曾朝彬,李紅梅,李一輝,吳明輝,山俊貽,蔡尤東,楊家華,王發(fā)勇,劉躍榮
(紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司紅河卷煙廠,云南 紅河州彌勒 652399)
在紅河打葉復(fù)烤生產(chǎn)線上,每條線配有一臺(tái)杭州美化包裝有限公司制造的MH103B型捆扎機(jī),按正常生產(chǎn)運(yùn)行統(tǒng)計(jì),每天生產(chǎn)19.5小時(shí),每小時(shí)38箱片煙,每箱片煙捆3條PE帶,一天要捆扎完成2223條PE帶,執(zhí)行動(dòng)作2223次。由于其工作的執(zhí)行動(dòng)作頻次較高,相應(yīng)地故障率也較高,經(jīng)常引起預(yù)壓打包機(jī)生產(chǎn)停滯、物料中斷,嚴(yán)重影響設(shè)備運(yùn)行效率。為此,特新購(gòu)兩臺(tái)杭州美化包裝有限公司制造的YS-203新型捆扎機(jī),以“1備1用”的模式來(lái)維持生產(chǎn)運(yùn)行。在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,“1備1用”的模式仍不能解決捆扎機(jī)故障率高、影響生產(chǎn)停滯時(shí)間長(zhǎng)、維修工作量大、零備件消耗量大等問(wèn)題,本文研究現(xiàn)有捆扎機(jī)的設(shè)備機(jī)械結(jié)構(gòu)及電控系統(tǒng),從帶盤(pán)機(jī)構(gòu)、互換性及檢修模擬平臺(tái)三方面對(duì)捆扎機(jī)進(jìn)行改進(jìn)研究,通過(guò)對(duì)現(xiàn)有捆扎設(shè)備的改進(jìn),解決捆扎機(jī)在實(shí)際運(yùn)作過(guò)程中存在的問(wèn)題,降低故障率,提高整線設(shè)備運(yùn)行效率[1]。
在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,捆扎機(jī)故障主要有卡帶、夾帶、切不斷PE帶、送帶不到位、送帶過(guò)量、大活門卡死、帶子粘不緊、帶子撕爛、帶子收不緊等情況。由于復(fù)烤生產(chǎn)線屬流水線作業(yè),任一下游工序故障都勢(shì)必影響整條生產(chǎn)線的正常運(yùn)作,特對(duì)捆扎機(jī)故障及在線維修時(shí)間做跟蹤統(tǒng)計(jì)如表1。
表1 捆扎機(jī)故障在線維修時(shí)間
打葉復(fù)烤生產(chǎn)線中,葉片烤機(jī)額定進(jìn)料流量為9000kg/h,預(yù)壓打包機(jī)每1.5分鐘出1箱片煙,預(yù)壓打包機(jī)與捆扎機(jī)之前有6臺(tái)輸送輥道,可緩存6箱片煙,最大緩存時(shí)間為9分鐘,即捆扎機(jī)故障允許在線維修最大時(shí)間為9分鐘。
根據(jù)捆扎機(jī)故障在線維修時(shí)間統(tǒng)計(jì)及捆扎機(jī)故障允許在線維修最大時(shí)間,每次捆扎機(jī)故障影響整條打葉復(fù)烤生產(chǎn)線停滯時(shí)間不少于6分鐘,如遇到備用捆扎機(jī)離線在修的情況,影響生產(chǎn)停滯時(shí)間至少為30分鐘。
捆扎機(jī)帶盤(pán)機(jī)構(gòu)主要由帶盤(pán)和電動(dòng)抱閘裝置兩部分組成,如圖1所示。
圖1 捆扎機(jī)帶盤(pán)機(jī)構(gòu)組成
在生產(chǎn)過(guò)程中,帶盤(pán)機(jī)構(gòu)主要存在以下兩方面問(wèn)題:
(1)換帶、穿帶不方便。捆扎機(jī)送帶控制過(guò)程為當(dāng)送帶檢測(cè)開(kāi)關(guān)感應(yīng)觸發(fā),表明儲(chǔ)帶框內(nèi)帶子量少,電動(dòng)抱閘裝置得電,松開(kāi)帶盤(pán),同時(shí)送帶電機(jī)運(yùn)行,送帶輪向儲(chǔ)帶框內(nèi)送帶,當(dāng)送帶檢測(cè)開(kāi)關(guān)感應(yīng)釋放,表明儲(chǔ)帶框內(nèi)帶子裝滿,送帶電機(jī)停止,電動(dòng)抱閘裝置失電,抱緊帶盤(pán)。這樣,換帶、穿帶時(shí),若斷電操作,帶盤(pán)抱死,需人工松帶,掌控不好,易造成帶子拉亂;若帶電操作,由于送帶輪處于運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),存在一定安全隱患[2]。
(2)電動(dòng)抱閘裝置結(jié)構(gòu)復(fù)雜,故障率高。電動(dòng)抱閘裝置由限位套、隔套、柱子、摩擦片、壓簧、剎車線圈、剎車固定板等組成,見(jiàn)圖2。在生產(chǎn)運(yùn)行期間頻繁出現(xiàn)控制線路、剎車線圈、摩擦片、隔套等電氣和機(jī)械故障,特別是摩擦片,受現(xiàn)有捆扎機(jī)型號(hào)限制,備件六方內(nèi)孔較大,較容易出現(xiàn)打滑情況,增加了維修工作量及零備件的消耗。
圖2 帶盤(pán)電動(dòng)抱閘裝置
打葉復(fù)烤生產(chǎn)車間兩條12000kg/h生產(chǎn)線配有現(xiàn)4臺(tái)捆扎機(jī),以“1備1用”的模式來(lái)維持生產(chǎn)運(yùn)行,即每條生產(chǎn)線配置以“1備1用”的模式配置2臺(tái)捆扎機(jī),對(duì)2條生產(chǎn)線的捆扎機(jī)進(jìn)行互換性測(cè)試,均不能正常工作。
換下捆扎機(jī)離線檢修后,只能搭接臨時(shí)電源,手動(dòng)測(cè)試單一動(dòng)作,不能測(cè)試整個(gè)自動(dòng)捆扎周期的連貫性動(dòng)作,不能精確觀測(cè)調(diào)整好各動(dòng)作的位置精度,所以維修后的捆扎機(jī)上線后不能立即投入在線正常使用,還需跟蹤調(diào)試,才能適應(yīng)工藝生產(chǎn)要求。
根據(jù)捆扎機(jī)故障分析,故障主要由帶盤(pán)機(jī)構(gòu)引起,于是對(duì)帶盤(pán)松緊裝置進(jìn)行改進(jìn),在在帶盤(pán)機(jī)構(gòu)上增加剎車調(diào)節(jié)塊、調(diào)節(jié)螺栓、帶盤(pán)松緊控制桿和限位桿,加工后的零配件見(jiàn)圖3,圖4是改進(jìn)后的帶盤(pán)松緊裝置。
圖3 帶盤(pán)松緊裝置零配件
圖4 改進(jìn)后帶盤(pán)松緊裝置
3.2.1 捆扎機(jī)電路接線整改
在打葉復(fù)烤生產(chǎn)線上,捆扎機(jī)屬于即插即用的單機(jī)設(shè)備,即在預(yù)壓打包機(jī)輸送輥輪旁邊的橋架上有兩個(gè)航空插座,捆扎機(jī)就位后,插上兩個(gè)航空插頭,合上電源,即完成了捆扎機(jī)的上線使用。
中學(xué)教學(xué)強(qiáng)調(diào)對(duì)學(xué)生“核心素養(yǎng)”的培養(yǎng),更強(qiáng)調(diào)“創(chuàng)新能力、批判思維能力、溝通能力、合作能力以及品格教育和公民意識(shí)”的培養(yǎng)。這些能力的獲得一定是通過(guò)豐富多彩的教學(xué)活動(dòng)去落實(shí)的,不是單靠著教師講、學(xué)生聽(tīng)這種單一的教學(xué)方式來(lái)傳授的。核心素養(yǎng)的落地必須遵從學(xué)生的成長(zhǎng)規(guī)律、天性發(fā)展和內(nèi)在需求。當(dāng)核心素養(yǎng)真正滲入教材、到達(dá)課堂、融入教學(xué)并成為課堂教學(xué)變革的本色時(shí),它就會(huì)變得平易近人。如何讓核心素養(yǎng)真實(shí)落地,不僅需要頂層的設(shè)計(jì),更需要一線教師在實(shí)踐層面尋找策略和路徑。
