湯立宏,朱青連,牛 云
(中廣核研究院有限公司,廣東 深圳 518000)
水壓試驗泵系統(tǒng)的功能是在全廠失電情況下,保證堆芯的完整性以及堆芯監(jiān)視功能的可靠性。正常情況下是由主控室手動開啟,為安注水箱補水。在全廠失電時自動啟動,要求啟動120 s 內(nèi)為主泵一號軸封注水從而保證一回路完整,同時為主控室重要儀表提供應(yīng)急電源。福島核事故后,為增加核電站應(yīng)急電源可靠性,中國某大型商用核電站新增380V 應(yīng)急柴油發(fā)電機組以提高水壓試驗泵系統(tǒng)供電電源可靠性。目前,水壓試驗泵系統(tǒng)采用汽輪發(fā)電機組作為應(yīng)急電源,機組老化,備件缺乏,可靠性不高。在全廠失電時,優(yōu)先啟動新增柴油發(fā)電機組為核電站水壓試驗泵供電,保證主泵一號軸封供水。如果柴油發(fā)電機組啟動失敗,再啟動汽輪發(fā)電機組,雙重保障以實現(xiàn)提高核電站應(yīng)急電源可靠性的目的。
在正?;蛟O(shè)計基準事故工況下,水壓試驗泵系統(tǒng)不執(zhí)行安全功能,柴油機組屬于RCC-P NC 級設(shè)備。在失去全部電源的情況下,水壓試驗泵能確保一回路冷卻劑泵(主泵)1 號密封的注入水流量,從而保證了反應(yīng)堆冷卻劑泵系統(tǒng)的完整性。該系統(tǒng)還必須在此工況下(超出設(shè)計工況),給機組運行所需的重要儀表供電。
核電站在失去全部6.6kV 電源情況下,熱屏冷卻和主泵軸封水注入功能失效,主泵1 號軸封可能發(fā)生泄漏,如果反應(yīng)堆仍處于額定功率下,從檢測到6.6kV 失電算起,在2min 內(nèi)水壓試驗泵系統(tǒng)就必須使軸封水注入功能重新建立起來,否則可能出現(xiàn)核電站安全屏障破裂風(fēng)險[1]。在此工況下,水壓試驗泵系統(tǒng)柴油發(fā)電機組在10 s 的時間內(nèi)就能夠達到額定轉(zhuǎn)速和額定電壓,以保證水壓試驗泵完成軸封水注入的功能,維持核電站安全屏障完整性。
核電站內(nèi)6.6kV 配電盤分AB 列,單列正常工作可滿足核電站不發(fā)生核安全事故的要求。核電站正常運行工況下AB 列同時帶電,在6.6kV 配電盤AB 列都不能供電的情況下,水壓試驗泵柴油發(fā)電機組正常工況時,不需要任何外部作用也能自動啟動。在此工況下,柴油發(fā)電機組投入的唯一保護是超速保護。如果在運行期間達到超速保護的閾值,只要脫扣后在就地盤上進行復(fù)位,柴油發(fā)電機組就可立即重新啟動。柴油發(fā)電機組及其輔助系統(tǒng)應(yīng)有良好的啟動和運行可靠性。水壓試驗泵的自動啟動過程分為3 種情況:
1)柴油發(fā)電機一次啟動成功,為水壓試驗泵供電。
2)柴油發(fā)電機第一次啟動失敗后,第二次啟動成功,為水壓試驗泵供電。
3)柴油發(fā)電機連續(xù)兩次啟動失敗,啟動汽輪發(fā)電機為水壓試驗泵供電。
每臺機組配備一臺水壓試驗泵柴油發(fā)電機組,因此在一臺機組大修期間對這臺機組的水壓試驗泵柴油發(fā)電機組進行預(yù)防性維修,不影響另外一臺機組的運行。
為了保證良好的啟動和運行可靠性,每臺機組由獨立的燃油噴射泵提供燃油,并且柴油發(fā)電機組有3 組蓄電池系統(tǒng)(兩組電池互為備用,供盤車啟動,一組供控制使用)。
發(fā)電機組應(yīng)具有承受以下故障的能力:
◇ 發(fā)生超速故障時,柴油發(fā)電機的轉(zhuǎn)速不得超過額定轉(zhuǎn)速的115%。
◇ 由外部故障引起的發(fā)電機端子處,小于5 s 的三相或兩相短路。
◇ 在1.2 倍額定轉(zhuǎn)速下,超速運行5 s。
◇ 頻率約50Hz 的過電壓:1.4 倍額定電壓持續(xù)4 s;1.2 倍額定電壓持續(xù)3 min。
◇ 波形為1.2/50μs 和200/1500μs,其峰值為25kV 的電網(wǎng)過電壓。
