箱體軸線向后發(fā)展,流場各部分互相影響較小;方案二的流速受到螺旋結(jié)構(gòu)的約束,形成了強烈的旋流,流場各部分之間混合效果明顯。據(jù)此分析方案二的組分均勻性更好。

        圖5 SCR下游流場軌跡

        2.4 氨分布均勻性

        混合器方案影響尿素的霧化程度,催化劑前端面氨混合均勻性是評價催化器設(shè)計優(yōu)劣的重要指標[7-10]。氨分布均勻性指數(shù)定義為

        (2)

        圖6中A和B分別表示SCR載體前端面和NOx傳感器安裝位置截面,C點表示NOx傳感器探頭位置。仿真得到了SCR載體前端面A和NOx傳感器安裝位置截面B的氨分布云圖及氨分布均勻性指數(shù),最后比較了C點的氨氣質(zhì)量分數(shù)與截面B的氨氣平均質(zhì)量分數(shù)的偏差占比。

        2.4.1 方案一氨分布均勻性

        方案一后處理系統(tǒng)截面A和截面B的氨分布云圖分別見圖7和圖8。可以看到3個工況下,在中下部氨氣質(zhì)量分數(shù)最大,上半部分質(zhì)量分數(shù)較小。

        圖7 方案一截面A氨分布云圖

        圖8 方案一截面B氨分布云圖

        柴油機排氣中NOx濃度是均勻分布的,NH3混合均勻性指數(shù)小意味著NH3在廢氣中分布不均,各區(qū)域NH3與NOx物質(zhì)的量之比不同。部分區(qū)域NH3過多,NOx轉(zhuǎn)化效率足夠高,SCR下游NOx的逃逸量較少;部分區(qū)域NH3濃度不足,則不能達到理想的NOx轉(zhuǎn)化效率[11],下游NOx的逃逸量較多。因此還原劑NH3分布不均勻,直接影響到SCR下游逃逸的NOx的分布均勻性。

        表4示出氨分布均勻性指數(shù)。3個工況下,截面A和截面B的指數(shù)分別在0.94和0.96左右。通常認為均勻性指數(shù)達到0.99即足夠均勻,因此本研究中氨分布均勻性還有較大提升空間。結(jié)合圖7和圖8及表4總體看來,氨氣分布并未足夠均勻,存在局部過大或過小現(xiàn)象,因此會導致SCR下游逃逸的NOx的分布均勻性較差。

        表4 方案一氨分布均勻性指數(shù)

        氨分布的不均勻是下游NOx傳感器監(jiān)測不準確的主要原因,為了精確衡量監(jiān)測值的差異,本研究考慮局部氨氣質(zhì)量分數(shù)偏差。表5示出NOx傳感器探頭監(jiān)測點C的氨氣質(zhì)量分數(shù)、傳感器安裝截面B的氨氣平均質(zhì)量分數(shù)及兩者的偏差占比。可以看到偏差占比在11%~15%,反映出NOx傳感器監(jiān)測的值和實際值有較大的差異。

        表5 方案一氨氣質(zhì)量分數(shù)及偏差

        2.4.2 方案二氨分布均勻性

        方案二后處理系統(tǒng)截面A和截面B的氨分布云圖分別見圖9和圖10。從圖中可以看到,由于混合器未作優(yōu)化,SCR載體前端面的氨分布均勻程度依然較差;而SCR催化劑后加裝混合裝置,使得下游氨分布足夠均勻。

        圖9 方案二截面A氨分布云圖

        圖10 方案二截面B氨分布云圖

        排氣流場對氨氣分布有著重要的影響,排氣速度的大小及旋流程度會強烈影響氨氣組分間的混合。方案二的SCR催化劑后排氣流場發(fā)生了極大改變,由于螺旋結(jié)構(gòu)對氣流的引導作用,氣流形成了強烈的旋流。在旋流氣流的攪動作用下,空間不同位置的氣體組分間發(fā)生對流與擴散,互相混合,質(zhì)量分數(shù)低的地方得到補充,質(zhì)量分數(shù)高的地方被稀釋,因此氨均勻性得到極大的提升。表6示出氨分布均勻性指數(shù)。

