金明乾,尹勝波
(安陽永安賀駝煤礦有限公司,河南 安陽 455000)
隨著煤炭資源的持續(xù)開采,很多礦井相繼進入深部開采,進而出現(xiàn)了高溫、高壓、巷道維護難等一系列突出的問題[1-2]。由于中國的煤炭資源大多采用地下方式開采,從工作面回采煤炭資源的角度考慮,工作面上下平巷采用沿底掘進的方式布置時,不會造成三角煤損失[3]。但當(dāng)煤層厚度較大且煤的強度較低時,采用這種方式將造成托頂煤巷道,給巷道支護帶來困難,同時,還可能出現(xiàn)巷道內(nèi)瓦斯集聚問題。當(dāng)煤層賦存瓦斯含量較高時,巷道沿底掘進過程中破壞煤層原有的應(yīng)力平衡狀態(tài),造成煤層微裂隙內(nèi)賦存的瓦斯等氣體釋放到巷道內(nèi),增大巷道內(nèi)的瓦斯?jié)舛龋瑯O易造成瓦斯超限[4]。相對于沿底掘進的巷道,沿頂板掘進回采巷道,頂板更容易維護,且容易避免巷道內(nèi)瓦斯超限,但需解決沿頂掘進后巷道頂板的支護和厚煤層的高效回采問題。大量的工程應(yīng)用表明,在厚煤層沿頂掘進采用錨網(wǎng)索等主動支護控制巷道頂板變形,利于提高圍巖自身的承載能力,利于巷道穩(wěn)定。徐磊等[5-6]通過研究認為,采用“三高”錨桿支護巷道,利于巷道穩(wěn)定。該方面的研究已有很多成功的現(xiàn)場工程實踐可以參考[7-9]。但對于斷面尺寸超過15 m2,應(yīng)力增高系數(shù)大于3的大斷面、強動壓回采巷道,圍巖破碎區(qū)、塑性區(qū)明顯向深部擴展,破碎區(qū)的深入,塑性區(qū)的擴展造成巷道圍巖內(nèi)部的支護體長期處于流變狀態(tài),導(dǎo)致錨桿(索)的錨固能力大打折扣[10-12]。在超高回采巷道支護上,傳統(tǒng)支護方式支護效果差、巷道變形大、嚴重影響安全生產(chǎn)[13-15]。
賀駝煤礦結(jié)合自身巷道掘進和維護特點,1112工作面上平巷采用沿底板掘進架棚支護,而下平巷采用沿頂掘進錨網(wǎng)支護,這樣造成工作面下端頭存在底煤問題,底煤厚約4 m,造成了資源浪費。針對厚煤層沿頂掘進后,如何提高煤炭資源采出率問題,張盛等[16]提出了厚煤層沿頂掘進并沿底回采技術(shù)。因此,賀駝煤礦為了增加煤炭資源的采出率,從自身產(chǎn)能、采掘接替情況出發(fā),在1112工作面下平巷超前開挖回采底煤,這樣就出現(xiàn)了巷道超高問題,巷道頂部需要采用木垛充填。但木垛充填工作量大,效率低,更重要的難題是井字木垛在護頂過程中接頂不充分、承載能力低且易變形,造成支撐下平巷頂部木垛的單體支柱工作阻力小、受力不均等。井字木垛極易發(fā)生傾倒,護頂效果差,易誘發(fā)頂板事故,對工作面的安全回采構(gòu)成嚴重威脅。鑒于此,結(jié)合賀駝煤礦的實際生產(chǎn)條件,提出了適應(yīng)性更強、護頂效果更好的袋式充填頂板支護方式。
1112工作面位于11采區(qū)南翼,東部鄰近設(shè)計的1114工作面,西部為11102工作面采空區(qū),南部為賀駝煤礦與鶴煤四礦礦井邊界及防隔水煤柱界,北部鄰近總回風(fēng)下山保護煤柱界。工作面開采二1煤層,平均開采厚度為7.35 m,1112工作面煤層總體呈單斜構(gòu)造,平均煤層傾角14°,傾向長度122 m,走向長度740 m,工作面面積達84 327 m2。工作面煤層及頂?shù)装迩闆r見表1。
表1 工作面煤層頂、底板情況Table 1 Conditions of roof and floor of coal seam in working face
1112工作面下平巷設(shè)計斷面為矩形,沿煤層頂板布置,掘進寬度4.7 m,回采幫高3.4 m,煤柱幫高2.8 m。為提高資源采出率,回采期間采取超前工作面30 m挖底的方式對巷道底煤進行回采,挖底至煤層底板,平均挖底深度約4 m,挖底后對巷道頂部用無機材料進行充填,充填高度約4 m,充填期間用單體支柱配合π形梁支護,充填后巷道高度約3 m。
