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        38CrMoAl鋼中硅穩(wěn)定控制工藝的研究

        2021-08-18 05:31:54包石磊白澈力格爾劉曉軍牟貝成許明杰
        天津冶金 2021年4期
        關鍵詞:工藝生產(chǎn)

        包石磊,白澈力格爾,劉曉軍,牟貝成,許明杰

        (1.天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司,天津 300352;2.鋼鐵研究總院華東分院江蘇 223000)

        0 引言

        38CrMoAl鋼是GB/T 3077《合金結構鋼》中專用于氮化處理鋼,屬于中碳高鋁合金結構鋼,鋼中標準Al含量達到0.70~1.10%。該鋼種在滲氮處理過程中,在鑄件表面形成氮化鋁(AlN)層,起到彌散強化作用,從而提高表面硬度、耐磨性及疲勞強度,并具有良好的耐熱性、耐腐蝕性以及尺寸精度較高等特點。因此,該鋼種主要應用于特殊用途的零部件,如:齒輪、氣缸套、高壓閥門、蝸桿以及磨床主軸等。

        由于38CrMoAl鋼種Al含量較高,冶煉和澆注過程出現(xiàn)鋼液異?;毓璎F(xiàn)象,甚至超標準現(xiàn)象。因此,在保證該鋼穩(wěn)定澆注的同時,如何控制成品鋼中硅含量也是該鋼種穩(wěn)定生產(chǎn)的一個技術難點。本文闡述了該鋼種的生產(chǎn)工藝流程及成分組成,分析了出現(xiàn)鋼液異?;毓璎F(xiàn)象的原因,提出了控制鋼中硅含量的工藝操作要點,并對生產(chǎn)試煉實踐情況進行了分析。生產(chǎn)實踐表明,通過控硅操作要點的貫徹實施,可以實現(xiàn)38CrMoAl鋼轉爐連鑄工藝鋼中最終硅含量穩(wěn)定控制在標準范圍內(nèi)。

        1 38CrMoAl鋼生產(chǎn)工藝流程及控制成分

        鑒于該鋼種Al含量高的特有特性,經(jīng)查閱相關資料和借鑒其他鋼廠生產(chǎn)實際經(jīng)驗[1,2],在綜合考慮各項技術難點情況下,確定了38CrMoAl生產(chǎn)工藝流程和控制成分。生產(chǎn)工藝流程:120噸頂?shù)讖痛缔D爐→LF精煉爐→RH精煉爐→六機六流連鑄機。鋼水成分控制如表1所示。

        表1 38CrMo Al鋼內(nèi)控成分控制表

        2 38CrMoAl鋼生產(chǎn)工藝難點及回硅原因分析

        2.1 生產(chǎn)工藝難點分析

        由于該鋼種屬于中碳高鋁合金結構鋼,鋼中的Al含量比普碳鋼高出30~50倍,過高的Al極易把爐渣和過程接觸物料中SiO2的氧奪去,形成Al2O3夾雜二次污染鋼水的同時,鋼水回硅現(xiàn)象較嚴重。如果在冶煉和澆注過程中操作控制不當,可能導致鋼水中Si含量超標而判廢。

        2.2 回硅原因分析

        根據(jù)氧與其他元素親和力排序,Al的與氧的親和力遠大于Si,因此當鋼水中Al的含量達到或超過鋁氧平衡狀態(tài)時,爐渣中SiO2的氧極易被鋁奪去,導致鋼水回硅現(xiàn)象[3]。其熱力學反應試為:

        4[Al]+3(SiO2)=2(Al2O3)+3[Si]

        ΔG0=-720680+133T J·mol-1

        3 控制鋼中硅含量的工藝操作要點

        為穩(wěn)定控制鋼中硅含量,首先要從冶煉工藝和原材物料方面控制鋼中硅的來源,從根本上是降低后期鋼水回硅現(xiàn)象發(fā)生的可能。為此制定了相應的控制鋼中硅含量的工藝措施。

        3.1 嚴格控制原輔料以及合金中的Si元素含量

        在生產(chǎn)過程中原輔料和合金中的Si元素或化合物是渣中SiO2組元來源的主要途徑。在高鋁鋼生產(chǎn)過程中,爐渣中的SiO2組元極易被Al還原成鋼中Si含量,導致鋼中硅難以控制。因此對各工序原輔料要求如下:

        化渣劑:轉爐吹煉過程中使用礦石作為化渣劑,不得使用含Si量高的鐵礬土等材料。

        合金:對現(xiàn)場使用合金的硅元素進行隨機抽查,采用檢測結果中Si元素較穩(wěn)定的金屬錳和高碳鉻鐵作為生產(chǎn)合金。這是因為在隨機抽取的合金試樣檢驗中,高碳錳鐵中Si含量不穩(wěn)定,有時含量比較高,而金屬錳中Si含量比較低,為了保證第一次生產(chǎn)成功,在冶煉本鋼種時使用金屬錳;高碳鉻鐵的Si含量比較高,但由于噸鋼加入的量比較少,Si對鋼水成分影響比較小,為了降低成本,第一次生產(chǎn)采用高碳鉻鐵。

        脫氧劑:使用2~3 kg/t電石作為脫氧劑,嚴禁使用鋼水促凈劑等含Si材料;加入3 kg/t左右的鋁餅脫氧,確保到LF爐[Al]≥0.015%。

        精煉渣:LF爐使用5~6kg/t石灰,6~7 kg/t預熔精煉渣作為精煉渣,加入數(shù)量可以根據(jù)LF精煉爐的化渣情況調(diào)整,嚴禁加入含Si量高的普通螢石等材料。

        3.2 嚴格控制鋼包渣中的SiO2含量

        由于轉爐吹煉結束后,爐渣中的SiO2含量在15%左右。通過理論計算,轉爐出鋼過程中每下渣100 kg時,消耗9 kg鋁的同時回硅量為0.007%。因此轉爐渣對高鋁鋼冶煉過程中回硅現(xiàn)象的影響較大。

        (1)減少鐵水帶入渣量。調(diào)整生鐵和鐵水的配比,鐵水在入爐前必須進行扒渣。

        (2)轉爐采用雙渣操作。轉爐吹煉前期采用雙渣操作,將爐內(nèi)含SiO2較高的爐渣倒掉一半以上,再重新造渣冶煉。

        (3)轉爐采用擋渣出鋼。要保證轉爐出鋼過程擋渣的效果,減少出鋼過程中下渣量;必須在轉爐出鋼口使用前期冶煉本鋼種,以保證出鋼擋渣效果,減少下渣量。

        綜上所述,由于轉爐采用雙渣操作和擋渣出鋼,出鋼過程加入含Si少的原輔材料以及采用留渣操作等措施,在精煉末期加入鋁錠之前,全部按照常規(guī)操作,此時鋼包渣中SiO2含量控制在5~6%。

        3.3 精煉過程調(diào)Al時機的選擇

        38CrMoAl鋼鋁含量控制范圍為0.80%~1.00%,調(diào)鋁時機的選擇直接決定著鋼渣混合層中發(fā)生回硅反應的起始點。

        (1)在轉爐出鋼過程加入鋁錠,在鋼包中鋼水以沉淀脫氧為主,減少出鋼過程回硅量。

        (2)在LF精煉過程采用鋁粉和電石進行擴散脫氧,降低鋼水和爐渣中氧含量。

        (3)在LF精煉中后期使用鋁錠一次性調(diào)整鋼中鋁含量至控制范圍內(nèi)。由于鋼中的[Al]含量達到0.9%,鋼水還原能力很強,導致渣中的SiO2大部分被還原,增加了鋼中硅含量,經(jīng)計算鋼中增硅量大約在0.10%~0.15%。

        3.4 夾雜物的變性處理

        高鋁鋼生產(chǎn)過程中形成夾雜物基本以Al2O3為主。目前普遍的Al2O3夾雜物變性方法為鈣處理[4],即將Al2O3夾雜轉變?yōu)?2CaO·7Al2O3,并通過鋼包底吹使夾雜物上浮被爐渣吸收,但鈣處理過程中鋼水翻動較嚴重,使鋼水裸露與空氣接觸幾率大。而該鋼種鋁含量較高,鋼水與空氣接觸極易產(chǎn)生二次氧化形成的Al2O3夾雜,因此采用硅鋇線代替鈣質(zhì)芯線進行夾雜物變性處理。由于RH處理后喂入硅鋇線,導致渣中的(Si)含量增加。雖然在喂絲過程中鋼水出現(xiàn)回硅現(xiàn)象,回硅量為0.03%~0.05%,但在可控范圍之內(nèi)。

