賈 佳 夏忠躍 馮 雷 王 烊 李 建
(中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司)
神府致密氣區(qū)塊位于鄂爾多斯盆地,儲(chǔ)集層具有低孔隙度、低滲透率、非均質(zhì)性強(qiáng)、自然產(chǎn)能低的特點(diǎn)[1],為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能效益,需要走低成本高效開發(fā)模式。近幾年,經(jīng)過不斷的摸索,已逐漸形成了以小井眼井為導(dǎo)向的開發(fā)策略(一開鉆直徑241.3 mm井眼下入內(nèi)徑193.7 mm套管,二開鉆直徑165.1 mm井眼下入內(nèi)徑114.3 mm套管),但是,在小井眼實(shí)施過程中,仍然存在機(jī)械鉆速慢、鉆井周期長、鉆頭磨損快、鉆進(jìn)摩阻高等問題,限制了鉆井效益的提升。為了縮短鉆井周期,降低作業(yè)成本,圍繞二開鉆進(jìn)開展了一系列研究,包括井眼軌跡的精確設(shè)計(jì)、鉆頭的改進(jìn)、鉆井液的創(chuàng)新、鉆進(jìn)工藝參數(shù)優(yōu)選等,形成了適用于神府區(qū)塊的提速降本高效鉆井技術(shù)體系。
神府致密氣區(qū)塊采用小井眼進(jìn)行鉆進(jìn)時(shí),部分已鉆井出現(xiàn)了鉆頭泥包、遇阻明顯、鉆速慢、工期長的問題。
前期部分井在作業(yè)過程中,出現(xiàn)了鉆時(shí)慢、進(jìn)尺慢的情況,起鉆檢查后,多口井在石千峰組、石盒子組、太原組出現(xiàn)了鉆頭泥包(表1),導(dǎo)致工期延長。為了解決這些問題,需要對鉆頭結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì),優(yōu)選出合適的鉆頭。
部分井在電測、正常下鉆過程中,在延長組、和尚溝組、石盒子組、太原組、馬家溝組等地層出現(xiàn)了不同程度的遇阻(表2)。需要對鉆井液開展創(chuàng)新,在加強(qiáng)鉆井液護(hù)壁性的同時(shí),提高井筒的潤滑性。
部分井鉆進(jìn)時(shí)機(jī)械鉆速慢,統(tǒng)計(jì)小井眼已鉆井平均機(jī)械鉆速12.1 m/h(圖1),影響了整體時(shí)效的提升。部分井的軌跡設(shè)計(jì)為“直-增-穩(wěn)-增-穩(wěn)”的井形結(jié)構(gòu),穩(wěn)斜鉆穿劉家溝組后,開始增斜,穩(wěn)穿靶點(diǎn)。結(jié)合錄井和測井發(fā)現(xiàn),神府區(qū)塊地層傾角呈降斜趨勢,軌跡設(shè)計(jì)與地層變化趨勢不一致,導(dǎo)致定向調(diào)整時(shí)間過長,影響鉆速提高。所以,有必要對軌跡進(jìn)行針對性精確設(shè)計(jì)。
對已鉆小井眼井進(jìn)行統(tǒng)計(jì),平均鉆井周期18.8 d(圖2),在二開鉆進(jìn)時(shí),需要進(jìn)行兩趟鉆才能鉆至完鉆井深,直接導(dǎo)致了鉆井周期的增加。為進(jìn)一步縮短鉆井周期,開展了二開一趟鉆鉆井技術(shù)創(chuàng)新,進(jìn)一步提高鉆井整體效率。
表1 鉆頭泥包情況統(tǒng)計(jì)
表2 鉆進(jìn)遇阻情況統(tǒng)計(jì)
圖1 已鉆井機(jī)械鉆速統(tǒng)計(jì)
圖2 已鉆井鉆井周期統(tǒng)計(jì)
神府區(qū)塊構(gòu)造上位于鄂爾多斯盆地東北緣伊陜斜坡和晉西撓褶帶過渡帶,呈現(xiàn)北東-南西向單斜特征[2]。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)施數(shù)據(jù),對地層進(jìn)行分析,鉆穿石千峰組后,地層呈現(xiàn)逐漸降斜的趨勢,前期作業(yè)井進(jìn)行軌跡設(shè)計(jì)時(shí),采用“直-增-穩(wěn)-增-穩(wěn)”思路(表3),導(dǎo)致在地層自然降斜井段仍要故意進(jìn)行穩(wěn)斜,拖慢了鉆井速度。為了與地層走勢匹配,軌跡采用“直-增-降-穩(wěn)”的結(jié)構(gòu)(表4),在地層自然降斜井段,順著地層趨勢軌跡自然進(jìn)行降斜,不用刻意開展穩(wěn)斜或增斜作業(yè)。改進(jìn)前平均機(jī)械鉆速22 m/h,改進(jìn)后平均機(jī)械鉆速35 m/h,有效提高了鉆井速度。
