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        棒材廠冷床裙板氣動(dòng)平衡裝置改進(jìn)攻關(guān)

        2021-08-06 07:07:34周盛敏
        中國(guó)金屬通報(bào) 2021年9期
        關(guān)鍵詞:裙板銅套冷床

        周盛敏

        (陽春新鋼鐵有限公司軋鋼廠,廣東 陽春 529600)

        棒材生產(chǎn)廠國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀、水平:①冷床裙板減速機(jī)本體故障率高、在線使用壽命短、更換頻次高,生產(chǎn)效率受限制;②輸出軸偏心銅套磨損較快,螺栓容易松動(dòng)、斷裂、偏心套易退出;③易引起裙板掛鋼事故,造成成材率低。發(fā)展趨勢(shì):滿足各備件長(zhǎng)時(shí)間在線使用要求、降低故障率、提高產(chǎn)品的成材率。筆者根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)從事設(shè)備使用維護(hù)的經(jīng)驗(yàn)對(duì)液壓系統(tǒng)故障進(jìn)行了詳細(xì)分析,提出了改進(jìn)方案。

        1 項(xiàng)目研究開發(fā)目的和意義

        通過對(duì)冷床裙板系統(tǒng)的原理以及其受力狀況分析設(shè)計(jì)一套氣動(dòng)平衡系統(tǒng),提高裙板減速機(jī)及其關(guān)聯(lián)設(shè)備的在線使用壽命,減少更換減速機(jī)及其關(guān)聯(lián)設(shè)備的頻次,降低因裙板系統(tǒng)問題造成的掛鋼事故,達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、提升生產(chǎn)效率、提高產(chǎn)品成材率和降低備件消耗費(fèi)用的目的,對(duì)完成公司“年產(chǎn)360萬噸鋼”的生產(chǎn)目標(biāo)具有重要意義。項(xiàng)目達(dá)到的技術(shù)水平及市場(chǎng)前景:通過項(xiàng)目攻關(guān),使一棒冷床裙板系統(tǒng)使用效果達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,使之生產(chǎn)出質(zhì)量穩(wěn)定、性能優(yōu)良的建筑用材。

        2 冷床裙板改進(jìn)攻關(guān)項(xiàng)目背景

        一棒裙板系統(tǒng)共有31根拉桿、200塊裙板、200件曲柄、34件扁頭及600件銷軸、軸承組成,總計(jì)重量約為19噸,而19噸重的裙板系統(tǒng)全部由一臺(tái)減速機(jī)驅(qū)動(dòng),在裙板上下動(dòng)作的過程中,19噸重的設(shè)備產(chǎn)生的重力及慣性全部由一臺(tái)減速機(jī)承受,由于減速機(jī)受力過大而經(jīng)常引起減速機(jī)出現(xiàn)故障:

        (1)與減速機(jī)輸出軸配合的一號(hào)拉桿銅套極易磨損,銅套磨損超過1mm后就需要更換銅套,而單獨(dú)更換銅套需要8個(gè)小時(shí)。

        (2)減速機(jī)輸出軸偏心套壓蓋螺栓容易松動(dòng)、斷裂,螺栓松動(dòng)、斷裂后導(dǎo)致偏心套退出,而偏心套退出后回裝需要4小時(shí)。

        (3)減速機(jī)輸出軸由于受力過大而容易崩裂,嚴(yán)重的時(shí)候會(huì)導(dǎo)致減速機(jī)箱體被撕裂,而整體更換減速機(jī)需要14小時(shí)。

        當(dāng)出現(xiàn)上述故障后會(huì)帶來以下幾方面的影響:

        (1)由于裙板系統(tǒng)故障而引起的裙板掛鋼,造成成材率的損失。

        (2)由于裙板系統(tǒng)故障而引起的備件損壞,增加備件費(fèi)用。

        (3)由于裙板系統(tǒng)故障而引起的故障停機(jī)損失。

        分析認(rèn)為,由于整個(gè)系統(tǒng)19噸重的設(shè)備產(chǎn)生的重力及慣性全部由一臺(tái)減速機(jī)承受,故而出現(xiàn)這些故障。若是當(dāng)裙板減速機(jī)在上升時(shí)有力相助,下降時(shí)有力緩沖的情況下,可減少減速機(jī)的受力過大的現(xiàn)狀,從而保護(hù)減速機(jī)而解決系列問題。

        3 項(xiàng)目攻關(guān)目標(biāo)

        通過項(xiàng)目攻關(guān):

        (1)降低拉桿銅套的消耗,減速機(jī)的維護(hù)備件成本;其中銅套每年更換2次,減速機(jī)平均每年更換4次,改進(jìn)后減速機(jī)將4年更換1次,銅套將2年更換一次。

        (2)減少此處維修所耗費(fèi)的時(shí)間,節(jié)約停機(jī)時(shí)間,按照每次更換銅套8小時(shí),每次處理偏心套退出需4小時(shí),每次更換減速機(jī)需14小時(shí),平均每年4次。

        (3)提高成材率約0.1%(每次掛鋼亂床相當(dāng)于軋廢一根鋼坯)。

        4 研究開發(fā)內(nèi)容和目標(biāo)