◇ 相位差從120°~180°的非同期并網(wǎng)至少兩次。
在發(fā)電機端子處沒有外部動作時,柴油發(fā)電機組能正常運行72h。
設(shè)置自動切換開關(guān)柜(ATS),實現(xiàn)柴油發(fā)電機組或?qū)?yīng)汽輪發(fā)電機組供電的切換。
新增柴油發(fā)電機組選用VOLVO AD734GE 型柴油機,以及STAMFORD UCDI274K 型發(fā)電機。
VOLVO TAD734GE 柴油機屬于工程機械類型,主要提供機械動力,將柴油轉(zhuǎn)化為機械能,具有較高的應(yīng)用價值和實踐意義[2]。柴油機采用完全電子噴油控制技術(shù),具有啟動性能優(yōu)良、電壓穩(wěn)定、運行可靠、低排放、低噪音等優(yōu)點。
柴油發(fā)電機組額定功率達216kW,水壓試驗泵系統(tǒng)以及主控室重要儀表功率不足50kW,該柴油發(fā)電機組完全滿足實際需求。
柴油發(fā)電機組控制器由科邁控制器(下文簡稱Com AP),以及柴油機自帶調(diào)速器(下文簡稱ECU)構(gòu)成??七~控制器負責(zé)人機接口及外部邏輯,ECU 完成柴油機本體控制。科邁控制器接收上游啟動、停止、保護等信號并將信號傳輸至ECU,ECU 接收轉(zhuǎn)速信號進行轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)。科邁控制器與ECU 連接如圖1 所示。
圖1 科邁控制器與ECU連接示意圖Fig.1 Schematic diagram of the connection between Com AP and ECU
科邁控制器為ECU 提供電源,ECU 電源接通上電后與科邁控制器進行實時數(shù)據(jù)通訊。所有人機交互數(shù)據(jù)以及報警均由科邁控制器發(fā)出,主要包含如下:
低電壓保護、過電壓保護、低頻保護、過流保護、發(fā)電機繞組溫度高、發(fā)電機軸承溫度、啟動或控制蓄電池電壓低、出口開關(guān)故障、超速、潤滑油壓力低、潤滑油溫度高、冷卻水溫度高、冷卻水進機壓力低、油箱液位低、油箱液位低低。
如果柴油機是由緊急啟動信號啟動,則柴油機運行時僅投入超速保護,其它保護均被閉鎖,但發(fā)出報警。在就地手動啟動期間所有保護投入。
柴油機電氣部分由控制面板(EMS)、傳感器/執(zhí)行器、啟動馬達、柴油機機界面接頭構(gòu)成。
傳感器由轉(zhuǎn)速傳感器、冷卻水溫度傳感器、油溫油壓傳感器等組成,采集信號用于控制、保護柴油機。執(zhí)行器由噴油器組成,用于控制噴油量。
柴油機電源系統(tǒng)有啟動電源和控制電源兩套電源,啟動電源用于驅(qū)動盤車電機,控制電源提供控制電。為保證啟動電源在啟動瞬間產(chǎn)生的大電流不會損壞控制電源,在啟動瞬間有斷開控制電源與系統(tǒng)連接的設(shè)計。
啟動馬達用于在噴油前對柴油發(fā)電機組進行盤車,柴油機轉(zhuǎn)速達180rpm 或供油壓力達3bar 時ECU 控制器發(fā)出噴油指令,啟動馬達退出。機組啟動過程中,會有大電流、熱量產(chǎn)生,并且線圈處于密封殼內(nèi)阻礙熱量散失,如啟動馬達長期處于高溫環(huán)境,會造成啟動機壽命降低[3]。
柴油發(fā)電機組手動啟動信號分為AB 列,單列信號觸發(fā)不會啟動柴油發(fā)電機組,柴油發(fā)電機組同時接收上游AB列手動啟動命令時,柴油機啟動。
首先,科邁控制器接收上游啟動命令,當AB 列啟動信號同時存在時科邁控制器啟動,隨后ECU 得電,4s 后ECU 收到科邁控制器發(fā)出的啟動命令(4s 用于科邁控制器的預(yù)啟動),啟動開關(guān)閉合,啟動馬達投入,柴油機開始盤車。同時,電路板激活(ECU 開始工作)。柴油機轉(zhuǎn)速達180rpm 時柴油機噴油點火,轉(zhuǎn)速480rpm 時盤車退出,柴油機在活塞運動下繼續(xù)升速,ECU 接收科邁控制器轉(zhuǎn)速命令??倳r序邏輯圖如圖2 所示。
