李虹銳,甘 瑋,崔國光,楊 鵬
(湖北能源集團鄂州發(fā)電有限公司,湖北 鄂州 436032)
我國從1988年首次在望亭亞臨界燃油直流鍋爐機組上成功地進行了加氧的工業(yè)試驗,給水含鐵量減少,鍋爐結(jié)垢速率降低,鍋爐壓差減小,酸洗周期從原來的3年半延長至6年以上,取得了非常好的效果[1-7]。后來加氧處理又分別應用在神二[8]、雙遼電廠[9]亞臨界燃煤直流鍋爐機組,紅海灣電廠[10]、三門峽電廠[11]、太倉電廠[12]、常熟電廠[13]、潮州電廠[14]等超臨界燃煤直流鍋爐機組,信陽電廠[15]、泰州電廠[16]、外高橋三電廠[17]等超超臨界直流鍋爐機組,在汽包爐上應用的有北侖電廠[18]、定洲電廠[19]、蒙達電廠[20]等,取得了應用給水加氧工況成果運行的結(jié)果。
湖北能源集團鄂州發(fā)電有限公司5號1 000 MW超超臨界機組于2019年4月30號通過168試運行,6號1 000 MW超超臨界機組于2019年6月14號通過168試運行。機組設(shè)計化學水工況為啟動時氧化性全揮發(fā)處理(AVT(O))和正常運行時加氧處理(OT)。為了提高機組運行的安全性、經(jīng)濟性,抑制給水系統(tǒng)、高加疏水系統(tǒng)的流動加速腐蝕[21],延長精處理運行周期,降低鍋爐沉積速率,延長鍋爐酸洗周期等,遂于2020年底對5號、6號機組實施全保護加氧處理改造,通過向給水中加入低濃度溶解氧滿足給水系統(tǒng)防腐鈍化要求,維持蒸汽中基本無氧,避免蒸汽中較高濃度氧可能促進蒸汽系統(tǒng)氧化皮剝落的風險,同時向高加汽側(cè)單獨加氧以解決高加疏水系統(tǒng)的流動加速腐蝕問題,實現(xiàn)對水汽系統(tǒng)熱力設(shè)備的全面保護。本文將以5號機組為例介紹全保護加氧后的實際應用情況[22-23]。
2020年8月,在給水AVT(O)處理方式下,對5號機組進行水汽品質(zhì)查定[24]。查定項目包括水汽電導率、氫電導率、溶解氧、陰離子含量以及鐵含量等。
5號機組除氧器入口和省煤器入口電導率測定結(jié)果見表1。測定結(jié)果表明,除氧器入口給水電導率在4.11~4.32μS/cm,對應pH值為9.18~9.21;省煤器入口電導率在.36~6.64μS/cm,對應pH值為9.30~9.39。
表1 5號機組電導率和pH測定結(jié)果Table 1 Conductivity and pH measurement results of Unit 5
5號機組各水樣氫電導率測定結(jié)果見表2,測定結(jié)果表明:凝結(jié)水氫電導率在0.096~0.099μS/cm,除氧器入口氫電導率在0.065~0.068μS/cm,省煤器入口氫電導率在0.065~0.075μS/cm,主蒸汽氫電導率在0.077~0.082μS/cm,高加疏水氫電導率在0.062~0.067μS/cm。
表2 5號機組氫電導率測定結(jié)果Table 2 Hydrogen conductivity measurement results of Unit 5
5號機組各水樣溶解氧測定結(jié)果見表3。測定結(jié)果表明,AVT(O)處理工況下,凝結(jié)水溶解氧平均值為7.1μg/L,除氧器入口溶解氧平均值為1.0μg/L,除氧器出口溶解氧平均值為0.7μg/L,省煤器入口溶解氧平均值為0.6μg/L,高加疏水溶解氧平均值為0.6μg/L。
表3 5號機組溶解氧測定結(jié)果Table 3 Dissolved oxygen measurement results of Unit 5
采用離子色譜儀對5號機組水樣陰離子含量進行測定[25]。
5號機組各水樣陰離子含量結(jié)果見表4。測定結(jié)果表明:5號機組水汽系統(tǒng)中雜質(zhì)含量較低,水汽品質(zhì)良好。
表4 5號機組水樣陰離子含量查定結(jié)果Table 4 Results of checking the anion content of the water samples of Unit 5
5號機組各水樣鐵含量測定結(jié)果見表5。測定結(jié)果表明,AVT(O)工況下,5號機組給水、主蒸汽鐵含量均滿足《GB/T 12145-2016火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量》規(guī)定的小于5μg/kg的標準值要求。
