花凌冬,王東城,計 江,徐揚(yáng)歡,張亞林
(1.天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司,天津 300352;2.燕山大學(xué)國家冷軋板帶裝備及工藝工程技術(shù)研究中心,河北秦皇島 066004;3.中國重型機(jī)械研究院股份公司,陜西西安 710032)
隨著我國汽車家電、電工電子、建筑和航空等行業(yè)的迅猛發(fā)展,帶鋼的需求量也日漸增加,同時對帶鋼產(chǎn)品質(zhì)量的要求也越來越高[1-3]。其中,表面質(zhì)量是一個重要指標(biāo),不僅直接影響產(chǎn)品外觀,還影響產(chǎn)品后續(xù)加工效率和服役效果[4-6]。對于冷軋基料,熱軋后需經(jīng)過酸洗工序才能進(jìn)行冷軋。酸洗后的帶鋼表面經(jīng)常出現(xiàn)各種缺陷,很多缺陷是在酸洗過程形成的[7-9],典型缺陷包括:酸洗氣泡、過酸洗與欠酸洗、水銹、劃傷、白斑等。通常,如果不同廠家來料或不同規(guī)格來料均出現(xiàn)同一缺陷,則基本可以斷定缺陷來源是酸洗過程,此時需對酸洗設(shè)備與工藝參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。如果只有某一廠家來料或某種規(guī)格來料酸洗后出現(xiàn)缺陷,則該缺陷來源于熱軋生產(chǎn)過程的可能性較大,代表性缺陷包括:表面發(fā)黑、特殊紋路等,此時應(yīng)對熱軋設(shè)備、工藝或控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。
針對酸洗后表面發(fā)黑問題,宋鵬[10]和李任龍[11]通過理化分析認(rèn)為發(fā)黑附著物為熱軋來料氧化鐵皮與非金屬氧化物,酸洗發(fā)黑的主要原因是破鱗效果不好、酸液濃度控制不當(dāng);王紅霞等人[12]認(rèn)為酸洗發(fā)黑直接原因是酸洗后鋼板表面呈顆粒狀,產(chǎn)生的漫反射和消光作用較強(qiáng)造成的;王銀軍等人[13-14]認(rèn)為帶鋼邊部酸洗黑帶的主要原因是帶鋼熱軋卷取后,在570~640 ℃冷卻區(qū)段邊部處于富氧狀態(tài),造成帶鋼邊部氧化鐵皮增厚,并通過優(yōu)化卷取溫度與層流冷卻工藝有效改善了這一問題。
針對酸洗后表面特殊紋路問題,閆文凱[15]認(rèn)為鋼中殘余元素在基體與氧化層間形成粘附性較強(qiáng)的網(wǎng)狀富集相是酸洗后形成山形紋的根本原因;徐海衛(wèi)等人[16]認(rèn)為山水畫缺陷的本質(zhì)為黏附于帶鋼表面的疏松多孔、凹凸不平的膜狀物質(zhì),產(chǎn)生原因是粗軋除鱗不徹底,通過優(yōu)化粗軋除鱗工藝參數(shù)與精軋除鱗開閉狀態(tài)有效抑制了該缺陷;呂長寶[17]也認(rèn)為酸洗山水紋缺陷主要是由粗軋末道次的粗軋紋路演變而來,是可逆式粗軋機(jī)除鱗能力不足導(dǎo)致的;崔秋艷等人[18]則通過冷坯入爐、降低加熱爐各階段加熱溫度及縮短停留時間等措施實(shí)現(xiàn)了山水畫缺陷的預(yù)防。
某1 100 mm熱軋產(chǎn)線主要產(chǎn)品為普碳鋼,粗軋段有3架立輥軋機(jī)和5架粗軋機(jī),呈E1-R1-R2-E2-R3-R4-E3-R5布置;精軋段有1架立輥軋機(jī)和8架精軋機(jī),呈E4-F1~F8布置。該軋機(jī)生產(chǎn)的冷軋基料進(jìn)行酸洗后,會出現(xiàn)兩種邊部缺陷。一是熱軋后在上、下表面距離邊部20~30 mm以內(nèi)存在紅色銹帶,沿軋制方向連續(xù)分布,酸洗時必須降低速度,否則酸洗后會存在紅色氧化鐵皮殘留,嚴(yán)重影響酸洗效率;二是熱軋后帶鋼兩側(cè)面存在無規(guī)則分布的“斑塊”,酸洗后也無法完全消除,會一直殘留到鍍鋅工序,“斑塊”處很容易造成鋅層剝落,嚴(yán)重影響冷軋成品質(zhì)量。為此,需要對兩種缺陷產(chǎn)生機(jī)理與產(chǎn)生區(qū)段進(jìn)行研究,并提出有效解決措施。
