戴長征,劉澤宇
(一汽-大眾汽車有限公司佛山分公司,廣東佛山 528000)
在德系后蓋外板件批量生產(chǎn)過程中,拉伸凹模與板料之間連續(xù)拉伸成形摩擦生熱,隨著生產(chǎn)數(shù)量不斷提高,模具溫度逐漸上升,模具零件熱量在內(nèi)部積累導(dǎo)致溫度升高能達到約49℃,在熱脹物理特性影響下,零件成形間隙變小,縮頸、拉裂較生產(chǎn)初期增多,穩(wěn)定性變差。另外,板料的機械性能、清洗機油膜厚度的改變也會對成形造成很大影響。
轎車車身后蓋外板的重要程度和技術(shù)難度主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
(1)后蓋外板不但要與內(nèi)板壓合,還與車身多個外覆蓋件匹配:后蓋外板與包括頂蓋、側(cè)圍、后尾燈、后擋風(fēng)玻璃、后保險杠等5處外表面零部件搭接。
(2)尺寸匹配要求高:后蓋外板與各個外表面零件部件的匹配精度要求很高,包括了弧度、平度、楔形方面的要求。
(3)后蓋外板成形高度大,對沖壓工藝、模具結(jié)構(gòu)以及生產(chǎn)維護等提出了很高的挑戰(zhàn)。
某款車型后蓋外板在批量生產(chǎn)過程中,批量生產(chǎn)初期首件未見質(zhì)量異常,如圖1所示D區(qū)在生產(chǎn)約150件時開始出現(xiàn)縮頸趨勢,生產(chǎn)約200件時制件出現(xiàn)起皺、拉傷、開裂現(xiàn)象,無法正常批量生產(chǎn),線上進行平衡塊高度、油膜厚度、壓機下氣墊壓力調(diào)整等應(yīng)急措施無效后,被迫強制下線。后蓋外板工藝復(fù)雜,成形一個合格件需要7道工序的模具完成,從前到后分別是OP10落料、OP20拉伸、OP30修邊、OP40修邊整形、OP50翻邊、OP60翻邊整形和OP70整形修邊。
圖1 后蓋外板拉伸示意圖
后蓋外板為深拉伸成形件,連續(xù)拉伸時,由于拉伸模凹模表面與板料表面之間摩擦生熱,模具零件內(nèi)部熱量積累硬點突出,使得壓邊圈、凹模間隙減小,導(dǎo)致在壓邊力不變的情況下板料流動阻力發(fā)生變化,從而影響模具裕度。
針對此問題可以先利用拉伸模擬技術(shù)(CAE)將制件成形過程進行數(shù)值模擬,預(yù)測出拉伸成形過程中可能產(chǎn)生的拉裂與折皺的區(qū)域,再運用網(wǎng)格實驗技術(shù)(GGA)分析制件D區(qū)(見圖1)板料實際流動方向及走料情況。
通過拉伸時主要依靠拉伸筋阻力控制板料流動,避免依靠壓邊圈與凹模對板料的摩擦阻力的方法,控制壓邊圈與凹模間隙。使得板料流動阻力在模具溫度發(fā)生變化時能夠保持相對恒定,提高拉伸模裕度和批量生產(chǎn)的穩(wěn)定性。
拉伸模擬如圖2所示。
圖2 拉伸模擬
經(jīng)網(wǎng)格實驗(GGA)分析,由于板料成形過程中各區(qū)域受力狀態(tài)的不同,使其板料上的光刻網(wǎng)格圓產(chǎn)生不同的變形,成為各種不同類型的橢圓形(見圖3)。網(wǎng)格實驗(GGA)根據(jù)制件A-I區(qū)域(見圖1)網(wǎng)格圓變化情況,模擬生成相同材料、位置,在不同模具溫度條件下的FLD曲線圖(即成形極限曲線圖)。同時獲取板料成形的應(yīng)變大小和梯度、金屬流動的方向、應(yīng)變分布、變形方式(拉伸、脹形、平面應(yīng)變),對此展開模具拉伸成形的安全裕度分析。
圖3 試驗區(qū)域示意圖
常溫下進行網(wǎng)格試驗,手工涂油,流入量與正常沖壓接近,其中整個D區(qū)域的安全裕度較低為1.5%(見圖4),最大減薄為27.5%(見圖5),處于臨界狀態(tài)。
圖4 (常溫)A-I區(qū)FLD曲線圖
