饒良波 衛(wèi)榮輝 趙文晉
(廣東埃力生高新科技有限公司,英德 513000)
橋架式隧道爐是廣東埃力生高新科技有限公司產(chǎn)品烘干工藝的重要設(shè)備。該設(shè)備的正常運(yùn)行直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。2013年,廣東埃力生高新科技有限公司引進(jìn)了一套橋架式隧道爐,但在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)了較多問(wèn)題,導(dǎo)致不能正常生產(chǎn)。為了提高設(shè)備運(yùn)行效率和可靠性,從2018年5月開(kāi)始陸續(xù)對(duì)該設(shè)備進(jìn)行改造[1]。經(jīng)過(guò)兩年的運(yùn)行和比較,設(shè)備改造后運(yùn)行良好,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
廣東埃力生高新科技有限公司橋架式隧道爐是2013年在外定制采購(gòu)的,在使用過(guò)程中出現(xiàn)了較多問(wèn)題。該設(shè)備的全年無(wú)故障率約92.9%,嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn)。自2017年生產(chǎn)訂單開(kāi)始增多后,因設(shè)備問(wèn)題導(dǎo)致經(jīng)常性停機(jī)維修。針對(duì)這種情況,從2018年5月份開(kāi)始對(duì)該設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)性改造。改造時(shí)經(jīng)過(guò)分析發(fā)現(xiàn),該設(shè)備出現(xiàn)的主要問(wèn)題包括以下幾個(gè)方面。
橋架式隧道爐包含上料段和下料段。由于采用的是整體驅(qū)動(dòng)和輸送方式,因此鏈條在上料和下料段拐彎處受力較大。在高溫400 ℃的情況下,鏈條磨損嚴(yán)重,受力不均,容易脫軌。
由于采用的是遠(yuǎn)紅外石英加熱燈管,且產(chǎn)品在上料的時(shí)候需要預(yù)先安裝一個(gè)夾塊跟隨鏈條一起輸送,因此在生產(chǎn)過(guò)程中難免會(huì)被產(chǎn)品或夾塊刮到燈管造成損壞。
烘干的目的主要是去除產(chǎn)品中的雜質(zhì)。由于氣凝膠氈產(chǎn)品本身或多或少含有可燃雜質(zhì),若抽風(fēng)不足,容易導(dǎo)致產(chǎn)品爆燃。
加熱燈管安裝在加熱箱體里面,更換時(shí)需要掀開(kāi)箱體。由于箱體單個(gè)質(zhì)量超過(guò)1 t,且正常生產(chǎn)時(shí)箱體溫度較高,容易燙傷。同時(shí),加熱燈管的高溫線在箱體里面,若出現(xiàn)燃爆著火會(huì)燒斷高溫線,使加熱燈管維修更換非常不方便,影響維修效率[2]。
發(fā)生這個(gè)問(wèn)題的主要原因是產(chǎn)品在烘干過(guò)程中雜質(zhì)沒(méi)有烘透,或者停留時(shí)間不夠長(zhǎng),或溫度不夠和不均勻。因此,在保障生產(chǎn)速度的情況下需要增加加熱烘箱,以保證溫度的均勻性[3]。
針對(duì)存在的問(wèn)題,廣東埃力生高新科技有限公司主要從以下4個(gè)方面進(jìn)行改造。改造方案如圖1所示。
圖1 改造方案圖
設(shè)備分別為上料段驅(qū)動(dòng)和隧道爐本體鏈條驅(qū)動(dòng)。改造中將上料段驅(qū)動(dòng)改為鏈板輸送(如圖2所示),隧道爐本體鏈條改為大滾珠加厚鏈條,并去除之前的鏈條導(dǎo)軌,使大滾珠直接在箱體滾動(dòng)。同時(shí),串桿直徑由之前的12 mm增加到14 mm,以減小串桿變形刮到燈管[4]。
圖2 上料段改為鏈板輸送
圖3 下料段改為垂落形式
加熱燈管改為帶翅片的不銹鋼加熱管,同時(shí)整體加長(zhǎng),方便從箱體側(cè)面直接抽取出來(lái),從而無(wú)需每次在維修的時(shí)候打開(kāi)箱體蓋板,以提高維修效率。更換為帶翅片的不銹鋼加熱管后,設(shè)備整體強(qiáng)度得到了提升,不容易被損壞[5]。
鏈條改為分段輸送后無(wú)需再上料的時(shí)候無(wú)需上料的時(shí)候安裝夾塊,同時(shí)箱體前后安裝對(duì)射傳感器檢測(cè)棉頭或夾塊有無(wú)翹起,若翹起會(huì)自動(dòng)感應(yīng)到,從而自動(dòng)停止鏈條輸送并輸出報(bào)警指示燈[6]。
首先,加大系統(tǒng)抽風(fēng)能力,特別是進(jìn)隧道爐加熱段的前2個(gè)箱體的抽風(fēng)量,確??扇?xì)怏w濃度不會(huì)達(dá)到燃爆點(diǎn)。其次,加強(qiáng)上料段前對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)控,通過(guò)熱成像儀監(jiān)控產(chǎn)品表面溫度變化(可燃物較多的地方產(chǎn)品表面溫度偏低)進(jìn)行在線報(bào)警,不得進(jìn)入隧道爐。加熱燈管改為帶翅片的不銹鋼加熱管,整體加長(zhǎng),方便從箱體側(cè)面直接抽取出來(lái),從而無(wú)需每次在維修的時(shí)候打開(kāi)箱體蓋板,提高維修效率。同時(shí)更換為帶翅片的不銹鋼加熱管后整體強(qiáng)度提升,不容易損壞[7]。連接燈管的高溫線在箱體外側(cè),不會(huì)出現(xiàn)在里面會(huì)燒斷的情況。燈管由之前的380V的加熱燈管改為220 V的加熱燈管,使得接線更加簡(jiǎn)單,方便檢修,提升檢修效率。最后,針對(duì)產(chǎn)品表面有黃色印記的問(wèn)題,將之前6個(gè)加熱箱增加到10個(gè)加熱箱,同時(shí)每個(gè)加熱箱體的上下燈管按照上面:下面=7:10的比例進(jìn)行排列,并精確控制溫度均勻性,以提高產(chǎn)品在烘干區(qū)域的停留時(shí)間。
表1 2017—2020年橋架式隧道爐改造前后的數(shù)據(jù)對(duì)比
經(jīng)過(guò)改造,結(jié)合設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),設(shè)備經(jīng)過(guò)2018年5—8月改造后,設(shè)備無(wú)故障率逐年提升,目前總體運(yùn)行良好,能夠較好地滿足生產(chǎn)需求。
橋架式隧道爐通過(guò)前后一年的改造和兩年的穩(wěn)定運(yùn)行,能夠較好地滿足氣凝膠產(chǎn)品烘干需求,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用取得了良好效果,產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)效益,為后續(xù)增加新的設(shè)備提供了參考。