初步判斷該1 100 mm熱軋產(chǎn)線的冷軋基料發(fā)往冷軋廠進(jìn)行酸洗時,邊部出現(xiàn)的兩種缺陷均產(chǎn)生于熱軋過程。進(jìn)一步對卸卷后的熱軋帶鋼邊部進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)兩種缺陷已經(jīng)出現(xiàn)了,因此可以確定這兩種缺陷是在熱軋過程中產(chǎn)生的,但具體產(chǎn)生于熱軋哪個區(qū)段(加熱、粗軋、精軋、層冷、卷取),還需要進(jìn)行深入研究。
兩種缺陷典型特征如圖1所示。在距邊部20~30 mm的上、下表面,存在明顯的紅色銹帶,沿軋制方向連續(xù)分布,這種缺陷給酸洗造成困難,酸洗后當(dāng)上、下表面存在銹帶殘留時,一方面會對冷軋輥的輥面造成損傷,另一方面銹帶會被壓入帶鋼,影響成品板表面質(zhì)量,只能通過降低酸洗速度的方法盡量去除該缺陷;在帶鋼側(cè)面有無規(guī)則分布的斑塊,呈光亮色,手感十分光滑,這種缺陷經(jīng)過酸洗后顏色變?yōu)榘祷疑?,大部分原始缺陷仍然保留,如圖2所示。
圖1 熱軋帶鋼邊部缺陷形貌
圖2 酸洗后側(cè)面斑塊
利用熱軋生產(chǎn)現(xiàn)場堆鋼時產(chǎn)生的廢鋼進(jìn)行缺陷跟蹤。發(fā)現(xiàn)在精軋機(jī)入口中間坯上、下表面并沒有明顯的銹帶缺陷,但精軋出口處卻可以觀察到比較明顯的銹帶缺陷,層流冷卻后則變得更加清晰,因此可以判斷邊部銹帶的初始產(chǎn)生區(qū)域?yàn)榫堖^程。與此不同,在精軋入口、精軋出口與層流冷卻出口處帶鋼側(cè)面均沒有明顯斑塊缺陷,但卷取后的鋼卷側(cè)面則可以看到明顯的斑塊缺陷,因此可以判斷側(cè)面斑塊缺陷的產(chǎn)生區(qū)域?yàn)閷恿骼鋮s之后。
為確定邊部銹帶的產(chǎn)生機(jī)理,對缺陷部位進(jìn)行取樣,然后進(jìn)行宏觀與微觀形貌觀察,結(jié)果如圖3與圖4所示。由圖可知,在帶鋼側(cè)面與上、下表面存在很多“褶皺”,“褶皺”深度最大可達(dá)幾十微米。同時帶鋼側(cè)面與上、下表面的晶粒比內(nèi)部更加粗大?!榜薨櫋眱?nèi)部在試樣腐蝕前填充有很多紅色氧化鐵皮,由此可以確定邊部銹帶難酸洗的主要原因是酸液很難浸入“褶皺”內(nèi)部。
圖3 帶鋼側(cè)面宏觀圖
圖4 邊部銹帶缺陷微觀形貌
帶鋼側(cè)面與上下表面“褶皺”的形成機(jī)理如圖5所示[19-20],由于中間坯角部存在雙向換熱,因此角部附近溫度較低,容易提前發(fā)生相變,與內(nèi)部金屬相比更加不容易發(fā)生再結(jié)晶,其晶粒尺寸相對較大,并且各個晶粒取向具有一定的隨機(jī)性,當(dāng)精軋F(tuán)1壓下時不同取向晶粒沿寬度方向的流變應(yīng)力存在差別,因此其寬展變形量也存在差別,從而造成側(cè)面形成大量深淺不一的褶皺,隨著軋制過程的不斷進(jìn)行,褶皺不斷翻平到上、下表面。為抑制這一現(xiàn)象,需要提高中間坯角部溫度。
圖5 褶皺形成機(jī)理
同樣,對典型的斑塊缺陷進(jìn)行取樣,然后進(jìn)行宏觀與微觀形貌觀察,結(jié)果如圖6與圖7所示。由圖可知,無論宏觀還是微觀形貌,斑塊部位與其它部位相比明顯更加光滑,斑塊附近的組織與基體相差不大,顏色略微偏黑。通過形貌觀察無法判斷該缺陷的具體產(chǎn)生機(jī)理。
圖6 側(cè)面斑塊缺陷宏觀樣貌
圖7 側(cè)面斑塊缺陷微觀形貌