表5 5號機組水樣鐵含量測定結(jié)果Table 5 Determination results of iron content in water samples of Unit 5
綜上所述,5號機組水汽品質(zhì)能夠滿足《GB/T 12145-2016火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量》及《DL/T 805.1-2011火電廠汽水化學導則第1部分:鍋爐給水加氧處理導則》對加氧處理水汽品質(zhì)的要求。
全保護加氧采用三點加氧方式,加氧位置分別在精處理出口、除氧器出口、一號高加汽側(cè)入口。5號機組熱力系統(tǒng)流程及加氧點布置示意圖見圖1。
圖1 5號機組熱力系統(tǒng)及加氧點布置示意圖Fig.1 Schematic diagram of the layout of the thermal system and oxygenation points of Unit 5
1)控制除氧器入口溶解氧在10~150μg/L,省煤器入口溶解氧在10~30μg/L,高加疏水溶解氧在10~150μg/L,主蒸汽溶解氧<5μg/kg,省煤器入口pH值在8.9~9.1,相應省煤器入口電導率在2.2~3.4μS/cm。
2)加氧處理后調(diào)整除氧器排氣門至微開狀態(tài),使除氧器得到更有效保護,同時減少水汽及熱量損失;加氧處理后關(guān)閉高壓加熱器運行排氣門,避免疏水中加入的氧因排氣而損失以及疏水氨濃度因排氣而減少,有利于抑制高加疏水系統(tǒng)的流動加速腐蝕。
3)精處理混床以氫型方式運行,以混床出水直接電導率大于0.10μS/cm作為氫型運行終點。
4)根據(jù)《DL/T956-2017火力發(fā)電廠停(備)用熱力設(shè)備防銹蝕導則》規(guī)定,加氧處理的機組不宜使用成膜胺進行停用保護[26]。由于機組加氧處理后不能加聯(lián)氨,因此機組停機保養(yǎng)采用負壓余熱烘干法、充氮法等方法進行保養(yǎng)。
2.3.1 加氧轉(zhuǎn)化后混床陰、陽離子測定
加氧轉(zhuǎn)化后,通過離子色譜儀對5號機組精處理混床出水陰、陽離子含量進行測定,結(jié)果見表6。
表6 5號機組加氧轉(zhuǎn)化后混床出水陰、陽離子測定結(jié)果Table 6 Determination results of anions and cations in the mixed bed effluent water after the oxygen conversion of Unit 5
測定結(jié)果表明,5號機組加氧轉(zhuǎn)化后精處理混床出水水質(zhì)正常,控制混床出水電導率<0.10μS/cm,出水Cl-滿足GB/T 12145-2016要求<1.0μg/L的期望值要求。
2.3.2 加氧轉(zhuǎn)化后水汽鐵含量測定
加氧轉(zhuǎn)化后,給水及高加疏水系統(tǒng)的Fe2O3+Fe3O4雙層氧化膜主要依靠水中溶解氧維持[27-28],因此,將5號機組給水pH目標值由加氧前的9.33左右降至9.0左右[29],pH優(yōu)化后水汽鐵含量測定結(jié)果見表7。
表7 5號機組加氧轉(zhuǎn)化后水汽鐵含量測定結(jié)果Table 7 Results of determination of iron content in water,steam,and conversion of Unit 5 after oxygen conversion
試驗結(jié)果表明,加氧處理后,給水pH值控制在8.9~9.1,可以維持對流動加速腐蝕良好的抑制效果。與AVT(O)工況相比,加氧處理后給水pH值由加氧前平均9.33降低至加氧后平均9.0,對應的氨含量平均值由原來802μg/L降低至266μg/L,氨的加入量減少了約66.8%。同時,混床再生次數(shù)減少,再生用酸堿及自用沖洗水量、再生廢水排放量也會隨之減少,有利于環(huán)境保護[30-31]。