表3 改進(jìn)前軌跡設(shè)計(jì)方法
表4 改進(jìn)后軌跡設(shè)計(jì)方法
為了解決鉆頭泥包,鉆速過慢的問題,針對鉆頭結(jié)構(gòu)中的切削齒尺寸和后傾角開展研究,優(yōu)選出適合神府區(qū)塊的高效鉆頭。
2.2.1 切削齒尺寸改進(jìn)
切削齒對不同地層的作用不同,地層可鉆性差時(shí),同等鉆壓下,切削齒易侵入地層,大尺寸切削齒利于破巖效率的提高;地層可鉆性好時(shí),切削齒不易侵入地層,反而小尺寸切削齒利于破巖效率的提高[3-5]。神府區(qū)塊的地層可鉆性平均在6級(jí)左右,選擇可鉆性為6級(jí)的巖樣開展鉆頭切削試驗(yàn),用切削深度代表切削效率。結(jié)果顯示,16 mm齒鉆頭比19 mm齒鉆頭更有優(yōu)勢,切削效率更高(圖3)。
圖3 切削齒直徑對切削效率的影響
2.2.2 后傾角優(yōu)化設(shè)計(jì)
后傾角的大小對巖石破巖效率有一定的影響[6-9],選擇神府區(qū)塊可鉆性為6級(jí)的巖樣開展鉆頭試驗(yàn),結(jié)果表明,當(dāng)鉆壓保持恒定時(shí),隨著后傾角增大,切削深度也逐漸增大,但增加至15°左右時(shí),切削深度達(dá)到極限值(圖4);隨后,隨著后傾角繼續(xù)增大,切削深度反而逐漸減小。為了提高切削效率,將后傾角由之前的20°調(diào)整至15°左右。
前期已鉆井在鉆進(jìn)過程中,多次出現(xiàn)遇阻、遇卡的情況,為進(jìn)一步降低井筒中的摩阻,開展了以高效仿生潤滑劑為核心的降阻鉆井液研究。蚯蚓分泌的黏液具有低摩阻的特性,據(jù)此,利用長鏈脂肪酸和多元醇為原料[10-12],研制了高效仿生潤滑劑,其中的多分支極性吸附基團(tuán)可以提供配對電子,與金屬鉆具表面鐵原子提供的空電子軌道,通過螯合效應(yīng)增強(qiáng)潤滑劑吸附膜強(qiáng)度,達(dá)到降阻的目的。經(jīng)過試驗(yàn)評(píng)價(jià),在4%淡水基漿中,多元醇酯類仿生潤滑劑的極壓潤滑系數(shù)降低率達(dá)到90.7%(表5),明顯高于常規(guī)無極性吸附基團(tuán)的長鏈酯,潤滑性能優(yōu)異。
圖4 后傾角對巖石切削效率的影響
表5 仿生潤滑劑與其他潤滑劑潤滑性能對比
在高效仿生潤滑劑的基礎(chǔ)上,確定了適合神府區(qū)塊的鉆井液體系配方:1%膨潤土漿+0.2%燒堿+2%木質(zhì)素共聚物+1%超分子降失水劑+1%PAC-LV+2%仿生潤滑劑+0.3%弱凝膠+8%KCl。室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果表明,該鉆井液體系粘度低、切力高、老化前后性能保持穩(wěn)定。
2.4.1 配套一趟鉆鉆具組合
神府區(qū)塊隨著開發(fā)深入,作業(yè)井深逐漸增加,部分井已超過2 500 m,前期作業(yè)井使用φ88.9 mm鉆桿鉆進(jìn)時(shí),隨著深度增加,鉆桿的抗扭、抗拉性能逐漸趨于極限,容易出現(xiàn)螺旋屈曲,影響正常作業(yè),有必要對鉆桿進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。對比分析φ88.9 mm和φ101.6 mm鉆桿性能參數(shù),在抗扭和抗拉等方面,φ101.6 mm鉆桿均優(yōu)于φ88.9 mm鉆桿(圖5)。
圖5 不同尺寸鉆桿理論極限值對比分析
φ101.6 mm鉆桿和φ88.9 mm鉆桿對井筒井眼清潔和泵壓影響也不相同,在泵排量均為1 000 L/min情況下,φ101.6 mm鉆桿鉆進(jìn)時(shí),泵壓約12.9 MPa;φ88.9 mm鉆桿鉆進(jìn)時(shí),泵壓約18.6 MPa(圖6),所以,使用φ101.6 mm鉆桿鉆進(jìn)時(shí),泵壓更小,更利于安全作業(yè)。同時(shí),在同等排量下,φ101.6 mm鉆桿鉆進(jìn)時(shí)的環(huán)空返速明顯大于φ88.9 mm鉆桿的環(huán)空返速,能夠更有效地?cái)y帶巖屑,更利于井底井眼清潔。
圖6 不同尺寸鉆桿泵壓對比分析
2.4.2 螺桿優(yōu)化研究