2.1.1 袋式充填頂板支護技術(shù)概述
該技術(shù)的實現(xiàn)方式為在工作面超前支承壓力影響范圍內(nèi)的巷道中部搭建充填體支撐平臺,平臺采用單體支柱支撐,平臺上放置充填袋,充填袋頂面懸掛在巷道頂板上,充填袋自由面?zhèn)燃友b擋桿、金屬網(wǎng)、木板(防止充填袋脹破),往充填袋內(nèi)充入空氣使之膨脹至完全貼合充填空間,之后用高速制漿機往里充填漿液。其材料為雙組份無機材料,由A、B兩種無機礦粉材料組成,具備完全阻燃,無毒無腐蝕性、早強、速凝、材料消耗量小、可遠距離泵送等優(yōu)點,該材料能夠適用于不同的水灰比,水灰比可以在3∶1~8∶1調(diào)整,可以根據(jù)現(xiàn)場需要選用合適的水灰比。
2.1.2 最佳充填時機
充填作業(yè)滯后巷道挖底作業(yè)的時間不同,巷道圍巖的變形破壞也不一樣,充填加固效果也有差異。充填時間越早,充填體起作用也越早,圍巖強度損失越少,對圍巖變形的抑制能力也越高,巷道越穩(wěn)定。及早充填圍巖本身強度相對較高,為使?jié){液固結(jié)體的承載能力和變形能力都和圍巖相適應(yīng),就要求充填體有更高的強度與變形性能。而滯后時間過長,圍巖強度損失極大,充填護頂?shù)男Ч^差,因此,開始注漿的時間也不能太滯后,應(yīng)保證圍巖本身有足夠的強度。綜上述,應(yīng)在圍巖變形速度開始變慢時進行注漿支護。圍巖變形破壞的各個階段具備不同的充填適宜性(圖1)。
圖1 圍巖變形破壞過程Fig.1 Deformation and failure process of surrounding rock
OA段,圍巖變形加速階段,自承載能力強,該階段充填需要材料強度較高,變形性能好;AB段,為變形速度變緩階段,圍巖有一定自承能力,充填效果較好,為最佳充填時機;BC段,圍巖自承能力損失殆盡,破壞程度最大,難以再靠對其充填來恢復(fù)強度和維持巷道的穩(wěn)定。
2.1.3 充填體支撐平臺的搭建
1)使用?12.5 mm鋼絲繩配合繩卡將4根長度不小于3 m紅松木分別固定在架棚巷道兩側(cè),每側(cè)固定2根,分段進行固定,每段距離800 mm,固定高度不小于3 m。
2)采用長度不小于4.2 mπ形梁依次搭設(shè)在固定好的紅松木上,π形梁與紅松木之間使用8號鐵絲進行固定,π形梁間距為600 mm,每次至少打設(shè)10棚,每10棚為1個充填平臺。
3)π形梁上鋪設(shè)金屬網(wǎng)將底部進行封閉。金屬網(wǎng)規(guī)格:網(wǎng)孔70 mm×70 mm,金屬網(wǎng)搭接處采用鐵絲連接,搭接處和固定的長度均不小于200 mm。
4)金屬網(wǎng)鋪設(shè)結(jié)束后,在金屬網(wǎng)上鋪設(shè)阻燃網(wǎng)片,阻燃網(wǎng)片規(guī)格:2.3 m×1.2 m,網(wǎng)片必須展開,呈魚鱗狀鋪設(shè),阻燃網(wǎng)片搭接處用鐵絲或者阻燃網(wǎng)繩進行連接,搭接長度不小于200 mm。
平臺搭設(shè)完畢后,木板保持水平,嚴禁歪斜。平臺高度不得超過2.0 m,否則平臺上人員必須使用保險帶。平臺上最多允許同時停留2名施工人員。
2.1.4 充填袋設(shè)計
充填袋采用防水布制成,其承重規(guī)格為140 g/m2,充填袋的尺寸(長×寬×高)為5 000 mm×4 200 mm×6 400 mm(可根據(jù)需要進行改動)。充填袋應(yīng)具有足夠的強度,有抗靜電、阻燃的性能,以符合煤礦安全規(guī)程的要求,加工接縫要結(jié)實牢靠,形狀滿足每次充填及吊掛的要求,設(shè)計1個進料口,2個排氣口,進料口和排氣口均設(shè)置在靠近巷道高幫側(cè)。充填袋設(shè)計如圖2所示。