        4.1 項(xiàng)目主要內(nèi)容及關(guān)鍵技術(shù)

        主要內(nèi)容:此裝置分兩部分:一為動(dòng)力部分;在現(xiàn)在的裙板減速機(jī)處增加一個(gè)氣動(dòng)系統(tǒng),系統(tǒng)分:蓄氣裝置部分、機(jī)械感應(yīng)部分、和控制部分、執(zhí)行部分。其實(shí)現(xiàn)路徑是:1號(hào)蓄氣裝置持續(xù)供氣,當(dāng)裙板拉桿在低位時(shí),1號(hào)機(jī)械感應(yīng)閥動(dòng)作給氣動(dòng)換向閥供氣讓換向閥換向動(dòng)作1號(hào)蓄氣氣路打通供氣給氣缸的無桿腔,氣缸在裙板減速機(jī)上升時(shí)提供了部分動(dòng)力。當(dāng)裙板拉桿到達(dá)高位時(shí),2號(hào)機(jī)械感應(yīng)閥動(dòng)作給氣動(dòng)換向閥供氣讓換向閥往另一方向動(dòng)作2號(hào)蓄氣氣路打通穩(wěn)住此時(shí)裙板下降時(shí)所需的支撐力,從而在裙板下降時(shí)既不給減速機(jī)造成阻力,也可托起裙板緩慢下降進(jìn)而達(dá)到一種平衡。二為傳動(dòng)部分;測(cè)量好氣缸與裙板拉桿之間的距離,設(shè)計(jì)支撐架,曲柄,連軸。連軸一端連接拉桿,一端連接曲柄與氣缸,固定在支撐架上進(jìn)行傳動(dòng)。關(guān)鍵技術(shù):既可實(shí)現(xiàn)減速機(jī)上升時(shí)提供動(dòng)力,又可在下降時(shí)提供輕微支撐力,從而保護(hù)裙板減速機(jī)。

        4.2 技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)

        設(shè)計(jì)氣動(dòng)平衡裝置為減速機(jī)動(dòng)作提供外力平衡,減少減速機(jī)異常。

        4.3 主要技術(shù)指標(biāo)或經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

        通過項(xiàng)目攻關(guān),①降低了拉桿銅套的消耗,減速機(jī)的維護(hù)備件成本;其中銅套每年更換2次,減速機(jī)平均每年更換2次,改進(jìn)后減速機(jī)將4年更換1次,銅套將2年更換一次。②減少了此處維修所耗費(fèi)的時(shí)間,節(jié)約了停機(jī)時(shí)間,按照每次更換銅套8小時(shí),每次處理偏心套退出需4小時(shí),每次更換減速機(jī)需14小時(shí),平均每年4次;③提高了成材率約0.1%(每次掛鋼亂床相當(dāng)于軋廢一根鋼坯)。

        5 冷床裙板氣動(dòng)平衡裝置改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施

        5.1 項(xiàng)目實(shí)施前狀況

        運(yùn)行這么多年,通過對(duì)其運(yùn)行狀況的總結(jié)和往年的事故及檢修次數(shù)發(fā)現(xiàn)其減速機(jī)的運(yùn)行狀況已非常惡劣,已不能滿足滿負(fù)荷生產(chǎn)要求,影響正常的生產(chǎn)節(jié)奏,限制了一棒產(chǎn)能的進(jìn)一步發(fā)揮。

        經(jīng)過查詢?cè)O(shè)備技術(shù)檔案和設(shè)備檢修工單記錄:①、裙板減速機(jī)偏心銅套每年更換2次,裙板減速機(jī)平均每年更換2次;②每次更換銅套8小時(shí),每次處理偏心套退出需4小時(shí),每次更換減速機(jī)需14小時(shí),平均每年4次。因此,如何有效改善裙板運(yùn)行狀況成為了一棒工序釋放產(chǎn)能、提升經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的關(guān)鍵。

        5.2 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

        針對(duì)裙板實(shí)際運(yùn)行狀況,攻關(guān)組主要從設(shè)備改進(jìn)方面開展攻關(guān),通過改進(jìn)設(shè)備、強(qiáng)化管理加強(qiáng)人員培訓(xùn)等手段,達(dá)到消除生產(chǎn)瓶頸,釋放產(chǎn)能,提升經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的目的。

        5.3 設(shè)備改進(jìn)

        (1)統(tǒng)計(jì)裙板問題的各項(xiàng)數(shù)據(jù)對(duì)項(xiàng)目開展的必要性進(jìn)行理論上的支撐。通過對(duì)設(shè)備技術(shù)檔案的查詢,設(shè)備工單記錄的查詢發(fā)現(xiàn):①裙板減速機(jī)偏心銅套每年更換2次,裙板減速機(jī)平均每年更換2次;②每次更換銅套8小時(shí),每次處理偏心套退出需4小時(shí),每次更換減速機(jī)需14小時(shí),平均每年4次。

