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        催化裂化裝置沉降器防結(jié)焦技術(shù)的研究與應(yīng)用

        2021-07-21 09:19:46張可偉鄭顯偉孫新文何承厚王建軍
        石油化工設(shè)備技術(shù) 2021年4期
        關(guān)鍵詞:結(jié)焦天窗催化裂化

        張可偉,鄭顯偉,孫新文,何承厚,王建軍

        (1. 金陵石油化工有限責任公司,江蘇 南京 210033; 2. 中國石油化工股份公司化工事業(yè)部,北京 100728; 3. 中國石油化工股份公司煉油事業(yè)部,北京100728)

        催化裂化裝置是煉油企業(yè)重要的二次加工裝置。隨著石油需求量的不斷增長和煉油廠催化裂化摻渣比提高,催化裂化裝置沉降器結(jié)焦問題日益突出【1】。結(jié)焦沉積、焦塊脫落造成的非計劃停車次數(shù)占比大、處理難度大,問題突出。沉降器結(jié)焦不僅影響裝置長周期運行,而且已成為我國催化裂化裝置安全運行的一個重大隱患。

        1 沉降器結(jié)焦分析

        1.1 結(jié)焦機理與原因

        現(xiàn)有研究表明【2-3】:原料性質(zhì)是沉降器結(jié)焦的重要因素之一,原料性質(zhì)越差、殘?zhí)烤驮礁撸辉现袨r青質(zhì)、膠質(zhì)和稠環(huán)芳烴等重組分含量越多,在相同運行工況下,沉降器結(jié)焦越明顯。沉降器內(nèi)部油氣的流動狀態(tài)對結(jié)焦也影響較大,沉降器結(jié)焦部位主要在流速、溫度相對較低的“死區(qū)”,如沉降器內(nèi)集氣室周邊、旋風分離器(簡稱旋分器)及內(nèi)提升管上部外壁、稀相空間內(nèi)壁等。沉降器結(jié)焦與油氣停留時間長短也有一定關(guān)系,常規(guī)結(jié)構(gòu)的沉降器中,油氣在沉降器停留時間一般約為30 s,但器壁附近的油氣流動速度慢,有時高達數(shù)分鐘,導致該處容易結(jié)焦【4】。

        1.2 結(jié)焦特點

        通過對近年來5家企業(yè)催化裂化裝置結(jié)焦情況分析,結(jié)焦存在如下幾個特點:

        1) 結(jié)焦層次分明。從汽提段防焦格柵上部開始,越往上部結(jié)焦現(xiàn)象越嚴重,焦塊也越厚,到粗旋出口和頂部防焦蒸汽附近,焦塊基本占據(jù)了大部分沉降器空間(見圖1)。

        圖1 沉降器裝卸孔處結(jié)焦情況

        2) 結(jié)焦程度。粗旋和單旋的部位被焦塊基本糊死(見圖2),沉降器器壁焦塊的厚度在100 mm以上,旋分器外壁上焦塊厚度從30~50 mm不等。

        圖2 軟連接處結(jié)焦情況

        3) 焦塊密度及成分隨結(jié)焦部位的不同而有所區(qū)別。軟連接位置采集的焦塊樣品密度最高,含碳量較高,燃燒后的固體殘留物為10%左右,屬于典型的高溫縮合生焦;旋分器等內(nèi)構(gòu)件外壁上的掛焦密度含碳量次之,沉降器器壁周圍的掛焦組織疏松,含有大量的催化劑成分,燃燒后的固含量高達60%以上。

        1.3 清焦方法

        沉降器清焦是搶修和檢修的重點,直接關(guān)系到檢修進度和質(zhì)量。由于沉降器內(nèi)焦塊易復燃(見圖3),溫度長時間維持在100 ℃左右,無法進行清焦工作;同時清焦過程中,上部焦塊存在無規(guī)律脫落風險。存在空間小、溫度高、脫落等問題,一般采取如下措施:

        1) 為了防止焦塊復燃,用蒸汽隔離氧氣,同時結(jié)合水噴淋降溫。

        2) 為了避免上部焦塊掉落對清焦人員造成傷害,同時防止焦塊塌方,清焦工作只能從上向下進行。

        3) 裝卸孔內(nèi)部緊靠旋風分離器,空間小,人員進出困難,清出的焦塊運出進度慢。因此,多采用再在器壁上開2個天窗(見圖4)的方案,具體位置為人孔南側(cè)天窗以沉降器上封頭焊縫標高為基準,向下約350 mm為天窗的上口,所開天窗中心與人孔中心線之間弧長距離為2 200 mm,天窗尺寸約為1 200 mm×1 600 mm(弧長×高度);人孔北側(cè)天窗還是以沉降器上封頭焊縫標高為基準,向下約500 mm為天窗的上口,天窗中心線與人孔中心線之間弧長距離為5 400 mm左右,天窗尺寸約為1 200 mm×1 600 mm(弧長×高度)。將開天窗方案發(fā)給沉降器設(shè)計單位確認并報特檢院報檢后,安排施工單位作業(yè)。通過以上措施,清焦工作才可順利展開。天窗恢復時,嚴格按照壓力容器的有關(guān)規(guī)定進行內(nèi)、外焊接,并進行X射線檢測。

        圖4 沉降器壁上增開2個天窗

        2 沉降器防結(jié)焦技術(shù)應(yīng)用

        2.1 粗旋軟連接改為直聯(lián)

