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        濕法脫硫的優(yōu)化運(yùn)行方案

        2021-08-02 01:26:10耿國新唐山三友化工股份有限公司河北唐山063305
        化工管理 2021年19期
        關(guān)鍵詞:白泥塔內(nèi)脫硫劑

        耿國新(唐山三友化工股份有限公司,河北 唐山 063305)

        0 引言

        依據(jù)《河北省鋼鐵、焦化、燃煤電廠深度減排攻堅(jiān)方案》(冀氣領(lǐng)辦〔2018〕156號)文件的相關(guān)要求,河北省燃煤電廠需進(jìn)行深度減排,熱電分公司大氣污染物排放需執(zhí)行地方的深度減排驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),即二氧化硫排放濃度小于25 mg/Nm3。因此,熱電分公司提前實(shí)施5#爐脫硫改造項(xiàng)目,在工藝先進(jìn)、運(yùn)行可靠和經(jīng)濟(jì)合理的原則下,最大限度的減小一次性投資、節(jié)能降耗和系統(tǒng)維護(hù)方便。結(jié)合現(xiàn)有設(shè)備,重點(diǎn)做以下改造:吸收塔塔錐取消,增設(shè)進(jìn)口側(cè)攪拌器;塔高保持不變,噴淋層保持三層;氧化風(fēng)機(jī)更換;增設(shè)脫硫劑預(yù)處理設(shè)備;事故漿液池利用原有曝氣池進(jìn)行改造再利用。之前為達(dá)到粉塵排放量5 mg/Nm3以下的深度減排排放標(biāo)準(zhǔn),熱電分公司實(shí)施了5#爐布袋除塵系統(tǒng)優(yōu)化改造項(xiàng)目,將原5#脫硫塔內(nèi)板式除霧器升級為高效管束式除塵器,配套增加霧化泵、沖洗水泵等設(shè)備,達(dá)到高效除塵除霧的目的。

        1 運(yùn)行現(xiàn)狀分析

        1.1 脫硫劑成分分析

        5#爐脫硫采用純堿公司白泥漿液及氯堿公司電石渣漿作為脫硫劑,其主要成分含量如表1、表2所示。

        表1 堿渣(可稱白泥)化驗(yàn)分析結(jié)果

        表2 電石渣漿化驗(yàn)分析結(jié)果

        堿渣和電石渣漿的主要成分均為堿性物質(zhì),但從有效成分含量及運(yùn)行觀察上對比,電石渣漿的脫硫效果要明顯優(yōu)于白泥漿液,鑒于集團(tuán)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式的生產(chǎn)方式,熱電分公司主要采用白泥漿液作為脫硫劑用于煙氣脫硫,因此,白泥漿液在運(yùn)行調(diào)節(jié)上的遲鈍性在一定程度上影響了脫硫運(yùn)行的高效調(diào)節(jié)。

        1.2 脫硫劑供給系統(tǒng)

        5#爐脫硫劑供給系統(tǒng)采用雙泵控制,一備一用,泵入口與脫硫劑儲槽相連,出口裝有調(diào)節(jié)閥、流量計(jì)等裝置,作為脫硫劑供給的調(diào)節(jié)手段,輸送管道采用襯膠管道,防止管道的腐蝕,但由于脫硫劑成分較為復(fù)雜,品質(zhì)不穩(wěn)定,對襯膠部分會產(chǎn)生一定的磨損,從而引起襯膠脫落,堵塞管道,導(dǎo)致脫硫劑供給系統(tǒng)無法正常運(yùn)行,影響脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

        1.3 漿液循環(huán)系統(tǒng)

        5#爐設(shè)有4臺漿液循環(huán)泵,正常運(yùn)行中開二備二或開三備一,設(shè)備參數(shù)如表3所示。

        表3 漿液循環(huán)泵參數(shù)

        由上表可知,每臺漿液循環(huán)泵的流量及揚(yáng)程均有所不同,由上至下對應(yīng)塔內(nèi)四層噴淋,即A泵連接最上層噴淋,B泵連接最下層噴淋。而噴淋層的高度也決定了其脫硫效果,一般來講,上層噴淋的脫硫效果要優(yōu)于下層噴淋。因此,運(yùn)行中漿液循環(huán)泵的啟停搭配,也會影響脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行效果。

        1.4 塔內(nèi)監(jiān)視系統(tǒng)

        脫硫塔內(nèi)主要監(jiān)視參數(shù)為漿液濃度、pH值、液位、漿液氯離子濃度。

        (1)吸收塔漿液濃度一般控制在20%~25%左右,但因現(xiàn)場實(shí)際狀況控制不到位,如:石膏制備系統(tǒng)故障、水平衡掌握不好等多方原因?qū)е挛账舛壬?,漿液濃度過高會引起很多系統(tǒng)性的問題,如加劇管道和泵的磨損,增加電耗,堵塞噴淋層噴嘴、濾網(wǎng)甚至除霧器等,從而影響脫硫系統(tǒng)的正常運(yùn)行[1]。

        (2)脫硫塔漿液的核心是pH值的控制,它可以受脫硫劑品質(zhì)、入口SO2濃度、鍋爐負(fù)荷等因素的影響。在一定控制值區(qū)間內(nèi),脫硫效率的提升與pH值的上升成正比例。當(dāng)pH值大于5.8時(shí),碳酸鈣中Ca2+的溶解速率會降低,SO32-的氧化反應(yīng)會受到抑制,石膏結(jié)晶反應(yīng)速率降低,反之,pH越低更能促進(jìn)石灰石的溶解,但SO2的吸附反應(yīng)會受到抑制,脫硫效率隨之降低。因此,脫硫塔漿液PH值的控制決定了脫硫效率的高低。