全保護加氧處理(OT)通過向弱堿性水中加入氧氣,促使金屬表面生成致密的保護性氧化膜。加氧轉(zhuǎn)換后,在較低的pH值條件下,給水及高加疏水鐵含量可穩(wěn)定在較低水平,有利于抑制給水系統(tǒng)和高加疏水系統(tǒng)的流動加速腐蝕以及降低鍋爐受熱面的結(jié)垢速率等。OT工況條件下,控制給水pH值在8.9~9.1,除氧器入口、給水、高加疏水鐵含量平均值均在1μg/L以下。5號機組不同給水處理方式下水汽系統(tǒng)鐵含量對比如圖2所示。
圖2 5號機組不同給水處理方式下水汽鐵含量對比結(jié)果Fig.2 Comparison results of water,steam and iron content under different feedwater treatment methods for Unit 5
實施OT處理之后,主要是靠適量的溶解氧維持對給水及高加疏水系統(tǒng)的保護。因此,可將水汽系統(tǒng)的pH值適當降低,根據(jù)pH優(yōu)化調(diào)整后系統(tǒng)的加氨量推算,精處理周期制水量將提高至原來的3.0倍,精處理混床運行周期大幅延長。
全保護加氧處理工況下,向給水系統(tǒng)中加入較低濃度溶解氧,滿足給水系統(tǒng)防腐鈍化要求,控制蒸汽基本無氧,能夠有效規(guī)避蒸汽中較高濃度氧可能促進氧化皮剝落的風險。同時,通過向高加疏水單獨加氧,解決高加疏水系統(tǒng)防腐問題,從而實現(xiàn)水汽系統(tǒng)熱力設(shè)備的全面保護。5號機組負荷與省煤器入口溶解氧變化曲線,如圖3所示。
圖3 5號機組省煤器入口溶解氧隨負荷變化曲線Fig.3 The change curve of dissolved oxygen at the inlet of the economizer of Unit 5 with load
綜上所述,5號機組實施加氧處理后,可有效抑制給水及高加疏水系統(tǒng)的流動加速腐蝕,延長精處理混床氫型運行周期,實現(xiàn)水汽系統(tǒng)熱力設(shè)備的全面保護。
與AVT(O)工況相比,實施加氧處理后,以5號機組為例1年節(jié)約的氨水、再生用酸、堿、除鹽水及化學清洗費用約為67.33萬元,具體核算結(jié)果見表8。如果算上再生時的電費、壓縮空氣費用、人力成本以及再生廢液處理成本等,節(jié)約的費用將更多,由此可見,實施加氧處理后,其產(chǎn)生的經(jīng)濟效益非常顯著。
表8 單臺機組加氧處理的直接經(jīng)濟效益Table 8 Direct economic benefits of single unit oxygen treatment
1)通過對低壓給水、高壓給水及高加疏水系統(tǒng)加氧,成功實現(xiàn)5號機組化學水工況由氧化性全揮發(fā)處理(AVT(O))向加氧處理(OT)的轉(zhuǎn)化。
2)加氧轉(zhuǎn)化完成后,給水pH值在8.9~9.1,水汽系統(tǒng)中鐵含量維持在較低水平,其中除氧器入口、省煤器入口、高加疏水的鐵含量平均值均在1μg/L以下。而AVT(O)工況處理時,水汽系統(tǒng)各個取樣點鐵含量均大于1μg/L,最高達到3.4μg/L。因此,加氧處理體現(xiàn)出優(yōu)異的全面抑制流動加速腐蝕。
3)全保護加氧處理工況下,向給水系統(tǒng)中加入較低濃度溶解氧,滿足給水系統(tǒng)防腐鈍化要求,控制蒸汽基本無氧,能夠有效規(guī)避蒸汽中較高濃度氧可能促進氧化皮剝落的風險。同時,通過向高加疏水單獨加氧,解決高加疏水系統(tǒng)防腐問題,從而實現(xiàn)水汽系統(tǒng)熱力設(shè)備的全面保護。
4)在凝結(jié)水精處理方面,給水pH值由加氧前9.33優(yōu)化調(diào)整至9.0,氨含量平均值由原來802μg/L降低至266μg/L,氨的加入量減少了約66.8%,氫型周期制水量將提高至原來的3.0倍。同時,混床再生次數(shù)減少,對于鹽酸再生陽樹脂方式下廢水中氯離子含量將大幅降低,對廢水處理回用如脫硫吸收塔內(nèi)氯離子含量高居不下有明顯的改善。
5)與AVT(O)工況相比,實施加氧處理后,5號機組1年節(jié)約的氨水、再生用酸、堿、除鹽水及化學清洗費用約為67.33萬元,如果算上再生時的電費、壓縮空氣費用、人力成本以及再生廢液處理成本等,節(jié)約的費用將更多,經(jīng)濟效益顯著。