        (2)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)備室領(lǐng)導(dǎo),車間設(shè)備主任,車間工程師等技術(shù)人員論證項(xiàng)目的開展方向以及設(shè)計(jì)思路(見下圖)。

        通過對(duì)裙板系統(tǒng)的原理進(jìn)行研究,對(duì)國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行參考,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,軋鋼廠技術(shù)人員設(shè)計(jì)了一套裙板平衡氣動(dòng)阻尼裝置予以解決現(xiàn)場(chǎng)存在的這些問題。自2020年1月起開始摸索研究,經(jīng)過一系列的方案設(shè)計(jì)、可行性論證,最終于2020年2月確定設(shè)計(jì)一套“裙板平衡氣動(dòng)阻尼裝置”的方案來從根本上解決此問題。具體原理為:此裝置分兩部分:一為動(dòng)力部分;在現(xiàn)在的裙板減速機(jī)處增加一個(gè)氣動(dòng)系統(tǒng),系統(tǒng)分:蓄氣裝置部分、機(jī)械感應(yīng)部分、和控制部分、執(zhí)行部分,如圖1。其實(shí)現(xiàn)路徑是:1號(hào)蓄氣裝置持續(xù)供氣,當(dāng)裙板拉桿在低位時(shí),1號(hào)機(jī)械感應(yīng)閥動(dòng)作給氣動(dòng)換向閥供氣讓換向閥換向動(dòng)作1號(hào)蓄氣氣路打通供氣給氣缸的無桿腔,氣缸在裙板減速機(jī)上升時(shí)提供了部分動(dòng)力。當(dāng)裙板拉桿到達(dá)高位時(shí),2號(hào)機(jī)械感應(yīng)閥動(dòng)作給氣動(dòng)換向閥供氣讓換向閥往另一方向動(dòng)作2號(hào)蓄氣氣路打通穩(wěn)住此時(shí)裙板下降時(shí)所需的支撐力,從而在裙板下降時(shí)既不給減速機(jī)造成阻力,也可托起裙板緩慢下降進(jìn)而達(dá)到一種平衡。二為傳動(dòng)部分;測(cè)量好氣缸與裙板拉桿之間的距離,設(shè)計(jì)支撐架,曲柄,連軸。連軸一端連接拉桿,一端連接曲柄與氣缸,固定在支撐架上進(jìn)行傳動(dòng)。關(guān)鍵技術(shù):既可實(shí)現(xiàn)減速機(jī)上升時(shí)提供動(dòng)力,又可在下降時(shí)提供輕微支撐力,從而保護(hù)裙板減速機(jī),如圖2所示。

        圖1 出具設(shè)計(jì)思路,出設(shè)計(jì)總裝原理圖

        圖2 裙板系統(tǒng)的原理圖

        圖3 裙板減速機(jī)結(jié)構(gòu)圖

        6 項(xiàng)目實(shí)施效果及結(jié)論

        通過改進(jìn)攻關(guān)一棒裙板的運(yùn)行狀況得到了極大的改善,裙板對(duì)生產(chǎn)的制約影響越來越小,裙板生產(chǎn)瓶頸這頂“帽子”終于被摘下。 目前減速機(jī)及其附屬設(shè)備運(yùn)行良好,未產(chǎn)生一項(xiàng)事故與大的檢修項(xiàng)目;各項(xiàng)攻關(guān)指標(biāo)均完成了目標(biāo),取得的成效十分顯著。

        (1)降低了拉桿銅套的消耗和減速機(jī)的維護(hù)備件成本。

        (2)減少了此處維修所耗費(fèi)的時(shí)間,節(jié)約了停機(jī)時(shí)間。

        (3)通過攻關(guān),成材率得以提升,提高了成材率約0.1%(每次掛鋼亂床相當(dāng)于軋廢一根鋼坯,改進(jìn)后減少了掛掛現(xiàn)象)。

        (4)同樣通過攻關(guān),冷床彎鋼大幅度減少,極大的降低了崗位員工的勞動(dòng)強(qiáng)度。

        通過攻關(guān),裙板事故瓶頸得以消除,使得一棒產(chǎn)能能夠得到充分發(fā)揮,為公司構(gòu)建400萬噸鋼生產(chǎn)模式提供了有力支撐。

        7 結(jié)語

        隨著現(xiàn)代化高產(chǎn)量熱軋棒材對(duì)厚度尺寸公差、表面質(zhì)量和成型控制要求的日益提高,對(duì)軋鋼生產(chǎn)設(shè)備的要求也不斷提高。為滿足高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低消耗和生產(chǎn)操作更先進(jìn)的工藝要求,本文對(duì)冷床裙板部分的工作原理進(jìn)行了詳細(xì)分析,并提出具體可行的解決方案。如何運(yùn)用新技術(shù)、新模式管理好這些設(shè)備,以適應(yīng)現(xiàn)高質(zhì)量棒材生產(chǎn)的需要。這個(gè)新課題正擺在我們的面前。我們必須在實(shí)際中不斷總結(jié),完善各項(xiàng)制度,從源頭上抓起,使軋鋼設(shè)備更好地滿足于繁重的生產(chǎn)任務(wù)提供有力的保證。

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