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        基于機器視覺的瓦楞紙壓制送料機器人的控制

        2021-08-12 08:17:42夏建春
        中國造紙 2021年4期
        關(guān)鍵詞:瓦楞紙壓輥瓦楞

        陳 賢 夏建春

        (常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇常州,213164)

        瓦楞紙是一種通過瓦楞壓制機形成的波紋形紙片[1],已經(jīng)有100多年的歷史,由于價格便宜、用途廣泛、制作簡易、且能回收甚至重復(fù)利用,使其得到了廣泛應(yīng)用,本文的瓦楞紙應(yīng)用于制作濕簾,是濕簾的重要組成部分[2]。

        濕簾瓦楞紙的生產(chǎn)工藝一般包括上漿、干燥、壓制瓦楞、定型、上膠、固化、切片、修磨、去味等[3-4]。在整個生產(chǎn)過程中,自動化水平還不夠,在上漿、干燥等工序,生產(chǎn)對象可以成批進行加工和上下料,但是在壓制瓦楞工序中,由于生產(chǎn)濕簾工藝的要求,不同品種瓦楞紙生產(chǎn)的瓦楞的角度是不同的,需要人工進行干預(yù)及操作。圖1為工人現(xiàn)場操作。在紙板切割完成后,操作人員需要根據(jù)濕簾對瓦楞角度的要求,將紙板調(diào)整好角度送入瓦楞壓制機中。為了實現(xiàn)可靠的生產(chǎn),一般操作人員會拿一個靠鐵塊作為角度基準(zhǔn)。雖然這種操作方式簡單方便,但是操作人員的操作重復(fù)機械,因此往往操作也變得隨意散漫,造成產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定,實現(xiàn)自動化的送料操作也成為必然需求[5]。

        在實際生產(chǎn)中,對板型材料的輸送應(yīng)用研究,許多工程技術(shù)人員作出了很多貢獻。李麗閣等人[6]設(shè)計了一種紙板吸取機構(gòu)和輸送機構(gòu),將包裝紙板的輸送速度提高到80只/min。高強等人[7]對服裝布料等軟性材料進行上料機器人的研究,主要探討了布匹的邊緣定位算法;汪瑞良[8]設(shè)計了光伏電池生產(chǎn)中的玻璃上料機器人;蔣磊等人[9]針對輸電線纜輸送問題的機器人的應(yīng)用進行研究。但是這些研究有的偏重于機械本體的設(shè)計,有的研究偏重于對圖像處理算法的研究,對在實際生產(chǎn)環(huán)境下的機器人引導(dǎo)方法研究還不夠深入。因此本文從實際生產(chǎn)角度研究和探討如何使用機器人代替人工正確引導(dǎo)紙板進入壓輥機。

        圖1 工人現(xiàn)場操作Fig.1 Field operation

        1 瓦楞壓制的紙板運行軌跡規(guī)劃

        當(dāng)紙板被切紙機切割以后,紙板的位置是無法確定的,但是瓦楞紙壓制出的瓦楞角度需要保持恒定。因此,壓輥壓制紙板的位置需要保證恒定。操作人員需要將紙板移動到基準(zhǔn)位置,然后將紙板送入壓輥進行瓦楞的壓制。為了實現(xiàn)將紙板自動送入壓輥,需要實現(xiàn)機器人輸送紙板的運行軌跡模擬工人的動作軌跡。機器人位置固定,但紙板的位置并不固定。機器人抓取紙板時,紙板在機器人坐標(biāo)系中的位置也成為隨機狀態(tài),這就需要視覺來確定紙板在坐標(biāo)系中的位置。

        圖2為紙板運行軌跡規(guī)劃圖。從圖2可以看出,紙板上標(biāo)號1、2、3、4是表示紙板移動的4個位置。1號位置是切紙機切紙動作完成后紙板的位置,在這個位置上機器人采用固定姿態(tài)進行抓紙;2號位置為機器人將紙板移動到的拍照位置;在這個位置上,相機獲得紙板的紙尖圖片;3號位置為機器人將紙板調(diào)整好的姿態(tài)位置;4號位置為機器人送紙進入壓輥的位置。

