韓 棟,王 冉
(新疆農(nóng)六師碳素有限公司 設(shè)備技術(shù)科,新疆 五家渠 831300)
夾塊天車從焙燒爐夾持回的兩組焙燒碳塊,放入炭塊解組清理機(jī)接收裝置的籃筐內(nèi),通過鏈條傳動帶動推塊,將焙燒碳塊沿底座棍子滑道逐一推移到傾翻裝置上。碳塊傾翻裝置共兩個(gè),分別將接收裝置逐一推移到其上的兩組焙燒碳塊由豎直傾翻為水平,最終放置在接料臺上,1#推料
機(jī)將碳塊推移至接料臺中部,接收裝置上的中心推塊油缸將碳塊推上水平回轉(zhuǎn)臺,水平回轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)0°或180°將解組后一正一反的碳塊放置方向變?yōu)橐恢?,然?#推料機(jī)將碳塊推入刮板清理機(jī)進(jìn)行表面清理工作,3#推料機(jī)將清理過后的碳塊
推出刮板清理機(jī)并推入垂直翻轉(zhuǎn)機(jī)。垂直翻轉(zhuǎn)機(jī)旋轉(zhuǎn)90°保證所有碳塊炭碗向上。4#推料機(jī)將碳塊從輥式接料臺上橫向推到過渡架上,在過渡架上完成人工輔助清理后,5#推料機(jī)將碳塊從過渡架上推到傾翻吹料機(jī)上,傾翻吹料結(jié)束后,碳塊被推移上輸送系統(tǒng),被輸送至指定地點(diǎn),各落料點(diǎn)上方設(shè)置收塵罩以便用戶接入,各落料點(diǎn)下方設(shè)置螺旋輸送機(jī)將散落料收集至料池內(nèi)。
產(chǎn)能: ~30 塊/小時(shí)
要求輸送系統(tǒng)輸送速度:~8m/min
液壓缸推移速度:6m/min
液壓系統(tǒng):2 套
液壓系統(tǒng)工作壓力:10MPa
液壓站容積:L1=1000L,
功率:22KW+3x2KW ;L2=800L,
功率:15KW+3x2KW
主機(jī)接入功率:70KW
當(dāng)1、2#推料機(jī)將碳塊推移至接料臺中部,車間推料機(jī)上安裝的碳碗檢測裝置檢測,該裝置為檢測傾翻到平臺檢測炭塊正反方向,以及接收裝置上的中心推塊油缸將碳塊推上水平回轉(zhuǎn)臺,水平回轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)0°或180°將解組后一正一反的碳塊放置方向變?yōu)橐恢?,提供控制檢測參數(shù)。其檢測準(zhǔn)確與否直接影響整個(gè)后續(xù)環(huán)節(jié)的運(yùn)行,由于現(xiàn)有碳碗檢測設(shè)備均為為單點(diǎn)接近開關(guān)進(jìn)行方向判斷,容易因傳感器或機(jī)械故障原因出現(xiàn)方向檢測錯(cuò)誤,一旦檢測錯(cuò)誤就必須停下整個(gè)設(shè)備,現(xiàn)場操作人員用多功能天車將炭塊抓起放在地面,并人工將其翻面,在由多功能天車抓回原位置,然后重新啟動設(shè)備運(yùn)行。
(1)夾取翻塊時(shí)需現(xiàn)場人員及天車操作工共同處理對人工造成極大的浪費(fèi),也容易產(chǎn)生不安全因素。
(2)無法實(shí)現(xiàn)炭塊解組清理機(jī)的無人值守,焙燒車間難以減員增效;
(3)由于炭塊重量較大,一旦出現(xiàn)檢測錯(cuò)誤需要將炭塊夾到地面進(jìn)行翻滾由于慣性容易出現(xiàn)磕碰對炭塊質(zhì)量造成影響;
(4)碳碗檢測裝置出現(xiàn)問題進(jìn)行維修設(shè)備時(shí),設(shè)備必須不能運(yùn)行生產(chǎn),對焙燒車間生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生影響。
新型智能型碳碗檢測裝置采用三組碳碗檢測點(diǎn),其結(jié)構(gòu)密封防塵,防振動,安裝調(diào)節(jié)方便等優(yōu)點(diǎn)。
系統(tǒng)控制器與碳碗檢測裝置形成三選二表決模型,系統(tǒng)控制器遂該表決模型形成可靠的模型計(jì)算,這種計(jì)算方式可高可靠性的判斷結(jié)果,可確保某個(gè)傳感器故障時(shí)仍能夠正常的進(jìn)行檢測工作,也能準(zhǔn)確的判斷出系統(tǒng)中各個(gè)傳感器的運(yùn)行狀況。
模型公式分兩類:
1、OUT1: [(I1||I2)&(I2||I3)]*H+[(I2||I3)&(I1||I3)]*H+[(I1||I2)&(I1||I3)]*H ≤1
2、OUT2: [(I1||I2)&(I2||I3)]*D+[(I2||I3)&(I1||I3)]*D+[(I1||I2)&(I1||I3)]*D ≥2
其中I1、I2 和I3 分別代表模型3 個(gè)信號輸入,OUT 代表表決結(jié)果輸出,D 代表液壓推桿推塊到位信號,H 代表液壓推桿退回到位。
OUT1 判斷碳碗檢測裝置是否正常,能否具備檢測條件;
OUT2 判斷碳碗檢測裝置檢測結(jié)果,用于判定炭塊方向。
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綜上所述,企業(yè)產(chǎn)中存在著大量的可變因素,同時(shí)自動化智能化的控制在現(xiàn)場設(shè)備上的應(yīng)用也在不斷的進(jìn)步。傳感器的應(yīng)用設(shè)計(jì)本著最大限度的提高工作效率和節(jié)省人力物力為出發(fā)點(diǎn),碳碗檢測裝置采用高可靠性的檢測手段、合理的結(jié)構(gòu)組成與縝密的邏輯分析判斷,實(shí)現(xiàn)設(shè)備信號的智能采集分析功能。智能控制需改變傳統(tǒng)的傳感器設(shè)計(jì)理念、生產(chǎn)方式和應(yīng)用模式,而這一新興技術(shù)為人們提供一種全新獲取信息、處理信息的途徑,相信在工業(yè)的不斷發(fā)展下會有越來越廣的發(fā)展。