        (3)脫硫塔內(nèi)液位在一定程度上也影響著脫硫效率。液位過低,脫硫劑和亞硫酸鈣等在漿液池內(nèi)停留時(shí)間不夠,反應(yīng)和氧化會不完全;液位過高,則會導(dǎo)致漿液溢流,破壞現(xiàn)場環(huán)境,造成漿液浪費(fèi),甚至可能造成漿液倒流至煙道,破壞煙道。5#爐脫硫加裝管式除霧器后,脫水效果大大增加,正常運(yùn)行中塔內(nèi)幾乎不用補(bǔ)水。因此,進(jìn)行除霧器沖洗或大量增加脫硫劑時(shí)可能使塔內(nèi)液位升高,影響正常運(yùn)行。

        (4)漿液氯離子主要來源于脫硫吸收劑,部分來源于燃煤及補(bǔ)充水,漿液中氯離子對脫硫設(shè)備以及工藝控制均有較惡劣的影響。氯離子具有強(qiáng)烈的腐蝕性,一是破壞鈍化膜,二是降低pH值,對金屬材料破壞性較大。

        在濕法脫硫塔漿液中,氯化物多以氯化鈣的形態(tài)存在。鈣離子濃度不斷增大,在同離子反應(yīng)的作用下,將降低脫硫劑的溶解速率,液相的堿度隨之降低,從而影響脫硫吸收塔內(nèi)漿液的化學(xué)速率,減緩了SO2的脫除率。氯離子的擴(kuò)散反應(yīng)較大,具有排斥HSO3-或SO3的反應(yīng),影響到SO2的化學(xué)吸收和物理吸收,降低脫硫反應(yīng)的發(fā)生,導(dǎo)致脫硫效率降低。另外,隨著氯離子含量在吸收塔漿液內(nèi)的不斷增加,漿液的化學(xué)性質(zhì)可能會變化,塔內(nèi)漿液會產(chǎn)生大量的氣泡,使吸收塔發(fā)生溢流[2]。隨著吸收塔漿液中氯化物濃度的不斷升高,石膏中剩余的脫硫劑量不斷增大,無法對石膏品質(zhì)進(jìn)行保障。當(dāng)氯離子濃度過高時(shí),將對石膏的含水率產(chǎn)生不良影響,使石膏脫水性能下降,影響出售。

        2 運(yùn)行調(diào)控建議

        針對以上運(yùn)行分析中的相關(guān)問題,結(jié)合5#爐設(shè)備現(xiàn)狀,在運(yùn)行調(diào)控中,應(yīng)著重做好以下工作。

        (1)加強(qiáng)對白泥漿液成分的分析,并結(jié)合分析結(jié)果及運(yùn)行調(diào)整經(jīng)驗(yàn)提前做好運(yùn)行調(diào)控,簡單來講,由于白泥漿液脫硫效果一般,系統(tǒng)反應(yīng)速度較慢,在運(yùn)行調(diào)控中需打好“提前量”。

        (2)定期檢查脫硫各系統(tǒng)管道的運(yùn)行情況,著重檢查彎頭及節(jié)流部位,及時(shí)更換磨損管道,保證設(shè)備的完好運(yùn)行,消除管道堵塞。

        (3)合理搭配漿液循環(huán)泵,一般來講,優(yōu)先使用上層噴淋所對應(yīng)的漿液循環(huán)泵,保證較高的脫硫效率,但需要注意設(shè)備的定期輪換。

        (4)定期檢測塔內(nèi)漿液濃度,并與在線儀表進(jìn)行比對,掌握規(guī)律,及時(shí)出石膏或進(jìn)行漿液置換,保證合格的漿液濃度(一般為1 080~1 120 kg/m3)。

        (5)在脫硫塔運(yùn)行中維持吸收塔漿液pH穩(wěn)定,將其控制在一適當(dāng)范圍內(nèi)(一般為5.2~5.6),可以有效的控制SO2吸收反應(yīng)速度,獲得穩(wěn)定的脫硫效率。

        (6)通過運(yùn)行巡檢和操作臺遠(yuǎn)傳數(shù)據(jù)嚴(yán)密監(jiān)視吸收塔液位參數(shù),也可通過總結(jié)觀察氧化風(fēng)機(jī)出口壓力或運(yùn)行電流判斷吸收塔液位是否在合格的區(qū)域,從而保證較好的運(yùn)行工況。

        (7)定期化驗(yàn)分析塔內(nèi)漿液、脫硫劑、石膏氯離子含量,通過分析比對,積極采取漿液置換等措施,控制塔內(nèi)漿液氯離子含量(一般為20 000 mg/L以下)。

        3 結(jié)語

        濕法脫硫技術(shù)是現(xiàn)階段國內(nèi)采用的主流脫硫技術(shù),我公司利用集團(tuán)循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢采用的堿渣(白泥漿液)脫硫技術(shù)在本質(zhì)是一致的,本文以熱電分公司5#爐為例,在正常運(yùn)行控制中,分析總結(jié)了優(yōu)化濕法脫硫運(yùn)行工藝的幾點(diǎn)建議。隨著科技的不斷發(fā)展進(jìn)步,多種檢測手段和高科技設(shè)備的投入應(yīng)用,脫硫系統(tǒng)中重要參數(shù)的監(jiān)控將趨于完善,屆時(shí),脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行調(diào)控手段也將呈現(xiàn)多元化發(fā)展,這也將為煙氣脫硫技術(shù)提供新的發(fā)展方向。

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