從電路接線上分析,要實(shí)現(xiàn)任一臺(tái)捆扎機(jī)在兩條打葉復(fù)烤生產(chǎn)線上均能夠正常使用,那么前提條件是插頭插座1、插頭插座2每個(gè)針腳的功能及接線方式要一致。經(jīng)排查插頭2為到現(xiàn)場(chǎng)輸送輥道上的5個(gè)光電開(kāi)關(guān)接線,每個(gè)針腳的功能及接線方式兩條生產(chǎn)線都一致;插頭1使用了1~14號(hào)針腳,功能為三相電源線、聯(lián)鎖信號(hào)線及M4輸送輥道電機(jī)動(dòng)力線,接線方式有區(qū)別。具體為插頭1針腳1~4、5~8、9~10、11~12、13~14的組合功能相同,但部分針腳的接線方式不同,即針腳1與針腳3互反;針腳9與針腳10互反;針腳11與針腳12互反。因此,兩條生產(chǎn)線捆扎機(jī)互換,工作狀態(tài)不正常,電源相序相反,捆扎完成信號(hào)狀態(tài)相反,不允許進(jìn)箱信號(hào)狀態(tài)相反。
通過(guò)上述分析,以生產(chǎn)線一的捆扎機(jī)為基準(zhǔn),對(duì)生產(chǎn)線二的捆扎機(jī)插頭1的針腳接線進(jìn)行更改(針腳1與針腳3互調(diào)、針腳9與針腳10互調(diào)、針腳11與針腳12互調(diào)),使兩條生產(chǎn)線捆扎機(jī)插頭的接線方式統(tǒng)一一致。
3.2.2 捆扎機(jī)控制程序改進(jìn)
從控制程序邏輯上分析,要實(shí)現(xiàn)任一臺(tái)捆扎機(jī)在兩條生產(chǎn)線上都能夠正常使用,那么前提條件是捆扎機(jī)電柜PLC與打包工藝電柜PLC之間相關(guān)的聯(lián)鎖程序邏輯要一致。對(duì)聯(lián)鎖程序的排查情況如下:
(1)4臺(tái)捆扎機(jī)電柜PLC發(fā)送給兩條生產(chǎn)線打包的捆扎完成信號(hào)的程序邏輯相同,觸發(fā)條件為捆扎光電開(kāi)關(guān)2或捆扎光電開(kāi)關(guān)4的下降沿。
(2)4臺(tái)捆扎機(jī)電柜PLC發(fā)送給兩條生產(chǎn)線打包不允許進(jìn)箱信號(hào)的程序邏輯相同:手動(dòng)模式下不允許進(jìn)箱;自動(dòng)或直通模式下,只要有其中一個(gè)條件(捆扎光電開(kāi)關(guān)3占用、捆扎光電開(kāi)關(guān)4占用、捆扎機(jī)有故障、急停按下)觸發(fā),就不允許進(jìn)箱。
(3)兩條生產(chǎn)線打包工藝電柜PLC送給捆扎機(jī)的允許出箱信號(hào)的程序邏輯不同,如圖8所示。兩條打包線送給捆扎機(jī)的出箱信號(hào),編程思路相反,一線為捆扎機(jī)可以出煙包,而二線為捆扎機(jī)不可以出煙包,所以一線Q13.2與二線Q19.0的觸發(fā)條件也相反,一線為捆扎機(jī)出口輸送輥道光電開(kāi)關(guān)報(bào)空(T107);二線為捆扎機(jī)出口輸送輥道光電開(kāi)關(guān)占用(I35.4)。因此,兩線捆扎機(jī)互換,工作狀態(tài)不正常。
圖5 生產(chǎn)線一允許出包控制程序
據(jù)此,統(tǒng)一PLC編程思路,對(duì)生產(chǎn)線二打包工藝電柜PLC送給捆扎機(jī)的允許出箱信號(hào)的程序邏輯進(jìn)行更改,更改后的程序邏輯見(jiàn)圖6。
圖6 生產(chǎn)線二允許出包控制程序