圖2 充填袋Fig.2 Filling bag
2.1.5 吊掛充填袋
1)吊掛充填袋時,施工人員必須系安全帶。充填袋上部要充分展開和整齊放置,確保上部掛鉤固定在相應(yīng)的位置,從而避免在充填過程中出現(xiàn)壓袋現(xiàn)象。
2)為防止頂部錨索扎破充填袋,在巷道最高點打設(shè)“井”字木垛,打設(shè)木垛使用圓木規(guī)格為:?180 mm×2 000 mm圓雜木,木垛用8號鐵絲或? 12.5 mm鋼絲繩配合繩卡固定或用廢舊編織袋(充填料袋)將錨索、錨桿進行包裹,并用鐵絲扎緊。
3)為防止幫部錨索或錨桿扎破充填袋,用廢舊編織袋或者充填料袋子將錨索、錨桿進行包裹。并用鐵絲進行扎緊。
4)用8號鐵絲制作成的掛鉤將充填袋吊掛至頂板,掛鉤間距為50 mm。進料口和排氣口均設(shè)置在靠近巷道高幫側(cè)。
5)吊掛充填袋結(jié)束后,在π形梁下方打設(shè)單體支柱支護,一梁四柱,單體支柱排距600 mm。如果單體支柱超高時,可在π形梁下打設(shè)“井”字木垛,打設(shè)木垛使用圓木規(guī)格為:? 180 mm×2 000 mm圓雜木。打設(shè)木垛時,必須按照先支后拆的原則。單體支柱承壓過大時,需打設(shè)走向抬棚加強支護,長1 200 mm鉸接梁配合單體液壓支柱,一棚一柱。單體支柱必須懸掛防倒繩。
6)在充填袋自由面?zhèn)仁褂弥睆?.325 cm鋼管、直徑13.33 cm風(fēng)水管(長度為5 000 mm)和長度不小于2 000 mm木板進行防護。將鋼管套入風(fēng)水管內(nèi)橫向打設(shè),風(fēng)水管(鋼管)間距不大于300 mm。在鋼管內(nèi)側(cè)加裝木板,木板縱向打設(shè),木板間距不大于500 mm。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,可適當(dāng)調(diào)整風(fēng)水管(鋼管)間距、木板間距。進行防護時,先對巷道兩幫打設(shè)放置風(fēng)水管(鋼管)的肩窩,肩窩深度不小于400 mm,肩窩寬度要不小于200 mm。風(fēng)水管(鋼管)與金屬網(wǎng)之間的距離不小于200 mm。待風(fēng)水管(鋼管)打設(shè)完畢后,將木板放置在金屬網(wǎng)和風(fēng)水管(鋼管)之間,并使用鐵絲將木板固定在金屬網(wǎng)上,同時用木楔子打設(shè)在放置風(fēng)水管(鋼管)的肩窩內(nèi),使風(fēng)水管(鋼管)和木板固定在一起。在木板與充填袋之間鋪設(shè)金屬網(wǎng),金屬網(wǎng)規(guī)格:網(wǎng)孔70 mm×70 mm,金屬網(wǎng)搭接處采用鐵絲連接,搭接處和固定的長度均不小于200 mm。吊掛的金屬網(wǎng)底部與π形梁上的金屬網(wǎng)用鐵絲進行連接。
采用高速制漿充填系統(tǒng),該系統(tǒng)作為回采巷道頂板袋式充填項目配套系統(tǒng),簡單、可靠、充填速度快,充填系統(tǒng)如圖3所示。
該高速制漿充填系統(tǒng)與目前常用的往復(fù)式雙液注漿泵相比具有以下優(yōu)點:
1)可實現(xiàn)定量、快速加水。對于各類注漿、充填工程,漿液水灰比對充填質(zhì)量和成本影響較大,材料采用包裝袋包裝,容易計量,但加水卻不容易計量,完全靠工人自覺,且多數(shù)通過小直徑高壓膠管供水,供水速度較慢。研發(fā)的礦用氣控定量水箱,具備自動控制功能,且可根據(jù)需要調(diào)整供水量,同時能夠?qū)崿F(xiàn)供水和攪拌平行作業(yè),提高了供水效率。
圖3 高速制漿充填系統(tǒng)Fig.3 High-speed pulping and filling system