        圖2 紙板運行軌跡規(guī)劃圖Fig.2 Running track of paperboard

        4個位置是機器人模擬人工進行的動作,需要達到的效果為:

        (1)切紙機將紙板切割成2100 mm×1200 mm尺寸的規(guī)格,機器人抓紙;

        (2)機器人將紙板移動至拍照位置;

        (3)機器人將紙板調(diào)整好姿態(tài);

        (4)將紙板送入壓輥。

        2 控制系統(tǒng)

        2.1 控制系統(tǒng)硬件組成

        為實現(xiàn)模擬工人將壓制紙板送入壓輥的操作過程,本文采用工控機作為控制核心,PLC控制壓制紙的切刀和瓦楞壓制機,工控機與PLC之間通過RS485接口進行通信,通過ModbusRTU協(xié)議作為數(shù)據(jù)通信協(xié)議,用來傳遞機器人當(dāng)前工作狀態(tài)、切紙機的工作狀態(tài),根據(jù)工作狀態(tài)控制工作節(jié)奏。工控機通過以太網(wǎng)接口控制著機器人和工業(yè)相機。工業(yè)相機采集圖像數(shù)據(jù),工控機得到數(shù)據(jù),預(yù)測機器人的運行姿態(tài),驅(qū)動機器人模擬工人的操作動作。圖3為自動送紙系統(tǒng)架構(gòu)圖,工控機采用研華610L型PC機,PLC采用匯川H3U型PLC,工業(yè)相機采用Basler aca2500-14gc,機器人采用國機智能的SR1700型工業(yè)機器人。

        圖3 自動送紙系統(tǒng)架構(gòu)圖Fig.3 Automatic paper feeding system

        2.2 控制流程

        在生產(chǎn)中工控機控制著整個生產(chǎn)節(jié)奏,根據(jù)控制要求,平均5~6 s完成一個動作節(jié)拍。圖4為系統(tǒng)工作流程。圖5為現(xiàn)場實際生產(chǎn)圖。系統(tǒng)啟動后,工控機就進入控制狀態(tài),首先通知切紙機進行蓄紙,當(dāng)達到規(guī)定長度時,進行切紙。切紙動作完成后,啟動機器人進行抓紙,將紙板移動到拍照位置進行圖像采集。根據(jù)圖像得到位置數(shù)據(jù),進行機器人姿態(tài)位置的預(yù)測。得到預(yù)測數(shù)據(jù)后,調(diào)整機器人的姿態(tài),進行上料動作。機器人上料完成后,回位等待下一個切紙動作。

        圖4 系統(tǒng)工作流程Fig.4 Workflow of the system

        圖5 現(xiàn)場實際生產(chǎn)圖Fig.5 Actual production

        3 機器人的姿態(tài)預(yù)測

        3.1 機器人的姿態(tài)預(yù)測模型

        為了引導(dǎo)機器人的運行,系統(tǒng)需要根據(jù)拍照得到的圖像數(shù)據(jù)預(yù)測出機器人需要行走的姿態(tài)數(shù)據(jù)。

        機器人的姿態(tài)可以用5種不同的坐標(biāo)系進行描述。①世界坐標(biāo)系;②關(guān)節(jié)坐標(biāo)系;③直角坐標(biāo)系;④工具坐標(biāo)系;⑤用戶坐標(biāo)系。本文的預(yù)測模型采用直角坐標(biāo)系。

        圖6 機器人采用的坐標(biāo)系Fig.6 Robot coordinate system

        機器人的姿態(tài)用一維向量表示[X,Y,Z,A,B,C]。由于機器人對紙板的操作只有3個自由度,因此機器人的姿態(tài)可以表示為[X,Y,A],分別對應(yīng)于操作平面方向以及紙板的旋轉(zhuǎn)。本文采用基準(zhǔn)加偏差的方式得到預(yù)測模型,首先需要確定基準(zhǔn)紙板的基準(zhǔn)軌跡,其基本過程如下:①將瓦楞壓制紙板移動到拍照點處,進行圖像采集。記錄下紙尖坐標(biāo)以及機械手末端坐標(biāo),在后續(xù)采集數(shù)據(jù)時保持機械手的坐標(biāo)不變;②將紙板移動到調(diào)姿位置,記錄下機器人坐標(biāo);③將紙板移動到壓輥入紙位,記錄下機器人坐標(biāo)。得到基準(zhǔn)的數(shù)據(jù)后,建立線性預(yù)測模型見式(1)。