通過(guò)接線方式的整改及邏輯控制程序的修改,分別將4臺(tái)捆扎機(jī)安裝于兩條生產(chǎn)線上進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)試,4臺(tái)捆扎機(jī)均能滿足生產(chǎn)運(yùn)行控制要求,實(shí)現(xiàn)了兩條生產(chǎn)線“2備2用”的生產(chǎn)運(yùn)作模式[3]。
根據(jù)捆扎機(jī)在線工作原理,利用5個(gè)選擇開(kāi)關(guān)代替現(xiàn)場(chǎng)5個(gè)光電開(kāi)關(guān);利用1個(gè)航空插座和1個(gè)航空插頭,航空插座用于搭接電源,實(shí)現(xiàn)與捆扎機(jī)上的航空電源插頭快速對(duì)接,航空插頭用于連接操作盒上的5個(gè)選擇開(kāi)關(guān),實(shí)現(xiàn)與捆扎機(jī)上的光電開(kāi)關(guān)插座快速對(duì)接,其電氣原理圖見(jiàn)圖7。
圖7 離線檢修平臺(tái)電氣原理圖
通過(guò)搭建起的檢修調(diào)試平臺(tái),分別對(duì)4臺(tái)捆扎機(jī)進(jìn)行離線測(cè)試,具備模擬自動(dòng)生產(chǎn)狀態(tài)的相關(guān)功能。具體操作步驟如下:
(1)操作盒連線航空插頭與捆扎機(jī)上航空插座對(duì)接;
(2)對(duì)電源線增加檢修箱專用三相電源插頭,航空插頭端與捆扎機(jī)上的航空插座對(duì)接,三相電源插頭與檢修箱內(nèi)三相電源插座對(duì)接,合上電源開(kāi)關(guān),使捆扎機(jī)正常供電;
(3)捆扎機(jī)電柜操作面板上,“直通/手動(dòng)/自動(dòng)”三位選擇開(kāi)關(guān)置于“手動(dòng)”位置,并操作相應(yīng)按鈕,將捆扎帶穿到位;
(4)將“直通/手動(dòng)/自動(dòng)”三位選擇開(kāi)關(guān)置于“自動(dòng)”位置,此時(shí)操作盒上PE1開(kāi)關(guān)(見(jiàn)圖8),可觀察輸送輥道電機(jī)控制接觸器,置于ON,則吸合,置于OFF,則斷開(kāi);
(5)自動(dòng)狀態(tài),操作選擇開(kāi)關(guān)PE2~PE5(見(jiàn)圖8),可觀察捆扎機(jī)的動(dòng)作狀態(tài)。
(6)根據(jù)需要選擇捆扎Ⅱ或Ⅲ或Ⅳ道,捆扎道數(shù)與選擇開(kāi)關(guān)的組合狀態(tài)見(jiàn)圖8。
圖8 離線檢修平臺(tái)捆扎機(jī)捆扎倒數(shù)與選擇開(kāi)關(guān)
①選擇Ⅱ道的操作程序:紙箱置于框架內(nèi)→PE2、PE3置于ON→當(dāng)PE4由OFF置于ON時(shí)→執(zhí)行第Ⅰ道捆扎→當(dāng)PE2由ON置于OFF時(shí)→執(zhí)行第Ⅱ道捆扎;
②選擇Ⅲ道的操作程序:紙箱置于框架內(nèi)→PE2、PE3置于ON→當(dāng)PE4由OFF置于ON時(shí)→執(zhí)行第Ⅰ道捆扎→當(dāng)PE2由ON置于OFF時(shí)→執(zhí)行第Ⅱ道捆扎→當(dāng)PE3由ON置于OFF時(shí)→執(zhí)行第Ⅲ道捆扎;
③選擇Ⅳ道的操作程序:紙箱置于框架內(nèi)→PE2、PE3置于ON→當(dāng)PE4由OFF置于ON時(shí)→執(zhí)行第Ⅰ道捆扎→當(dāng)PE5由OFF置于ON時(shí)→執(zhí)行第Ⅱ道捆扎→當(dāng)PE2由ON置于OFF時(shí)→執(zhí)行第Ⅲ道捆扎→當(dāng)PE3由ON置于OFF時(shí)→執(zhí)行第Ⅳ道捆扎。
