劉文明
(潞安化工集團(tuán)司馬煤業(yè)有限公司)
自動化控制技術(shù)是解決煤礦井下綜采效率低、安全性差的核心技術(shù),但由于煤礦井下的綜采作業(yè)條件復(fù)雜,導(dǎo)致現(xiàn)有的自動化綜采控制方案無法真正地實現(xiàn)綜采面的自動化控制,特別是采煤機(jī)和刮板輸送機(jī)、液壓支架之間,需要靠人工進(jìn)行定位和移架調(diào)整,不僅效率低而且安全性差,成為限制煤礦井下綜采效率和安全進(jìn)一步提升的關(guān)鍵瓶頸。
結(jié)合自動化控制技術(shù)的發(fā)展和煤礦井下綜采作業(yè)工藝流程,提出了一種新的礦井智能化聯(lián)控綜采技術(shù),優(yōu)化了井下三機(jī)聯(lián)合綜采的工藝流程,對采煤機(jī)、液壓支架、刮板輸送機(jī)的聯(lián)動控制方案和控制系統(tǒng)構(gòu)成進(jìn)行分析。
在該智能化聯(lián)控系統(tǒng)中,主要是針對綜采面的核心設(shè)備進(jìn)行聯(lián)動運(yùn)行控制,以降低系統(tǒng)的實現(xiàn)難度,提高可靠性。因此,系統(tǒng)的主要功能是控制采煤機(jī)按照預(yù)定的截割方案進(jìn)行自動截割作業(yè),然后將采煤機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)和截割作業(yè)位置信息等傳遞給智能化聯(lián)控系統(tǒng)。系統(tǒng)接收到相關(guān)的信息后對支架和采煤機(jī)的相對位置關(guān)系進(jìn)行判斷,然后控制對應(yīng)的支架進(jìn)行跟機(jī)移架、伸縮護(hù)幫板等,滿足支架的自動跟機(jī)運(yùn)行。同時系統(tǒng)在刮板輸送機(jī)處設(shè)置有煤量判斷裝置,對落煤量進(jìn)行實時監(jiān)測,然后根據(jù)系統(tǒng)預(yù)設(shè)的牽引速度—煤量匹配情況,自動調(diào)整刮板輸送機(jī)和采煤機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),滿足井下煤炭運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)性的需求。該礦井智能化聯(lián)動控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示[1]。
由圖1可知,該智能聯(lián)控系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)主要包括了地面管理層、井下監(jiān)控層和綜采面設(shè)備層3個部分,設(shè)備層主要是由設(shè)置在液壓支架上的支架控制器以及設(shè)置在刮板輸送機(jī)、采煤機(jī)上的各類傳感器構(gòu)成,用于對采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)、液壓支架的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實時監(jiān)測,同時需要執(zhí)行遠(yuǎn)程監(jiān)測單元所傳遞的調(diào)控指令。井下監(jiān)控層主要包括不間斷電源、井下監(jiān)控中心以及聯(lián)動控制器,主要用于對綜采面的可視化監(jiān)測、井下設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)數(shù)據(jù)信息分析處理的等。地面管理層主要是地面監(jiān)控中心,主要用于對井下綜采面運(yùn)行狀態(tài)的實時監(jiān)測,同時能夠根據(jù)井下實際情況,進(jìn)行遠(yuǎn)程控制。
采煤機(jī)在綜采作業(yè)過程中沿著綜采面不斷地推進(jìn),其前后的液壓支架需要根據(jù)采煤機(jī)的位置不斷調(diào)整支護(hù)姿態(tài),避免采煤機(jī)在截割作業(yè)過程中和支架護(hù)幫板相碰,同時采煤機(jī)后側(cè)的支架還需要不斷進(jìn)行調(diào)整,滿足支護(hù)可靠性的需求。由于井下綜采環(huán)境較為惡劣,因此傳統(tǒng)的控制方案無法確保采煤機(jī)和液壓支架運(yùn)行的一致性。
結(jié)合井下綜采作業(yè)流程以及采煤機(jī)、液壓支架的相互配合關(guān)系,提出了一種新的液壓支架跟機(jī)控制方案,首先利用設(shè)置在采煤機(jī)和液壓支架上的紅外線定位裝置及編碼器定位裝置對采煤機(jī)、液壓支架之間的相互位置狀態(tài)進(jìn)行判定,然后根據(jù)預(yù)設(shè)的支架移架方式來控制液壓支架的自動運(yùn)行,從而實現(xiàn)支架組和采煤機(jī)聯(lián)動運(yùn)行控制的需求,該支架組跟機(jī)控制流程如圖2所示[2]。

