徐火力,丁勁松
(廈門市特種設備檢驗檢測院,福建廈門 361004)
廈門某酒店3 臺WNS3-1.0-Y(Q)型鍋爐(1#—3#爐),制造單位為杭州某設備公司,2008 年3 月制造,2009 年6 月投用。鍋爐額定蒸發(fā)量3 t/h,額定蒸汽壓力1.0 MPa,額定蒸汽溫度184℃,燃料為天然氣,采用鍋外水處理。鍋筒、管板材料為16Mng,厚度為16 mm。鍋爐結構采用臥式回燃式濕背鍋爐形式,爐膽為回燃室,前管板受熱溫度較高,工作條件較差。
2019 年5 月,對2#、3#鍋爐進行內部檢驗過程中,檢驗員發(fā)現2#爐前管板有14 處裂紋(圖1),3#爐前管板有5 處裂紋(圖2)。其中管板孔橋裂紋最長25 mm,煙管端口裂紋最長22 mm,裂紋周邊有明顯水垢及水痕,即裂紋為穿透性裂紋。檢驗員立即開具檢驗意見通知書,告知使用單位2#、3#鍋爐應停止使用并進行整改。同時,針對2#、3#鍋爐同時出現管板裂紋的情況,推斷還在使用運行的1#鍋爐可能也存在管板裂紋的情況。因此,要求使用單位立即停止使用1#鍋爐并對鍋爐進行內部檢驗。經檢驗發(fā)現1#鍋爐前管板存在3 處裂紋(圖3)。通過鍋爐內部檢驗,及時發(fā)現安全隱患,避免了鍋爐發(fā)生事故。
圖1 2#爐前管板
圖2 3#爐前管板
圖3 1#爐前管板
2.1.1 資料審查
調取并查閱3 臺鍋爐歷年內外部檢驗報告、水處理監(jiān)督檢驗報告、出廠資料、鍋爐運行記錄和水質化驗記錄等資料。發(fā)現存在以下問題。
(1)鍋內水垢較厚,局部達到2.0 mm,鍋底積存大量垢渣。
(2)鍋水全堿度、相對堿度長期偏高,全堿度有時達到40 mmol/L,遠高于上限26 mmol/L,相對堿度遠高于上限0.2[1]。
(3)鍋爐煙管與管板焊接未采用先脹后焊的工藝,如圖4 所示。
圖4 管板與煙管連接結構
2.1.2 外觀檢查和檢測分析情況
對缺陷鍋爐管板進行外觀檢查、硬度和光譜檢測、水垢和煙管泄漏處灰垢混合物取樣分析,檢查情況如下:
(1)管板無變形,管端伸出長度符合要求。
(2)從鍋筒內部可看到煙管與管板之間存在明顯縫隙,如圖5 所示。
圖5 鍋內管板與煙管連接
(3)管板裂紋從里向外發(fā)展,裂口陳舊且附近有黑色氧化鐵。
(4)管板裂紋周圍硬度、光譜未見異常。
(5)鍋內水垢為碳酸鹽和硅酸鹽混合物,灰垢混合物堿含量比例高,且含有氧化鐵物質。
通過觀察管板裂紋形態(tài)和位置,綜合以上資料審查、外觀檢查和檢測分析結果。判斷該管板裂紋主要為苛性脆化應力腐蝕裂紋。產生裂紋的主要原因如下:
(1)前管板(高溫側焊接管板)的煙管端口未采用先脹后焊工藝,煙管與管板間存在間隙。侵入間隙內的鍋水不斷濃縮,由于爐水一般保持一定堿度,在間隙中鍋水流動不暢,被不斷濃縮,堿度不斷提高,大大超過允許限值,為產生應力腐蝕創(chuàng)造了條件。侵入煙管與管板間隙中的水不能進行良好循環(huán),局部空間內產生蒸汽,壁溫升高。蒸汽沖出間隙后,溫度相對較低的鍋水又進入間隙,如此反復一熱一冷,造成管板間隙處產生高度集中的交變熱應力。在高度集中的應力和堿性環(huán)境的共同作用下,造成管板堿性脆化腐蝕,導致管板裂紋的產生和發(fā)展,即苛性脆化。
(2)鍋爐運行時水處理不合格,鍋水全堿度、相對堿度過高,更易造成鍋爐苛性脆化。
(3)管板內側覆蓋較厚水垢,使管板得不到可靠冷卻。管孔處高溫金屬不時受到鍋水急冷收縮,受到周圍金屬的約束,產生過大的拉應力而在管孔邊緣開裂,并擴展到外側。
(4)鍋爐運行啟動頻繁,升壓降壓等負荷驟然變化,使工況最差的管板應力過于集中,應力變化過于頻繁。
(1)根據TSG G7002—2015《鍋爐定期檢驗規(guī)則》規(guī)定,對于因苛性脆化產生的裂紋,只能采用挖補或者更換部件的方式進行處理[2]。因此,建議采用整體更換前管板的方式進行修理。
(2)修理時建議煙管與管板之間采用先脹后焊,焊后再脹的工藝方法。借助金屬的塑性變形來消除間隙,再用焊后再脹的方法來消除因焊接而形成的間隙。
(3)嚴格控制煙管端口伸出管板長度。根據GB/T 16508.3—2013《管殼鍋爐》及有關鍋爐制造技術標準的要求,當管板與600 ℃以上的煙氣接觸時,其煙管端口伸出焊縫的長度不應超過1.5 mm[3]。
(4)由于鍋爐房場所狹小,現場進行更換管板、焊接煙管等一系列修理工作,工作難度大,維修質量難以保證。建議整體拆除鍋爐,運回鍋爐制造廠進行維修,同時委托當地特種設備檢驗機構進行相應的修理監(jiān)督檢驗。
維修單位(鍋爐制造廠)和使用單位采納了上述建議。鍋爐運回制造廠進行維修,嚴格按照修理方案進行維修施工,維修質量符合相關標準要求,當地特種設備檢驗機構出具了修理監(jiān)督檢驗合格報告。鍋爐維修質量得到了很好保證,3 臺鍋爐很快重新投用。
通過分析臥式內燃鍋爐管板產生裂紋的原因,找出管板產生裂紋缺陷原因。由苛性脆化導致的缺陷后果非常嚴重,輕者使鍋爐不能使用,重者會引發(fā)鍋爐爆炸,造成嚴重事故。因此,為確保鍋爐安全可靠運行,建議對臥式內燃鍋爐采取以下相應的防范措施。
(1)嚴把鍋爐制造、修理質量關。在鍋爐制造、修理過程中,煙管與管板的連接結構,宜采用焊前先預脹,徹底消除煙管與管板間隙后再進行煙管與管板焊接。嚴格控制管子伸出管端焊縫的長度,焊后再進一步施脹,以消除因焊接形成的間隙,即采用“脹—焊—脹”的工藝,如圖6 所示。
圖6 管板與煙管脹接焊接結構
(2)加強水處理管理工作。進一步完善水處理規(guī)章制度和操作規(guī)程,提高作業(yè)人員的操作水平及責任心;保持水處理設備及化驗儀器設備的完好性;做好鍋爐水質分析工作,確保水質符合GB/T 1576—2018《工業(yè)鍋爐水質》的相關要求,避免和減少水垢的生成,同時嚴格控制鍋水堿度,維持鍋水相對堿度小于0.2[1]。
(3)加強鍋爐運行管理工作。在鍋爐運行中,負荷變化要平穩(wěn),禁止超負荷運行,同時盡量減少鍋爐啟停次數,以減少應力變化;防止鍋爐缺水,確保受熱面得到可靠冷卻。