新設(shè)計(jì)的機(jī)械式帶盤(pán)松緊裝置,常態(tài)下,彈簧力作用,帶盤(pán)控制桿上抬,鎖緊帶盤(pán);穿帶時(shí),用手向下輕壓帶盤(pán)控制桿,帶盤(pán)放松,方便拉、穿帶。自動(dòng)送帶控制過(guò)程:送帶輪旋轉(zhuǎn)拉動(dòng)帶子,帶盤(pán)控制桿下沉,帶盤(pán)松開(kāi);送帶完成,送帶輪停轉(zhuǎn),彈簧力作用,帶盤(pán)控制桿上抬,鎖緊帶盤(pán)[4]。設(shè)置限位桿,可預(yù)防彈簧過(guò)渡拉伸引起彈簧失效;設(shè)置剎車皮帶調(diào)節(jié)活動(dòng)范圍調(diào)節(jié)塊和調(diào)節(jié)螺釘,方便定期檢查維護(hù),其安裝效果圖見(jiàn)圖9。
圖9 機(jī)械式帶盤(pán)松緊裝置應(yīng)用效果圖
對(duì)捆扎機(jī)進(jìn)行改進(jìn)后,對(duì)捆扎機(jī)故障及在線維修時(shí)間做跟蹤統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表2。
從表1和表2可以看出,捆扎機(jī)改進(jìn)前,故障主要有卡帶、夾帶、切不斷PE帶、送帶不到位、送帶過(guò)量、大活門卡死、帶子粘不緊、帶子撕爛、帶子收不緊等情況,改進(jìn)后,故障主要有夾帶、送帶不到位、粘不緊。捆扎機(jī)改進(jìn)前,以“1備1用”的模式運(yùn)作,平均故障維修時(shí)間為15分鐘/次,影響生產(chǎn)停機(jī)時(shí)間為6分鐘,捆扎機(jī)改進(jìn)后,以“2備2用”的模式運(yùn)作,平均故障維修時(shí)間為7.5分鐘/次,低于捆扎機(jī)故障允許在線維修時(shí)間,消除了因捆扎機(jī) 故障引起的打包機(jī)生產(chǎn)停滯問(wèn)題[5]。
表2 改進(jìn)后的捆扎機(jī)故障在線維修時(shí)間
(1)通過(guò)分析現(xiàn)有捆扎機(jī)故障,對(duì)捆扎機(jī)帶盤(pán)松緊裝置進(jìn)行改進(jìn),在帶盤(pán)機(jī)構(gòu)上增加剎車調(diào)節(jié)塊、調(diào)節(jié)螺栓、帶盤(pán)松緊控制桿和限位桿,將捆扎機(jī)故障由卡帶、夾帶、切不斷PE帶、送帶不到位、送帶過(guò)量、大活門卡死、帶子粘不緊、帶子撕爛、帶子收不緊等情況減少為夾帶、送帶不到位、粘不緊,不僅解決了換帶、穿帶中存在的帶盤(pán)抱死及安全隱患,也解決了電動(dòng)抱閘機(jī)構(gòu)運(yùn)行期間頻繁出現(xiàn)控制線路、剎車線圈、摩擦片、隔套等電氣和機(jī)械故障,有效提高了捆扎機(jī)生產(chǎn)運(yùn)行效率。(2)通過(guò)對(duì)捆扎機(jī)接線方式及邏輯控制程序的改進(jìn),實(shí)現(xiàn)了兩條生產(chǎn)線“2備2用”的生產(chǎn)運(yùn)作模式,有效解決了兩條同型號(hào)、同流量打葉復(fù)烤生產(chǎn)線捆扎機(jī)不能互換使用的問(wèn)題,縮短了故障平均維修時(shí)間,極大的提高了捆扎機(jī)檢維修效率和生產(chǎn)運(yùn)行效率。(3)通過(guò)搭建捆扎機(jī)離線檢修調(diào)試平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了捆扎機(jī)自動(dòng)生產(chǎn)狀態(tài)的離線模擬,解決了捆扎機(jī)不能離線精細(xì)調(diào)試的問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了捆扎機(jī)的即插即用,有效解決了捆扎故障影響預(yù)壓打包機(jī)生產(chǎn)停滯問(wèn)題,以及由此引發(fā)的烤機(jī)返料、物料中斷等問(wèn)題,降低了捆扎機(jī)故障率,提高了打葉復(fù)烤生產(chǎn)線設(shè)備運(yùn)行效率。