結(jié)合采煤機(jī)割煤方式,經(jīng)過實際驗證,采煤機(jī)運(yùn)行時其進(jìn)給方向上第7個支架開始進(jìn)行收護(hù)幫板作業(yè),其機(jī)身后側(cè)低7~11個支架開始進(jìn)行移架,采煤機(jī)機(jī)身后側(cè)第13~16個支架開始進(jìn)行打護(hù)幫板作業(yè),采煤機(jī)機(jī)身后側(cè)第18~25個支架進(jìn)行推溜,從而滿足了自動跟機(jī)運(yùn)行的控制需求,極大地提升了井下支架跟機(jī)作業(yè)的精確性和安全性。
支架控制器是井下支架控制的核心,不僅能夠收集支架的運(yùn)行狀態(tài),為支架的調(diào)整控制提供數(shù)據(jù)支撐,而且還能夠控制支架的實際運(yùn)行,完成控制系統(tǒng)發(fā)出的各種數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)指令,為了滿足支架控制靈活性和精確性的需求,在支架控制器上設(shè)置了SAC電液控制系統(tǒng),在接收到智能控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)信號后,能夠及時給出調(diào)節(jié)控制指令,滿足自動控制的需求,支架控制器的整體結(jié)構(gòu)如圖3所示[3]。
由圖3可知,該支架控制器通過數(shù)據(jù)總線,將井下所有支架控制器相互連接,通過支架電液控制系統(tǒng)來對液壓支架上的換向閥進(jìn)行控制,滿足對液壓支架的自動控制需求,通過各類傳感器設(shè)備實現(xiàn)對井下支架支護(hù)狀態(tài)的持續(xù)監(jiān)測,不僅為系統(tǒng)的調(diào)控提供依據(jù),而且能夠?qū)χЪ艿恼{(diào)整情況進(jìn)行反饋,滿足精確調(diào)控的需求。
刮板輸送機(jī)主要用于井下物料輸送,傳統(tǒng)的井下刮板輸送機(jī)控制主要是采用了恒速運(yùn)行的方式,但由于井下煤炭開采速度波動大,會導(dǎo)致不同時間段內(nèi)煤炭的開采量存在差異,因此使刮板輸送機(jī)的運(yùn)行存在極大的電能浪費。結(jié)合井下實際情況,提出了在刮板輸送機(jī)落煤點處設(shè)置稱重裝置[4-5],自動將落煤量傳輸給智能控制系統(tǒng),若煤量小于額定量,則降低刮板輸送機(jī)的運(yùn)行速度,若高于額定量則增加刮板輸送機(jī)的運(yùn)行速度,若煤量超過刮板輸送機(jī)的最大承載值,則系統(tǒng)控制調(diào)節(jié)采煤機(jī)的綜采作業(yè)速度,進(jìn)而滿足井下物料運(yùn)輸效率和安全性的需求。根據(jù)實際應(yīng)用表明,新的智能控制系統(tǒng)能夠?qū)⒐伟遢斔蜋C(jī)的整體運(yùn)行耗電量降低13.8%,顯著地提升井下物料運(yùn)輸安全性。

煤礦井下智能聯(lián)控系統(tǒng)監(jiān)控界面如圖4所示,根據(jù)在煤礦井下的實際應(yīng)用可知,新的智能化聯(lián)控綜采技術(shù)能夠?qū)⒕戮C采面作業(yè)人員數(shù)量由40人減少到12人,人員數(shù)量降低70%,將綜采效率提升23.6%,為實現(xiàn)“無人化”綜采作業(yè)奠定了堅實的基礎(chǔ)。

(1)智能聯(lián)控系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)主要包括了地面管理層、井下監(jiān)控層和綜采面設(shè)備層3個部分,能夠?qū)崿F(xiàn)對井下關(guān)鍵綜采設(shè)備的聯(lián)動運(yùn)行控制。
(2)利用紅外線定位裝置及編碼器定位裝置的方式,能夠確保采煤機(jī)和液壓支架定位的精確性,滿足自動跟機(jī)控制需求。
(3)新的智能控制系統(tǒng)能夠?qū)⒐伟遢斔蜋C(jī)的整體運(yùn)行耗電量降低13.8%,將井下綜采面作業(yè)人員數(shù)量降低70%,將綜采效率提升23.6%,為實現(xiàn)“無人化”綜采作業(yè)奠定基礎(chǔ)。