為此,對卷取后鋼卷的側(cè)面進(jìn)行了進(jìn)一步細(xì)致觀察,發(fā)現(xiàn)靠近鋼卷芯部的幾圈帶鋼基本不存在斑塊缺陷,即帶鋼頭部的側(cè)面質(zhì)量很好,超過一定圈數(shù)后則開始出現(xiàn)斑塊缺陷,直至整卷帶鋼卷取完畢,如圖8所示。
圖8 鋼卷側(cè)面整體圖
分析現(xiàn)場生產(chǎn)工藝,層流冷卻之后,帶鋼頭部與其它部位的不同之處主要是卷取機(jī)前側(cè)導(dǎo)板的投入與否。帶鋼頭部幾十米卷取時,側(cè)導(dǎo)板是不起作用的,卷取一定長度后側(cè)導(dǎo)板才開始投入,因此判斷側(cè)面斑塊缺陷的產(chǎn)生是由于側(cè)導(dǎo)板與帶鋼側(cè)面之間壓力過大導(dǎo)致的。
根據(jù)分析,為抑制邊部銹帶缺陷,需要提高中間坯角部溫度,降低晶粒大小與褶皺深度。在不影響工藝參數(shù)的前提下,可以通過優(yōu)化設(shè)計定寬機(jī)或立輥輥型的方法實(shí)現(xiàn)這一目的[21],由于該1 100 mm熱軋產(chǎn)線沒有配備定寬機(jī),因此對其E1和E2的立輥輥型進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計,優(yōu)化設(shè)計前后的立輥輥型如圖9所示。
圖9 立輥輥型對比
由圖9可知,優(yōu)化后的輥型可以確保粗軋過程中間坯的角部出現(xiàn)明顯的倒角,避免尖角部位雙向換熱造成的溫度過低,降低邊角部發(fā)生褶皺的可能性和翻轉(zhuǎn)程度。此外,還可以加強(qiáng)過鋼時的對中性。
為抑制側(cè)面斑塊缺陷,將側(cè)導(dǎo)板的壓力控制模式更改為位置控制模式。這種控制模式需要設(shè)定側(cè)導(dǎo)板的開口度。精軋出口處安裝有多功能儀,可以測量精軋出口帶鋼寬度,以此為基礎(chǔ)再增加一個補(bǔ)償余量,即為側(cè)導(dǎo)板的開口度。首先,以人工干預(yù)的方式進(jìn)行試軋,人工設(shè)定一個補(bǔ)償余量,根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)效果進(jìn)行調(diào)整,當(dāng)卷形較為松散、不整齊時,說明補(bǔ)償余量過大,可適當(dāng)減?。划?dāng)側(cè)導(dǎo)板與帶鋼側(cè)面摩擦過大、火星飛濺時,說明補(bǔ)償余量過小,可適當(dāng)增加。經(jīng)過多支帶鋼的試軋,最終將補(bǔ)償余量設(shè)定為6 mm,操作側(cè)、傳動側(cè)各3 mm,不再手動干預(yù),而改為全自動控制模式,動態(tài)調(diào)整側(cè)導(dǎo)板的開口度,以適應(yīng)帶鋼的寬度波動。
采取治理措施后,如圖10所示,帶鋼上、下表面的邊部附近已基本看不到銹帶缺陷,鋼卷側(cè)面斑塊缺陷已基本消除。產(chǎn)品發(fā)往冷軋廠后,進(jìn)行跟蹤調(diào)研,酸洗速度得到顯著提升,酸洗后帶鋼側(cè)面斑塊也未再出現(xiàn),鋅層附著良好,極大提升了客戶的滿意度。
圖10 優(yōu)化效果
(1)邊部銹帶缺陷的初始產(chǎn)生區(qū)域?yàn)榫堖^程,側(cè)面斑塊缺陷的產(chǎn)生區(qū)域?yàn)閷恿骼鋮s之后。
(2)中間坯角部附近溫度較低,容易提前發(fā)生相變,與內(nèi)部金屬相比更加不容易發(fā)生再結(jié)晶,導(dǎo)致晶粒尺寸相對較大,隨著精軋過程的進(jìn)行,使帶鋼側(cè)面與上、下表面出現(xiàn)大量褶皺,酸液很難浸入褶皺內(nèi)部,導(dǎo)致酸洗困難。
(3)側(cè)面斑塊缺陷的產(chǎn)生是由于側(cè)導(dǎo)板與帶鋼側(cè)面之間壓力過大導(dǎo)致的。
(4)通過優(yōu)化立輥輥型可有效抑制邊部銹帶缺陷,通過優(yōu)化側(cè)導(dǎo)板控制模式與參數(shù)可基本消除側(cè)面斑塊缺陷。