柴雙
(大慶石化公司煉油廠,黑龍江 大慶 163711)
目前,國內(nèi)鐵路大鶴管定量裝車控制系統(tǒng)多采用人工付油、手工檢尺,即油品裝車結(jié)束后,操作人員再通過投尺和取樣兩道工序直接測量油品的液高、溫度、密度等數(shù)據(jù),在實際操作中,由于受到人工測量數(shù)據(jù)的影響最終油品質(zhì)量計量的精確度很低,偏差較大。另外,油品裝車的過程中還存在靜電、溢油等很多不安全因素,鑒于諸多上述因素,大慶石化公司為了生產(chǎn)安全需要,對我廠火車裝油棧橋大鶴管裝車控制系統(tǒng)進行了改造,控制系統(tǒng)采用和利時MACS控制系統(tǒng),在鐵路裝車控制室增加了上位機,在現(xiàn)場裝車臺增設了防爆觸摸屏。此套控制系統(tǒng)的應用提高了裝車精度,減輕了職工的勞動強度,提高了現(xiàn)場裝車操作的安全性,特別是在工廠操作人員日益減少的情況下,它的作用日益凸顯。
鐵路大鶴管裝車系統(tǒng)基本由以下部分組成:大鶴管、小行車、小車軌道、水平油缸、伸縮套、來油管線、接油斗、油槽車、牽引設備、小爬車等組成。
我廠鐵路裝車棧橋共有4個棧橋、8條鐵道,分為南北7個裝車臺、18個自動裝車鶴位。針對我廠控制室較遠及裝車站臺及鶴位較多的特點,我們在改造中控制系統(tǒng)采用的是和利時公司的MACSV 5-SM系統(tǒng),現(xiàn)場裝車操作站采用的是STAHL ET-436型防爆觸屏。SM系列硬件系統(tǒng)是和利時公司基于現(xiàn)場總線技術而設計、開發(fā)的分布、開放式過程控制硬件系統(tǒng),具有先進、可靠、高效、節(jié)能等特點。現(xiàn)場應用SM系列硬件系統(tǒng)的體系結(jié)構如圖1所示,主要由工程師站、操作員站、主控機籠、I/O機籠、端子模塊和通訊網(wǎng)絡等組成。
圖1
圖2
當進行鶴管操作時,打開控制油路電磁閥時,同時關閉自循環(huán)閥,當操作完成,關閉操作油路電磁閥時,同時打開自循環(huán)閥。
液壓站動作:裝車時,在啟動液壓油泵時,自循環(huán)閥與液壓油泵同步打開,提供液壓油循環(huán)通路。避免油系統(tǒng)憋壓。開發(fā)邏輯見圖3。
圖3
爬車進行前進時,油斗收回必須到位,才允許爬車前進動作;爬車后退時,不需要油斗收回信號,爬車后退指定時間后自停;前進與后退有互鎖,不能同時執(zhí)行兩個動作。
(1)爬車前進邏輯如圖4。
圖4
(2)爬車后退邏輯如圖5。
圖5
(1)鶴管下降動作控制邏輯(如圖6)。
圖6
CV2_N34:二棧橋南臺3道鶴管下降油路開通。
CK2_N31:二棧橋南臺3道油斗提起回訊。
CK2_N34:二棧橋南臺3道鶴管下降回訊。
CV2_N32:二棧橋南臺3道油斗收回油路開通。
CV2_N34MAN:S3鶴管下降手動操作。
CV2_N33:二棧橋南臺3道鶴管上升油路開通。
(2)鶴管上升動作控制邏輯。
自動控油:工藝要求裝車完成5s后自動啟動液壓泵自動提鶴管,鶴管上升15s后,停止10s控油完成后自動上升到位。組態(tài)中,裝車完成5s后,同時將ZQ2_S3P置1執(zhí)行鶴管上升動作并開始15s計時,15s計時到后將ZQ2_S3Q置1并開始10s計時,時間到提鶴管到位。其組態(tài)邏輯如圖7所示。
圖7
手動關閥:可以隨時按觸屏上的裝車閥按鈕,進行關閥。
說明:按鈕是一個翻轉(zhuǎn)按鈕,開和關用同一個鈕。
裝車計量采用質(zhì)量流量計測量,具有測量精度高的特點,能夠達到出廠計量級的標準,直接出廠計量,既減少了裝車計量檢尺時間,又降低了操作人員的勞動強度。質(zhì)量流量計與系統(tǒng)采用脈沖和RS485兩種方式傳輸數(shù)據(jù),其中脈沖計數(shù)方式用于裝車控制,就是畫面上的當前量;RS485通訊是將流量計內(nèi)的累積量讀出來,經(jīng)過計算,得出每車的實際裝車量,用于出廠計量。示意圖如圖8所示。
圖8
和利時MACS控制系統(tǒng)在我廠裝油棧橋自動控制上的應用,實現(xiàn)了遠程對裝車鶴管的監(jiān)視和控制,提高了自動裝車的效率和準確性,同時也對鐵路鶴管裝車崗位?;凡僮魅藛T實現(xiàn)了本質(zhì)安全,為石化系統(tǒng)鐵路鶴管裝車開發(fā)提供了一套典范的應用實例。