劉連文
(金隆銅業(yè)有限公司,安徽銅陵 244000)
OUTOTEC陽極整形聯(lián)動(dòng)機(jī)組是金隆公司2006年從芬蘭OUTOTEC公司引進(jìn)的電解銅陽極板整形裝置、排列裝置,主要有陽極板批量接受站,批量臺(tái)車及鏈運(yùn)機(jī)構(gòu),壓耳機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)運(yùn)與橫送鏈運(yùn)機(jī)構(gòu),整形壓力機(jī),吊耳切削機(jī)構(gòu),提升鏈運(yùn)機(jī)構(gòu),陽極板排列鏈運(yùn)機(jī)構(gòu),輸出臺(tái)車,準(zhǔn)備架機(jī)構(gòu)。設(shè)計(jì)能力為500塊/小時(shí)。
(1)目前金隆陽極板基準(zhǔn)控制長為1089mm左右,電銅下沿偏薄,根據(jù)產(chǎn)生的要求,希望陽極板能夠在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上盡量加長,陽極板在機(jī)組某些機(jī)構(gòu)內(nèi)通過困難,同時(shí)陽極板在通過1#、2#轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)倒板現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,嚴(yán)重影響整個(gè)聯(lián)動(dòng)機(jī)組作業(yè)效率。(2)聯(lián)動(dòng)機(jī)組底銑機(jī)構(gòu)夾鉗各鉸鏈銷軸斷裂頻繁,1#、2#轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)構(gòu)、橫送鏈導(dǎo)向裝置設(shè)計(jì)缺陷等問題,造成設(shè)備及物料故障較多,機(jī)組作業(yè)效率較大。陽極板外型尺寸與設(shè)計(jì)尺寸存在一定的偏差,壓耳機(jī)構(gòu)及陽極切削機(jī)構(gòu)存在一定的設(shè)計(jì)缺陷,切削穩(wěn)定性差,切削效果不理想,造成陽極板整形加工后懸垂對(duì)生產(chǎn)造成一定的影響。
改造前,基準(zhǔn)控制長為1089mm左右,根據(jù)公司要求,陽極板需要加長21mm,按照陽極機(jī)組現(xiàn)有情況,加長后的陽極板在機(jī)組某些機(jī)構(gòu)內(nèi)通過,為了解決問題,滿足生產(chǎn)的需要。對(duì)如下機(jī)構(gòu)進(jìn)行局部改造[1]。
(1)1#轉(zhuǎn)運(yùn)裝置改造:陽極板加長21mm后,陽極板通過轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)構(gòu)時(shí)與下沿防倒裝置容易碰撞,造成倒板現(xiàn)象,將轉(zhuǎn)運(yùn)裝置托板由755mm加高到777mm,有效解決加長后的陽極板能夠順利通過1#轉(zhuǎn)運(yùn)裝置。(2)2#轉(zhuǎn)運(yùn)裝置改造:陽極板加長15mm后,陽極板通過2#轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)構(gòu)時(shí)與下沿防倒裝置容易碰撞,造成倒板現(xiàn)象,將轉(zhuǎn)運(yùn)裝置托板由400mm加高到415mm,有效解決加長后的陽極板能夠順利通過2#轉(zhuǎn)運(yùn)裝置。(3)側(cè)銑下沿頂起機(jī)構(gòu)改造。在陽極板加長21mm以后,陽極板無法通過此機(jī)構(gòu)托板,為了保證陽極板被頂起時(shí)其在側(cè)銑機(jī)構(gòu)位置不變,采取將陽極板下沿托板進(jìn)行改造,托板固定螺栓孔位置不變,托板V型口下降20mm,托板高度由200mm減少到180mm。(4)清掃鏈鏈板改造。陽極板在切削機(jī)構(gòu)移動(dòng)時(shí),吊耳切削后的削通過清掃鏈進(jìn)行排削,改造前陽極板下沿與過清掃鏈之間有26mm的距離,陽極板加長改造后距離只有5mm左右,沒有足夠安全距離的情況下,陽極板有時(shí)會(huì)被清掃鏈頂起。吊耳無法正常切削。有時(shí)陽極板在切削鏈與提升過渡機(jī)構(gòu)位置由于陽極板跑位,陽極板一邊能夠被提升鏈帶起,另外一邊沒有被帶上造成掉板現(xiàn)象。通過對(duì)鏈板上部分高度減少5mm,下部分高度不變,這樣陽極板下沿與清掃鏈之間的距離將增加到10mm左右,能夠保證陽極板下沿與清掃鏈之間足夠的安全距離,較好的解決陽極板被清掃鏈頂和切削鏈與提升過渡機(jī)構(gòu)位置的掉板問題。
通過以上問題的解決,陽極板加長21mm以后,陽極機(jī)組能夠滿足生產(chǎn)的需要。