柴油發(fā)電機組正常運行時由保護或者手動觸發(fā)停機信號,科邁控制器觸發(fā)停機信號使ECU 失電,噴油器停止噴油,電路板不工作。停機時序如圖2 所示。
圖2 柴油機啟停時序邏輯Fig.2 Diesel engine start-stop sequence logic
為保證ECU 數(shù)據(jù)存儲,在Com AP 觸發(fā)停機信號時需要延時20s 后觸發(fā)失電。緊急停機時,按下外接緊急停機按鈕,ECU 即刻斷電,噴油器停止,電路板不工作。
2017 年11 月3 日,某核電站柴油發(fā)電機組檢修后首次離線再鑒定啟動,柴油機轉(zhuǎn)速上升至1500rpm,出現(xiàn)“停機失敗停機”報警,柴油發(fā)電機組停機。
調(diào)查故障原因,多次啟動柴油機組均與上述故障現(xiàn)象一致,啟動信號發(fā)出到出現(xiàn)“停機失敗停機”時間間隔均為14s。
2017 年11 月5 日,將盤車時間設(shè)置由5s 臨時修改為8s,再次啟動柴油發(fā)電機組轉(zhuǎn)速到達1500rpm,穩(wěn)定運行,故障現(xiàn)象消失。將盤車時間再次恢復(fù)到5s,多次驗證均啟動成功。啟動時間由14s 逐漸降低至9s。故障時序如圖3所示。
圖3 柴油發(fā)電機組啟動故障時序圖Fig.3 Timing diagram of start-up failure of diesel generator set
因為柴油機由起動機帶動啟動,起動機又由ECU 控制[3]。以上故障是由ECU 設(shè)計原因?qū)е?,具體分析如下:
啟動信號發(fā)出后,且檢測到柴油機轉(zhuǎn)速為0 rpm,則投入盤車并打開油閥。科邁控制器檢查5s 內(nèi)轉(zhuǎn)速未到達700rpm,判斷繼續(xù)嘗試啟動,進入間歇時間。此時盤車退出,油閥應(yīng)關(guān)閉,但ECU 對于啟動成功判斷條件為柴油機轉(zhuǎn)速大于350rpm,5s 時ECU 檢測轉(zhuǎn)速已超過480rpm,油閥無需關(guān)閉,油閥繼續(xù)保持打開,柴油機轉(zhuǎn)速繼續(xù)上升。
繼科邁控制器判斷上次啟動失敗后,間歇5s 后,科邁控制器繼續(xù)發(fā)出啟動盤車信號,但檢測到柴油機現(xiàn)有轉(zhuǎn)速已大于0rpm,隨即產(chǎn)生“停機失敗停機”并停機。
將盤車設(shè)置時間由5s 臨時修改為8s 故障消失,是由于首次啟動時供油管道內(nèi)存在空氣,供油量低,在5s 內(nèi)柴油發(fā)電機組轉(zhuǎn)速無法升至700rpm,多次啟動后供油管內(nèi)空氣消失,在5s 內(nèi)轉(zhuǎn)速可升至700rpm,因此故障消失。
1)根本原因是第一次啟動期間供油管道內(nèi)存在空氣,供油不足。最終導(dǎo)致5s 內(nèi)柴油機轉(zhuǎn)速無法達到700rpm,后續(xù)新機組第一次啟動前應(yīng)盡可能排出管道內(nèi)空氣。
2)科邁控制器與ECU 控制器對于啟動成功的定義不同,科邁控制器定義柴油發(fā)電機組轉(zhuǎn)速大于700rpm 為啟動成功,ECU 控制器定于轉(zhuǎn)速大于480rpm 為啟動成功??七~控制器參數(shù)設(shè)計錯誤,需要修改成與ECU 一致。
本文從水壓試驗泵系統(tǒng)功能、設(shè)計基準和原則出發(fā),詳細介紹了水壓試驗泵系統(tǒng)組成與功能,從設(shè)備組成角度簡單分析了設(shè)備的參數(shù)及功能。以某大型商用核電站為例,介紹了VOLVO AD734GE+UCDI274K 型柴油發(fā)電機組,將該發(fā)電機組的組成及控制邏輯做了簡要分析。最后,對實際應(yīng)用中出現(xiàn)的故障做分析,為后續(xù)使用該柴油發(fā)電機組在核電使用中提供參考經(jīng)驗。