實(shí)現(xiàn)二開一趟鉆鉆進(jìn)的一個(gè)前提是螺桿馬達(dá)的壽命超過200 h,因而需要對普通螺桿壽命進(jìn)行改進(jìn)研究。對螺桿中的馬達(dá)總成和萬向軸總成進(jìn)行改進(jìn),使用等壁厚定子橡膠注膠工藝,加強(qiáng)密封性能,提高能量轉(zhuǎn)換率;使用金剛石復(fù)合片的推力軸承[13-16],提升馬達(dá)軸向承載力;增大橡膠與定子輪廓的接觸面積,提升散熱性,使馬達(dá)使用壽命延長至200 h。在以上分析研究基礎(chǔ)上,確定了二開一趟鉆鉆具組合:φ165.1 mmPDC+φ135 mm螺桿(1.25°)+浮閥+φ127 mm短鉆鋌+φ150 mm扶正器+φ127 mm定向接頭+φ127 mm無磁鉆鋌+φ120.65 mm鉆鋌+變扣接頭+φ101.6 mm鉆鋌+φ101.6 mm鉆桿。
2.4.3 配套一趟鉆鉆井參數(shù)設(shè)計(jì)
為了實(shí)現(xiàn)二開一趟鉆鉆井,必須控制好鉆井參數(shù)。對于劉家溝組以下地層,其他條件保持不變時(shí),鉆壓越大,鉆頭破巖效率越高,鉆速也越快,故將鉆壓優(yōu)化調(diào)整至5~10 t。
轉(zhuǎn)速影響鉆頭切削齒與井底巖石接觸時(shí)間,也會(huì)影響鉆速。在其他條件不變情況下,轉(zhuǎn)速與鉆速形成一定的規(guī)律,對于軟地層,轉(zhuǎn)速與鉆速基本成線性關(guān)系;對于中硬地層和硬地層,鉆頭依靠剪切、沖擊、壓碎進(jìn)行破巖,鉆速對轉(zhuǎn)速的敏感性降低,兩者不呈正比關(guān)系[17-20]。對于神府區(qū)塊來說,巖石可鉆性級(jí)別約6級(jí),屬于中硬巖石,需要控制中等轉(zhuǎn)速,配合中高鉆壓,提高機(jī)械鉆速,優(yōu)選轉(zhuǎn)速范圍為50~90 r/min。
泵排量直接影響井眼清潔效果,參數(shù)控制也非常重要。根據(jù)數(shù)值模擬計(jì)算,對于φ165.1 mm井眼,實(shí)現(xiàn)井眼清潔所需的最小排量約700 L/min(圖7),為了提升水力清潔效果,二開井段泵排量需要控制在800~1 400 L/min。
圖7 泵排量與泵壓關(guān)系曲線
將該技術(shù)應(yīng)用于神府試驗(yàn)區(qū)塊,試驗(yàn)井平均井深2 500 m,平均機(jī)械鉆速26.8 m/h(圖8),二開井段均以一只鉆頭和一套鉆具鉆至完鉆井深,實(shí)現(xiàn)了提速降本的目的。使用改進(jìn)后的鉆頭和鉆具組合進(jìn)行鉆進(jìn)作業(yè),延長組和紙坊組機(jī)械鉆速達(dá)到了60 m/h,劉家溝組地層機(jī)械鉆速在20 m/h左右,太原組、本溪組等地層機(jī)械鉆速超過25 m/h,提速效果明顯。
試驗(yàn)井平均鉆井周期15 d(圖9),其中5 D井,通過軌跡的精確設(shè)計(jì),采用中高強(qiáng)度的鉆井參數(shù),完鉆井深2 577 m,鉆井周期11.13 d,折算2 000 m當(dāng)量鉆井周期8.64 d,創(chuàng)造了神府區(qū)塊的致密氣鉆井記錄,與前期已鉆井相比,鉆井周期縮短了30%以上。
圖8 各地層機(jī)械鉆速對比
圖9 不同井鉆井周期對比
(1)結(jié)合神府區(qū)塊地層走勢,采用“直-增-降-穩(wěn)”的思路進(jìn)行軌跡設(shè)計(jì),有效提高了鉆井速度。
(2)對鉆頭切削齒尺寸、后傾角等進(jìn)行了改進(jìn)研究,形成了適合神府區(qū)塊的后傾角為15°的5刀翼16 mm齒PDC鉆頭,為二開一趟鉆鉆至完鉆井深奠定了基礎(chǔ)。
(3)開展降阻鉆井液研究,確定了以高效仿生潤滑劑為核心的鉆井液配方。
(4)對鉆具組合進(jìn)行優(yōu)化,將φ88.9 mm鉆桿調(diào)換為φ101.6 mm鉆桿,對螺桿馬達(dá)進(jìn)行創(chuàng)新研究,使得壽命延長至200 h。
(5)形成了二開一趟鉆配套最優(yōu)鉆井參數(shù),鉆壓控制為5~10 t、轉(zhuǎn)速控制為50~90 r/min、二開井泵排量控制在800~1 400 L/min。
(6)現(xiàn)場試驗(yàn)表明,平均機(jī)械鉆速26.8 m/h,平均鉆井工期15 d,該項(xiàng)技術(shù)可以順利實(shí)現(xiàn)二開一趟鉆鉆至完鉆井深,可以進(jìn)一步推廣應(yīng)用。