        式中,[X,Y,A]為實際機器人姿態(tài)的位置;[X′,Y′,A′]為基準(zhǔn)機器人的姿態(tài)數(shù)據(jù);b為偏差值,該值為調(diào)姿位置狀態(tài)下,實際紙板與基準(zhǔn)紙板的偏差,該值需要根據(jù)實際紙尖圖像數(shù)據(jù)與基準(zhǔn)圖像數(shù)據(jù)的偏差計算出來?;居嬎愠绦蛉缦拢?/p>

        計算程序在labview2014版得到了驗證。

        3.2 圖像定位算法

        在預(yù)測模型中,最關(guān)鍵的數(shù)據(jù)是紙尖的圖像數(shù)據(jù)。預(yù)測模型需要知道紙尖在機器人世界坐標(biāo)系中的坐標(biāo)數(shù)據(jù),因此需要進行圖像定位。圖像定位首先需要做的是將圖像坐標(biāo)系和機器人坐標(biāo)系進行統(tǒng)一,也稱為手眼標(biāo)定。在這個方面,許多文獻都進行了比較詳細的闡述[10-12]。在手眼標(biāo)定完成后,就需要確定紙板紙尖在圖像中的位置。圖7為紙板紙尖圖像,圖8為紙尖定位流程圖。

        圖7 紙板紙尖圖像Fig.7 Paperboard tip image

        圖8 紙尖定位流程圖Fig.8 Location flowchart

        由于現(xiàn)場環(huán)境的限制,不能取得效果非常好的圖像。本文采用直方圖均衡和圖像增強提高圖像的辨析度。由于紙板的特殊形狀,本文根據(jù)形狀特征匹配[13]搜索紙板紙尖在圖像中的基本位置。當(dāng)搜索到紙尖在圖像中的基本位置后,為得到更加精確的定位,找到紙尖附近的紙板邊緣,得到邊緣點的位置坐標(biāo),根據(jù)最小二乘法擬合成2條邊緣直線。得到邊緣直線方程后,計算出邊緣直線與圖像X軸的坐標(biāo)以及2條直線交點的位置數(shù)據(jù)。通過這樣的算法可以得到紙板紙尖在圖像中比較精確的位置。

        這種算法對紙板具有一定要求,在正常工作狀態(tài),紙板沒有飄起,同時紙板的濕度控制在正常范圍,那么定位精度可以控制得比較高。在實際操作中,如果紙板的紙尖有翹起等狀態(tài),對紙尖的定位精度有影響。

        3.3 仿射變換匹配對紙尖的初定位

        在圖8的紙尖定位流程中,模板形狀匹配關(guān)系到紙尖在整個圖像中的基本定位。但是,瓦楞紙壓制工序之前是剪切工序,紙板會根據(jù)工藝要求被剪切成不同的角度。當(dāng)紙板在操作臺面上運行時,不同剪切角度的紙板在相機中呈現(xiàn)的圖像有一定區(qū)別。圖9為剪角不同的2種紙板,圖9(a)剪角大于圖9(b)的剪角。如果用圖9(a)圖像作為模板對圖9(b)進行匹配搜索,可能存在目標(biāo)找不到或者出現(xiàn)匹配位置偏移的問題。

        圖9 剪角不同的兩種紙板Fig.9 Two kinds of paperboard with different cutting angle

        在照相機拍攝目標(biāo)物體時,從物方三維空間坐標(biāo)系到像方二維平面坐標(biāo)系的投影存在著映射關(guān)系。為了實現(xiàn)場景重構(gòu)、場景識別,往往需要對獲得的圖像進行仿射糾正。岳娟等人[14]從逆仿射變換出發(fā),對原圖進行仿射形變糾正,估計出對應(yīng)的正射圖像。肖雄武等人[15]通過估算影像的相機軸定向參數(shù)計算出初始仿射矩陣,通過逆仿射變換得到糾正影像,對糾正影像進行匹配。這些研究人員的研究是基于圖10的相機物體仿射成像模型。