金隆公司PC電解陽極板儲(chǔ)備能力只有4槽,聯(lián)動(dòng)機(jī)組作業(yè)效率是保證正常生產(chǎn)的前提,這要求整改機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn)、故障低,特別是不能有影響時(shí)間長(1h以上)的故障。改造前主要故障有1#、2#轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)構(gòu)位置掉板多,驅(qū)動(dòng)軸斷裂頻繁,橫送鏈磨損、斷銷、卡板,底銑機(jī)構(gòu)夾鉗各鉸鏈銷軸斷裂頻繁問題,切削質(zhì)量不穩(wěn)定,影響機(jī)組的作業(yè)效率及加工質(zhì)量。主要改造如下。
(1)橫送鏈的改造。由于陽極板粉塵多,橫送鏈潤滑環(huán)境差,橫送鏈導(dǎo)向輪軸套、鏈銷及銷套磨損快,橫送鏈?zhǔn)褂脡勖挥幸荒曜笥?,陽極機(jī)組驅(qū)動(dòng)軸容易斷裂,斷裂時(shí)檢修時(shí)長。改造措施是將橫送鏈導(dǎo)向鏈的軸套改為免潤滑的軸承,如圖1所示,解決了潤滑環(huán)境差造成導(dǎo)向輪軸套磨損快的問題,同時(shí)整改后鏈條阻力減少,解決了橫送鏈驅(qū)動(dòng)軸、從動(dòng)軸容易斷裂的問題。通過改造,鏈條的使用壽命達(dá)到2年以上,鏈銷斷裂問題得以解決。
圖1 橫送鏈導(dǎo)向滾結(jié)構(gòu)圖
(2)1#、2#轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)構(gòu)改造。陽極機(jī)組轉(zhuǎn)運(yùn)裝置的驅(qū)動(dòng)軸處于非對(duì)稱性循環(huán)應(yīng)力工作狀態(tài),驅(qū)動(dòng)軸太?。é?0),軸的強(qiáng)度滿足不了使用要求,容易斷裂。上下從動(dòng)軸鎖緊螺母容易松動(dòng)。改造前轉(zhuǎn)運(yùn)裝置齒輪軸固定螺栓容易松動(dòng)、軸斷裂、定位不準(zhǔn)確等,嚴(yán)重影響陽極機(jī)組正常作業(yè)。改造措施:將驅(qū)動(dòng)軸和小齒輪做成一體,驅(qū)動(dòng)軸的直徑由φ30加大到φ55。材質(zhì)改為40Cr,調(diào)質(zhì)到260HB~280HB,齒輪表面高頻淬火到40HRC等改善軸的受力條件,同時(shí)選擇抗沖擊的材料和合適的熱處理方式。上下從動(dòng)軸鎖緊螺母容易松動(dòng),將軸與鎖緊螺母處的螺紋改為正反螺紋,并配置正反螺母,取代鎖緊墊圈+螺母的形式。
(3)底銑夾鉗改造。陽極板耳部切削時(shí)通過上部兩個(gè)吊耳夾鉗與下部兩個(gè)下沿夾鉗進(jìn)行定位。吊耳切銑時(shí)對(duì)耳部下沿進(jìn)行平行切削,銑刀推進(jìn)速度為0.5m/s,轉(zhuǎn)數(shù)為2950rpm,耳部切銑寬度60mm,在推進(jìn)切銑時(shí),耳部將會(huì)受到一個(gè)較大的水平力與向上推擠力,合成后形成斜向上的力。如圖2所示。
圖2 陽極板吊耳切銑推進(jìn)受力圖
如果夾鉗夾緊力不夠、切銑時(shí)耳部的定位穩(wěn)定性差,造成切銑平整性差,切銑面成弧型,陽極板加工后懸垂差,電解裝槽作業(yè)速度得以提高,出銅操作員工的勞動(dòng)強(qiáng)度大,對(duì)生產(chǎn)影響較大。改造措施是陽極機(jī)組底銑夾緊機(jī)構(gòu)安裝尺寸與原裝一致,各個(gè)鉸鏈軸銷由原來的φ25加大到φ30,油缸缸徑由φ50加大到φ60,活塞桿由φ28加大到φ32mm,并保證能順利安裝在原來夾緊上。夾緊力由原來的2.4噸增加到3.5噸。通過改造,夾緊力增加60%,由于底銑夾緊的夾緊力提高,陽極板切削時(shí)的穩(wěn)定性較好,有利于切削刀力量的平穩(wěn),提高吊耳切削的平整度。陽極板懸垂有效改善。由于陽極板懸垂?fàn)顩r得以改善,作業(yè)速度得以提高,出銅操作員工的勞動(dòng)強(qiáng)度減少。
(4)壓耳動(dòng)壓板力量優(yōu)化集中。由于銅模尺寸偏差較大,陽極板吊耳下部相對(duì)圓弧往上翹,如果壓耳機(jī)構(gòu)不能及耳下部壓平,切銑時(shí)無法銑到或者切銑量大大增加,都將對(duì)陽極加工懸垂造成影響,嚴(yán)重影響裝槽質(zhì)量。根據(jù)耳部情況,將動(dòng)壓板靠外增加厚度6mm,使壓板的力量向耳部外邊進(jìn)行力量集中優(yōu)化。通過優(yōu)化能夠有效增強(qiáng)類似耳部的校平能力,提高陽極板總體加工懸垂。
通過以上機(jī)構(gòu)改造,聯(lián)動(dòng)機(jī)組的效率由250塊/小時(shí)左右提高到現(xiàn)在的400塊/小時(shí)以上,能夠滿足現(xiàn)有生產(chǎn)350塊/小時(shí)的要求,在陽極板備能力很低的情況下很少影響PC電解生產(chǎn)作業(yè),陽極板整形、切削后懸垂得到了有效保障,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了陽極板加長21mm的目標(biāo)。