圖5 測量區(qū)減薄
如圖6所示D區(qū)圓角部屬于膨脹狀態(tài),圓角部安全裕度1.9%,側(cè)壁處于拉伸-壓縮成成形,安全裕度為1.5%,沖壓時易發(fā)生縮頸開裂,需提高制件的成形安全裕度。
圖6 D區(qū)FLD曲線圖
熱模下進行網(wǎng)格試驗,手工涂油,流入量接近正常沖壓,其中整個D區(qū)域安全裕度較低為1.9%(見圖7),最大減薄為27.4%(見圖8),處于臨界狀態(tài)。
D區(qū)側(cè)壁處處于拉伸-壓縮成形,存在過度減薄,安全裕度為1.9%(見圖7),沖壓時易發(fā)生開裂縮頸,需采取措施提高安全裕度。
圖7 (熱模)A-I區(qū)FLD曲線圖
圖8 測量區(qū)減薄
綜上分析,如圖9所示模具批量生產(chǎn)加熱后D區(qū)域圓角部位屬于成形極限區(qū)域,存在過度減薄,沖壓時易發(fā)生縮頸、開裂現(xiàn)象。
圖9 圓角缺陷樣圖
圓角開裂區(qū)域達到板料成形極限,為提高安全裕度可通過降低主應(yīng)變或增大次應(yīng)變。如圖10所示,根據(jù)網(wǎng)格實驗分析數(shù)據(jù),可通過H處拉伸筋槽R角做小來增大進料阻力提高次應(yīng)變,再將G處拉伸筋槽R放大減小進料阻力以降低主應(yīng)變。
圖10 圓角成形分析示意圖
側(cè)壁處屬于拉壓成形(見圖11),縱向受拉,橫向受壓,可通過減小主應(yīng)變和增大次應(yīng)變來提高安全裕度。如圖12所示,減小M處進料阻力增大次應(yīng)變,再通過減小N處進料阻力減小主應(yīng)變。另外,由于圖13所示P處有向M(見圖12)處開裂位置流料的趨勢,可提高P處材料向該處流動,增大次應(yīng)變。
圖11 側(cè)壁缺陷樣圖
圖12 M處阻力增大次應(yīng)變
圖13 P處向M處流料趨勢
板料厚度0.7mm,測量內(nèi)壓邊圈P處(見圖14)間隙為0.65mm,內(nèi)壓邊圈與凹模間隙小于板料厚度,內(nèi)壓邊圈與凹模對板料施加的摩擦力較大,增大進料阻力,使制件拉裂,影響板料的流動穩(wěn)定性,導(dǎo)致生產(chǎn)的穩(wěn)定性也隨之降低。
圖14 測量間隙位置圖
可調(diào)整平衡塊著色至均勻讓平衡塊作用起來,保證內(nèi)壓邊圈與凹模間隙略大于料厚,依靠內(nèi)壓邊圈筋槽控制P處走料,從而提高板料流動穩(wěn)定性。
壓料面與凹模間隙不均勻,存在硬點和拉毛現(xiàn)象,批量生產(chǎn)時間隙小的位置發(fā)熱量大,熱膨脹使得間隙進一步減小,壓邊力增大,摩擦力增大,最終導(dǎo)致制件該位置發(fā)生縮頸、開裂。
可通過研和內(nèi)壓邊圈管理面著色摘去硬點并光順,使其走料通暢且均勻,消除因溫度上升硬點凸出問題對走料的影響。
不管是內(nèi)、外壓邊圈,控制板料進料阻力主要有兩個方面:分別為拉伸筋產(chǎn)生的阻力和壓料面對板料產(chǎn)生的摩擦力。拉伸筋在生產(chǎn)成形過程中控制板料流動經(jīng)過拉伸筋產(chǎn)生的阻力,板料流過拉伸筋時阻力分布均勻,拉伸阻力可以保持相對恒定。壓料面對板料的摩擦力=壓邊力×摩擦系數(shù),摩擦系數(shù)隨著模具批量生產(chǎn),壓邊圈與凹模被加熱后硬點突出,粗糙度增加,壓邊圈與凹模間隙被迫減小,摩擦力被進一步增大,如圖15所示。
圖15 板料流動示意圖
調(diào)節(jié)平衡塊,可以調(diào)整壓邊圈與凹模的間隙,保證壓邊圈與凹模間隙稍大于板料厚度的105%~108%,沖壓成形時壓邊力F分為F1和F2,分別作用在壓料面和平衡塊上,F(xiàn)1的作用是保證拉伸時拉伸筋能夠充分成形,并保證產(chǎn)生的阻力使與壓邊圈接觸的板料不發(fā)生起皺。