        提升管出口快分的主要型式有提升管出口粗旋+沉降器旋風分離器的“軟連接”型式、提升管出口粗旋+沉降器旋風分離器的“直連接”型式、旋流式快速分離器(VQS)型式等。軟連接結(jié)構(gòu)對施工和操作要求較高,施工過程中要保持良好的對中,在良好的壓力平衡條件下,該結(jié)構(gòu)抑制油氣溢出、避免溢出油氣結(jié)焦作用明顯,而一旦催化裂化裝置出現(xiàn)壓力波動,特別是反應(yīng)壓力大幅度波動的情況,則容易造成軟連接處油氣串出,導致結(jié)焦。2012年沿江某企業(yè)Ⅱ催化裂化裝置、2015年10月華南某企業(yè)催化裂化裝置、2017年華東某企業(yè)Ⅱ催化裂化裝置相繼對粗旋軟連接進行了直聯(lián)改造(見圖5和圖6),有效解決了沉降器結(jié)焦問題。

        圖5 軟連接改直聯(lián)結(jié)構(gòu)示意

        圖6 改直聯(lián)現(xiàn)場應(yīng)用

        2.2 旋風分離器防焦導流片技術(shù)

        2013年7月,華東某企業(yè)催化裂化裝置兩器藏量下降,單級旋風壓降突然下降,油漿固體含量上升,停工打開檢查發(fā)現(xiàn)料腿被焦塊堵死(見圖7和圖8),為單級旋分升氣管外壁焦塊脫落所致,進而造成旋分器失效、催化劑跑劑的情況。

        圖7 料腿結(jié)焦堵塞情況

        圖8 頂旋升氣管結(jié)焦情況

        沉降器旋分易在翼閥口(升氣管外壁脫落所致)、灰斗及料腿、旋分升氣管處結(jié)焦,尤其是旋分升氣管入口處,因升氣管入口背面是滯流區(qū),重質(zhì)組分油氣和重油液滴向升氣管壁表面粘附和沉積固化累積,進而結(jié)焦。預防該部位結(jié)焦的方法是改變沉降器升氣管外壁的繞流附面層流動【5】。為此,沉降器中的升氣管采取增設(shè)防焦導流片的方法,以改善升氣管外壁的氣相流場分布(見圖9和圖10),同時還可起到固定焦塊作用,防止焦塊脫落。

        圖9 防焦導流片結(jié)構(gòu)一

        圖10 防焦導流片結(jié)構(gòu)二

        2013年沿海某企業(yè)催化裂化裝置在沉降器單級旋分器的升氣管外壁增設(shè)防焦導流片防止焦塊脫落,至2015年11月停工檢修,2年內(nèi)未出現(xiàn)因旋風分離器焦塊脫落而引起的非計劃停工,改造效果明顯。

        2.3 應(yīng)用新型VQS結(jié)構(gòu)解決結(jié)焦問題

        VQS由旋流快分頭封閉罩、導流管及環(huán)形擋板式預汽提器等組成。華東某企業(yè)130 t/a重油催化裝置VQS系統(tǒng)改造后,長周期運行時長得到了較大提高。VQS系統(tǒng)把催化劑和反應(yīng)油氣進行一次分離所攜帶的油氣較快地帶入頂旋,使油氣在此停留時間縮短(一般5 s以下),同時可預汽提催化劑所攜帶的部分油氣,避免重組分在沉降器內(nèi)停留時間長而造成結(jié)焦。

        2009年4月,東北某企業(yè)Ⅰ催化裂化裝置沉降器結(jié)焦脫落堵塞汽提段,導致停工,打開檢查發(fā)現(xiàn)沉降器內(nèi)部結(jié)焦嚴重。2011年對該裝置提升管末端結(jié)構(gòu)進行了改造,取消原有的粗旋加軟連接形式,改為帶有封閉罩的VQS,同時罩外與沉降器之間增加防焦隔板結(jié)構(gòu)隔離旋風料腿催化劑攜帶的油氣以及VQS下料口返回的油氣,優(yōu)化沉降器拱頂稀相防焦蒸汽分布器以提高用量,通過防焦隔板與器壁間隙形成有效驅(qū)趕油氣環(huán)境,避免了油氣的反串造成停留時間過長的行程結(jié)焦【6】。2013年停工檢修的結(jié)果表明,該沉降器內(nèi)部沒有結(jié)焦,結(jié)焦問題得到徹底解決。

        3 結(jié)語

        沉降器結(jié)焦問題給催化裂化裝置長周期運行造成較大困擾,不同裝置特點和原料性質(zhì)不同,結(jié)焦原因也不相同,所以需要結(jié)合裝置自身結(jié)焦特點“量體裁衣”,制定出具有針對性的防止沉降器結(jié)焦的措施。文中提到的5家企業(yè)的催化裂化裝置均是在分析各自裝置沉降器結(jié)焦原因的基礎(chǔ)上,有針對性地制定出防結(jié)焦的措施,通過進行粗旋與單旋直聯(lián)結(jié)構(gòu)、增設(shè)導流片和VQS等防結(jié)焦技術(shù)改造,成功解決了結(jié)焦問題,實際生產(chǎn)中取得了較好的效果。這些防結(jié)焦技術(shù)的成功應(yīng)用,能從結(jié)構(gòu)上消除重油催化裂化裝置沉降器結(jié)焦對裝置運行的危害,達到延長裝置運行周期、減少非計劃停工的目標。

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