        表6 方案二氨分布均勻性指數(shù)

        表7示出方案二氨氣質(zhì)量分數(shù)仿真結(jié)果??梢钥吹絅Ox傳感器安裝位置C點的氨氣質(zhì)量分數(shù)與截面B氨氣平均質(zhì)量分數(shù)的差異降低到非常小,偏差占比下降到0.5%附近。

        表7 方案二氨氣質(zhì)量分數(shù)及偏差

        3 試驗驗證

        3.1 試驗裝置

        采用CFD方法分析NOx傳感器監(jiān)測偏差原因后,利用發(fā)動機臺架試驗進行仿真結(jié)論的驗證。圖11示出臺架布置情況。該臺架包括發(fā)動機、SCR后處理系統(tǒng)、測功機及控制系統(tǒng)、發(fā)動機燃油供給及油耗測量系統(tǒng)、多組分排放分析儀等。表8示出發(fā)動機基本參數(shù),表9示出測試儀器與儀表。

        圖11 臺架布置

        表8 發(fā)動機基本參數(shù)

        表9 試驗儀器與儀表

        3.2 試驗方法

        試驗中通過調(diào)整使發(fā)動機排氣流量和溫度穩(wěn)定在表3給定的各個工況點,尿素噴射系統(tǒng)按照表3中各工況下噴射量進行噴射。試驗使用多組分排放分析儀測量尾管中NOx的含量,同時SCR后處理系統(tǒng)上的NOx傳感器監(jiān)測安裝座附近NOx的含量。在每個工況點,等待臺架穩(wěn)定2 min后進行第一次測量,然后穩(wěn)定運行5 min后進行第二次測量。最后將兩次測量值取平均,得到該工況點下的最終測量值。

        3.3 試驗結(jié)果

        從表10可以看出,方案一的NOx傳感器測量值不準,與排放分析儀的測量值之間存在較大差異。3個工況點NOx傳感器監(jiān)測值與排放分析儀測量值的偏差占比在12%~20%,且都是NOx傳感器測量值偏大。證明由于SCR局部還原劑氨氣不足造成NOx轉(zhuǎn)化效率低,從而導致下游逃逸NOx局部區(qū)域過高,所以NOx傳感器測量值偏大。

        表10 方案一試驗結(jié)果

        從表11可以看出,方案二的NOx傳感器測量值是準確的,與排放分析儀的測量值基本一致,在3個工況點兩者偏差占比在1.5%~3%之間。證明了螺旋混合裝置促進了排氣組分間的混合,改善了SCR下游NOx的均勻性。

        表11 方案二試驗結(jié)果

        圖12示出兩種方案的仿真與試驗結(jié)果對比。從圖12可以看出,仿真和試驗偏差占比的趨勢是吻合的。方案一的仿真與試驗結(jié)果均顯示NOx傳感器測量點的值與平均值存在較大差異,而方案二不存在大的差異。該結(jié)果證明了基于CFD分析的結(jié)論的可靠性。

        圖12 兩種方案仿真與試驗對比

        4 結(jié)論

        a)CFD計算仿真結(jié)果表明,對于兩種后處理方案,尿素噴霧蒸發(fā)分解大部分集中在混合器底部殼體,此處氨質(zhì)量分數(shù)遠高于混合器其他地方;SCR前端面的氨濃度分布呈現(xiàn)為中下部高上部低,導致催化器NOx的催化還原率在同一橫截面上分布不均勻;

        b)CFD計算結(jié)果表明,第一種后處理方案在SCR后未加混合裝置,所以SCR下游的氨分布不均勻,表現(xiàn)為局部高、局部低,NOx傳感器探頭位置C和截面B的氨質(zhì)量分數(shù)存在差異,偏差占比在11%~15%;第二種后處理方案SCR下游增加了混合裝置,極大改善了SCR下游的氨氣分布均勻性,NOx傳感器探頭位置C和截面B的氨質(zhì)量分數(shù)偏差在0.5%左右;

        c)試驗結(jié)果表明,方案一NOx傳感器測量不準確,方案二NOx傳感器測量是準確的;同時在偏差占比方面仿真和試驗的趨勢是吻合的,證明了基于CFD分析的結(jié)論的可信性。

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