當(dāng)成形壓邊力F增大時,由于壓料圈與凹模間隙略大于料厚,壓力大部分到F2作用于平衡墊塊上,少部分解到F1作用于板料上,所以,壓料面對板料的摩擦力隨著壓邊圈和凹模的改變和而變化,而拉伸筋的阻力相對恒定,板料流動的阻力可以保持較為穩(wěn)定的數(shù)值。
綜上所述,解決拉伸不穩(wěn)定需要盡可能用拉伸筋控制板料的流動從而調(diào)整進料阻力,減少壓料面對成形的影響,并且拉伸筋能在較大范圍調(diào)節(jié)進料阻力分布及大?。唤档蛯毫厦娴囊?;拉伸筋外側(cè)已經(jīng)起皺的板料通過拉伸筋時,也可以得到一定程度的矯平。
拆掉平衡塊,上壓機研修凸凹模著色,提高著色率,功能區(qū)要求90%著色,對壓料面進行重新研修,使壓料面著色均勻。
由于方案分析三的實施,圖16中平衡塊加墊片0.15mm,使內(nèi)壓邊圈與凹模間隙增大,并控制其間隙稍大于板料料厚105%~108%,用來平衡內(nèi)壓邊圈上的壓力,使內(nèi)壓邊圈與凹模間隙均勻。避免出現(xiàn)局部壓力過大或者過小現(xiàn)象。
圖16 平衡塊調(diào)整示意圖
由于方案分析一的實施,圖10中G處筋槽R放大,板料流入量增加走料加快,后蓋外板三角區(qū)出現(xiàn)起皺缺陷(見圖17)。根據(jù)經(jīng)過重新研修著色及調(diào)整平衡塊后的拉伸件狀態(tài)并結(jié)合拉伸模擬數(shù)據(jù)(見圖2d)得出,三角區(qū)皺是在模具接近下死點才出現(xiàn)的。
如圖17所示,嘗試在H區(qū)筋槽進行貼膠帶增加板料過拉伸筋的進料阻力做實驗,發(fā)現(xiàn)皺有好轉(zhuǎn),但為了保證壓邊圈的穩(wěn)定性,并保證制件整體走料平衡,考慮對此拉伸凹模反凸入手。通過反凸燒焊加高的措施(見圖18),在拉伸到底時進行拽料,使得此處板料得到充分延展,解決了縮頸、開裂后起皺問題,如圖19、圖20所示。
圖17 貼膠帶實驗
圖18 OP20燒焊區(qū)域
圖19 OP20凸模空開
圖20 合格件
同樣為優(yōu)化縮頸、開裂缺陷,在后蓋外板內(nèi)壓料圈3處平衡塊加墊0.15mm后(見圖16),內(nèi)壓邊圈區(qū)制件走料加快,導(dǎo)致新增滑移線缺陷。
如圖21所示,L處曾為調(diào)整滑移線將筋槽R角改小,現(xiàn)調(diào)整內(nèi)壓邊圈平衡塊后板料流動失衡,制件拉毛嚴重,刮掉板料表面鋅皮形成積屑流,導(dǎo)致此處進料阻力增加走料困難,從而產(chǎn)生滑移線缺陷。
綜上將根據(jù)滑移線變化狀態(tài)逐步放大L處筋槽R角,精研壓料面摘去硬點,控制壓料面著色后,使得內(nèi)、外壓邊圈走料平衡,消除滑移線。
圖21 筋槽R調(diào)整方案
轎車后蓋外表面覆蓋件由于其結(jié)構(gòu)復(fù)雜并且具有一定的特殊性,在成形時容易出現(xiàn)開裂和起皺等缺陷,并且這兩種缺陷同時出現(xiàn)在一個區(qū)域內(nèi)很難消除,往往在消除一種缺陷的時候會造成另一種或者幾種新缺陷的產(chǎn)生。
經(jīng)拉伸模擬軟件分別在后蓋外板在常溫和加熱兩種狀態(tài)下進行數(shù)值模擬分析,通過結(jié)果對比分析和工藝改進后的方案能夠解決開裂和起皺的矛盾,得到質(zhì)量合格的沖壓件。因此,對于有后蓋外板類似結(jié)構(gòu)的零件,如左右側(cè)圍等,都可以采用本文中優(yōu)化方案進行調(diào)試,可以解決開裂和起皺缺陷。
借助數(shù)值模擬分析方法,為沖壓成形的評估提供了重要參考,制定出較合理的沖壓工藝及調(diào)試方法,為模具方案的制作提供參考。