2)攪拌效率高。注水時間一般不超過20 s,人工加料60 s,純攪拌時間20 s,排漿20 s,從加水?dāng)嚢?,到排漿完成約需120 s,遠快于普通攪拌機,且漿液混合更勻,攪拌效果更好。
3)具備攪拌和泵送一體化功能。設(shè)備具備攪拌和泵送一體化功能,通過氣動旋轉(zhuǎn)閥操控換向。
4)充填能力大。泵送充填能力達30~50 m3/h,遠高于一般注漿泵。
5)系統(tǒng)簡單、投資少。系統(tǒng)均為常規(guī)設(shè)備構(gòu)成,投資較液壓泵或氣動注漿泵少,且設(shè)備可靠,配件維護費用低。
觀測目的:單體支柱起支撐充填體的作用,單體支柱所受壓力變化能直接反映充填體來自頂板的垂直應(yīng)力變化,通過觀測單體支柱壓力變化,分析充填體穩(wěn)定性、充填體與巷道接觸情況,單體支柱工作壓力達標(biāo)情況。
測點布置:下平巷超前工作面20 m以外,選取2個充填體,共布置6臺單體支柱測壓儀,每個充填體安裝3臺,其編號為1、2、3、4、5、6號。
觀測結(jié)果分析:通過對一系列數(shù)據(jù)匯總分析,可以得到工作面超前支承壓力分布、單體支柱支護阻力情況,從而分析工作面來壓期間的充填體穩(wěn)定性。
由于工作面推進速度較慢,頂板充填進度慢,單體支柱壓力觀測周期較長,現(xiàn)選取第1個充填體下的3個單體支柱測壓儀記錄的數(shù)據(jù)并結(jié)合端頭支架壓力數(shù)據(jù)作為觀測結(jié)果,如圖4所示。
由單體支柱應(yīng)力曲線可知單體支柱最小支護強度12.3 MPa,最大支護強度25.7 MPa。3個單體支柱壓力相差較大,可能原因有:①單體支柱初撐力不同,當(dāng)來壓受力時,壓力呈現(xiàn)不一致現(xiàn)象;②挖底后底板預(yù)留煤體厚度不一致造成底板強度不同,當(dāng)來壓受力時,造成單體支柱壓力差別較大;③3個單體支柱在巷道內(nèi)不同位置,頂板壓力不同,造成單體支柱壓力差別較大。
通過單體支柱應(yīng)力分析得出巷道袋式充填頂板支護技術(shù)能夠有效提高單體支柱支護強度,從而保證巷道內(nèi)底煤的正?;夭晒ぷ鳌S蓤D4可知,工作面超前支承壓力峰值在工作面前方7~9 m處。
通過現(xiàn)場觀察,巷道頂板對充填體有擠壓作用,充填體接頂效果好,充填體強度足夠,沒有出現(xiàn)大變形,充填體沒有出現(xiàn)損壞的情況,充填體強度足夠。因此,巷道袋式充填頂板支護技術(shù)能夠有效提高單體支柱支護強度,從而保證巷道底煤的正?;夭晒ぷ鳌?/p>
下平巷沿頂布置,工作面液壓支架壓煤28架,每米丟失煤炭約120 t。工作面剩余可采長度270 m。若對下平巷進行頂部木垛支護可挖底2.5 m,充填材料護頂可挖底3.5 m,木垛支護每米可多回采煤炭資源57 t,共可多回采15 390 t,按照噸煤單價950元計算,可增加利潤1 462萬元。袋式充填護頂每米可多回采煤炭資源約90 t,共可多回采24 300 t,可增加利潤2 308萬元。袋式充填頂板支護相比木垛支護多增加利潤846萬元。
1)通過現(xiàn)場充填效果檢驗,巷道應(yīng)力峰值處充填體完整性好,并未有擠壓變形的情況出現(xiàn)。巷道頂板對充填體有擠壓作用,充填體接頂效果好,充填體強度足夠,沒有出現(xiàn)大變形,頂板下沉量較小對頂板有較好的支撐作用,充填體無損壞。因此,該充填支護技術(shù)能有效提高單體支柱工作阻力。
2)超高回采巷道采用袋式充填頂板支護技術(shù),解決了采用木垛充填工作量大、工人勞動強度大、效率低、接頂不充分、承載能力低且易變形、單體支柱支護強度小穩(wěn)定性差等一系列問題。采用新型注漿充填材料實施頂部充填支護有效改善了區(qū)段巷道頂部的整體性和穩(wěn)定性。
3)超高回采巷道采用袋式充填頂板支護技術(shù)有效解決了厚煤層開采中,沿頂錨網(wǎng)支護回采巷道快速掘進后巷道頂板的支護和高效回采問題。