        圖10 仿射成像模型Fig.10 Affine model

        從圖10的模型可以得到式(2)。

        式中,v為像方平面;u為物方平面;A計算見式(3)~式(4)。

        式中,t為傾斜度;(θ,φ)為相機光軸定向,分別為相機的緯度、經(jīng)度;ψ為相機繞其光軸旋轉(zhuǎn)的角度;λ為尺度縮放倍數(shù)[14]。

        從圖2可以看出,在操作平臺中的相機為固定位置。在相機固定的條件下,獲得的圖像質(zhì)量能夠保持一致。但由于工藝問題導(dǎo)致紙板剪角有較大的差別,下面將不同剪角的紙板看做是對模板紙板的不同θ角的畸變。以v0為模板圖像,v′0為目標(biāo)圖像中映射圖像,存在關(guān)系見式(5)。

        由于相機固定,在進行圖像形狀特征搜索時λ=1,ψ=0,因此A表達為式(6)。

        通過調(diào)整參數(shù)t、φ,在圖像中進行形狀匹配的搜索,實現(xiàn)對紙尖形狀的初定位。

        4 試驗與分析

        (1)試驗平臺:瓦楞紙生產(chǎn)線。

        (2)軟件環(huán)境:操作環(huán)境采用Win732位,界面編程采用Labview2014,軟件算法采用VS2010+Opencv3.4.1。

        (3)測量工具:采用數(shù)顯角度尺,角度分辨率0.05°,長度分辨率0.5 mm。用于測量距離偏差和角度偏差。

        (4)試驗過程:為了驗證整個系統(tǒng)在實際生產(chǎn)中的穩(wěn)定性和可靠性,在實際生產(chǎn)之前,需要對系統(tǒng)的運行進行試驗。首先將壓輥機停機,并將系統(tǒng)的運行過程如圖2所示分解成4步,在系統(tǒng)運行到第4步送紙時暫停,取紙尖點位置與靠鐵基準(zhǔn)用測量工具測量長度,用量角器測量紙板邊緣與基準(zhǔn)線之間的夾角角度。圖11為試驗停機圖。

        圖11 試驗停機圖Fig.11 Machine halt for experiment

        表1為試驗結(jié)果分析表。試驗共進行9次,為了驗證紙尖翹起的引導(dǎo)效果,在第8次和第9次試驗中將紙尖人為折彎成不同狀態(tài)。

        從表1可知,在紙板質(zhì)量穩(wěn)定的情況下,系統(tǒng)能夠穩(wěn)定可靠地引導(dǎo)紙板進入壓輥機。如果沒有人工干預(yù),很難在有限次數(shù)的試驗中驗證系統(tǒng)對紙板異常狀態(tài)的處理效果。第8次試驗采用人工方式模擬紙尖輕微飄起,系統(tǒng)能夠找到紙尖,但是位置有偏離,可以得到基本合格的產(chǎn)品。第9次試驗?zāi)M紙尖翹起角度較大的狀態(tài),系統(tǒng)認為沒有找到紙板,將本次操作判為不合格,機器人停機、報警。

        表1 試驗結(jié)果分析表Table 1 Analysis table of experiment results

        5 結(jié)論

        本研究采用機器視覺引導(dǎo)機器人進行瓦楞紙的生產(chǎn),在實際生產(chǎn)中取得了良好的效果。在正常工作情況下,系統(tǒng)取得的效果較好。但是由于生產(chǎn)的影響因素非常多,紙板的情況也較復(fù)雜;如果紙尖飄起,紙板的上料位置誤差可控制在5 mm以內(nèi),角度可控制在2°以內(nèi),取得較好的生產(chǎn)效果。但是系統(tǒng)相對于人工,工作的柔性還不夠,需要對預(yù)測模型進行進一步的改進,使之能夠滿足紙板飄起或者紙尖翹起等工作異常狀態(tài)。

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