        3.5 其他工藝要點及注意事項

        (1)控制到LF鋼水中的C≥0.08%,P≤0.018%;

        (2)嚴格控制出鋼量及合金加入量,防止因出鋼量少導致合金成分偏高或因出鋼量多導致精煉爐調(diào)整成分任務重;

        (3)LF要保持一定時間的白渣,以加強吸收鋼水中夾雜物的能力;

        (4)連鑄車間要加強連鑄設備檢查,及時清理或更換堵塞噴嘴,保證鑄坯二冷冷卻效果良好,同時要加強結晶器振動系統(tǒng)維護;

        (5)控制鋼水過熱度、拉速及二冷水量,從而控制連鑄坯低倍組織,使其符合要求;

        (6)大包開澆后,根據(jù)中包渣面情況補加適量覆蓋劑,確保鋼水不裸露、渣面不發(fā)紅。

        (7)由于高鋁鋼澆鑄過程中易產(chǎn)生水口結瘤甚至停澆等生產(chǎn)事故,故大包水口采用Ar氣密封,中包采用組合式水口,水口接縫采用密封材料密封處理。

        4 生產(chǎn)試煉實踐情況分析

        4.1 生產(chǎn)試煉結果

        按照前述工藝要點和改進措施,在某鋼廠組織試煉了4爐38CrMoAl鋼,重點對該鋼種冶煉過程中各階段鋼中Si元素和渣中SiO2的變化情況進行了跟蹤和分析。具體各工序與操作點后鋼中Si含量以及渣中SiO2含量的變化見表2和表3。

        表2 生產(chǎn)過程鋼中Si含量變化表

        4.2 生產(chǎn)實踐結果分析

        (1)從表2可以看出,在試生產(chǎn)過程中出現(xiàn)2次明顯回硅現(xiàn)象。第一次是LF爐處理后期,經(jīng)過Al的合金化過程中發(fā)生明顯的回硅現(xiàn)象,平均增硅量為0.10~0.15%;第二次是RH處理結束后喂入硅鋇線后出現(xiàn)回硅現(xiàn)象,平均增硅量為0.05%。綜合試驗爐次Si的控制看,現(xiàn)行工藝設計與原料選擇是可以滿足Si的控制。后續(xù)可以適當采用錳鐵代替金屬錳進行試驗降低生產(chǎn)成本。

        (2)因本鋼種是含鋁量較高的鋼種,為防止?jié)沧r水口結瘤,本次試煉過程鋼水過熱度控制偏高,拉速、電磁攪拌與二冷參數(shù)嚴格執(zhí)行工藝要求,連鑄生產(chǎn)過程基本正常。

        (3)本次試中,連鑄使用的保護渣是與供應廠家聯(lián)合研制的高鋁鋼專用保護渣,經(jīng)過對生產(chǎn)的連鑄坯檢查,沒有發(fā)現(xiàn)渣溝、裂紋等異常現(xiàn)象,只是生產(chǎn)過程中渣圈現(xiàn)象嚴重,可以同保護渣廠家的技術人員交流,加以改善。

        5 結語

        通過對38CrMoAl鋼生產(chǎn)工藝難點及冶煉和澆注過程中出現(xiàn)鋼液異常回硅原因的分析,提出了穩(wěn)定控制鋼液中硅含量的工藝改進操作要點,并對生產(chǎn)試煉情況進行了分析總結。

        (1)轉爐采用雙渣留渣操作、控制下渣量、嚴格把控原輔料以及合金中Si含量等操作,將冶煉過程渣中的SiO2含量控制在最低,從而可以降低回硅量。

        (2)將調(diào)鋁時機選定在LF爐處理末期,縮短硅反應時間,可以減少回硅量。

        (3)RH處理結束后采用硅鋇線進行夾雜物變性處理,雖然有回硅現(xiàn)象,但在可控范圍內(nèi)。

        (4)試煉生產(chǎn)過程中,鋼水在LF爐Al合金化前Si控制在0.13%~0.20%,爐渣中SiO2含量控制在8.00%以下,實現(xiàn)了38CrMoAl鋼中硅穩(wěn)定控制在目標成分范圍內(nèi)的目的。

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